关键词: 气浮; 排泥水; 混凝; 絮凝; 优化
水源的变迁必然带来水质的改变,促使净水工艺做出对应的变化。天津市某水厂从 2015 年开始,将引滦水改为南水北调中线引江水作为饮用水水源后,原水水质发生了很大改变,呈现浊度低、悬浮物少、有机质低的特点。水厂因此调整了混凝剂种类和投加量,排泥水的质和量也随之发生了很大变化,研究排泥水处理系统浓缩、脱水工艺优化十分必要。笔者以该水厂净水气浮工艺排泥水处理系统为对象,进行工艺优化分析与试验研究,以期获得可供实际生产借鉴的工艺优化参数,提升出泥含固率,提高排泥水系统的处理效率。
1 排泥水处理系统
1. 1 工艺流程
该水厂早年建成的排泥水处理系统,设计依据针对以引滦水为代表的低温、低浊、高藻且有机质含量较高的水库水。为了保证污泥浓缩效果,采用两级浓缩工艺,分别为斜管浓缩池和成套气浮浓缩池。该水厂排泥水处理系统工艺流程如图 1 所示。
1. 2 排泥水的组成
送检污泥取自污泥调节池,主要成分含量和占比检测结果见表 1。由测定结果可知,排泥水中 Al2O3、Fe2O3 占比较多,与净水气浮工艺投加聚合氯化铝和三氯化铁混凝剂有直接关系,是产泥的主要来源。
1. 3 排泥水污泥量计算
有研究表明,净水厂的产泥量通常与原水的SS、投加的混凝剂和助凝剂、色度、pH 调节剂等有关。与国内大多数水厂相同,该水厂净水工艺设计产泥量的计算参考《给水排水设计手册》( 第 3 册)以及英国水研究中心编制的《污泥处理指南》中提供的污泥干固体含量计算公式。
英国水研究中心推荐:
式中 DS 为干泥量,t /d; Q 为自来水处理水量, m3 /d; SS 为去除的原水悬浮物浓度,mg /L; C 为去除的原水色度; A 为铝盐混凝剂投加量( 以 Al2O3 计) ,mg /L; F 为铁盐混凝剂投加量( 以 Fe 计) ,mg /L。
Cornwell 推荐的原水浊度 - SS 关系为:
SS = bT ( 2)
式中 b 为 SS 与浊度的相关系数; T 为原水浊度,NTU。可以看出,污泥产量与原水的悬浮物浓度( 或原水浊度) 、加药种类及投加量相关性较大。在原水浊度不高的情况下,b 取值为 0. 7 ~ 2. 2。饮用水源为引江水后,该水厂原水浊度常年在 5 NTU 以 下,故取 b 值为 1. 5,原水浊度保守取值 3. 0 NTU。则计算公式简化如下:
DS = Q( 4. 5 + 1. 53A + 1. 9F) × 10 - 6
依据该水厂 2019 年引江水水质和净水工艺投药量,计算得出最大污泥干固体量约为 8. 9 t /d,若离心脱水污泥含固率按 13. 5% 计,则污泥量约为65. 9 t /d,与污泥车间生产实报产泥量 65. 4 t /d 相 近。而依据引滦水水质计算得出的设计最大污泥干固体量为 42. 82 t /d,与引江水水质相比差距很大。以 2020 年 4 月 3 日的生产运行数据计算,最大污泥干固体量为 5. 53 t /d,若离心脱水污泥含固率按 13. 5% 计,则污泥量为 41. 0 t /d,与生产实报产泥量 43. 6 t /d 相近。
2 分析项目与方法
2. 1 分析项目
开展了混凝实验、沉降试验、比阻实验、斜管浓缩中试等,分析指标包括浊度、污泥浓度、含固率等。
2. 2 试验装置与仪器
试验装置: 透明有机玻璃沉降柱和 1 座斜管浓缩中试装置。
试验仪器: HI93703 - 11 便携式浊度计,BBS - 200C 便携式污泥浓度计,MY3000 - 6D 六联混凝试验搅拌器。
2. 3 方法
采用重量法测定污泥的含固率,采用布氏漏斗真空过滤法测定污泥比阻,真空度为 380 mm Hg 或 0. 05 MPa。
3 排泥水处理系统优化分析
3. 1 处理单元污泥含固率
水厂排泥水处理系统各处理单元污泥含固率监测数据见表 2。
从表 2 可知,排泥水处理系统斜管沉淀池进泥( 调节池出口) 、斜管沉淀池出泥( 均衡池) 、气浮池出泥 和 离 心 机 出 泥 的 含 固率平均值分别为0. 058% 、0. 25% 、1. 15% 和 13. 50% ,均未达到相应设计值的要求,特别是调节池污泥浓度偏低很多。
从排泥水各处理单元的效能上看,斜管沉淀池的浓缩效率最低,直接影响了后续处理效率。因此,分析现有系统工艺存在的问题,研究新水源条件下排泥水斜管混凝浓缩、PAM 絮凝气浮浓缩、脱水性能,筛选适宜的斜管浓缩混凝剂,调整斜管沉淀池、气浮池等设施的运行工况,从而提高出泥含固率很有必要。
3. 2 混凝浓缩试验
在整个排泥水处理工艺中,排泥水浓缩是关键,直接影响脱水效果,决定脱水工艺运行成本。基于水厂排泥水质轻、不易沉降的特性,试验研究了斜管加药混凝沉降性能和浓缩工艺参数。试验所用混凝剂取自水厂净水气浮处理工艺所用三氯化铁( 以下简称铁盐) 和聚合氯化铝( 以下简称铝盐) ,铁盐密度为 1. 46 kg /m3,含量为 43% ; 铝盐密度为 1. 2 kg /m3,含量为 10% 。
3. 2. 1 单一混凝剂试验
当采用单一混凝剂进行试验时,向初始污泥浓度为 2. 32 g /L 的排泥水中分别投加 20,30,40,50 和 60 mg /L 的三氯化铁,上清液浊度为 0. 93,0. 67, 0. 80 和 0. 75 NTU; 向初始污泥浓度为 2. 32 g /L 的排泥水中分别投加 20,30,40,50 和 60 mg /L 的聚合氯化铝,上 清 液 浊 度 为 1. 11,1. 11,1. 07,0. 92 和 0. 85 NTU。铁盐混凝剂较铝盐的混凝效果更好,且投加量较少。试验中发现,混凝形成的絮体松散细小,沉速较慢。
3. 2. 2 组合混凝试验
有研究表明: 当混凝剂形成的絮粒细小松散,不易沉淀时,活化硅酸可通过吸附架桥作用将絮粒连接起来,从而增大絮凝体的尺寸和密度,提高沉淀效果。对初始污泥浓度为 4. 94 g /L 的排泥水,选取活化硅酸作为助凝剂( 投加量为混凝剂投加量的1 /3 ~ 1 /2) ,分别与三氯化铁、聚合氯化铝组合进行混凝试验,结果见表 3。可以看出: 活化硅酸与铁盐组合较与铝盐组合的混凝效果更好且投加量少,因此后续试验中采用铁盐作为混凝剂。
3. 3 排泥水沉降试验
3. 3. 1 自然沉降
对排泥水开展自然沉降试验,结果见图 2。可以看出污泥初始浓度越低,沉降速度越快,底泥浓度与初始浓度成正相关。
3. 3. 2 混凝沉降试验
对排泥水开展铁盐混凝沉降试验,结果表明初始污泥浓度增大,投药量也要随之加大; 底泥浓度随投药量的增加而升高,但污泥界面沉降速度却变慢。污泥初始浓度相同时,组合混凝沉降效果优于自然沉降,且有更高的底泥浓度,如图 3 所示。
原标题:水厂排泥水处理系统工艺优化试验研究
原作者:巴如虎, 陈静梅, 白雪娟, 姜建伟, 巴 珊, 尹 硕
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