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基于非接触式高效膜蒸馏的低温蒸发技术
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-06-17 15:07:41 浏览次数:
作者:过灵飞,何正忠* ,肖德涛* ,黎世铖,林姝婧 南华大学 核科学技术学院 氡湖南省重点实验室,湖南 衡阳 421001

摘要:膜蒸馏能对放射性废水进行深度净化,但传统直接接触式膜蒸馏技术存在膜通量小、能耗高等不足,工 业应用有限。为了克服直接接触式膜蒸馏技术的缺点,发展非接触式膜蒸馏技术,必须建立废水的低温蒸 发 技术。基于自制的废水低温蒸发装置,采用实验测量和理论模拟的方法,研究了装置蒸发特性与能 力。在 相 同条件下,自制低温蒸发装置性能的实验测量结果与理论计算结果一致;理论计算了该装置在操作范围内蒸 发量的最大值为80.6kg/h,以及将低温蒸发装置尺寸放大为塔径1m、填料高度3m 时,其最大蒸发量可达 到1143kg/h;该装置出气冷凝水电导率反映的离子去除效率达到89.5%。低温蒸发装置能为后续膜蒸馏装 置提供稳定且充足的待处理湿空气,为非接触式膜蒸馏技术的发展奠定基础。

关键词:放射性废水;膜蒸馏;低温蒸发

乏燃料的后处理、核电厂的运行、核应急等过 程都会产生大量的放射性废水,若不及时处理将 会增加管理成本并带来放射性泄露风险。传统的 放射性废水处理技术是基于絮凝沉淀、蒸发浓缩、 反渗透、离子交换等处理方法的组合来实现的,存 在建设成本高、操作流程复杂、净化能力有限、能 耗过高、设备易腐蚀以及会产生不易处理的二次 废物等缺点[1]。 膜蒸馏是以 水 蒸 气 分 压 差 为 传 质 推 动 力 的 传质过程,具 有 预 处 理 要 求 低、操 作 条 件 温 和、 能利用低品味热 源、工 艺 装 置 简 单、去 污 因 子 高 等优点。Jia等[2-3]、Wen等[4]和 张 玮 钰 等[5]分 别 采用不同 的 膜 蒸 馏 方 式 处 理 放 射 性 废 水,发 现 膜蒸馏对放射性废水中Co2+ 、Sr2+ 以及硼酸的 截 留率均达 到 了99.6%以 上,膜 蒸 馏 在 处 理 放 射 性废水 方 面 具 有 广 阔 的 应 用 前 景[6]。但 是,现 存的膜蒸 馏 技 术 存 在 能 量 利 用 效 率 低、膜 通 量 小、疏水膜易污染破损需定期检查更换等不足, 制约着它的 工 业 化 应 用。秦 英 杰 等[7]和 于 福 荣 等[8]为了提高膜蒸馏的能量利 用效率,发 展 了 多效膜蒸馏和热泵耦合膜蒸馏的方法,通过回收 水的汽化潜热来减少 能 耗。高 薇 等[9]和 任建勋 等[10]为了提高膜通量,发展了气液两相流强化传 质和增大料液与膜的接触面积的方法。这些改进 的膜蒸馏方法虽有一定积极效果,但其改进方式 未脱离热料液和微孔膜直接接触的限制,不能杜 绝热料液以微孔膜为介质的热传导损失,膜通量 虽有提升但远不能达到工业化应用的程度。 为了发展一种具有低能耗、高膜通量、高安全 性等优点的非接触式放射性废水处理膜蒸馏技 术,首先必须实现废水的低温高效蒸发。本工作 拟基于自制的低温蒸发实验装置,通过理论模拟 与实验测量探讨进水、进气温度和流量对装置蒸 发效果的影响,并通过一定的放大计算探究其工 业处理能力。

1 低温蒸发装置的设计 由于填料塔是目前工业上应用最为广泛的气 液传质设备之一,具有结构简单、处理弹性大、传质 效率高等一系列优点[11],本工作设计了填料塔式 低温蒸发装置。该装置主要由上下封头、布液器、 填料层、填料支撑和填料压圈组成。其填料层高度 为0.7m、塔内径为0.3m、全塔总高1.8m,气液接 触时间和蒸发量能在一定范围调节。
温蒸发装置的结构示意图示于图1。对于0.7m 的填料层高度而言,为了保证传质传热的质量需要 有足够的气液接触时间,初步选定的空塔流速在 0.015~0.3m/s,圆整后全塔进气流量调节范围为 15~300m3/h。为了提高塔的浓缩比,蒸发装置选 用的液体喷淋密度范围为0.1~7.0m3/(m2·h),圆整后全塔进水流量调节范围为30~2000kg/h。

2 低温蒸发实验与模拟计算

2.1 实验方法 低温蒸发实验流程图示于图2。考虑到节能 和实 验 需 要,实验设计的布液器额定流量为 40kg/h,风机功率为750 W。自来水在恒温箱中 加热到指定温度,经泵打入填料塔的布液器内,经 布液器平均分布到填料层表面流下,从塔底流出; 空气从填料层下方进入,从塔顶出气后,测出其温 度、湿度,并计算出气含湿量和装置蒸发量。将部 分出气引入冷凝管得到冷凝水,测出冷凝水电导 率。实验研究进水、进气的温度和流量对蒸发装 置蒸发性能的影响。

2.2 实验设备及仪器 低温蒸发装 置,自 制;DDS-307型 电 导 率 仪, 上海雷磁公司;RS485数显管道式温湿度变送器、 WIFI型 四 探 头 温 湿 度 变 送 器,山东仁科测控技 术有限公司;LZB-40气 体 玻 璃 转 子 流 量 计,常 州 双环热工仪表有限公司;HG-750高压漩涡风机, 浙江亚士霸电机有限公司;DF-101T 集热式恒温 加热磁力搅拌器(简称为恒温水浴锅),河南予华 仪器有限公司。
2.3 低温蒸发装置的模拟计算 由于实验装置和实验条件限制,设计 实 验 未 能进行改变进水流量和改变进气温度实验,且进 水温度和进气流量调节范围有限,不能充分探究 装置的蒸发能力。为了解进料条件对该低温蒸发 装置出料的影响和装置蒸发能力,使 用 ASPEN PLUS软件对装置的实际工况进行模拟,输入不同 进气、进水条件,计算其出气参数并分析影响规律。

2.3.1 ASPENPLUS软 件 简 介 ASPENPLUS 是世界上广泛使用的化工流程模拟和计算软件, 使用 ASPEN PLUS 非 平 衡 级 计 算 模 型 (Rate- Based)对填料塔进行模拟计算。

2.3.2 模拟流程的搭建 模拟流程按蒸发装置实 验流程图设定(图2):选用模块换热器(heater)对应 恒温箱,精馏塔(RADFRAC)对应填料塔设备,闪蒸 器(FLASH1)对应装置的上方空间。填料塔的输入 参数列入表1。对于空气及自来水进料,其组成复 杂,低温蒸发主要是水的相变过程,若进料完全按照 真实组分模拟,会增加很多不必要的工作量,故将对 空气组分做一定简化。进水使用纯水,模拟分析使 用的空气初始进料为23.3 ℃、70%湿度的空气,其 进料组成简化为2.20%(体积分数,下同)的 H2O、 76.28%的 N2、20.54%的 O2 和0.98%的CO2。

3 结果与讨论

3.1 进气流量对装置蒸发性能影响的实验和模 拟研究 在进水流量40kg/h、进水温度60 ℃、进气温 度23.3℃、进气湿度70%的条件下,基于低温蒸发装置进行实验和模拟研究,进气流量对装置蒸发量 和出气含湿量的影响示于图3。由图3可知:模拟 结果与实验结果吻合较好。实验测得在所有进气 流量下,出气湿度均达到99.9%以上。随着进气 流量的增加,出气温度降低,故出气含湿量减少,这 是由于低温的空气进料,在相同流量和温度的进水 加热下,随着气体流量基数变大和装置内气体停留 时间减少,单位体积空气接受的热量和水蒸气减少 导致。装置蒸发量随进气流量的提高而增加,蒸发 量的增速随进气流量增大而减小,故在增大进气流 量以提高装置蒸发量时,需要考虑高进气流量下蒸 发量增速变慢,提高进气流量、出气含湿量减少的 问题,以满足使用需求和经济性为佳。
3.2 进水温度对装置蒸发性能影响的实验和模 拟研究 在进水流量40kg/h、进气流量40m3/h、进气 温度23.3℃、进气湿度70%的条件下,基于低温蒸 发装置进行实验和模拟研究,进水温度对装置蒸发 量和出气含湿量的影响示于图4。由图4可知:实 验测得在所有进水温度下,出气湿度均达到99.9% 以上,随着进水温度增加,水的饱和蒸气压和出气温 度也增加,故出气含湿量随着水饱和蒸汽压的增大 而增大,其增量为0.027kg/m3。装置蒸发量实验值 随进水温度增大而增大,其增量为1.3kg/h。其中 进水温度较低时,实验值较模拟值偏高,这是由于进 水温度过低,在蒸发过程中热量转变为相变潜热,装 置温度低于环境温度,环境向装置传热造成。而进 水温度较高时,装置的热量损失导致了出气含湿量 和装置蒸发量实验值均小于模拟值。
3.3 进气温度对装置蒸发性能影响的模拟研究 在进 水 流 量 40kg/h、进 气 流 量 为 30 m3/h (进气湿 度 为 70%),使用软件进行流程模拟研 究,不 同 进 水 温 度 下,进料空气被加热到 30~90 ℃时对出气含湿量和装置蒸发量的影响 示于图5。由 图 5 可 知:进 气 温 度 在 30~90 ℃ 时,出气含湿量和装置蒸发量基本随进气温度增 加而线 性 增 加,其 出 气 含 湿 量 增 量 在 0.011~ 0.018kg/m3,装置蒸发量增量在0.15~0.16kg/h, 但其效果小于提高进水温度的效果,这与空气的 比热容小于水的比热容有关。 3.4 进水流量对装置蒸发性能影响的模拟研究 由前文 可 知,在 进 气 温 度 不 大 于 90 ℃,进水 温 度 不 大 于80 ℃的 范 围 内,进水和进气温度 对装置出气含湿量和装置蒸发量的影响是正向 的。为了 研 究 进 水、进气流量对装置出气参数 的影响,探究装置 的 最 大 蒸 发 能 力,对 进 水 温 度 80 ℃,进气温 度90 ℃(进 气 湿 度 为70%),不 同 进气、进水流量的 工 况 进 行 了 模 拟 计 算,结 果 示 于图6。由 图6可 知:进 气 流 量 越 大,出 气 含 湿 量随进水 流 量 的 增 大 先 迅 速 增 大 后 趋 于 平 缓, 进气流量越低,出气温度越容易接近进水温度, 出气含湿 量 越 容 易 趋 向 于 定 值;提 高 进 水 流 量 能有效提 高 装 置 蒸 发 量,由 于 随 着 进 水 流 量 增 大,出气温度的增 量 减 少,故 装 置 蒸 发 量 曲 线 的 斜率持 续 下 降。在 进 气 流 量 较 低 的 情 况 下,大 流量的进 水 会 使 出 气 温 度 趋 近 于 进 水 温 度,此 时装置蒸发量趋 向 于 一 个 定 值。当 进 气 流 量 为 300m3/h、进 水 流 量 为2000kg/h 时,蒸 发 装 置 的蒸发量最大,其值为80.6kg/h,此时装置处理 废水的减容比为4%。

3.5 蒸发装置的放大计算 对于废水持续产生且量较大的设施,可 以 建 立常规大小的填料塔式低温蒸发装置。装置内径 可设计为1m,填料层高度为3m(不同于吸收塔 的传质单元法计算,会根据实际工况进行调整), 金属环矩 鞍 填 料 直 径 为76mm。此 时 填 料 层 为 正常高度,故液体喷淋密度按一般填料塔计算。 对于散堆填料塔,保证填料上液体成 膜 流 下 的最小喷淋密度可按式(1)计算。 Umin = LWmin·a (1)

式中:Umin,最 小 喷 淋 密 度,m3/(m2 ·h);LWmin, 最小 润 湿 速 率,m3/(m·h);a,填 料 比 表 面 积, m2/m3。最小 润 湿 速 率 取0.08 m3/(m·h)[12], 填料比表面积为57.6m2/m3,计算得到装置最小 喷淋密度为4.6m3/(m2·h),乘以塔的横截面积, 得到的最小成膜进水流量为14.5m3/h。为提高装 置的减容比,进水和进气流量可取最小成膜进水流 量,即14500kg/h。取气液接触时间为3s,则空塔 气速为1m/s,计算得到进气流量为11304m3/h。 按照上述填料塔参数建立 ASPENPLUS模 拟流 程,输 入 参 数:进 水 温 度 80 ℃、进 水 流 量 14500kg/h,进气温度90℃、进气流量11304m3/h。 模拟计算得到该蒸发装置蒸发量可达1143kg/h,单 次蒸发 的 减 容 比 达 到7.9%,此时的气相出料为 55.9℃的饱和湿空气。

3.6 蒸发装置的净化效果 在实际工况中,废水中的离子可能随着蒸发或 液沫夹带等方式进入气相出料,通过在进 水 流 量 40kg/h、进气温度23.5 ℃下,将不同进水温度和 进气流量实验过程的塔顶出气通入冷凝管冷凝得 到冷凝水,测量其电导率,探究低温蒸发装置对自 来水的净化效果,结果列入表2。由表2可知:测得 的自来水原水电导率为233μs/cm,冷凝水的电导 率随进气流量和进水温度变化不明显。电导率平 均值为24.4μs/cm,电导率反映的离子去除效率达 到89.5%。金畅等[13] 使用气隙式膜蒸馏处理自来 水的离子去除效率可达99.2%,这表明该低温蒸 发装置对自来水中的离子有一定的净化效果,但未 达到膜蒸馏的净化程度,在低温蒸发装置后增加膜 蒸馏装置以提高其去污能力是有必要的,而低温蒸 发装置的初步净化能力也有利于膜蒸馏装置的净 化能力与抗污染能力的提高。
4 结 论 设计的低温蒸发装置具有结构简单、蒸发效果 优越、出气参数可调等特点,能适应工业应用需要。 通过改变进水流量并调节其他进料参数,可适用于 较大范围内不同处理量的废水处理。装置能有效 为后续膜蒸馏装置提供稳定且充足的待处理湿空 气,为非接触式膜蒸馏技术的发展奠定了基础。