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酸性水汽提装置处理脱硫脱硝废水实践
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-06-18 16:28:09 浏览次数:
摘 要: 中国石化洛阳分公司为降低热电部锅炉车间尾气脱硫脱硝高含盐废水中氨氮含量,将该含盐、含氨废水引入 1#酸性水汽提装置。通过改性和操作优化,采用汽提塔注碱和调节双脱水 pH 值等措施,实现了污水汽提装置处理高含盐废水,降低了炼油污水总进口氨氮含量。为分公司炼油污水总排口达标奠定基础,同时也为同类企业提供重要借鉴经验。
            关键词: 脱硫脱硝 ; 含盐废水 ; 酸性水汽提 ; 氨氮
           1 装置概况
           中国石化洛阳分公司炼油三部现有两套110t / h 酸性水汽提装置,1#酸性水汽提装置主要处理上游常减压装置、催化装置、焦化装置和罐区脱水等产生的非加氢型含硫、含氨污水( 又称非加氢型原料水) ,2#酸性水汽提装置主要处理上游柴油加氢装置、蜡油加氢装置、连续重整装置等加氢型含硫、含氨污水( 又称加氢型原料水) 。装置采用工艺为单塔加压汽提侧线抽氨工艺,1#酸性水汽提流程装置流程简图见图 1。
          汽提塔顶部产生酸性气作为硫黄回收装置原料,中部侧线抽出的侧线气经三级分凝后产生的粗氨气用于产液氨或者氨水制备,三级分凝产生的分凝液冷却混合后与原料水泵前混合作为进塔原料,底部产生氨氮和硫化物含量合格的净化水,一部分代替除盐水供上游各装置回用,多余的净化水直接排入含油或者含盐污水处理场。热电部锅炉车间锅炉烟气脱硝采用 SNCR +SCR 联合技术。二氧化硫脱除采用贝尔格 EDV脱硫技术,即碱洗塔湿法脱硫,用含氢氧化钠的水溶液循环洗涤脱除尾气中的二氧化硫( 俗称钠法脱硫) 。
            2 装置工艺原理介绍
            SNCR 技术又称高热脱硝法,采用 NH3 为还原剂,在反应炉内高温条件下( 850 ~ 1 100 ℃ ) 与 NOx发生氧化还原反应,在无催化剂作用下将烟气中的NOx 反应生成 N2 和 H2O,主要反应见式( 1) 。SCR技术是在金属催化剂作用下,以 NH3 为还原剂有选择性地将 NOx 还原成 N2 和 H2O,主要反应方程式( 1) ~ 式( 3) 。
             湿法脱硫工艺原理是烟气中二氧化硫等酸性气体在脱硫塔内与吸收液( 循环液) 接触时发生中和反应,酸性的气体被偏碱性的吸收液所吸收。吸收液的 pH 值通过氢氧化钠的加入量来进行调节。其主要反应原理为:
首先,烟气中的二氧化硫与水接触,生成亚硫酸。
            然 后,亚 硫 酸 与 NaOH 反 应 生 成 Na2 SO3,Na2 SO3 与 H2 SO3 进一步反应生成 NaHSO3,NaHSO3 又与 NaOH 反应加速生成亚硫酸钠; 生成的亚硫酸钠一部分作为吸收剂循环使用,未使用的另一部分经氧化后,作为无害的硫酸钠水溶液排放。
            脱硫塔浆池的 pH 值通过 NaOH 的注入来控制,最佳 pH 值在 7 左右。采用污水汽提装置单塔加压汽提侧线抽氨工艺,通过高温条件下有利于弱酸弱 碱 盐 水 解 的 原 理,原 料 水 中 的 NH4HS 和 ( NH4 ) 2 S 水解为游离态的 NH3 和 H2 S,通过汽提塔的汽提作用,原料水中游离态的 NH3 和 H2 S 进入气相当中,最终产生合格的净化水。汽提过程中存在主要相平衡、化学平衡见式( 9) ~ 式( 11) 。酸性水汽提相平衡示意图如图 2 所示。
            3 存在问题
            随着环保排放标准要求的逐步提高,石油化工装置各分级口和总排口的排放要求越来越严格。由于热电部锅炉车间尾气脱硫脱硝高含盐废水中氨氮含量波动大,严重影响炼油污水总进口的氨氮含量,造成炼油污水处理场总排口指标波动大。为解决该问题,将热电部脱硫脱硝含盐废水引入炼油三部 1#酸性水汽提装置,通过该装置降低双脱水中氨氮,稳定并降低炼油污水总进口氨氮含量,为总排口的稳定达标奠定基础。
             4 装置改造及优化过程
              根据生产调度处要求,2018 年热电部脱硫脱硝废水约 17 t / h 引入污水汽提装置,由于该水含盐量高 ( 平 均 含 盐 量1 7 0 0 0 mg / L ,最 高 达 到2 1 0 0 0mg /L) 。产生的净化水无法回用于常减压电脱盐注水,因此将该水引入 1#污水汽提装置,两套污水汽提装置原料水分开处理,保证处理该水的同时,2#酸 性水汽提装置产生净化水供常减压电脱盐回用。1#污水汽提装置处理后产生的净化水外排含盐污水处理场。
             双 脱 水 引 入 前1#污水汽提装置处理量为7 2t / h,引入后处理量增加至 90 t / h。原料及净化水变化情况见表 1。
             由表 1 可知,热电部脱硫脱硝废水引入后,原料水氨氮和硫化物均有一定程度下降,说明该水中氨氮和硫化物含量较之前原料水浓度低。而进塔原料水引入后与引入前相比,氨氮和硫化物均有所增加,这主要是由于引入该水后,按照正常操作,净化水氨氮偏高,提高侧线抽出量及蒸汽单耗,造成侧线三级分凝液回流变大,进塔浓度有所升高。净化水各项指标相比,净化水氨氮由引入前的平均 16. 1 mg /L升 高 至6 1 . 6 mg / L,指 标 不 合 格( 氨 氮 指 标≤4 0mg /L) ,硫化物略有降低,净化水 pH 值由 7 ~ 8 变为5 ~ 7。
             正常情况下,若酸性水汽提装置净化水氨氮偏高,主要是由于侧线抽出量偏低,通过提高汽提塔侧线抽出量即可解决该问题。但是自热电部脱硫脱硝废水引入 1#污水汽提装置后,净化水指标出现突升,蒸汽单耗由正常的 135 kg /t 提高至 160 kg /t,净化水氨氮始终维持在 60 mg /L 左右。说明原料水性质变化,通过正常的操作无法降低净化水氨氮。通过分析热电部脱硫脱硝工艺原理,为降低烟气中 NOx 含量,在日常操作中喷入的 NH3 是过量的,过量的氨在湿法脱硫过程中被水溶液洗涤吸收生成 NH3·H2O,脱硫脱硝废水外排前需经过曝气处理,将废水中的 HSO3 - 和 SO32 - 氧化成 SO42 - 以 降低废水的 COD。同时为了节省氧化剂的消耗,在经过脱硫工段时外排水 pH 值控制在 7,在曝气反应后,由于中强酸 H2 SO3 被氧化成强酸 H2 SO4,废水由中性变为弱酸性,水中的少部分游离 NH3 转化生成NH4 + 。由于该部分 NH4 + 与 SO42 - 结合形成强酸弱碱盐,该部分氨为固定铵,在污水汽提塔内无法完全水解为游离 NH3,进而造成净化水氨氮居高不下。 经过技术分析后,决定利用汽提塔原回用液态烃碱渣流程,由酸性水汽提塔侧线抽出口一下注入质量分数为 28% 的氢氧化钠溶液,目的是通过注入氢氧化钠强碱形成 Na + 与水中 SO42 - 结合,将 NH4 + 置换并形成游离 NH3,再通过汽提塔下部提馏段将液相中的 NH3 汽提出来,降低净化水中氨氮含量。采用汽提塔注碱前后净化水变化情况见表 2。
           由表 2 可知,汽提塔注碱后与注碱前相比,净化水氨氮降低至指标范围内,效果与技术分析一致。硫化物比注碱前升高了 9 mg /L,主要是由于汽提塔内 pH 值升高后,部分 HS - 和 S2 - 与 Na + 结合生成不能完全水解的强碱弱酸盐,造成净化水硫化物升高,但由于在净化水指标范围内( 净化水硫化物指标≤20 mg /L) ,不影响正常生产。为降低用碱量和净化水硫化物含量,尝试保证净化水氨氮合格的情况下通过在线净化水 pH 计观察,逐步降低降低汽提塔注碱量,结果如表 3 所示。
           由表 3 知,随着注碱量的增加,净化水 pH 值由8 升高至 11 过程中,净化水氨氮含量由 38. 4 mg /L( 接近净化 水≤40 mg /L 指 标 上 限) 降 低 至 16. 7mg /L,硫化物含量由正常的 2. 9 mg /L 升高至 23. 7mg /L( 超过净化水≤20 mg /L 指标) 。当净化水 pH值超过 9 以后,虽然继续提高注碱能够一定程度降低净化水氨氮,但硫化物上升较快,特别当净化水pH 值升高到 10 以上时,硫化物出现超指标情况。针对该情况,最终操作过程中,通过调整注碱量将净化水 pH 值控制在 9 ~ 10。
            汽提塔注碱 6 个月以后,出现高温碱脆腐蚀问题,注碱塔壁法兰处出现泄漏,汽提塔注碱口正下方出现沿塔体纵向裂纹泄漏。由于注碱线在塔内无分布器,注入塔内直接进入降液管内,造成局部碱性过高,同时此处正常操作温度 150 ~ 155 ℃,造成高温碱脆,严重影响装置安全运行。为解决该问题,停止汽提塔注碱,通过热电部双脱水由曝气池注碱调节来水 pH 值,经过优化调整最终将净化水 pH 值控制在 8 ~ 10,即可实现净化水氨氮合格。此措施实施后水中碱浓度分布均匀,避免了汽提塔注碱口附件具备碱浓度过高造成碱脆泄漏问题。
             通过以上改造,炼油污水处理场总进口氨氮得到有效控制,炼油污水处理场总进口由改造前的平均氨氮含量 53 mg /L 降低至平均 20 mg /L 以下,改造效果明显。 
              5 结论
             通过酸性水汽提装置处理热电部脱硫脱硝含盐含氨废水实践,由于该水的性质与酸性水汽提装置原设计的低含盐、含硫、含氨污水性质相差较大,需通过汽提塔注碱方式减少水中的固定铵,实现降低含盐废水氨氮的目的。大量的注碱会使碱浓度过高,造成腐蚀管线和设备碱脆,需要通过源头调节脱硫脱硝废水的 pH 值,通过优化净化水 pH 值控制在9 ~ 10,既能保证净化水氨氮指标合格,又不至于造成净化水硫化物含量过高。通过技术改造,炼油污水总进口氨氮含量平均由 53 mg /L 降低至平均 20mg /L 以下,为炼油污水总排口达标奠定良好基础,也为同类企业提供重要宝贵经验。
            原标题:酸性水汽提装置处理脱硫脱硝废水实践
            原作者:秦继伟