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燃煤电厂脱硫废水零排放现场中试研究
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-06-20 11:35:02 浏览次数:
作者:黄晓亮 1 ,蔡 斌 1,2 ,刘 威 2 ,朱向宇 1 ,王佳佳 1,2 (1. 清水源(上海)环保科技有限公司,上海 201100; 2. 河南清水源科技股份有限公司,河南济源 459000)

[摘要] 燃煤电厂脱硫废水成分复杂,具有含盐量高、腐蚀性强、易结垢等特点,是电厂实现废水零排放的重点 和难点。 针对该废水的特点,采用“两级软化+过滤+高级氧化”预处理、“纳滤+碟管式反渗透”膜处理、“机械式蒸汽再 压缩”蒸发结晶组合工艺进行了现场中试研究。 结果表明,工艺运行稳定,膜系统产水及蒸发冷凝液均满足回用要 求,回收的氯化钠达到工业盐标准,完全实现了脱硫废水零排放和资源化利用的目标。

[关键词] 脱硫废水;零排放;软化;膜处理;蒸发结晶

燃煤电厂烟气脱硫主要采用石灰石-石膏湿法 工艺,在此过程中会产生一种呈酸性、盐度高、硬 度高、腐蚀性强、易结垢、含多种重金属的脱硫废 水〔1-3〕 。 该废水污染物组成复杂,水质、水量波动大。 电厂普遍采用传统“三联箱”(中和、沉淀、澄清)工艺 对其进行处理,但处理效率较低,对废水总溶解性固 体(TDS)、钙镁结垢因子、氯化物的去除效果差,往 往难以实现稳定运行和处理废水的达标排放〔2,4〕 。 随着环保要求的日益严格,膜分离、蒸发结晶等零排 放技术逐渐兴起, 电厂废水零排放逐渐提上日程。 然而,脱硫废水作为电厂最难处理和回用的末端 废水之一,仍是制约全厂废水零排放的关键性因 素。 本研究以我国华中地区某燃煤电厂(装机总容 量 4 400 MW)脱硫废水为对象,针对该废水的实际 水质特点,开发了“两级软化+过滤+高级氧化”预处 理、“纳滤(NF)+碟管式反渗透(DTRO)”膜处理、“机 械式蒸汽再压缩(MVR)”蒸发结晶组合工艺,并开 展了现场中试研究和可行性验证, 以期为脱硫废水 零排放提供工艺方案和工程设计参考。

1 脱硫废水水质
脱硫废水污染物成分受烟气特点、补充水水质、 石灰石品质、脱硫运行工况等诸多因素的影响〔4〕 ,组 成复杂。 某燃煤电厂脱硫废水排放量约 125 m3 /h〔5〕 , 水质分析结果如表 1 所示。 表 1 某燃煤电厂脱硫废水水质 注:除 pH、浊度(NTU)外,其余项目单位均为 mg/L。 水质分析结果表明, 该脱硫废水具有高含镁特 征,其 Mg2+质量浓度(13 536 mg/L)是行业常见水平 (3 000~6 000 mg/L〔2〕 )的 3~4 倍,系该电厂烟气脱硫 所用的石灰石含镁过高所致; 同时废水中含有大量 Ca2+、SO4 2-及一定量的 Ba2+、Sr2+、SiO2,因此硬度高,易 导致结垢。 废水呈酸性(pH 为 6.5),TDS 在 37 330~ 72 180 mg/L 范围内波动,并含有高浓度的 Cl- ,腐蚀 性强。Hg、Pb、Ni、As、Cd、Cr 等重金属离子含量超标, 毒害性强。 废水中含有一定量的 COD,主要系有机 物和还原性无机物(亚硫酸盐、硫代硫酸盐)导致〔6〕 。 脱硫废水的如上特点,极易导致膜材料的污染、结垢、 堵塞、氧化等,并对设备、管路(特别是蒸发结晶器) 材质的耐腐蚀性提出了很高要求。

2 工艺流程及参数

2.1 工艺流程

根据脱硫废水水质特点, 现场中试试验采用的 废水零排放处理系统主要由预处理、膜处理、蒸发结 晶 3 部分构成,设计处理水量 1 m3 /h,试验周期 35 d。 工艺流程见图 1。

2.2 预处理系统及参数 预处理系统的作用是最大限度去除废水中的结 垢因子, 保障膜系统、 蒸发结晶系统的安全稳定运 行。 因废水 Mg2+含量高,化学软化处理后产泥量大, 因此对一级软化单元配备了板框压滤机, 二级软化 单元配备了高效沉淀池。 脱硫废水(1 m3 /h)首先经均质罐提升至一级软 化池(池容 1.2 m3 ),投加石灰调节 pH 至 11,以去除 Mg2+、SO4 2-等离子。 泥水混合物经板框压滤机分离, 泥饼外运处理,压滤液经中间水箱泵入二级软化-高 效沉淀“一体化”反应池(见图 1)。 一体化反应池分 为 3 个反应段:第 1 段池容 0.72 m3 ,投加 NaOH 进 一步除 Mg2+ ;第 2 段池容 0.72 m3 ,投加 Na2CO3 及 Fe3+、PAM 助凝剂(投加量分别为 32.2 kg/m3 、80 g/m3 、 1 g/m3 ),主要脱除 Ca2+;第 3 段池容 3.18 m3 ,为高效 斜板沉淀池,水力停留时间 8 h。 第 3 段沉淀池出水 经过砂滤(pH 调至 7~9)后,采用臭氧多相催化氧化 进行深度处理,氧化塔直径 0.9 m,高 3.7 m,内置多 孔无机材料负载型催化剂床层,有效体积 2 m3 ,水力 停留时间 2 h。
2.3 膜处理系统及参数 膜处理系统采用耐污染能力强、 回收率高的 NF+DTRO 组合工艺〔7〕 ,以实现废水浓缩减量,降低 后续蒸发系统规模。 其中 NF 可截留二价、高价离子 和小分子有机物,达到初步分盐和预浓缩的目标。本试验采用两级卷式 NF 膜组件,设计处理水量 1 m3 /h (pH 为 6~7,SO4 2-质量浓度约为 2 000 mg/L),工作压 力 1.0 MPa;设计产水 0.75 m3 /h(SO4 2-质量浓度<100 mg/L),浓水 0.25 m3 /h,回收率 75%,回流量 1 m3 /h。 NF 浓水回流至原水均质罐, 产水经 DTRO 处理后, 清水回收利用,浓缩液进入蒸发结晶系统。 DTRO 单 元设计处理水量 1 m3 /h(pH 为 6~7,TDS 约为 30 000 mg/L),工作压力 6.6 MPa;设计产水 0.75 m3 /h(TDS≤ 1 000 mg/L),浓水 0.25 m3 /h,回收率 75%,回流量 1 m3 /h。

2.4 蒸发结晶系统及参数 蒸发结晶系统采用 MVR 水平管式加热蒸发 器,配强制循环泵和结晶出盐系统。蒸发产生的蒸汽 经压缩机压缩,提高压力、温度和热焓后,返送至蒸 发器作为热源。过饱和溶液进入稠厚器增稠,冷却后 经离心机分离回收固体盐,母液返回蒸发系统,实现 脱硫废水零排放。 试验设计处理水量 0.5 m3 /h,TDS 为 120 000 mg/kg,pH 为 6~7;设计产水 0.44 m3 /h,TDS≤ 10 mg/kg,回收率 88%;NaCl 纯度>92%。

3 系统运行情况

3.1 预处理系统运行效果 试验期间,一级软化、二级软化单元的进出水水 质变化分别如图 2、图 3 所示。 由图 2 可知, 原水的 Mg2+、Ca2+、SO4 2-、TDS 浓度 波动大,试验期间 Mg2+、TDS 总体呈下降趋势,SO4 2-略 有上升,可能与脱硫物料品质和工况有关。因原水具 有高含镁特征,将导致软化药剂消耗大、产泥量大, 故一级软化采用石灰来降低药剂成本, 采用板框压 滤来实现泥水分离。结果表明,压滤液 Mg2+、SO4 2-、TDS 浓度均得以有效降低,波动性得到缓解。 其中,Mg2+、 SO4 2-质量浓度从数量级 104 mg/L 分别降至 200~720、 1 710~2 875 mg/L, 平均去除率分别为 97.9%、93.9%; TDS 从 3.7×104 ~7.2×104 mg/L 降至 2.8×104 ~3.5×104 mg/L,平均去除率为 43.5%,总盐度有所下降。 可见 一级石灰软化-板框压滤工艺可行, 反应器运行稳 定,较好地克服了原水水质波动,高效去除了废水中 的 Mg2+、SO4 2-,在除硬的同时,也减轻了后序 NF 系统 分离 SO4 2-的压力。 石灰软化引入大量 Ca2+, 导致废水 Ca2+质量浓 度升高至 1 030~2 330 mg/L,其主要在二级软化单元 去除。 已有研究表明,NaOH、NaCO3 作软化剂,Fe 盐、PAM 作助凝剂是可靠的脱硫废水预处理手段〔8〕 。
试验结果(见图 3)表明,废水经二级软化-高效沉淀 “一体化”反应器处理后,出水 Ca2+质量浓度降至 8~ 22 mg/L;Mg2+质量浓度进一步降至 12~21 mg/L,总体 去除率分别为 99.9%、98.5%。 二级软化出水经砂滤后, 进入臭氧多相催化氧 化单元,深度去除 COD,以防止有机污染物污染后 序膜组件。 考虑到 Cl对 COD 检测的干扰作用,对进 出水的总有机碳(TOC)浓度进行了检测,处理效果 如表 2 所示。

由图 2 可知,试验期间,臭氧多相催化氧化单 元 对废水 COD、TOC 的 去除 率 分别 为 12%~52%、3.2 膜处理系统运行效果 采用 NF+DTRO 组合工艺对脱硫废水进行膜浓 缩处理, 并重点关注 NF 对 SO4 2-、Cl-的分离效果及 DTRO 对 TDS 的截留情况。因水量限制,膜系统连续 运行 15 d。 NF、DTRO 处理效果分别如图 4、表 3 所 示。
试验结果表明,NF 工艺对二价盐 SO4 2-有较好 的截留效果,进水 SO4 2-为 1 812~2 875 mg/L,产水 SO4 2-降至 60.1~146.9 mg/L(平均值 92.9 mg/L),SO4 2- 平 均 去 除 率 为 95.8% ,产 水 Na2SO4 含 量 低 ;一 价 盐Cl-的浓度略有提升,进水、产水 Cl-分别为 6 500~ 11 750、7 500~12 000 mg/L。 可见,利用 NF 对二价盐 的选择性截留作用,可达到 Na2SO4、NaCl 的初步分盐 的效果。 NF 浓水返回预处理工段,NF 产水(TDS 为 27 800~32 200 mg/L) 经 DTRO 进一步提浓减量,产 水平均 TDS 降至 1 000 mg/L 左右,平均 TDS 去除率 达到 96.6%,基本满足《循环冷却水用再生水水质标 准》(HG/T 3923—2007)。 DTRO 浓水 TDS 为 123 000 mg/L,进入 MVR 蒸发结晶系统处理。 试验期间,NF、 DTRO 系统均能够稳定运行,再次表明“两级软化+过 滤+高级氧化”作为膜系统的预处理工艺切实可行。

3.3 蒸发结晶运行效果 DTRO 浓水中主要含有 NaCl 以及少量 Na2SO4 等盐, 其进入 MVR 蒸发器在温度 85 ℃下进行蒸发 处理。 试验结果表明,平均水蒸发量为 400~500 kg/h, 产水 TDS 为 5~10 mg/kg。 物料经稠厚器增稠、离心 分离,结晶状况良好。 自运行第 8 天起连续出盐,离 心母液返回蒸发系统,实现盐水的完全分离。经第三 方检测, 本试验所收集 NaCl 盐的纯度为 93.6%~ 94.5%(>92%),符合《工业盐》(GB/T 5462—2016)二 级标准。 MVR 系统处理吨水的电耗为 55 kW·h,除 进料预热和压缩机密封之外基本无需补充蒸汽。 结 晶系统状况良好, 完全实现了脱硫废水分盐及零排 放的目标。

4 结论 采用两级软化+过滤+高级氧化预处理、NF+ DTRO 膜处理、MVR 蒸发结晶工艺处理燃煤电厂脱 硫废水切实可行。预处理系统有效克服了脱硫废水硬 度高、水质波动大等问题,最大限度去除了 Ca2+/Mg2+ 等结垢因子、重金属、悬浮物及有机污染物,为后续 工艺提供了安全保障。NF 工艺对二价盐截留效果显 著,达到了初步分盐和预浓缩的目的;经 DTRO 工 艺进一步提浓减量,产生清水 TDS 约为 1 000 mg/L, 基本满足《循环冷却水用再生水水质标准》(HG/T 3923—2007)。DTRO 浓水经 MVR 蒸发结晶处理,分 离获得 NaCl 盐的纯度>92%,满足《工业盐》(GB/T 5462—2016)二级标准,完全实现了脱硫废水分盐及 零排放的要求。

78.8%~94.6%