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废水蒸发塔在硫酸工艺中的应用
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-06-28 10:13:47 浏览次数:
作者:刘鹏飞 (山东恒邦冶炼股份有限公司 , 山东 烟台 264000)

摘 要:废水蒸发塔采用闭式循环和间接换热方式,闭式循环注入除盐水,通过定制换热器吸收硫酸三车间一吸、二吸的高品质热量,在有效 降低生产系统循环水温度的同时,又能处理掉一部分废水,从根本上解决了换热器、管道、冷却塔的腐蚀、结垢、堵塞问题。 关键词:废水蒸发塔;原理;应用

1 改造前系统存在的问题   

硫酸三车间干吸工段使用的是废水循环降温,由于废水不外排, 废水中的氯离子急剧增加,导致板换或阳极保护换热器结垢和腐蚀, 加入阻垢剂虽能减轻结垢,但不能从根本上解决问题;废水在冷却塔 内不断蒸发,由于过饱和盐类不断析出,板换或阳极保护换热器还是 结垢。因为温度高的原因,一吸与二吸结垢最严重,平均每月至少停 车清理一次,结垢问题已影响到正常生产。另外,冷却塔填料也因严 重结垢而堵塞,钢结构部分也被腐蚀,几乎每年都要更换。由于氯离 子含量过高,阳极保护腐蚀泄漏,经常被迫停车焊补,造成维修费用 增加,设备开车率上不去。阳极保护换热器几乎不能继续使用,一年 左右就会报废。不得已将原来的阳极保护都更换成板式换热器,即便 是更换了材质的板式换热器,虽然能耐更高浓度的氯离子,但也有限 度,若超出限度也很快被腐蚀,也不是长久之计。   

为了减轻废水对设备及管路的结垢、堵塞问题,不得不在废水中 加入阻垢剂予以缓解,由此导致加入阻垢剂产生很大的费用,经硫酸 三车间统计,一台 1000m³ 的塔每月缓蚀阻垢剂的费用约为 5 万元, 每年为 60 万元;经常拆卸板换导致板换垫损坏,一吸、二吸每年更 换的板换垫在 200 条以上,每条板换垫片的单价为 780 元,则 200 条 *780 元 / 条的费用为 15.6 万元 / 年;冷却塔填料堵塞和钢结构腐蚀导 致每年的维修费约为 11.4 万元。其它间接损失如由于堵塞造成的生产 停车无法计算。单直接运行费用约为 87 万元 / 年。面对这么严峻的 问题,寻找彻底解决的办法迫在眉睫。

2 废水蒸发塔的应用   

(1)废水蒸发塔的结构、特点。硫酸三车间的废水蒸发塔为方 形,长 12.8 米,宽 12.8 米,高 13.3 米。塔形式为方形逆流、钢砼框 架、机械通风、无填料、低噪音、耐腐蚀。塔内均布大口径喷嘴,雾 化效果好,不堵塞。塔外配套有 8 台定制换热器,提供废水蒸发所需 的热量。该塔废水蒸发能力为 6t/h,具有以下特点:能适应在露天和 有尘沙的环境下,确保 24 小时连续运转;蒸发塔除蒸发废水外,冷 却能力强、噪音低、维修方便;整机密闭性好,能避免水污染和杂物 落入;塔体全部金属构件耐腐蚀、强度高;收水装置抗老化、耐高温 低温(-20℃ -60℃),分水性能好、强度高、阻燃性好、环保型;电 机低噪、密封防水、耐高低温、适应露天环境;风扇角度可调,风量 大、效率高、传动平稳、噪音低、耐腐蚀。配套的换热器换热性能高, 采用分体设计,可单独检修;换热管束采用不锈钢传热管、铝肋片, 表面钝化处理,具备强耐腐蚀性;换热管角度安装合理,确保循环水 能自行排放干净。   

(2)废水蒸发塔的工作原理。硫酸三车间干吸工段一吸、二吸 的酸温需要从 85℃降至 70℃,换热通过板换完成,即低温(60℃)的 循环水(除盐水)由分水器,分别输送至一吸、二吸板换,经过换热 酸温由 85℃降至 70℃,达到工艺要求的指标。循环水吸收酸的热量 后水温升高至 70℃进入集水器,由循环泵打入废水蒸发塔,废水蒸发 塔配有定制换热器,可以把这 10℃温差的热量吸收,使循环水的温度 再降到 60℃,降温后的循环水再进入分水器,完成以上换热过程。该 过程中的补充水由补水泵将处理好的除盐水打入该循环系统,当循环 系统内的水压低于设定值时,补充水泵进行自动补水。   

废水则由废水循环泵打入废水蒸发塔中,蒸发塔内安装有喷淋装 置,废水经喷淋装置喷出呈雾状,废水蒸发塔外四周安装有定制换热 器,位置低于喷淋装置,可以将吸收的热量释放,热量由下而上将雾 状的废水加热蒸发。喷淋落下的废水进入蒸发塔内收水装置,经废水 循环泵抽出再打入蒸发塔,如此往复完成废水蒸发的过程。   

废水蒸发塔运行一段时间后,在塔底富集了大量的碳酸钙、碳酸 镁及其他固体杂质需要进行清理。蒸发塔专门为小型铲车进入清理预 留 3 米 *3 米的提升门,提升门由减速机带动丝杠完成升降。塔内也 留有足够的空间,1.5T 铲车可以很轻易的在塔内工作。铲车将塔内的 沉积物清理出来后,再由运输车辆拉走进行进一步处理。蒸发塔清理 门及塔体内部的设计非常的人性化,不必进行人工清理,这样大大的 提高了工作效率,节省用工成本,提高系统的开车率。

3 应用效果   

现在的运行方式采用了两个闭式循环,一个是清水的间接换热, 一个是废水的间接换热。清水的闭式循环是干吸工段换热管路中注入 的是清水,通过循环泵循环吸收干吸酸温的热量,再到废水蒸发塔的 定制换热器释放热量,完成能量的转换,这一闭式循环从根本上解决 了板换结垢、堵塞、腐蚀等问题,保护了设备。废水的闭式循环是废 水仅在废水蒸发塔内进行闭式循环,完成废水蒸发。废水蒸发塔的内 部结构不同于原来的冷却塔,从而也节省原有冷却塔运行的直接费用。   该蒸发塔优于以前单纯的冷却塔,可以进行废水蒸发,缓解水处 理压力。目前来自精炼公司的废水可以直接进入蒸发塔进行蒸发,按 现在的每小时蒸发 6 吨(经过实测)计算,一天可蒸发废水 144 吨。 一年按 330 天计,可节省 47520 吨废水的处理费,超过 100 万元。   

经过初期投资和长期效益的核算,该废水蒸发塔年可产生经济效 益约 180 万元以上。   

硫酸三车间蒸发塔自 2014 年 7 月份投入运行以来,干吸板换基本 上不结垢、不堵塞、不腐蚀,从未因干吸板换而停车,极大地提高了 开车率。而且蒸发塔能高效的处理生产废水,极大的缓解了废水处理 的压力,为公司的环保节能做出了很大的贡献。

4 推广   

废水蒸发塔是根据恒邦股份实际情况进行研发和设计的,目前已 经申请国家实用新型专利(专利号 ZL 2014 2 0400283.4)。为了进一 步推广应用,2015 年已经在冶炼一公司硫酸一车间再上一台废水蒸发 塔,配套定制换热器的热源为生产中的余热蒸汽,来蒸发生产工艺中 的废水,来解决废水处理难的问题,经过几年运行效果来看,效果比 较理想。