摘 要:“机械式蒸汽再压缩”蒸发器是一种新型高效节能蒸发设备,应用于含盐催化剂废水回收的蒸发脱盐法。中试实验 分析得到,电耗约为 45.6kW/t(净化水),MVR 热泵蒸发结晶系统净化水的 TDS 满足小于 300mg/L 的要求,蒸发结晶产生 的氯化钠盐和硫酸钠盐纯度均达 95%以上。
关键词:机械式蒸汽再压缩;蒸发结晶;高效节能
机械式蒸汽再压缩技术 是国际上最 先进的蒸 发技术,是替代传统蒸发器的升级换代产品,在国外 广泛应用于溶液蒸发工艺中,如化工、制药、海水淡 化、污水处理等行业[1-2]。 其原理是利用从蒸发器出 来的二次蒸汽,经过压缩机的压缩,温度和压力升 高,蒸汽热焓增加,被送入蒸发器蒸发室当作加热 蒸汽使用,热量传递给料液后冷凝为水,维持料液 的蒸发状态[3]。 料液蒸发出来的废弃蒸汽得到充分 利用,回收其潜热,减少对外加热及冷却资源的需 求,降低能耗。 由于回收二次蒸汽的潜热,所以其热 效率相当于 5~10 效蒸发器[4]。 系统启动需要一定量 的生蒸汽,运行稳定后系统只消耗电能,不需要加 入生蒸汽,避免了燃料燃烧造成的环境污染,另外 摆脱冷却水依赖,具有节能环保意义。 高含盐废水是指总溶解固体 TDS 和有机物的 质量分数大于等于 3.5%的废水,废水来源主要有生 活废水和工业废水, 其中除含有有机污染物外,还 含有大量的无机盐,如 Cl- 、SO4 2-、Na+ 、Ca2+等离子。 含 盐废水直接排放会对水体生物、生活用水和工农业 用水产生极大危害,造成严重的环境问题。 而高含 盐催化剂废水的处理技术较为复杂, 处理费用高, 目前通常采用生物法、SBR 工艺法、 蒸发脱盐法等 方式[5-7]。 本文应用机械式蒸汽再压缩技术,并对系 统热量进行充分利用,大大降低了蒸发脱盐法的投 资运营成本,并对该技术做理论分析和工程中试实 验结果分析研究,具有一定的意义。
1 工艺流程说明
根据含盐废水前处理工序,采用纳滤技术对废 水中的硝盐和钠盐进行分离。 纳滤浓水中大约含有 5%左右的氯化钠盐, 经过硝盐联产单元中 MVR 蒸 发浓缩后,硫酸钠盐浆进入离心机离心脱水后进入 硝干燥包装单元。 而含氯化钠母液离心后进入氯化 钠蒸发结晶单元,与钠盐浓水一同蒸发浓缩,而钠 盐浓水中硫酸钠盐含量不大于 5%,经过 MVR 蒸发 浓缩后,盐浆进入离心机离心脱水后进入盐干燥包 装单元。 上游浓缩含盐废水经进 料泵增压后 进入预热 器进行预热,预热后进入 MVR 蒸发体系,蒸发体系 由蒸发室、汽液分离室、压缩机和循环泵组成,预热 的含盐废水经强制循环泵、蒸发室加热沸腾后进入 汽液分离室, 废水中的水迅速汽化变为水蒸气,水 蒸气经压缩机后低品质的热能变为高品质的热能 作为热源加热蒸发室,经蒸发室换热后的水蒸气变 为蒸气凝液流入凝液储罐,流入凝液储罐中的冷凝 水经冷凝水泵大部分作为预热器的热流体进入预 热器预热废水,少量用来冷却经压缩机加热形成的 过热蒸汽使其由过热蒸汽变为饱和蒸汽。 而水被蒸 发后浓缩的高盐废水经蒸发室底部经转料泵进 入 盐高位罐储存,然后通入冷却水冷却析出盐分后进 入离心机,固体盐盐收集外运,而母液部分与原高 盐废水充分混合返回。 整个系统只在开车初期补充 少量蒸汽, 运行稳定后系统本身能量自给自足,达到节能降耗的要求,同时,经过测算蒸发系统维持负压, 不但降低盐溶液的沸点,减少盐结垢的风险,同时显著 提高压缩机的效率,大大降低能耗,如图 1 所示。 系统中充分考虑了热量的梯度回用,二次蒸汽 加热蒸发室产生的凝液含有大量的可利用能量,系 统将其应用到三个方面:在一级预热器内初次预热 含盐废水; 在二级预热器内再次余热含盐废水;冷 却压缩机出来的过热蒸汽变为饱和蒸汽。
由温—熵线 图 2 可以看到 机械蒸汽再 压 缩 蒸 发技术的热力循环过程 [8],A-B 是料液在预热器中 的预热过程,完成预热工作后料液进入蒸发器中开 始定温定压蒸发 B-C,产生二次蒸汽。 二次蒸汽进 入压缩机得到升温升压变为过热蒸汽,由于该过程 不是等熵压缩,热力曲线如图 C-D。 D-E 是消除过 热的过程,使其焓值降低到饱和蒸汽焓值。 饱和蒸 汽进入蒸发器释放潜热维持料液在蒸发器中的沸 腾蒸发过程,持续产生二次蒸汽,饱和蒸汽变为饱 和水 E-F。 饱和水进入预热器加热刚进系统的料液 F-G。
3 系统热量平衡计算 在热泵蒸发系统中,正常运行过程中系统输入 热量等于系统输出热量,在系统设计中需要考虑到 输入热量和输出热量的分类,得到平衡关系式: q1+q2=q3+q4+q5 (1) 式中:q1——电动机向系统输入的热能,kJ/h; q2——料液带入系统的热量,kJ/h; q3——系统排出浓缩液带走的热量,kJ/h; q4——系统排除二次蒸汽冷凝液带走的热量, kJ/h; q5——散失到外部环境的热量,kJ/h。 热量衡算的 目的是了解 进出系统每 一部分的 热量的大小,从中发现提高能量利用效率的途径并 加以利用。 由(1)式得到,二次蒸汽凝液用于料液的 一次、二次预热,并冷却过热蒸汽对于系统的节能 工作至关重要, 另外装置保温可以减少热量的 散 失,以上工作都可以间接的减少电动机向系统输入 的能量,起到节能的效果。
4 MVR 中试试验分析
4.1 总体运行效果 中石化某催 化剂公司废 水零排放中 试试验连 续稳定运行,废水在经过纳滤工艺后分为氯化钠结 晶 蒸 发 体 系 和 硫 酸 钠 结 晶 蒸 发 体 系 。 蒸 发 单 元 (MVR)主要耗电设备包括压缩机、循环泵、进料泵、 真空泵、转料泵、母液泵、盐高位槽等,其中压缩机 和循环泵为蒸发的关键设备且连续运 行, 试验期 间,蒸发单元的蒸发水量为 300kg/h,测定电耗约为 45.6kW/t(净化水),如图 3 所示。
4.2 蒸发试验结果 对氯化钠和 硫酸钠蒸发 体系的蒸发 净化水进 行分析,得到的分析结果见表 1。
表 1 可以看出,MVR 热泵蒸发结晶系统净化水 的 TDS 满足小于 300mg/L 的要求, 水质状况良好, 可进行回水利用。 从氯化钠结晶盐和硫酸钠结晶蒸发 体系中各 取 5 份结晶盐进行纯度分析,分析结果如图 4、图 5 所示。 从图 4、 图 5 可以看出蒸发得到的结晶盐中氯 化钠和硫酸钠纯度达 95%以上,含水量均低于 5%, 完 全 符 合 氯 化 钠 纯 度 至 少 达 到 《工 业 盐 》 (GB/T 5462-2015)中日晒工业盐Ⅰ级,硫酸钠纯度至少达 到《工业无水硫酸钠》(GB/T 6009-2014)中Ⅲ类一 等品的要求。
相关文章
- 生物法处理含油污泥研究进展 2020-05-25
- 超声法从剩余污泥中提取微生物絮凝剂的研究 2021-12-16
- 高盐、高浓度有机废水蒸发特性实验 2022-05-22
- 臭氧催化氧化工艺在废水处理领域的应用 2020-08-04
- 工业废水水质对微气泡臭氧化深度处理影响 2020-08-02
最新文章
- 城镇污水处理厂全流程水质管理方法分析 2023-01-29
- 高排放标准下某高新园区污水处理厂工程实例 2023-01-16
- 一种树状多支化破乳剂的合成与应用 2023-01-14
- 地层注入水悬浮物含量偏高原因分析与治理 2023-01-13
- 浅谈胶印润版液的净化循环使用 2023-01-13