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不稳定补充水质循环水高浓缩倍率的控制
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-07-09 09:54:46 浏览次数:
作者:仲继克,李德峰 (华电渠东发电有限公司,河南 新乡 453000)

摘要:华电渠东发电有限公司机组循环冷却水补水水质不稳定,无法按常规的浓缩倍率调节方法控制循环水水质。通过开展 循环水动态模拟试验,对循环水控制指标进行优化,全碱度由8 mmol/L提升到12 mmol/L,钙硬度由18 mmol/L提升到22 mmol/L, 将循环水浓缩倍率控制在较高水平,且保证了循环水水质稳定、良好,解决了不稳定补充水水质导致的循环水水质问题,保障 了循环水系统的安全稳定与经济运行。

关键词:补水;循环水;浓缩倍率;结垢;腐蚀;节水

0 引言 华电渠东发电有限公司(以下简称渠东电厂) 2×330 MW 燃煤供热机组循环冷却水(以下简称循 环水)系统配备敞开式自然通风、双曲线冷却塔,采 用贾屯污水处理厂的中水和贾太湖蓄水池的黄河 水两种水源,经渠东电厂再次处理后同时用作补 水。 贾太湖黄河水水质相对较好,而贾屯污水处理 厂主要接纳周边的化工厂、造纸厂及制药厂废水等 工业废水,中水虽经混凝、澄清处理,但水质仍然很 差且不稳定。受多种因素的共同影响,渠东电厂循 环水补充水水质长期存在问题,导致无法按照浓缩 倍率的常规调节方法控制循环水水质,给循环冷却 系统的安全稳定运行带来不利影响。

1 循环水补充水水质不稳定原因

1.1 补充水和循环水水质状况 以2020-03-02—06为例,补水和循环水水质监 测数据如表1所示,循环水补充水Cl质量浓度曲线 见图1。 从表1中数据可以看出,循环水补充水含盐量、 Cl及SO4 2- 质量浓度、总硬度和钙硬度均较高,循环 水补充水水质不稳定。如果控制不好,这种较差的 水质会对循环水系统造成腐蚀和结垢等危害。

1.2 水质不稳定原因 渠东电厂循环水补水处理流程如图2所示。

贾屯污水处理厂来的中水经2号澄清池进行石 灰、聚合硫酸铁混凝、澄清和变孔隙滤池过滤处理 后,补充到循环水水塔中;贾太湖的黄河水经3号澄 清池和变孔隙滤池过滤后补到循环水水塔中。循 环水补充水水质不稳定的原因有: (1)循环水补充水水源不单一。 (2) 虽然贾太湖黄河水在短时间内水质变化 幅度相对不大,但贾屯污水处理厂来的中水水质各 项指标波动较大。 (3) 两种补充水源来水的掺混比例不稳定,经 常需根据实际情况进行调节。

2循环水水质的控制与动态模拟试验 通常将循环水含盐量与补充水含盐量的比值 称作浓缩倍率[2] ,是衡量循环水水质控制优劣的一 个重要综合指标[5] 。浓缩倍率低,耗水量、排污量 大,水处理药剂的效能得不到充分发挥。提高循环 水的浓缩倍率,可以降低补充水的使用量,不但节 水还可以降低水处理剂的消耗量[1] ,从而降低水处 理成本。但浓缩倍率过高,循环水的结垢倾向也会 增加,还会使循环水中的各种离子(例如Cl- 、SO4 2- ) 和腐蚀性物质(例如H2S、SO2和NH3)的含量增加,提 高了腐蚀抑制难度;过多地提高浓缩倍率还会使药 剂(例如聚磷酸盐)因在冷却水系统内停留时间过 长而水解[1] ,因此需要将循环水的浓缩倍率控制在 合理范围内。由于各电厂补充水水质及循环水运 行情况存在很大差异,需要根据具体情况有针对性 地制订循环水浓缩倍率的控制策略。
2.1 控制参数的选择 实际工作中,浓缩倍率N通常按式(1)来计算[2] : N=S 循/S 补。 (1) 式中:S 循为循环水中 Cl的质量浓度,mg/L;S 补为补 水中Cl的质量浓度,mg/L。 若补充水水质不稳定、Cl质量浓度波动较大, 仍以Cl计算浓缩倍率不再合适,其他离子也一样。 由于采用单一指标来控制浓缩倍率无法达到预期 效果,需要综合考虑循环水的多项指标,经过专项 试验,并结合国家有关标准及实际运行经验等合理 确定控制参数和指标控制范围。

2.2 水质控制的主要影响因素

2.2.1 系统腐蚀 在控制循环水浓缩倍率的同时,还要兼顾补水 和循环水中电导率、pH值、钙硬度、碱度、Cl和SO4 2- 质量浓度等各项水质指标[6] 。Cl是水中最常见的阴 离子,也是引起水质腐蚀性的催化剂,能强烈推动 和促进金属表面电子的交换反应,尤其是水系统中 的不锈钢材料,Cl的富集会加速其电化学腐蚀过 程。SO4 2- 也是较普遍存在于水中的阴离子,可与阳 离子Ca2+ 等生成硫酸盐沉淀而引起结垢;其同时也 是水中硫酸盐还原菌的营养源,大量SO4 2- 的存在会对 循 环 水 系 统 中 水 泥 建 筑 等 造 成 腐 蚀 。 GB/T 50050—2017《工业循环冷却水处理设计规范》中规 定,Cl质量浓度+SO4 2- 质量浓度<2500 mg/L[3] 。 渠东电厂凝汽器不锈钢管材质是TP317,Cl质 量浓度耐受力<5 g/L[4] 。目前,渠东电厂循环水中 Cl质量浓度较高、SO4 2- 质量浓度非常高,因此电厂 循环水的控制重点是防止腐蚀的发生。

2.2.2 系统结垢和积盐 天然水分类中,将硬度大于 9.0 mmol/L 的水称 为极硬水,盐质量浓度大于 1000 mg/L 的水称为高 含盐量水[1] 。据此判断,渠东电厂补充水属于极硬 水和高含盐量水,因此防止系统结垢和积盐也是渠 东电厂循环水控制的重点。 2.3 循环水动态模拟试验 黄河水和中水配比不固定导致补充水水质不 稳定,从经济性和安全性角度考虑,选择最常用的 配比(1∶1)进行动态模拟试验,兼顾渠东电厂所用 的缓蚀阻垢剂、杀菌剂、凝汽器管材质及循环水水 质等相关参数[9] ,制订了动态模拟试验方案,并于 2018年开展了动态模拟试验。

2.3.1 循环水杀菌试验 循环水系统是一个特殊的生态环境,冷却塔的 水温常年保持在25~40 ℃,供氧充足,溶解氧可达到 饱和,这些都有利于细菌、微生物的生长。为了防 止微生物对管材的腐蚀,开展了杀菌试验,以确定 杀菌灭藻剂的最优加入方式和加入量。 2.3.2 凝汽器管防腐试验 根据循环水补水水质情况和凝汽器管的材质, 进行静态腐蚀试验和动态腐蚀试验[6] ,测定所用水 质稳定剂对管材的腐蚀速率。 2.3.3 动态模拟试验 根据黄河水和中水的水源配比(1∶1)进行动态 模拟试验。动态模拟试验能够更好地模拟现场运 行情况,提供实际的循环水现场运行参数,如浓缩 倍率、极限碳酸盐硬度等运行控制指标。动态模拟 试验依据DL/T 300—2011《火电厂凝汽器管防腐防 垢导则》[5] 和 HG/T 2160—2008《冷却水动态模拟实 验方法》[6] 进行,但HG/T 2160—2008中采用的“循环 水碱度浓缩倍数与循环水浓缩倍数的差值大于0.2 时的硬度即为极限碳酸盐硬度”的判断方法已不能 较好地适应本试验的要求,本试验需要重点关注试 验过程中换热管壁是否存在明显的结垢[7] 。动态模 拟试验确定的循环水浓缩倍率、碱度、Cl质量浓度 等现场运行参数控制指标参考值如表2所示。 动态模拟试验结果: (1) 缓蚀阻垢剂质量浓度在8 mg/L时,可使循 环水浓缩倍率达到4.51倍。 (2)加入杀菌剂(有效含量为90%,质量浓度为 50 mg/L)的同时,定期配合加入非氧化杀菌剂(如 1227杀菌剂,有效含量44%,质量浓度50 mg/L),可 以将循环水微生物控制在较低水平。 (3) 腐蚀试验中,TP317 不锈钢试环未见明显 腐蚀情况,腐蚀速率符合GB/T 50050—2017中的相 关要求。
3 控制指标优化

3.1 第一次优化 参照循环水动态模拟试验结果,结合循环冷却 水处理设计规范及前期循环水运行调控经验等,对 循环水控制指标进行了第一次优化,确定的循环水 控制指标(2018—2019年)如表3所示。 按照优化后的控制指标运行半年多后,2019夏 季机组检修期间对凝汽器进行了全面检查,检查结 果未见异常,循环水系统状况正常。

3.2 第二次优化 结合历年循环水控制情况,以及机组检修时对 凝汽器水侧等设备的检测结果,为了减少加酸量以 降低循环水中的SO4 2- 质量浓度,减缓循环水系统中 碳钢和水泥设施等的腐蚀速率,2019年末对循环水 控制指标进行了第二次优化调整(结果见表4),主 要将全碱度值由8 mmol/L提升到了12 mmol/L,钙硬度 由18 mmol/L提升到了22 mmol/L。


实际运行中调控水质时,可灵活掌握指标要 求,满足“钙硬度+碱度(Ca2+ 质量浓度+碱度甲基橙)≤ 30 mmol/L”即可。按照第二次优化确定的循环水 控制指标运行近1年后,2020年夏季机组检修期间 对凝汽器进行了全面检查,系统及设备状况良好, 凝汽器不锈钢管检查情况如图3所示。
4 结语 循环水补充水水质不稳定情况下,无法按照浓 缩倍率的常规控制方法来调节循环水水质。本文 通过优化试验,确定了循环水水质的主要控制指 标,能够使循环水浓缩倍率保持在较高水平且保证 循环水水质稳定、良好,解决了渠东电厂不稳定补 充水质导致的循环水水质问题,保障了循环水系统 的安全稳定运行,为电厂的节能减排工作做出了贡 献。