关键词: 海底隧道; 渗水; 反渗透; 海水淡化; 能量回收
随着我国经济腾飞,交通基础设施飞跃发展,海底隧道数量逐渐增加,每天有大量海水渗入隧道内,以厦门翔安隧道为例,其渗水量最高时超过7 000 t /d。目前,这些渗入的海水都会由水泵抽出,通过专门的管道,把海水送到隧道进出口附近地面,再顺着沟渠流向大海.如此大量的海水未经过使用直接排入大海,造成资源浪费。海水取水工程作为海水淡化厂的重要组成部分,其任务是确保在海水淡化厂的整个生命周期内提供足够的、持续的、适合的源水。如果将海底渗水直接送至海水淡化厂进行淡化,可节省海水淡化过程中取水部分的资金投入。同时,从海水淡化源水水质来看,海水通过岩层和沙层以渗入方式进入隧道,相当于进行了“预处理”,其水质将优于直接从海洋中抽取的海水。采用渗入水进行海水淡化可进一步降低海水淡化预处理和处理费用。厦门翔安隧道 7 000 t /d 渗入水,经过海水淡化处理后每天约产生 3 000 t 淡水,可以用于隧道附近的生活生产用水。
因此,文章以厦门翔安隧道渗水作为试验水源,提出针对海底隧道渗水的海水淡化处理工艺及其试验装置,用于研究该类水源的回收利用技术。
1 试验设计要求
原水为海底隧道水附近海水,含盐量 31 000 mg /L,渗水电导率在 23 000 μS /cm ~ 38 000 μS /cm范围间波动,浊度在 3 NTU ~ 5 NTU 左右,SDI 显示仅有夏季检测结果高出平均值,为 13. 96 NTU,其余均为 4. 7 NTU ~ 5 NTU 之间,渗水中微量元素及重金属盐含量大部分结果显示稳定,即随季节变化幅度很小。
海底隧道水海水淡化中试试验装置设计规模为50 m3 /d,反渗透设计水回收率 45% ,产品水水质TDS < 500 mg /L,满 足《生 活 饮 用 水 卫 生 标 准》 ( GB5749 - 2006) 要求。
2 工艺设计
中试 试 验 工 艺 流 程 为: 海 水———潜 水 泵———一级砂滤——二级 砂 滤———中 间 水 箱———中 间 水泵———保安过滤器———高压泵能量回收一体机———反渗透膜组———产品水———产品水箱———水质调节———产品水泵。文章主要对海底隧道水海水淡化中取水、预处理和反渗透装置进行设计与说明,其他工艺环节不做介绍。
2. 1 取水
考虑到试验情况,采用沉箱取水方式,设置防浪坡对沉箱进行保护,以防海浪对沉箱的破坏。取水经潜水泵直接送至预处理系统,取水量为 125 m3 /d。
2. 2 预处理
预处理采用非氧化性杀菌剂 + 两级砂滤 + 还原剂 + 保安过滤器方式,投加杀菌剂,防止反渗透膜元件长期运行中微生物、细菌等对反渗透膜造成污染。
通过电动隔膜计量泵将加药水箱当中的杀菌剂投加向管路中的海水,杀菌剂采用 10% 次氯酸钠溶液,加入量为原水量的 3 mg /kg。经过管道静态混合器的充分混合,进入两级砂滤系统,去除原水中的悬浮物及粘胶质颗粒,降低水浊度。原水经过两级砂滤后进入中间水箱,中间水箱对系统起到缓冲作用。原水中的残余氯对反渗透复合膜有氧化破坏作用,设置投加还原剂可除原水中的余氯,保护反渗透膜免受氧化剂的威胁和损坏,使预处理后的水达到反渗透的进水要求,经过砂滤的原水在经高压泵进入反渗透膜之前,先进入保安过滤器。保安过滤器可拦截粒径低至几微米的微粒,确保反渗透膜安全。
2. 3 反渗透装置
( 1) 反渗透膜组。采用大流量海水淡化反渗透膜元件,具体性能参数: 产水量 50 m3 /d,脱盐率最低 99. 7% ,最大运行压力 8. 27 MPa,进水 pH 值范围 3 ~ 10,最大进水浊度 1. 0 NTU,最大进水 SDI 155. 0,最大进水流量 125 m3 /d,脱硼率 92% 。膜组件的排列采用两组平行的两段式排列方式,为两支两芯 8040 的反渗透膜并联的方式。
( 2) 高压泵与能量回收一体机。选用带有能量回收装置的海水高压泵,额定流量 2. 5 m3 /h,额定扬程 600 m,电机功率 11 kW。一体机是由高压泵、能量回收装置和电机三个主要部分组成,其中高压泵和能量回收装置同轴连接。能量回收装置是通过高压浓水推动柱塞往复运动,利用斜盘转化为转子的转动机械能,通过联轴器传递到高压泵侧,与电机共同给低压海水加压,实现能量的回收转化.此种能量转换方式使低压海水直接加压至海水淡化系统工作压力,将与能量回收装置匹配的增压泵的压力提升效果耦合到高压泵中,在设备投资成本和管路连接方面,省去一个增压泵装置,设备投资成本上降低 50% 以上。
3 试验结果分析
试验原水来自于厦门翔安隧道渗水,装置连续运行了 3 个月,取 10 d 平均值为监测数据点,并对运行情况进行分析和讨论。
3. 1 装置运行参数
( 1) 压力。预处理和反渗透操作压力如图 1,在试验过程中,预处理和反渗透的实际运行压力平均值分别为 0. 43 MPa 和 3. 8 MPa,预处理进出口压力压差最大不超过 0. 08 MPa,反渗透系统压力与浓水压力压差最大不超过 0. 10 MPa,所以在整个试验当中反渗透系统运行良好。
( 2) 流量与回收率。系统流量与回收率如图 2,由图 可 知,系统进水量变化幅度不大,由 最 低 的95 L/min到最高的97 L/min。反渗透回收率比较稳定,都在44% ~45%,和系统的设计值45%基本一致。
3. 2 处理水质结果分析
反渗透系统进出水电导率变化、电导率去除率、进出水浊度变化如图 3,海水淡化进水电导率在36 840 μS /cm ~ 37 200 μS /cm 之间,出水电导率在506 μS /cm ~ 556 μS /cm 范围,说明反渗透系统对电导率的去除效率高。海水淡化进水浊度在 1. 1 NTU ~ 1. 2 NTU 之间,经过反渗透处理过的水,浊度为均未检出,说明反渗透能够很好的去除悬浮颗粒物质。
此外,渗水经反渗透系统处理后,水质中含量较高的总含盐量由 23 000 mg /L 降至 208 mg /L,总硬度由 4 650 mg /L 降至 5. 6 mg /L,硝酸盐、溴酸盐、氯酸盐、碳酸盐、硅酸盐、砷以及铁、锰、铅、镉等重金属离子均低于检出限,产水符合《生活饮用水卫生标准》要求。
3. 3 装置性能及能耗分析
在 试 验 过 程 中,设备主体额定功率为15. 35 kW,正常运行功率为9. 15 kW,吨水电耗约为4. 39 kW·h。50 m3 /d 海底隧道水设备耗电情况见表 1。
4 结论
通过对海底隧道渗水进行海水淡化,实现水资源的增源回用,试验显示,装置的运行状况、能耗成本、产水水质等都在理想设计范围内。海底隧道海水经淡化处理后,产品水水质 TDS < 500 mg /L,产水回收率 45% ,吨水电耗约为 4. 39 kW·h,该技术可用于海底隧道渗水资源回收领域的推广应用。
原标题:海底隧道渗水海水淡化中试试验研究
原作者:邱冠华,汪程鹏,王生辉,周 冲,赵方晓,宋代旺,黄鹏飞,尹 菲
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