关键词:高酸原油;破乳剂;电脱盐
目前,高酸原油在我国海洋油田开采量中所占比重越来越高,因为高酸原油普遍密度较大,且其中环烷酸的存在会导致原油电脱盐破乳困难。原油破乳脱盐、脱水作为原油生产过程中必不可少的环节,一 直 以 来 都 是 原 油 预 处 理 研 究 的 重 要 方向。本文根据渤海某油田高酸原油的性质对电脱盐破乳工艺条件进行了研究,以便为炼厂下一步加工提供依据。
1 实验部分
1.1 实验材料
原油:渤海某油田高酸原油,密度为0.960kg/m(25℃),酸值为3.5mgKOH/g,黏度 (75℃)为152mPa·s,含水质量分数为 0.44%,含 盐 量 为20.2mg/L。
HP0203、HP1374、HP1566、HP1827、HP2077、HP4325和 HP5001,均为改性聚醚类破乳剂产品,市场有售。
1.2 破乳剂筛选
将80mL 实 验 原 油 和20mL 水 加 入100mL 离心管中,在80℃恒温水浴槽中加热40 min后 加 入一定量的破乳剂,充分振荡后进行脱水,通过观察脱水水量、油水界面以及水色等指标判定破乳剂效果,并根据评价结果进行后续的复配研究,以确定合适的药剂。
2 结果与讨论
2.1 破乳剂的筛选
环烷酸及其盐类的存在增加了乳化液中油水界面张力和界面膜的强度,使得高酸原油破乳难度加大,因此对破乳剂的性能提出了更高的要求。破乳剂脱水率与脱水时间的关系见图1。
由 图 1 可 知, 破 乳 剂 HP1374、HP1827 和HP5001脱 水 效 果 较 好。其 中 破 乳 剂 HP1374出 水清、界面齐且无挂壁,但前期脱水速率较慢;破乳剂 HP1827出水黄、界面齐且微挂壁,但前期出水速率快;破乳剂 HP5001存在界面不齐和挂壁严重的情况。因此 选 用 HP1374和 HP1827进 行 复 配,进一步考察复配后药剂的破乳效果。
2.2 破乳剂复配比例的确定
根据破乳剂筛选结果,以破乳剂 HP1374为主剂,破乳剂 HP1827为助剂考察不同比例复配后药剂的破乳效果,所得结果见表1。由表1可知,当复配破乳剂 HP1374与 HP1827的 质 量 比 为8∶2时,破乳脱水效果较好;当复配破乳剂 HP1374与HP1827的质量比为7∶3,脱水效果改善不明显,且水 色 出 现 变 差。 因 此 复 配 破 乳 剂 HP1374 与HP1827的质量比选择为8∶2。
2.3 不同工艺参数对电脱盐破乳效果影响考察
2.3.1 注水质量比的影响
在复配破 乳 剂 加 注 浓 度 为60μg/g,处 理 温 度为125℃,交直流复合电场强度为350~900V/cm,电场处理 时 间 为9min/6min条 件 下,注 水 质 量 比(m 水 ∶m 油 )对电脱盐破乳效果的影响见图2。
由于原油乳化液中绝大多数的盐溶解在乳化液的水中,因此脱盐的本质其实是脱水,电脱盐是通过破乳将原油乳化液中的水去除从而达到脱盐的效果。在合适范围内调整注水质量比可以达到更高的脱盐率。由图2可知,当注水质量比 (m 水 ∶m 油 ) 为8%时,脱盐效果最优。这是由于此时原油乳化液中水滴间距较小,偶极聚结力大,因而水滴沉降效果好,但过高的注水质量比会导致电导率增加,反而会引起脱盐效果变差。
2.3.2 处理温度的影响
在注水质量比 (m 水 ∶m 油 )为8%,复配破乳剂加 注 浓 度 为 60μg/g,交 直 流 复 合 电 场 强 度 为350~900V/cm,电场处理时间为9min/6min条件下,处理温度对电脱盐破乳效果的影响见图3。
在一定范围内,原油乳化液黏度会随着处理温度升高而 逐 步 降 低,油 水 之 间 密 度 差 也 会 逐 渐 加大,破乳脱水也越来越好。由图3可知,当处理温度为125℃时,脱盐效果最优。这是由于在此温度下,油水密度差最大,因此破乳脱水效果好,但当温度继续升高时,原油乳化液界面强度以及黏度都已趋于稳定,继续增高温度意义不大,且可能会引起电导率的升高从而导致脱盐效果变差。
2.3.3 复合电场强度的影响
在注水质量比 (m 水 ∶m 油 )为8%,复配破乳剂加注浓度为60μg/g,处理温度为125℃,电场处理时间为9min/6min条 件 下,复 合 电 场 强 度 对 电脱盐破乳效果影响见图4。
一般情况下,原油脱盐效果随着复合电场强度增强而增 强。由 图 4 可 知,当 电 场 强 度 为 350~900V/cm 时,脱 盐 效 果 最 优。这 是 由 于 在 此 电 场强度下,电场对乳化液中水滴聚结效应最强,因此破乳脱水效果好,但当电场强度继续升高时,脱盐效果变化 不 大,因为原油乳化液中水滴已充分聚结,此时再升高电场强度不仅会导致能耗大幅增加,同时会引起电分散效应,反而不利于水滴聚结。
2.3.4 电场处理时间的影响
在注水质量比 (m 水 ∶m 油 )为8%,复配破乳剂加注浓度为60μg/g,处理温度是125℃,电场强度为350~900V/cm 条件下,电场处理时间对电脱盐破乳效果影响见图5。
水滴聚结沉降需要一定时间,因此在一定范围内,电场处理时间越长,脱盐效果越好。由图5可知,当电场 处 理 时 间 为 9min/6min时,脱 盐 效 果最优,这 是 由 于 在 此 处 理 时 间 下,水 滴 已 充 分 沉降,因此破乳脱水效果好,但当电场处理时间继续增加时,脱盐效果变化不大,因为此时水滴已充分聚结沉降,此时再增加处理时间不仅不会提升电脱盐效果反而会降低处理量。
2.3.5 复合电场处理级数的影响
由于高酸原油处理难度较大,一级电脱盐效果往往不能充分满足指标要求,因此需采用多级电脱盐处理。在注水质量比 (m 水 ∶m 油 )为8%,复配破乳剂加注浓度为60μg/g,处理温度是125℃,复合电场电场强度为350~900V/cm,电场处理时间为9min/6min条 件 下,研 究 了 二 级 电 脱 盐 处 理 原油效果,所得结果见表2。
由表2可知,经过二级电脱盐处理,电脱盐脱水后原油的盐质量浓度和含水量呈逐步减小的趋势,脱 后 原 油 盐 含 量 为 2.53mg/L, 水 含 量 为0.21%,可满足炼厂原油盐质量浓度和含水量分别为3.0mg/L和0.30%以下的处理要求。
3 结论
(1) 针 对 渤 海 某 油 田 高 酸 原 油, 破 乳 剂HP1374和破乳剂 HP1827按 照 质 量 比 为8∶2复配后药剂破乳效果较好,脱水速度和脱水率都有显著优势。
(2)在注水质量比 (m 水 ∶m 油 )为8%,复配破乳剂加注浓度为60μg/g,处理温度是125℃,复合电场 强 度 为 350~900V/cm,电 场 处 理 时 间 为9min/6min,二级电场处理条件下,针对渤海某油田高酸原油电脱盐后原油的盐质量浓度和含水量分别为2.53mg/L和0.21%,效果较好。
原标题:渤海某油田高酸原油电脱盐破乳工艺研究
原作者:郑盟主,江浩,王瑞华,薛华,啜福海,张霖
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