摘要:闭式冷却塔采用水蒸发时吸热、再由冷却液冷却的原理。 喷淋循环水(冷却水)储存在闭式冷却 塔的底部,工作流体(软化水或其他液体)在闭式冷却塔的冷却盘管中循环。 喷淋水由喷淋系统泵通 过配水系统和喷淋喷嘴喷淋在盘管表面,降低管道内工作流体的温度。 在实际运行过程中,由于喷淋 水(冷却水)为深井水,盐含量、硬度、碱度及硫酸根含量较高,经蒸发浓缩后,喷淋循环水水质恶化,出 现严重结垢的现象,严重影响生产装置的安全平稳运行。 形成的水垢主要以硫酸钙为主,清洗及清除 难度较大,且频繁的清洗对设备也造成了一定的损伤。 基于补水水质数据及运行工况条件,对结垢的 原因和机理进行了分析讨论,筛选具有针对性的水质稳定处理剂,进行有效的水质稳定处理,加强水 质检测管理,制定合理的水质控制指标,定期对填料进行人工清理,确保通风口通畅。 经过上述处理 后,闭式冷却塔喷淋循环水水质明显好转。 浓缩倍数由原来的 30 倍降到了 8 倍;循环水 Ca 2 + + 碱度 为从 3 820 mg / L 降至1 773 mg / L;硫酸钙的 LSI 指数从3. 8 降到了2. 3;换热盘管较为干净,无明显水 垢产生;循环水总铁为 0. 037 mg / L,远低于国家标准要求的小于 2. 0 mg / L,即通过有效的水质稳定处 理,喷淋循环水系统结垢和腐蚀的趋势均得到了有效的控制,提高了喷淋装置的换热效率,为循环水 系统的长周期平稳运行创造了有利的条件。
关键词:闭式冷却塔;喷淋循环水;水质稳定处理;结垢和腐蚀;稳定指数
敞开式系统的循环水不断蒸发使水中固形物、 钙、镁离子等浓度逐渐增加,并容易滋生细菌和藻 类,造成水质恶化,换热设备结垢和腐蚀倾向明显, 影响换热设备的换热效果,缩短设备使用寿命并影 响生产过程安全性及平稳性。 据统计,炼厂水冷器 80% 以上的腐蚀是由水侧造成的。 为了维持水质、 减少水中结垢物。 通常采取加药和排污的措施。 当 浓缩倍率为 3. 0 倍时,大约 0. 6% 的循环水会作为 污水被排放,高排污量也增加了系统耗水量及污水 处理费用[1] 。 闭式系统用除盐水作为热媒载体,水质优异,有 效减缓了换热设备的结垢和腐蚀,提高了换热设备 传热效率和使用周期,降低了设备的检维修费用,保 证了生产的稳定性。 采用干湿复合式闭式冷却塔 时,冬季气温在 0 ℃ 以下时,停止使用外循环水,通 过风机引流,用自然界的冷源将换热管内的软水冷 却;当夏季温度较高时,使用外循环喷淋水系统,用 水蒸发来带走热量,达到降温目的。 和传统方式相 比,节水效率可达 50% 以上[2⁃3] ,节省了用水量和污 水处理费用。 另外,闭式系统喷淋水的持液量远小 于开式系统循环水的持液量,在维持相同水质的条 件下,水处理的药剂费用仅为原来的 20% ~ 30% , 有利于降低系统的运行成本[3⁃5] 。 在实际运行过程中,由于闭式冷却塔喷淋系统 的保有水量较小,仅为喷淋水循环水量 1 / 15,从而 导致喷淋循环水系统浓缩速度较快。 采用干湿复合 闭式冷却塔,喷淋系统补水为深井水,盐含量、硬度、 碱度及硫酸根含量较高。 夏季运行时,喷淋循环水 系统运行 24 h 浓缩倍数可达 10 倍以上,最终导致 喷淋循环水水质恶化,填料及换热盘管结垢严重,导 致内循环水温差达下降,影响换热效率,对生产装置 的长周期安全平稳运行带来了不利影响。 本文针对闭式冷却塔喷淋循环水结垢的问题, 分别从喷淋循环水系统补水水质、水质稳定判断、水 质稳定处理剂选型、水质稳定处理、喷淋水水质运行 管理、定期清理填料水垢等入手,从根本上解决喷淋 循环水系统结垢的问题。
循环水系统回水通过闭式冷却塔冷却,出水经 循环泵加压后循环使用,系统采用隔膜式气压罐稳 定系统压力,并在管线上设有电动阀(与循环泵入 口压变连锁,超压自动打开泄压) 等措施保证系统 平稳运行。
2 循环水系统设计参数 闭式冷却塔设计参数见表 1,其中内循环补水 为软水,喷淋循环水系统补水为深井水。
3 补水水质数据 深井水水质分析数据见表 2。
4 补水稳定指数 循环冷却水投入运行后,要进行结垢腐蚀性判 断。 通常采用碳酸钙饱和指数( LSI) 及稳定指数 (RSI)来判断。 在循环水运行中,饱和指数只能说 明一种倾向,是一个定性趋势故存在较大的局限性。 稳定指数是在饱和指数基础上发展起来的指数,计 算方法根据化学分析测出循环水系统中,钙硬度、碱 度、pH 值、固形物以及现场实际温度来计算。 许多 水处理工作者仍采用它作为生产现场的一个控制指 标[6⁃7] 。 水质稳定性判断计算见表 3。
由表 3 可知,当浓缩倍数达到了 3 倍以后,循环 水为严重结垢水质,随着浓缩倍数的提高,结垢趋势 更为明显。 但 RSI 指数并不能反映出硫酸钙的结垢 趋势,一般情况下投加水质稳定处理剂后,循环水中 硫酸钙的 LSI 指数可达 3. 0,由此可以计算出循环水 中硫酸根浓度为 6 000 mg / L,钙离子浓度为 6 000 mg / L,由此倒推可以计算出硫酸钙结垢可控的情况 下,喷淋循环水系统的极限浓缩倍数约为 10 倍。 因 此,建议喷淋循环水电导率控制在 10 000 μs/ cm 以 下,通过投加缓蚀阻垢剂可以有效抑制硫酸钙的形 成。 5 结垢机理分析 《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050— 2017),要求循环水 Ca 2 + + 碱度小于 1 100 mg / L(以 CaCO3 计) [7] ,但根据同类型闭式冷却塔的运行情 况及,在投加缓蚀阻垢剂,进行水质稳定处理后,循 环水钙离子浓度为 4 400 mg / L,碱度为 650 mg / L, Ca 2 + + 碱度高达 5 000 mg / L 的水质条件下,并未出 现明显碳酸钙沉积结垢的问题,这与理论计算相差 较大。 经现场勘查及对换热介质进行了测温发现,闭 式冷却塔内循环水温约为 38 ℃ ,喷淋水与换热盘管 的换热界面温度低于 38 ℃ ,经冷却后喷淋循环水的 温度基本维持在 30 ℃左右,喷淋循环水中的碱度主 要以碳酸氢根( HCO - 3 ) 的形式存在,碳酸氢钙 Ca(HCO3 )的溶解度要比碳酸钙大的多,因此,喷淋循 环水系统并未出现明显的碳酸钙结垢沉积的现象。 综合分析,喷淋循环水系统结垢的主要因素是循环 水蒸发量较大,快速浓缩后出现过饱和结晶析盐,导 致水垢的沉积,并非因碳酸氢盐加热导致分解成碳 酸根后产生溶解度更小的碳酸钙垢。
6 喷淋循环水浓缩速度 运行不同时间的喷淋循环水系统水质数据见表 4。
由表 4 水质数据可以看出,不同塔随着运行时 间的延长,循环水浓缩倍数也随之增加。 运行 1 d, 浓缩倍数高达 10 倍,pH 值为 8. 62,钙离子为 4 400 mg / L,碱度为 625 mg / L,Ca 2 + + 碱度为 5 025 mg / L, 硫酸根为 6 500 mg / L,循环水中硫酸钙的 LSI 指数 已经达到了 2. 2,说明投加缓蚀阻垢剂对抑制硫酸 钙垢的生成作用明显。 运行了 2 d,浓缩倍数约为 14 倍,pH 值为 8. 75,碱度为 650 mg / L,Ca 2 + + 碱度 为 5 050 mg / L,硫酸根为 8 250 mg / L,但钙离子和硫 酸根并未按比例增加,Ca 2 + + 碱度也并未随之上升, 说明循环水达到浓缩倍数极限以后,循环水中硫酸 钙和碳酸钙已经达到了饱和,继续浓缩硫酸钙和碳 酸钙将以晶体的形式析出沉积,从而产生水垢,加入 阻垢剂可以改变水垢的结晶过程,使其产生畸变,不 易在换热列管上沉积。
7 水质稳定处理剂选型 通过上述分析可以看出,喷淋循环水运行 1 d 后浓缩倍数已经达到了 10 倍,浓缩较快,运行 2 d 后浓缩倍数为 14 倍,但钙离子和硫酸根并未成比例 增加,且 Ca 2 + + 碱度趋于稳定,说明浓缩到 10 倍后 已经达到了目前补水水质条件下的极限,继续浓缩 结垢趋势明显,系统结垢风险较大。 因此,水质稳定 剂筛选参照上述水质极限条件进行。
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