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梅钢连铸浊环水水质改善实践
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-07-17 13:54:12 浏览次数:
                   【摘 要】 通过对梅钢连铸浊环水存在的问题进行调查分析,确定改善连铸浊环水水质的方法和日常控制要点,达到用户生产需求,避免因水质问题造成停机检修的情况发生。
                     【关键词】 过滤;堵塞;分析;调查
                   1 背景
                    梅钢连铸浊环水系统主要用户是板坯喷淋冷却、辊道冷却、切割渣粒化和铁皮沟冲水,使用后的排水汇集入铁皮沟并流入旋流沉淀池。水中杂质主要为氧化铁皮,铁皮渣用抓斗行车抓至渣坑内脱水回收,经旋流池处理后的水分两路,一路用冲渣水泵组循环使用,另一路送平流池泵组送至平流沉淀池进一步处理。经平流池送砂过滤器泵过滤进入冷却塔降温后进入浊环水池内。因在冷却过程中,产生蒸发与充氧,水质失稳现象是不可避免的,需要进行水质稳定处理。连铸浊环水工艺流程见图1。
                      2018年12月份开始,梅钢炼钢厂2#连铸机0号段过滤网经常出现堵塞,见图 2,导致出水量减小,板坯冷却达不到要求,影响正常生产。
                         2 原因分析
                      通过查询近期水质报告,水质指标并未发现明显劣化趋势,初步判断是系统存在某些设备设施运行不稳定,造成水质间断劣化,且日常取样不能及时被发现造成。对堵塞物进行取样分析,分析结果如表1。

                        根据化验结果,堵塞物灼烧失重为48.7%,主要是油污及其衍生的附着物;其次三氧化二铁占比18.07%,为未被沉淀下来氧化铁颗粒或管道腐蚀产物;钙镁结垢物极少。对于油污和三氧化二铁来源分析可能原因为, (1)破乳剂或絮凝剂效果不好,没有将油从平流池中去除;(2)砂过滤器和供水管道过滤器截留能力降低,没能有效截留油分和悬浮氧化铁颗粒;(3)供水管道内有腐蚀及微生物滋生。基于以上原因,对现场实际运行情况进行调查、验证。
                       2.1 药剂投加试验
                       平流池是浊环水系统的悬浮物和油去除的主要工序,为验证平流池的药剂投加效果,进行了实验室小样试验,验证不同浓度的絮凝剂对沉淀的影响,验算污泥产量及清池周期是否合适。结果见表2。
                   通过试验,目前根据药剂消耗量计算,投加浓度为絮凝剂0.3 mg/l,破乳剂1.5 mg/l,是能够满足生产需求的,增加药剂投加量对去除水中悬浮物效果不大。但是现场实际调查发现,加药设备老旧,主要靠人工每天两次向加药罐进行配药,然后通过重力自流进入平流池进水口,为防止药剂罐放空,药剂厂家将配水阀门一直打开向药剂罐补水,见图3。
                      这就造成刚开始配完药后,药剂浓度比较高,越往后药剂浓度越低,效果越差。特别是夜间现场无人补药,易造成药剂浓度过低的情况,且水质恶化不易被发现。
                       2.2 过滤器现场运行情况调查
                       平流池出水经送砂过滤器泵送入9台砂过滤器进行过滤,去除未能沉淀的悬浮物,进一步净化水质。7台已更换为陶瓷滤料,2台石英砂滤料。随着时间越来越长,陆续发现过滤器反洗跑砂情况,从反洗水池中清理出来的滤料均是陶瓷滤料。砂过滤器内砂层逐渐降低,导致截留能力减弱。利用检修机会打开过滤器进行测量,跑料最严重的达到85%。分析原因主要是原来使用的是石英砂滤料,比重较大,后期由于陶瓷滤料对除油和板结优于石英砂滤料,过滤器大修后陆续改为陶瓷滤料,比重较石英砂小,但反洗的流量和压力未及时调整,导致反洗跑料严重。另外,利用检修对现场供水总管管道过滤器进行拆检,2#连铸浊环水有两台管道过滤器,为单滤筒式。2#连铸浊环管道过滤器一个为2019年3月新更换,运行情况良好,另外一个粗滤筒与细滤筒之间断裂,细滤网有破损,见图 4,且不能反洗。
                     3 改善措施
                   (1)鉴于前端污染物通过系统存在的漏洞进入供水管道内,有必要对系统管道进行一次清洗,以降低后期对主体生产带来影响。通过在线投加粘泥剥离药剂,将管道内腐蚀产物和油类及其衍生物从管道内清洗到水中,最终通过过滤和反洗的方式将污染物排出系统。见图5。
                    (2)对平流池区域加药设施进行改造,更换加药罐,且加药罐的容量必须大于 12 h 加药量,同时改用加药计量泵对平流池破乳剂和絮凝剂均衡投加,确保加药效果(在改造完成前,禁止连续向加药罐补水稀释药剂浓度)。
                    (3)对跑料严重的砂过滤器进行大修,增补滤料,修复滤帽。同时在过滤器反洗进水管安装压力表,及时调整反洗阀门开度,摸索陶瓷滤料过滤器反洗压力,确保反洗效果的同时不发生跑料情况。
                     (4)对管道过滤器进行更新、修复,恢复自清洗功能,并严格按照过滤精度 0.5 mm 设置,自清洗过滤器的正常运行压差为 0~0.05 MPa,当压差高于0.2 MPa 时,极易引起滤网螺杆断裂,反洗机构及滤板变形,岗位人员在巡检过程中应关注自清洗过滤器在运行过程中的压差,当压差大于 0.2 MPa 时必须进行设备反洗。
                        (5)针对每年 5、6 月份杨絮泛滥情况,提前对连铸浊环水冷却塔区域系统安装简易拦絮网,并定期清理检查,避免因飞絮进入系统引起系统过滤器和喷嘴堵塞。见图6。
                          4 实施效果
                       通过以上措施,连铸机 0 号段过滤网堵塞情况明显好转,见图7。清理周期延长,清理次数明显减少,见表3。


                       5 总结及建议
                    (1)连铸浊环水的水质问题一直是钢铁行业水处理人的重点关注对象,连铸机喷嘴形式多样,贯穿在连铸坯生产的整个过程,水质的波动直接影响喷头出水流量,甚至影响连铸坯的质量。从连铸机0 号段喷嘴前的过滤网堵塞入手,对水系统运行的整个过程进行分析排查,找出问题所在。有时仅凭水质检测数据不能准确判断系统运行优劣,需要紧密结合现场实际情况来及时调整日常控制措施。
                     (2)主线连铸机漏油问题也是浊环水水质控制的一个难点,系统含油量增加,不仅易造成喷嘴堵塞,还容易使砂过滤器板结、通量下降等,对生产运行造成不良影响。从现场运行经验来看,由于取样检测的局限性,不能从水系统各个环节进行全过程跟踪,这就需要现场巡检人员的日常细心观察,重点查看漩流池、平流池水面是否有浮油,一旦发现,应及时采取措施,增加破乳剂的投加,加强过滤器的反洗频次,必要时人工捞油或投加吸油毡进行除油。
                     (3)梅钢连铸浊环水的补水为回用水,其中的钙镁离子浓度较工业水高,加上连铸保护渣中含有氟离子,当氟离子进入水中与钙离子结合,在连铸生产的高温环境下,极易形成氟化钙沉积,长期累积,出现喷头外部及喷淋架结垢、部分喷头不出水或出水分叉严重等问题。因此在日常运行管理中,要重点关注钙离子、氟离子浓度,根据实际运行经验,钙离子、氟离子浓度积低于 10000 时,连铸喷头状态保持良好,无明显结垢堵塞。
                      (4)连铸浊环水系统设备的运行状态也是水质控制的关键,如加药设施是否完好,平流池刮油刮渣机、撇油机的运行状态是否良好,砂过滤器的反洗周期、反洗压力、运行压差是否正常以及是否跑砂,管道过滤器的压差、自动反洗是否正常等都是日常巡检和设备维护关注的重点。
                      (5)药剂投加方面,对于杀菌剂的投加,可采取多点投加,以及连续投加和冲击性投加相结合的方法,以防止系统内藻类滋生而引起的生物粘泥增多、悬浮物升高问题。絮凝剂和破乳剂投加浓度也不是一成不变的,要根据现场来水状况及时进行调整,平流池是观察絮凝剂和破乳剂投加的一个很好的窗口,可以通过观察池内矾花形成的大小适当调整药剂计量泵的流量。
                     (6)连铸浊环水水质的好坏不只是水质指标的优劣,更重要的是跟踪用户侧设备使用效果来衡量,持续跟踪下线过滤网及喷嘴的状态,定期用户走访沟通也是水质管理工作的一部分。
                     原标题:梅钢连铸浊环水水质改善实践
                     原作者:夏圆圆,崔兆俊