您好,欢迎访问济南乾来环保技术有限公司的网站,真诚为您服务!

济南乾来环保技术有限公司

破乳剂 除油剂 脱色剂 COD去除剂 重金属捕集剂 膜防污堵剂 混凝剂 絮凝剂

咨询服务电话:

13793114545

热门搜索关键词:
新闻资讯
碱性含铀废水处理试验研究
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-08-06 13:35:49 浏览次数:
                   摘要:采用石灰去除 CO2-3 —硫酸亚铁中和深度除铀—氯化钡除镭—污渣循环减容工艺处理碱性含铀废水,考察了石灰、硫酸亚铁、氯化钡用量等条件对铀、镭的去除效果。试验结果表明:当 Ca(OH)2用量为化学计量1.1倍、FeSO4·7H2O 质量浓度为2.0g/L、氯化钡质量浓度为60mg/L时,铀质量浓度降至0.05mg/L以下,镭活度浓度降至1.0Bq/L以下,pH 可控制在8.0左右,处理后的废水可达标排放。
                  关键词:沉淀;铀;镭;去除铀矿冶废
                  水主要来自矿石开采和铀矿加工两部分,包括矿坑 水、吸 附 尾 液、树 脂 洗 水、沉 淀母液等。根据浸出介质的差异,可分为酸性和碱性废水,酸性废水除含有铀、钍、镭等放射性核素外,还含有汞、镉、砷、铅、铜、锌、锰等非放射性核素;碱性废水由于碳酸盐选择 性 溶 解 作 用,铁、 铝、钛等几乎不被溶解,浸出液仅含有少量的钼酸盐、硅酸盐、钒酸盐、磷酸盐和碳酸盐配 合 物。放射性核素钍在碱浸过程中也是不溶的,而镭则溶解1.5%~3.0%。因此对于碱法浸出的铀矿山来说,废水的主要污染物为放射性核素铀和镭。
                    某铀矿山采用碱法浸出工艺,现有工 艺 废 水主要由矿井水、吸附尾液、沉淀母液和树脂洗水四部分组成。废水采用软锰矿除镭—三氯化铁絮凝沉淀除铀工艺处理。由于负载树脂采用碱性氯化钠溶液淋洗工艺,贫树脂不转型,造成废水中 Cl- 浓度较高。废水中 CO2-3 和 Cl- 共存,现有废水处理系统除铀效果差,难以实现达标排放。经过试验研究,提出了石 灰 碱 化—硫 酸 亚 铁 中 和—氯 化钡除镭—污渣循环处理碱性废水的工艺 流程。 
                  1 试验部分
                  1.1 废水来源及组成
                 试验废水为某铀矿山矿井水、吸附尾液、沉淀母液、负载树脂洗水的混合废水,其主要成分见表1。 
                  1.2 试验方法
                    取废水0.5L,加入质 量 分 数50%的石 灰 乳调 节pH至12以 上 ,浆 体 过 滤 ,分 析 滤 液 中U和CO2-3 质量 浓 度;然 后 向 滤 液 加 入 硫 酸 亚 铁 搅 拌2h,再添加氯化钡继续搅拌0.5h,沉降澄清后测定上清液的 U 质量浓度和 Ra活度浓度。
                    1.3 分析方法
                   用钒酸铵滴定法测定常量铀;2-(5溴代-吡啶偶氮)-5-二乙 胺 基 苯 酚 分 光 光 度 法 测 定 微 量 铀;用氡射气法测定镭;用 EDTA 标准溶液滴定法测定钙;用标准盐酸溶液滴定法测定 CO2-3 。 2 试验原理碱性 废 水 的 主 要 污 染 物 为 铀 和 镭,CO2-3 与 UO2+2 配 合 能 力 强 (k = 2 × 1018 ),生 成 的UO2(CO3)4-3 比较 稳 定,使 得 铀 难 以 被 吸 附 载 带除去[4-5]。因此,应 先 消 除 CO2-3 的配 合 作 用,用 Ca(OH)2将 CO2-3 和 HCO-3 定量转变为 OH- ,并 生成 CaCO3沉淀而除去,主要反应为
                    硫酸亚铁相比硫酸铁价格低廉,选其 作 为 中和剂,Fe2+ 在空气作用下氧化水解生成 Fe(OH)3 沉淀,并缓慢释放出酸而中和多余的 OH- ,使废水达到外排pH 标准;生成的 Fe(OH)3沉淀带正电[6-7],对铀酰配合离子有 较 好 的 吸 附 作 用,达 到深度除铀目的。另外,硫酸亚铁的加入补充了除镭工序所需的SO2-4 。主要反应为
                         加入氯化钡与废 水 中 SO2-4 反应 生 成 BaSO4 沉淀,由 于 Ra2+ 与 Ba2+ 离 子 半 径 相 近,在 生 成BaSO4 沉 淀 过 程 中,Ra2+ 进 入 晶 格 形 成Ba(Ra)SO4共沉淀[8-9]。主要反应为
                        3 试验结果与讨论
                        3.1 石灰用量对除 CO2-3 的影响
加入不同 用 量 石 灰 去 除 废 水 的 CO2-3 ,测定滤液 U、CO2-3 和 Ca2+ 质量浓度,试验结果见表2。
                          从表2 看 出:石 灰 去 除 CO2-3 的 同 时,生 成CaCO3 沉淀将大部分铀载带下来,减轻了后续工序深度除铀的负担。以将ρ(CO2-3 )降至20mg/L 以下 为 最 小 剂 量,确 定Ca(OH)2 的 最 小 用 量 为1.1倍化学计量。 
                         3.2 硫酸亚铁用量对除铀的影响
                          石灰用量为化学计量的1.1倍,加入不同用量的 FeSO4 ·7H2O 进行 中 和 试 验,测 定 上 清 液pH 和铀质量浓度,试验结果见表3。
                          试验结果表 明:随 FeSO4 ·7H2O 用量 增 加铀浓度逐渐降低,当其用量达到2.0g/L时,铀质量浓度 低 于0.05 mg/L,达到 了 废 水 排 放 标 准。
综合考虑外排废水pH 要求,FeSO4·7H2O 质量浓度需大于5.0g/L。
                        3.3 氯化钡用量对除镭效果的影响
                        硫酸亚铁中和废水使 pH 降至8左右,然 后加入不同量的氯化钡进行搅拌,分析滤液镭活度浓度,试验结果见表4。可以看出,随钡盐用量的增加废水镭活度浓度逐渐降低,当其质量浓度达到60mg/L时,废水镭活度浓度可降至0.65Bq/L。 因此,利用石灰碱 化—硫 酸 亚 铁 中 和—氯 化 钡 除镭工 艺 处 理 废 水,氯 化 钡 质 量 浓 度 用 量 为60mg/L,处理后废水可达标排放。
                       3.4 废水处理验证试验
                         对废水处理效果进行综合验证试验,试 验 条件:Ca(OH)2用量 为 化 学 计 量 1.1 倍,FeSO4 · 7H2O 质 量 浓 度 2.0g/L,氯 化 钡 质 量 浓 度 60 mg/L,试验结果见表5。
废水处理平行试验结果表明,处理后 废 水 铀质量浓度都低于0.05mg/L,镭平均活度浓度为0.48Bq/L,均低于废水排放标准。
                         3.5 污渣循环减容试验
                        硫酸亚铁中和产生的污渣体积较大,主 要 原因为污渣含水率太高。污渣含水由空隙水、表面吸附水、毛细水和内部水4部分组成,其中空隙水约占70%[10]。显然,要使污渣减容主要是脱除空隙水。向石灰碱化得到的滤液中依次加入硫酸亚铁、氯化钡进行搅拌,然后静置约22h,测量浆体体积,倾出上清液,完成一个循环。下一循环补加石灰碱化滤液至前一个循环得到的浆体中,重复上述操作过程,试验结果见表6。
                        表6结果表明,采用污渣循环的方法,污渣之间的空隙水不断地脱除,使浆体体积明显减少,且污渣沉降速度加快,有利于过滤操作和实现槽式排放,7个循环后得到的污渣产量为5.7g/L。循 环后废水 pH 下 降,可 考 虑 减 少 FeSO4 ·7H2O 用量,节约废水处理成本。 
                        4 结论 
                         1)采用石灰碱化—硫酸亚铁中和深度除铀—氯化钡除镭—污渣循环减容工艺可使废水中铀质量浓度降至0.05mg/L以下,镭活度浓度降至1.0Bq/L以下,处理后的废水可达标排放。
                         2)依次采用了石灰、硫酸亚铁、氯化钡三种沉淀剂,其中石灰碱化除去大部分铀,而硫酸亚铁兼有中和、深度除铀、补充除镭所需 SO2-4 和抑制沉淀物返溶4种功能,使碱性含铀废水处理效果达到最佳。
                           3)浆体 循 环 操 作 可 改 善 污 渣 过 滤 与 沉 降 性能,提高工艺设备处理能力。
                        原标题:碱性含铀废水处理试验研究
                        原作者:刘忠臣,向秋林,刘会武,秦德恩,邓舜勤,张宝恩