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絮凝剂对煤泥浮选的影响试验研究
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-08-17 15:15:31 浏览次数:
                     摘 要: 针对细粒煤选择性较差,细泥夹带严重的问题,采用絮凝浮选的办法,提高细粒精煤和矸石表观粒 度,减轻细泥夹带。以唐山矿选煤厂的浮选入料作为研究对象,对其进行了絮凝浮选试验。并选用不同类 型和分子量的絮凝剂进行浮选试验,得到最佳的絮凝剂。最后对浮选精煤进行筛分试验,对比常规浮选与絮凝浮选的精煤粒度分布。试验结果表明,700 万非离子絮凝剂可以显著降低精煤灰分,与常规浮选相比,絮凝浮选的精煤灰分降低了 3. 28 个百分点。在絮凝剂用量试验当中,随着絮凝剂用量的增加,精煤产率增加的同时精煤灰分也有所增加。浮选精煤筛分试验结果表明,絮凝剂的加入使得 0. 045 ~ 0. 074 mm 粒 级的回收率提高了 4. 20 个百分点。
                 关键词: 絮凝剂; 浮选; 分子量; 微细粒
                 随着机械化采煤的发展以及煤炭资源地质条件的恶化,煤 泥 的 粒 度 逐 渐 减 小,极 细 煤 泥 含 量 ( - 74 μm的煤泥) 增大。一些选煤厂 - 0. 5 mm 的 煤泥占入厂原煤量 30% 左右,其中 - 74 μm 的含量占浮选入料量 60% 以上[1],有的甚至高达 90% ,细 粒煤分选的问题已经日趋严峻。浮选是细粒煤泥分选的有效方法之一,但是夏灵勇等人[2]发现随着细 粒级煤含量的增多,可燃体回收率会下降,精煤灰分 升高。在浮选过程中,细粒煤泥粘附在煤粒表面发 生细泥罩盖,细泥罩盖会阻碍煤粒与气泡之间的粘附,从而导致精煤产率较低。所以,用一般的浮选方法处理的效果往往不够理想,絮凝浮选是处理微细 粒矿物回收的有效办法之一。 添加高分子絮凝剂选择其中一种组分进行絮 凝,其余组分呈分散状态,使用常规浮选将絮体分 离,来改善矿物表面的性质,然后浮选出某些组分, 是一种理想的极细粒煤泥的分选方法。蔡璋等人[3] 对大武口 - 1. 5 mm 煤样进行絮凝浮选发现在适当 的条件下可以得到灰分小于 3% 的精煤,可燃体回收率达到 90% . 樊金串等人[4]对马兰选煤厂煤样进行絮凝浮选试验发现 PAM 可明显提高浮选速率和 精煤产率,并达到节省捕收剂用量的作用。邹文杰等人[5]对钱家营的 + 13 mm 的精煤分析发现,与常 规浮选相比,选择性絮凝浮选实验的浮选速率较大, 且选择性较高。田全志等人[6]对絮凝浮选继续进行研究发现,随着 PAM 用量的增加,浮选的速率明显加快,可以明显节省捕收剂的用量。王辉[7]发现絮凝浮选有一定的粒度要求,比较适合微细粒含量较 多的浮选。沙杰等人[8]发现在絮凝剂加入之前加入 捕收剂更加利于浮选。谢登峰[9]利用选择性絮凝 - 浮选法制备超纯煤能可得到精煤灰分为1. 29% ,产 率为 41. 26% 的超纯煤。
                  在以上研究的基础之上,文章通过选择不同种 类的聚丙烯酰胺( PAM) 作为絮凝剂,针对同一煤样来探究不同的絮凝剂种类对浮选实验的影响。从而 得出最适合生产的絮凝剂种类,探究絮凝剂用量与 浮选效果之间的关系,从而为指导实践生产提供理 论知识。
                    1 试验材料与方法
                    1. 1 试验材料
                   以唐山矿 - 0. 5 mm 的浮选入料作为试验对象, 其灰分为26. 25% . 将煤样在40 ℃下烘干,将烘干后的煤样按照国家标准 GB /T 477 - 2008《煤炭筛分试 验方法》进行筛分试验,其结果如表 1 所示。
                    从表 1 中可以看出,- 0. 074 mm 粒级的产率达到51. 92% ,灰分为 73. 34% ,其中 - 0. 045 mm 粒级 的产率为 41. 87% ,灰分为 34. 73% . 细粒煤的产率 以及灰分均较高,说明煤样中含有较多的高灰细泥, 这部分高灰细泥在浮选过程中容易发生细泥夹带与罩盖,使得浮选效果恶化。
选用氯化锌溶液为浮沉介质进行其密度的分析,试验过程严格按照国家标准 GB /T 478 - 2008 《煤炭浮沉试验方法》进行,煤样的密度组成结果如 表 2 所示。由表 2 可以看出,主导密度级为 1. 40 ~ 1. 50 g /cm3,其含量为 24. 40% ,灰分为 15. 79% ; + 1. 80 g /cm3 密 度 级 的 含 量 为 17. 73% ,灰 分 为76. 01% ,在分选过程中,尽量减小高密度级对低密 度级的污染是分选出合格精煤的前提。
                     1. 2 试验方法与药剂
                      试验装置: 振筛机的标准筛直径为 200 mm,孔 径为 0. 5 mm、0. 25 mm、0. 125 mm、0. 074 mm 和 0. 045 mm( 筛底和筛盖) 、搪瓷盆、烧杯、密度计、干燥箱、台秤、托盘天平、捞勺、物料盆、重液桶、煤泥 桶、网底桶、移液管、天平、玻璃棒等。 捕收剂: 柴油; 起泡剂: 仲辛醇; 煤样: - 0. 5 mm 浮选入料煤; 絮凝剂: 分子量为 1 200 万的阴离子、阳 离 子、非 离 子 的 聚 丙 烯 酰 胺 以 及 分 子 量 为 1 400 万、1 200 万、1 000 万、700 万和 600 万的聚丙烯酰胺。
                       絮凝浮选是在浮选过程中加入不同种类的絮凝剂,并按照 GB /T 4757 - 2013《煤粉( 泥) 实验室单元浮选试验方法》进行煤泥浮选试验。利用 0. 5 LXFD机械搅拌式浮选机中进行试验,其试验流程如下: 将 矿浆放置至浮选槽中进行搅拌,搅拌时间为 2 min,搅拌转速为 1 800 r/min,搅拌后在主轴周围加入捕收剂,搅拌 1 min,向主轴周围小心滴絮凝剂,搅拌2 min后,加入起泡剂,搅拌 30 s 后开启充气阀门,开 动刮板刮泡,刮泡时间为 3 min。对浮选后的精煤和 尾煤进行过滤、干燥和称重。浮选参数和药剂制度 分别为: 充气量 0. 25 m3 /( m2·min) ,矿浆浓度固定 为 40 g /L,起泡剂用量固定为 75 g /t,捕收剂用量为 800 ~ 1 400 g /t,絮凝剂用量为 1 ~ 5 mL。 浮选效果评价指标采用精煤产率、精煤灰分和 可燃体回收率( η,% ) ,可燃体回收率计算方法如下:
                      式中: Ay 为原煤灰分,% ; γy 为原煤产率,% ; Aj 为精煤灰分,% ; γi 为精煤产率,% .
                      2 结果与讨论 
                      2. 1 捕收剂用量对煤泥浮选的影响
在矿浆浓度为 40 g /L 的条件下,捕收剂用量选用 800 g /t、1 000 g /t、1 200 g /t 和 1 400 g /t 对煤泥进行常规浮选试验,研究其最佳药剂用量浮选结果 如图 1 所示。
                      由图 1 可以看出,精煤产率随着捕收剂的用量增加而增加,而精煤灰分随着捕收剂用量的增加而 减少。当捕收剂用量为 1 400 g /t 时,精煤 产 率 82. 72% 达到最高,精煤灰分 18. 36% 降到最低,所以 在后续的试验中捕收剂用量为 1 400 g /t。
                        2. 2 絮凝剂种类对浮选效果的影响
                        为探究不同种类的絮凝剂对浮选效果的影响, 在捕 收 剂 用 量 为 1 400 g /t 时,选 择 分 子 量 为 1 200 万的非离子、阳离子和阴离子絮凝剂进行絮凝浮选试验,所得试验结果如图 2 所示。
                       由图 2 可以看出,在添加絮凝剂之后,精煤的产 率增加且精煤灰分减少。在三种不同类型的絮凝剂中,浮选效果最好的为非离子型絮凝剂,精煤产率达到 80. 33% ; 阳 离 子 型 絮 凝 剂 次 之,精 煤 产 率 为 79. 19% ; 最后为阴离子型絮凝剂,此时精煤产率为 77. 50% . 与未添加絮凝剂相比,加入非离子型絮凝剂后,精煤产率提高了 5. 31 个百分点,精煤灰分下降了 1. 64 个百分点。由此可得,添加絮凝剂可改善浮选效果,且非离子型絮凝剂的浮选效果得到显著提高。
                       2. 3 非离子型絮凝剂分子量对浮选效果的影响
                      为探究不同分子量的絮凝剂对浮选效果的影 响,选 择 600 万、700 万、1 000 万、1 200 万 和 1 400 万的非离子型絮凝剂进行絮凝浮选试验,所得试验结果如图 3 所示。
                      由图 3 可以看出,当絮凝剂的分子量为 700 万 时,此 时 产 率 最 高 为 82. 56% ,精 煤 灰 分 最 低 为 15. 08% . 综合来看,可知其浮选效果并不会随着分 子量的增加而呈线性增加,而是在特定的一个分子 量呈现较好的效果,而在 1 000 万分子量时可燃体 回收率最低,可燃体回收率为 88. 34% . 最高与最低之间相差 6. 43% ,可以看出不同分子量对浮选的效 果还是有较大的影响。
                     2. 4 絮凝剂用量对浮选的影响
                    针对以上试验对絮凝剂的最佳用量进行探究,选择分子量为 700 万的非离子型絮凝剂进行试验,絮凝剂的用量分别为 1 mL、3 mL、5 mL、7 mL。煤泥入料浓度为 40 g /L。浮选结果如图 4 所示。
                     由图 4 可以看出,可燃体回收率随着絮凝剂用 量的增加而增加,7 mL 时可燃体回收率为 95. 54% , 1 mL 时为93. 98% ,两者的差距仅有1. 56% ,可以看 出絮凝剂的用量对浮选的影响不是太大,因此在生 产实践当中应该经济使用絮凝剂的用量,才能更好地指导生产实践。随着絮凝剂用量增加,精煤灰分也有所提高, 通常解释为絮凝剂在浮选过程中,通过大分子桥连作用,使微细粒煤泥聚集成团,增大其表观粒径,从 而利于浮选过程的进行,进而提高了可燃体回收率和浮选速率。然而絮凝剂的用量取决于其在颗粒表面的覆盖程度,过量的添加会导致微粒分散。
                       2. 5 精煤粒径分布 
                        为了得到不同粒级的回收率,将浮选完的精煤烘干之后,采用 0. 500 mm、0. 25 mm、0. 125 mm、 0. 074 mm和 0. 045 mm 标准套筛进行粒度分析,筛分的方法严格按照国家标准 GB /T 47 - 2008 《煤炭 筛分试验方法》进行筛分试验。结果如图 5 所示。
                            由图 5 可以看出,在加入絮凝剂之后,0. 045 ~ 0. 074 mm粒 度 级 的 回 收 率 提 高 了 4. 20% ,其 中 0. 074 ~ 0. 125 mm 粒度级的回收率提高了 2. 15% , - 0. 045 mm粒度级的回收率相差不大。可以看出,絮凝剂的添加可以提高微细粒的回收率,对于一些 微细粒矿物,絮凝浮选是比较有效的回收办法。
                          3 结 语 
                          1) 非离子型絮凝剂浮选效果优于其他种类絮凝剂,在其他药剂用量相同的情况下,通过添加不同种类的絮凝剂,在加入非离子型絮凝剂的一组煤泥浮选试验中,可燃体回收可以达到 91. 68%. 因此,添加絮凝剂可以有效提高精煤产率,降低精煤的灰分。
                          2) 絮凝剂最佳分子量探究试验中,当非离子 型絮凝剂分子量为 700 万时,可燃体回收率 91. 67% 达最高,最高与最低之间相差 6. 43% ,可看出不同分子量对浮选的效果有较大的影响。随着絮凝剂用 量的增加,可燃体回收率增加的同时,精煤的灰分也在上升。
                          3) 通过粒径的分布试验,发现絮凝剂的添加 可以提高微细粒的回收率。
                       原标题:絮凝剂对煤泥浮选的影响试验研究
                       原作者:周子玉,朱纯楚