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污水处理脱氮提升优化的总结
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-09-14 09:18:17 浏览次数:
摘 要: 
       根据陕西长青能源化工有限公司 60 万 t / a 甲醇项目污水处理站序批式活性污泥法( SBR)工艺运 行的实际工况,研究污水处理生化反应的脱氮过程,并提出优化措施,调整系统运行,达到污水产水总氮质量浓 度小于 15 mg / L 的目的。 
关键词:
        污水处理; 序批式活性污泥法工艺; 总氮; 碳源; 硝酸根
1 概述
       陕西长青能源化工有限公司 60 万 t / a 甲醇 项目,配置污水处理系统,设计最大处理水量为 200 m3 / h,来水氨氮质量浓度为 270 ~ 350 mg / L, COD 值为 700 ~ 1 100 mg / L。 该污水处理系统采 用序批式活性污泥法[1] 和曝气生物滤池,即 SBR + BAF 工艺,通过生化反应完成污水降解。 自 2013 年 5 月投产以来,污水处理负荷一直稳定在 180 m3 / h 以上,产水氨氮质量浓度小于 1 mg / L, COD 值小于 50 mg / L,但是,硝酸氮质量浓度最高 时达到 600 mg / L,总氮质量浓度长期在 100 mg / L 以上。 
2 污水处理工艺流程及原理 
2. 1 工艺流程简述 
        生产废水和生活污水通过地管、机械格栅机 自流至地下集水池,再通过集水池提升泵送至均 质调节池。 水煤浆加压气化工段送来的废水体积 流量约为 110 m3 / h,通过冷却塔降温后直接进均 质调节池。 各路废水在调节池均质后,由调节池 提升泵送至气浮装置,在气浮前设有管道混合器, 投加聚合氯化铝(PAC)、碳酸钠和磷酸钠,气浮出 水分别自流至 4 个 SBR 反应池。 单个 SBR 反应 池容积为 6000 m3 ,配有 1 台风量为 120 m3 / min 的离心风机、4 台体积流量为 1 200 m3 / h 的循环 泵,正常生产时循环泵 3 用 1 备。 SBR 反应池出水通过泵送进曝气生物滤池进行深度处理,进一步 去除水中有机物和氨氮。 曝气生物滤池产水进入 混凝沉淀池,除去水中残余悬浮物后,出水经过滤 器过滤后送至回用水站 ,工艺流程见图 1。
2. 2 SBR 工艺原理  
        污水处理的实质就是运用人工方法,为微生 物创造更适宜的生活繁殖环境;有机物和氨氮在 微生物的作用下,分解为简单无机物。 SBR 工艺 运行过程为进水 →好氧曝气搅拌 →厌氧搅拌 →静置沉淀 →排放。 SBR 工艺利用好氧、厌氧微生物分解 COD 和 NH3 ⁃N。 好氧曝气时,在好氧微生物及亚硝酸菌、硝酸 菌的作用下,发生如下反应 。

 
        SBR 反应池是污水处理部分的主体单元,按 预先设定的程序自动运行,每个反应周期为 8 h, 1 d 共计 3 个周期。 其中,进水为 2 h、反应为 6 h (与进水重叠)、沉淀为 1 h、排水为 1 h。 反应阶 段好氧与厌氧交替运行,硝化和反硝化在同一构 筑物中完成,提高反应效率,增强脱氮效果。 4 座 SBR 反应池,每座池内设有 9 台蝶式射流曝气器。 在好氧反应阶段,曝气器上部进气、下部进水,气 与水混合后由喷嘴喷射而出,在 SBR 反应池内完 成对污水的充氧并确保污水的完全混合。 由于原 进水中碱度和碳源较少,不能完全满足生化反应 需要,因此在进水阶段要投加碳酸钠,以补充硝化 反应所需碱度;厌氧反应时停止曝气,只开启循环 泵,对污水进行搅拌,通过投加甲醇来补充反硝化 所需碳源,强化反硝化反应效果。 
3 污水产水总氮高的原因分析 
        自运行以来,污水处理产水氨氮低、总氮高。 针对此问题分析其中的原因。 总氮是水中各种形态无机氮和有机氮的总 量,包括 NO3- 、NO2- 、NH4+ 等无机氮和蛋白质、氨 基酸、有机胺等有机氮,以每升水含氮毫克数计 算。 总氮含量是衡量水质的重要指标之一。 污水处理系统自运行以来,为了确保出水 COD 指标正常,需要投加少量碳源。 若碳源投加 量不足,导致 SBR 反应池厌氧反应不彻底,产水 硝酸根质量浓度为 500 mg / L,是总氮高的主要 原因。
       之前环保对总氮没有严格要求,氨氮质量浓 度要求小于 12 mg / L,污水处理负荷较重。 为了 尽可能处理水质,SBR 反应池单个周期(8 h)内, 有 5 h 都在好氧曝气(与进水重叠)。 而厌氧反 应、沉淀、排水各 1 h,反应时间不够,导致厌氧反 应不彻底,是总氮较高的另一原因。 
4 提标运行与优化调整措施. 
      要加强生化系统的反硝化反应,就意味必须 提高反硝化效率或者要延长反硝化反应时间。 在 实际生产中,延长反硝化时间就必须要缩短好氧 反应时间,这就会影响污水处理负荷。 因此,要提 高反硝化反应和硝化反应效率,应做以下调整。 
4. 1 适当提高污泥浓度,控制溶解氧,提高污泥 活性,降低 pH 值 
        污水处理脱氮的核心就在于活性污泥(硝化 细菌和反硝化细菌) 的培养,影响活性污泥的主 要因素有污泥浓度、溶解氧(DO)、进水温度、pH 值、生物营养比[2] 。 经不断摸索调整、试验后发 现,SBR 反应池污泥质量浓度为 3 ~ 4 g / L、好氧 DO 为 2 ~ 4 mg / L、厌氧 DO 为 0. 5 mg / L 以下、 SBR 反应池温度为 28 ~ 35 ℃ 、pH 为 7 ~ 7. 5 时, 有利好氧细菌和厌氧细菌生长,硝化反应和反硝 化反应效率最佳,污水系统运行稳定。 
4. 2 调整 SBR 反应池运行程序 
        SBR 反应池内好氧反应中利用微生物分解 水中有机物和氨氮,将氨氮转化为硝酸氮;厌氧反 应中,硝酸氮和有机物在微生物的作用下分解成 CO2 、N2 和水。 只有好氧反应和厌氧反应进行彻 底,才能形成完整的脱氮过程。 为了降低硝酸氮 含量,将 SBR 反应池运行程序改为先厌氧、后好 氧、再厌氧。 先厌氧是为了利用进水的 COD 和外 加碳源反应池内上周期未降解的硝酸根,进水部 分 COD 被前置厌氧反应后,减轻了好氧阶段的反 应负荷,缩短好氧反应时间,提高好氧反应的效 率。 后置厌氧是为了通过外加碳源(甲醇) 来反 应本周期所产生的硝酸根。 通过改变程序,提高 了反应效率和硝酸氮的降解率。 
4. 3 调整厌氧、好氧反应时间和碳源投加量
        在厌氧反应阶段,当 DO 小于 0. 5 mg / L 时投 加甲醇,补充反硝化所需碳源,根据池内硝酸根和 进水负荷情况,及时调整系统前置和后置厌氧反 应时间和甲醇投加量。 前置厌氧反应时,若甲醇 投加过量,好氧反应时间会变长,影响污水处理水 质;前置厌氧时,若甲醇投加量不足,后置厌氧反 应时间就应适当延长并增加甲醇量。 后置厌氧反 应时,甲醇投加量不足,反硝化反应进行不彻底, 出水总氮超标; 若甲醇投加过量, 则影响出水 COD 指标。 所以,及时调整污水处理好氧、厌氧 反应时间和甲醇投加量,可提高污水处理的反应 效率,是控制好总氮的关键。
4. 4增加碳源投加点 
       SBR 反应池正常运行时,循环泵 3 开 1 备。 甲醇投加点只有 1 个进水口,厌氧反应时开 3 台 循环泵。 按循环泵满负荷为 1 200 m3 / h 计算,池 内水循环一遍需要约 90 min 时间。 甲醇投加点 改为 3 个后,SBR 反应池内的碳源更加均匀,厌氧 反应效率提高了 3 倍,缩短了厌氧反应时间,提高 了反硝化反应效率[4] 。 
4. 5 缩短 SBR 反应池排水时间
          根据 SBR 反应池运行实际情况,35 min 可以 完成排水。 因此,将排水时间改为 40 min,以增加 SBR 反 应 池 反 应 时 间, 保 证 SBR 反 应 池 处 理 效率。 
5 调整前后的部分数据对比
         调整前 SBR 反应池进水和出水的水质见表 1,调整后 SBR 池进水和出水的水质见表 2。

通过调整后,污水处理的进水水质与之前相 比基本无变化,但出水水质中,硝酸氮含量降低了 90% , 污 水 处 理 产 水 的 总 氮 质 量 浓 度 控 制 在 15 mg / L 以下,满足了环保排放要求。 
6 结语
       长青能化污水处理脱氮项目调整优化,没有 增加额外的设备,污水处理运行成本几乎没有增 加,但调整效果非常好,达到降氮的目的,环保和 社会效益明显。 该项目的成功应用对类似企业污 水处理系统脱氮具有一定借鉴和示范作用。
 
原标题:污水处理脱氮提升优化的总结
原作者:张飞飞,张 猛,陈 炜