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金属加工乳化液废水处理工程实例
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-09-19 09:30:27 浏览次数:
[摘要] 
       针对某汽车零部件厂产生的金属加工乳化液废水,采用“隔油破乳-混凝气浮-震动超滤-水解酸化-接 触氧化-MBR”工艺进行处理。 工程运行结果表明,出水水质优于上海市纳管排放标准(DB 31/445—2009),年节约处理费用 773 万元,该工艺运行稳定,具有良好的经济效益和环境效益。
[关键词]
        乳化液废水;破乳;气浮;超滤;膜生物反应器
       上海某金属加工厂主要从事机械加工生产汽车零部件,生产工艺包括金属切削、珩磨等。 金属加工过程需要使用乳化液,以起到加工金属表面润滑、防锈的功能。 乳化液中含有乳化稳定剂,使体系较为稳定,以增强其耐久性。 多次使用后,乳化液因含有杂质,发生变性老化,达不到原有性能而被废弃。 与此同时,在进行金属加工时,乳化液在金属或合金表面伴随着一系列物化过程,造成废水中重金属含量较高。 因此废乳化液被列为危险废物,委外处置费用高,不宜作为长期处理方案。 由于乳化液废水浓度高、成 分 复 杂,单一的处理技术无法使其稳定达标排放。 根据《含油污水处理工程技术规范》(HJ 580—2010),结合工程实际水质特点,将乳化液废水单独收集处理,建立稳定可靠的乳化液处理系统。 工程占地面积为 200 m2,于 2015 年投入运行,出水各项水质指标均优于上海市纳管排放标准(DB 31/445—2009),其中一类污染物 Ni 指标达到上海市《污水综合排放标准》(DB 31/199—2009)A 级标准。
1 进出水水质及设计规模
       乳化液废水中含有金属碎屑和重金属离子,同时含有除锈剂、稳定剂等,油含量高,体系稳定,成分复杂,金属加工常用的为油包水(W/O)型乳化液,pH呈中性。 乳化液的排放量约为 1~2 m3/h,工程设计处理能力为 2 m3/h。 设计进出水水质见表 1。
2废水处理工艺
        根据进水水质的特点,该工程采用“隔油破乳- 混凝气浮-震动超滤-水解酸化-接触氧化-MBR”工 艺。乳化液废水表面含有悬浮态的机械油,经过隔油池分离浮油,进行收集回收,同时加酸进行破乳预处理,再经过混凝气浮池去除大部分的 COD、悬浮物、重金属和油类,并能延长后续震动膜的寿命。 震动膜的膜面剪切力大,其抗污堵能力强,对乳化液的处理效果好。经过震动超滤进一步去除 COD、SS 和油类,而后投加重金属捕捉剂等,进行强化混凝,进一步去除重金属、分散油和 SS,并达到可生化处理的水平。
       由于乳化液中有大量高分子添加剂, 生化性较差,通过超滤和水解酸化能够提高乳化液可生化性。 最后经过好氧接触氧化和 MBR 处理, 出水排入城镇污水管网。 该工艺物化处理系统白班运行,生化处理系统24 h 连续运行。 废水及污泥处理工艺流程见图 1。
3主要构筑物及设计参数
      (1)纸带过滤机。 1 台,MPFM-40 型,立式,过滤精度为 5~50 μm,有效过滤宽度 0.5 m,配有水泵 1 台,总功率 0.32 kW。 
      (2)储存池。 1 座,地上碳钢防腐结构,尺寸 3.0 m×2.0 m×2.3 m。 池底铺设穿孔曝气管,材质 UPVC,接0.7 MPa 厂供压缩空气。
      (3)隔油破乳池。 1 座,PE 材质,直径为 1.5 m, 高为 2.3 m,有效容积为 3.5 m3。 池底铺设穿孔曝气管,材质 UPVC,接 0.7 MPa 厂供压缩空气。 pH 检测 仪 1 套,加药泵 3 套,单机功率 0.25 kW。 加热器材质为 304 不锈钢, 功率 30 kW。 配有原水提升泵 2 台,1 用 1 备,304 不锈钢材质,功率 0.37 kW,流量 2 m3/h。 配撇油机 1 台,功率 0.2 kW,收集池 1 座,废油 可回收利用。 
      (4)混凝气浮池Ⅰ。 1 座,尺寸 3.2 m×2.4 m×2.2 m,气浮机采用加压溶气气浮,304 不锈钢材质,型号为DAF002,处理能力 2 m3/h,功率 1.5 kW。 配有提升泵2 台,1 用 1 备,单机功率 0.37 kW;pH 检测仪 1 套,加药泵 5 套,单机功率 0.25 kW。 
      (5)震动超滤膜装置。 1 台,震动膜型号 ZYF-10, 尺寸 1.05 m×0.9 m×2.85 m,功率 0.3 kW,配有给水泵 2 台,功率 0.37 kW;保安过滤器 1 个,膜孔径 5 μm;清 洗水箱 1 个,PE 材质,有效容积 150 L。 
      (6)混凝气浮池Ⅱ。 1 座,尺寸 3.2 m×2.4 m×2.2 m,气浮机采用加压溶气气浮,304 不锈钢材质,型号为DAF002,处理能力 2 m3/h,功率 1.5 kW。pH 检测仪 1 套,加药泵 4 套,单机功率 0.25 kW。
       (7)中间水箱。3 座,型号 PT8000,PE 材质,直径2.1 m,垂高 2.22 m,有效容积 8 m3。 
       (8)水解酸化池。 1 座,地上碳钢防腐结构,尺寸3.0 m×3.0 m×3.3 m,有效容积 27 m3,内部填料为直径 10 cm 的组合填料,长为 2 m,共 80 根。 底部设有穿孔曝气管,材质为 UPVC,配有提升泵 2 台,1 用 1 备,水力停留时间 1.7 d。 
        (9)接触氧化池。 1 座,地上碳钢防腐结构,尺寸3.0 m×3.0 m×3.3 m,有效容积 27 m3,内部填料为直径 10 cm 的组合填料,长为 2 m,共 80 根。 底部设有穿孔曝气管,材质为 UPVC,水力停留时间为 1.7 d。 
        (10)MBR 池。 1 座,地上碳钢防腐结构,尺寸3.0 m× 2.0 m× 3.3 m,有效容积 18 m3,水力停留时间1.1 d。 内部安装 MBR 装置,型号为 MUNC-620A,尺 寸 1.4 m×0.46 m×3.0 m,底部铺设穿孔曝气管,材质为UPVC。 配有自吸泵 2 台,1 用 1 备,功率 0.37 kW,流 量 50 L/min。 
        (11)污泥浓缩池。1 座,直径 1.5 m,高 2.3 m,有效 容积为 3 m3。 池底铺设穿孔曝气管,材质为 UPVC, 接 0.7 MPa 厂供压缩空气。 
         (12)叠螺机。 1 台,101 型,配有进泥泵 2 台,1 用 1 备,扬程 19 m,功率 1.1 kW;压滤出水收集箱, 容积 400 L,采用 304 不锈钢材质,压滤出水回流至储存池;箱底配有便携式潜水泵 1 台,扬程 30 m,功 率 0.37 kW。
4 工程运行情况分析
          系统各段处理后出水水质见表 2。
       由表 2 可知,隔油池对石油类的去除率在 90%以 上,经过混凝气浮池Ⅰ后,重金属 Ni 去除率达 99%,SS 去除率达 95%, 震动膜对 COD 的去除效果显著,COD 去除率达 75%, 混凝气浮池Ⅱ可进一步去除石油类和重金属,经过一系列生化处理后,出水 COD在500 mg/L以下 。 一类 污 染 物 Ni 质量浓 度 低 于0.1mg/L,达到上海市《污水综合排放标准》(DB 31/199—2009)A 级标准。 工程自 2015 年 5 月调试,运行 24 个 月,系统工作正常,各段出水水质稳定。 
5 经济效益分析
       该项目总投资为200 万元, 设计运行寿命 10 a。工艺运行费用主要包括电费、药剂费、人工费、维保费和污泥处置费等,按实际工程处理水量 12 m3/d 计,该 项目装机功率 43.2 kW,运行功率 30.6 kW,日耗电量为 270.5 kW·h/d,电价以 1.17 元/(kW·h)计,电费为 9.5 万元/a;投加酸、碱、破乳剂、混凝剂和重金属捕捉剂等的费用为 60 元/m3;站房工作人员 2 人,薪资为 4 500 元/月,人工费为 10.8 万元/a;维保费为 6 万元/a;污泥产生量为 150 t/a,污泥委外处置的市场价格为2 300 元/t,年处置费用为 34.5 万元,工艺运行费用为92.4 万元/a。乳化液年产生量 3 500 t,委外处置市场价在 2 500 元/t 左右,因此,年节约费用 773 万元。 该乳化液废水处理项目产生了良好的经济效益。 
6 结论
       工程运行实践表明,“隔油破乳-混凝气浮-震动 超滤-水解酸化-接触氧化-MBR”工艺处理乳化液废水具有良好的运行效果。混凝气浮和震动膜处理有效减轻了后续处理单元的负荷,通过震动超滤和水解酸化有效提高了乳化液废水的可生化性, 出水水质稳定,COD、SS、石油类、重金属去除率均大于 99%,出水水质优于上海市纳管排放标准(DB 31/445—2009),其中一类污染物 Ni 指标达到上海市《污水综合排放标准》(DB 31/199—2009)A 级标准。 该工程节约了乳化液处理费用,取得了良好的环境和经济效益。

 
 
原标题:金属加工乳化液废水处理工程实例
原作者:黄春林,卢智昊