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水解酸化和MBR在润滑油生产废水处理中的作用
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-09-26 09:16:58 浏览次数:
摘要:
        对某润滑油生产废水处理项目进行提标改造,通过强化除油预处理、增加水解酸化提高可生化性、好氧生化处理改造为 MBR工艺、增加臭氧氧化深度处理,形成了两级隔油-调节-破乳-两级气浮-水解酸化-MBR-臭氧氧化的组合处理工艺。实践表明,该组合工艺处理效果优良,出水水质稳定达到《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)中的特别排放限值要求。COD和石油类分别从8801、212mg/L降低到34.71、0.25mg/L,去除率分别为99.61%、99.88%。介绍了本项目总体技术方案,详细设计参数和实际运行效果,为同类项目提供借鉴和参考。
关键词:
       润滑油生产废水;乳化油废水;水解酸化;MBR;臭氧氧化

1 概况
       位于重庆市的某润滑油生产企业,主 要 生 产 酯类基础油、硅油基础油、酰胺稠化剂、特种添加剂等特种润滑油脂中间产品和特种润滑油脂产品。废水处理站的来 水 主 要 为 各 种 工 艺 生 产 排 放 的 含 油 废水、设备和地面清洗废水,以及少量的生活污水。设计处理规模为200m3/d,废水排放不规律。
        废水主要来源有:①酰胺厂房洗皂工 序 排 放 的碱性废水及地面清洗废水;②硅油厂房水解、氯化工序排放的酸性工艺废水,硅油聚合、蒸馏工序水喷射真空泵、水环真空泵排出的含硅油轻馏分的废水,添加剂生产中水喷射真空泵、水环真空泵排出含轻组分的废水,地面设备清洗废水;③酯化组碱水洗工序排出的碱性含皂工艺废水,真空喷射泵水池、水环真空机组排出的含脂肪酸、脂肪醇、活性炭的废水,地面清洗废水;④合成脂厂房真空泵、均化器、水喷淋塔等设备产生的含油废水,设备地面清洗废水;⑤调和厂房和航滑厂房水环真空机组等设备产生的含油废水,设备地面清洗废水,卫生间生活污水;⑥黑脂厂房设备地面清洗废水,卫生间生活污水;⑦机修厂房设备维修产生含油废水。 该废水处理站建于20世纪80年代,后 来 陆 续进行升级改造,出水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准。随着新的行 业 排 放 标准《石 油 炼 制 工 业 污 染 物 排 放 标 准》(GB31570-2015,以下简称新标准)的出台,现有废水处理站必须要进行提标 改 造,出 水 需 要 达 到 新 标 准 中 的 表2特别排放限值方可排放。
         废水处理站的提标改造不能采取仅在后端增加处理工序的简单措施,应该在对现状废水处理站进行详细和系统的调查分析后,整体考虑工程改造措施。同时需要充分利用现状设施和设备以降低工程造价,尽量降低运行维护难度和处理费用,改造期间尽量不影响废水处理站的正常运行。
 2   废水处理站分析
2.1 改造之前处理工艺
       废水处理站改造之前,预处理采用隔油、调节、气浮和化学氧化工艺,其中化学氧化采用人工投加用双氧水。生化处理采用SBR工艺,无深度处理工艺,污泥采用干化池自然干化。工艺流程如图1所示。
2.2 现有主要处理设
        施隔油池,平均水力停留时间5h;初沉池,平均水力停留时间26.1h;调节池,调节时间26.1h。配备 的2台潜水搅拌机已损坏;气 浮 池,表 面 负 荷0.61m3/m2·h,水力停留时间3.29h;氧化调节池,水力停留时间31.7h。SBR池,3格,单格水力停留时间为19.38h。3台滗水器无法正常使用,实际为3格同时运行,运行周期为24h。人工投加尿素和磷酸补充氮和磷;出水缓冲池,水力停留时间6.53h。污 泥池,有效容积48m3。
 2.3 存在的主要问题
      (1)废水处理站的处理效果欠佳,出水 COD 难 以稳定达标。当出水 COD 超标时,出水不能外排,必须回流至调节池再次进行处理,因此废水处理站的运行压力较大,存在一定的环境风险。 
       (2)废水处理站建设年代久远,且 历 经 多 次 改造,水池、管道及设备布置较为凌乱。
       (3)废水间歇排放且瞬时排水量较大,给隔油池带来很高的冲击负荷,隔油效果较差。浮油去 除 效率低,大量的浮油进入调节池及后续处理设施,对后续处理造成严重的影响。 
       (4)气浮之前缺乏独立的破乳反应单元,气浮对乳化油的去除效果不理想。 
        (5)SBR 池污 泥 容 易 流 失,重 要 设 备 滗 水 器 无法正常运行,出水难以稳定达标。 
        (6)生化污泥采用污泥干化池自然干化,干化效率低下,造成生化池无法正常排泥,进而影响生化处理效果。
        (7)无自动加药系统,难以保证废水处理 效 果,也难以控制运行费用。
3    总体改造方案
3.1 设计水量水质
       本次改造工程的设计处理规模为8m3/h。设 计主要进出水水质如表1所示。
3.2 重点难点分析
       本项目废水水质特点是 COD 和石油类的浓度很高,其他污染物浓度相对不高,尤其是氮和磷的浓度较低。实际运行时生化系统需要外加尿素和磷酸以补充氮和磷营养物质。废水中的污染物质主要为基础油,其次为化学添加剂。基础油的主要成分为各种烃类物质,化学添加剂为十分稳定的高分子有机物。废水 BOD5/COD<0.2,可生化性差,属于难生化降解的高浓度有机废水。
综上分析,本废水处理的重点和难点就是去除废水的 COD 和石 油 类 物 质,需 要 采 取 强 化 预 处 理和生化处理、增加深度处理的工程措施,方可实现工程目标。 
3.3 预处理系统的改造
        本项目废水排放非常不规律,水质水量极不稳定。已有调节池虽有较长的调节时间,但是检测 数据表明,调节之后的水质波动依然非常大,给后续处理设施造成了很大的冲击。现状初沉池底部未设置泥斗,无法 排 除 沉 渣,客 观 上 无 法 发 挥 初 沉 池 的 作用。为了进一步调节水量水质,拟将初沉池改造为调节池,改造之后调节时间进一步提高,将会有效改善水量水质波动的情况。
        油类在水中的存在形式可分为浮油、分散油、乳化油和溶解油4类。对于本项目 而 言,为 了 有 效地去除浮油和分散油,必须要加强隔油效果。一 方面,已有隔油池承受的瞬时冲击负荷过高,而生产车间的排水规律是无法进行调整的。为了增加隔油单元的水力停留时间、降低表面负荷,需要增加一套隔油设备,与已有隔油池形成两级隔油。新增隔油 设备底部设置泥斗和排渣泵,兼具初沉的作用。另 一方面,已有 隔 油 池 采 用 管 道 式 撇 油 设 施,撇 油 效 果差,无法完全去除浮于水面之上的油层,需要采用更为高效的带式除油机来取代管道式撇油设施。
对于乳化油的去除,破乳 是 处 理 的 关 键。药 剂破乳是废水处理中的常用处理方法,其中又分酸化法、混凝法、盐析法等。本项目经过小 试 发 现,酸 化法效果最优,混凝法次之,盐析法效果最差。考虑到酸化法药剂投加量很大、设备腐蚀严重,最终决定采用混凝法破乳。为加强乳化油的去除效率,需 要 在气浮之前设置独立的破乳反应装置。考虑到已有气浮池设备老化、淤堵,本次改造时考虑新增一套气浮设备作为一级气浮,而已有气浮系统作为二级气浮,既可以进一步强化气浮效果,又可以逐套进行检修而不影响生产。对于溶 解 油,只 有 在 生 化 处 理 和 深 度 处 理 中去除。
3.4 生化处理系统的改造
        对于含有难生化降解有机物的废水,最为经济有效的解决方案是采用水解酸化改善废水的可生化性。水解酸化是利用厌氧或兼性菌在水解和酸化阶段的作用,将废水中难生化降解的大分子物质水解成易生化降解的小分子物质,小分子有机物再在酸化菌作用下转化成挥发性脂肪酸,从而 大 大 的 提高废水的可生化性。经复核计算,本 项 目 SBR 池的污泥负荷偏高, 难以满足要求;且现状滗水器已无法正常使用,更换3台滗水器 设 备 费 用 昂 贵。为加强生化处理效果,经技术 经 济 比 较,决 定 将 现 状 SBR 工 艺 变 更 为MBR工艺。废水进入 MBR 膜池之前,需要充分除油,方能保障 MBR膜的使用寿命。
 3.5 深度处理方案
        本项 目 要 求 出 水 执 行 特 别 排 放 限 值,对 出 水COD的要求非常高,因废水中含有大量的难生化降解的有机物质,生化处理处理难以稳定达标。改 造之前,在氧 化 调 节 池 中 投 加 双 氧 水,药 剂 投 加 量 很大,而 COD 去除 效 果 却 很 有 限。本 次 改 造 拟 改 为在生化处理之后设置深度处理单元,作为最后一级保障措施,以 确 保 出 水 COD 稳定 达 标。可 供 选 择的深度处理 方 法 有 芬 顿 氧 化、活 性 炭 吸 附、臭 氧 氧化。实践表明,芬顿氧化对难生化降解有机物具有良好的去除效果,但是存在着调酸、投加芬顿药剂和回调pH 的工 序,药 剂 费 用 较 高。活 性 炭 吸 附 需 要定期换炭,运行费用也较高。本项目处理规模较小,芬顿氧化、活性炭吸附、臭氧氧化工艺三者相比,一次性投资差别不大,但臭氧氧化在运行费用方面具有明显的优势。因此,拟采用臭氧氧化作为深度处理工艺。 
4    工艺流程设计
       综上所述,本次改造工程对废水处理系统实现6个方面的强 化 措 施:①增 加 调 节 容 积 强 化 水 质 调节作用;②增 设 一 级 隔 油 设 备 以 提 高 浮 油 的 去 除; ③强化破乳反应和增设一级气浮设备以提高乳化油的去除;④增设水解酸化单元提高废水的可生化性; ⑤采取 MBR工艺 强 化 好 氧 生 化 处 理 效 果;⑥增 设臭氧深度处理强化难生化降解有机物的去除。工程改造之后,废水处理工艺流程如图2所示。
5 改造工程主要设计参数
      (1)隔油系统。2套,两级串联运行。第一级为新增隔油设备,设备尺寸2.0m×7.2m×2.2m(不 含泥斗),有效容积22.4m3。隔油设备末端设置1台带 式 除 油 机。底 部 设 置 2 格 泥 斗,单 格 尺 寸 为2.0m×2.0m×1.3m,配备2台排泥螺杆泵。
第二级为已 有 的 隔 油 池,有 效 容 积32 m3。隔 油池末端设置1台带式除油机,拆除现状管道式撇油设施。
      (2)调节池。2格,第一格为利用现有初沉池改造而成,第二格为现有调节池。两格调节池的调节时间均为26.1h,合计调节时间52.2h。每格调节池均设置2台潜水搅拌机,单台设备功率1.1kW。 
       (3)破乳反应设备。破乳反应设备为新增设备,数量1套,分 为2格。单 格 尺 寸2.4 m×2.4 m×2.7m,单格反应时间55min,总反应时间110min。 其中第一格投加破乳剂进行破乳反应,第二格投加PAM 进行絮凝反应。两格反应区内均设置机械搅拌装置。
      (4)气浮系统。2套,两级串联运行。第一级为新增气浮设备,主体设备尺寸2.0m×2.8m。平均表面负荷2.55m3/(m2·h),水力停留时间40min。 采用部分回流溶气气浮的方式,回 流 比30%,设置配套的溶气罐、回流水泵、空压机、溶 气 释 放 器。第二级为已有的气浮池,参数详见前述。 
       (5)水解酸化设备。水解酸化设备为新增设备,数量2台,串联运行。单台设备尺寸4m×6m,单 台水力停留时间6h,总水力停留时间12h。设计废水上升流速0.64m/h。 
       (6)好 氧 及 MBR 膜 系 统。好 氧 池 利 用 现 有SBR池改造而 成,数 量 为 3 格,串 联 运 行。单 格 水力停留 时 间 为19.38h,总水 力 停 留 时 间58.14h。 设计混合液悬浮固体平均浓度10gMLSS/L,污泥负荷0.08kgBOD5/(kgMLSS·d),总污 泥 龄28d。生化曝气利用现有罗茨鼓风机,1用1备。在最后1格 好 氧 池 内 安 装1套 MBR 膜组 件。采用中 空 纤 维 帘 式 膜,膜 材 质 为 PVDF。膜 面 积800m2,平 均 膜 通 量 10 L/m2·h,混 合 液 回 流 比500%。膜吹扫曝气利用现有罗茨鼓风机2台(1用 1备)。配备 产 水 泵、反 洗 水 泵 各 2 台,均 为 1 用 1备。
        (7)臭氧氧化系统。利用现有水池改造成 臭 氧接触氧化池。臭氧接触氧化池有效容积20 m3,反 应时间2.5h。新增1台臭氧发生器,臭氧产生量为500g/h。臭氧最大投加量62.5mg/L,设计最大降低 COD浓度20mg/L。配备制氧机1台,尾气破坏器1台。
          (8)污泥脱水系统。利用现有污泥池,有效容积48m3。新增污泥叠螺脱水机数量1台,处理能力为3~5kg·DS/h。新增 污 泥 脱 水 用 PAM 加药 装 置1 套。新增脱水污泥暂存棚区。 
          (9)自动加药系统。新增破乳剂、絮凝剂、尿素、磷酸、氢氧化钠自动加药系统各1套,加药计量泵均为1 用 1 备。破 乳 剂 为 聚 合 氯 化 铝,最 大 投 加 量2000mg/L,实际投加量500~1000mg/L;絮凝剂为聚丙烯酰胺,最大投加量5mg/L,实际投加量2~ 3mg/L;尿素最大投加量为300mg/L,实际投加量100~200mg/L;磷酸最大投加量为150mg/L,实际投加量50~100mg/L;氢氧化钠加药系统为备用, 在进水pH 低于7时投加,实际很少使用。
 6   运行效果和运行成本
        工程改造后废水处理站已经运行了约2年 半,出水污染物浓度低于特别排放限值,稳定达到排放标准,极大的降低了废水处理站的运行压力,消除了企业的 环 保 风 险。实 际 出 水 BOD5 浓 度 为 6.7~9.2mg/L,氨氮 浓 度 为0.38~1.74 mg/L,总氮 浓度为0.90~11.70 mg/L,总磷 浓 度 为0.04~0.40mg/L。重点目 标 COD 和石 油 类 的 处 理 效 果 分 析如表2所示.

       由此可见,提标改造之后的组合处理工艺对废水中 COD 和石 油 类 的 去 除 率 非 常 高,完 全实现了工程设计目标。本项目直接运行费用为9.30元/m3,其中电费1.58元/m3,人工 费 0.87 元/m3,药剂 费 3.86 元/ m3,污泥处理处置费用3元/m3。本项目建成后,建设单位进一步实施了再生水回用工程,将出水经消毒后回用于厂区绿化、冲厕以及生产补水,实现了工程效益的最大化。
 7    小结
     (1)两级隔油-调节-破乳反应-两级气浮-水解酸化-MBR-臭氧 氧 化 组 合 工 艺 用 于 润 滑 油废水处理,出水能够稳定达到《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)中的表2特别排放限值要求。
      (2)对于润滑油生产废水的处理,除油是 关 键。本项目经过 隔 油 和 气 浮 之 后,废 水 COD 去除 率 达到49.52%,有效地降低了后续处理负荷。 
       (3)针对不同形态的油类污染物,需采取不同的去除方法。一般而言,隔油单元设置在调节池之前,因此需要充分考虑废水排放的瞬时冲击负荷,隔油系统的水力停留时间和表面负荷须满足要求。气浮之前必须要设置独立的破乳反应单元,并通过技术经济比较选取合适的破乳药剂,只有破乳后气浮系统方能有效地去除废水中的乳化油。 
       (4)水解 酸 化 和 MBR 生化 组 合 工 艺 能 够 有 效去除润滑油生产废水中的溶解性 COD,去除效率高达98.76%。当前段处理系统充分除油后,MBR 膜 能够稳定长期的运行。
          (5)臭氧深度处理 能 够 有 效 的 去 除 难 生 化 降 解COD,去除 效 率 36.89%,是不可缺少的后续保障单元。
 
 
原标题:润滑油生产废水处理工程提标改造方案研究
原作者:刘锋刚  张 为 卢 义 陈海林 姚 念 张 勇