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煤矿生产废水处理探讨
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-01-30 09:10:40 浏览次数:
作者:侯广清 (山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司,山西 沁水 048214)

摘 要 为解决生产废水中矸、煤屑含量较大的问题,通过多级沉淀、多级过滤和固液分离的方法,实现了减少生产废 水中矸、煤屑含量的目标。经井下现场试用,取得了延长清仓周期、缓解矿井水处理压力的效果。

关键词 矸屑 煤屑 沉淀 过滤 清仓

兰花科创玉溪煤矿 2008 年开工建设,为煤与 瓦斯突出矿井。井田面积 26.147km2 ,矿井设计生 产能力为 2.40Mt/a,3 号煤层服务年限为 41.7a。矿 井采用斜井开拓,3 号煤层采用一次采全高长壁综 合机械化开采。目前该矿井处于 3 号煤层基建状态, 多为顶板淋水,正常涌水量为 11.56m3 /h,矿井最大 涌水量为 18.25m3 /h。现阶段井底水仓主要水源来自 生产废水,经统计每天排水量平均约 700m3 左右。 由于井下同时作业的钻机多在 6 台以上,生产 废水中的矸、煤屑含量很大。但矿井设计时在井下 污水进入水仓前只设一个较小的沉淀池,没有起到 沉淀作用,致使大量的矸、煤屑直接进入了水仓, 水仓启用后,几乎每天都安排十几个人进行清仓。 为彻底解决进入水仓的矸、煤屑问题,该矿对生产 废水沉淀系统进行了改造,改造后效果明显。

1 概况

该矿在主斜井井底附近设有水仓及排水泵房, 2015 年 10 月投用。水仓总容水量 2840m3 (其中内 水仓 1066m3 、外水仓 1774m3 )。采掘面的生产废 水和矿井涌水经水泵排至盘区东瓦斯抽放巷和西瓦 斯抽放巷,在一号煤联巷汇合,经辅运斜巷水沟、 东线联络巷水沟、副斜井主车场水沟,在四号交岔 点和副斜井方向的水汇合后沿水仓通道进入水仓, 通过主排水泵排至地面矿井水处理站。 改造前煤泥的清理,利用内外水仓倒替使用, 采用清仓设备长期不间断地进行清淤。一般情况下 清理内水仓能顺利完成,但清理外水仓时,清理 无法顺利完成,就需要倒仓。改造前污水指标: 3428mg/L。
2 改造前状况

改造前只在水仓通道口部设有 1.5m×0.8m×1.0m(长 × 宽 × 深)沉淀池两个, 中间设一道过滤网,为混凝土浇注池壁和池底,池 顶用自制的钢筋网覆盖。原有轨道在完全进入交岔 点后设为双道,双道长度约 20m,然后合为一道, 约 15m 后,设置了进入内外水仓的道岔。从各采掘 工作面出来的污水排至水仓的沿线也未设任何沉淀 装置,水流至东线联络巷水沟、副斜井主车场巷道 水沟时,水沟断面加大,流速减缓,也有大量的污 泥沉积。基本上一周左右需要清理一次水沟。该段巷道长度 230m,清理一次约需投工 15 个。水仓清 理每班投工 4 个。从水仓投运到水仓改造结束,时 间跨度约一年,累计投入清理工约 5000 多个,废 工又废力,且耽误矿井建设的正常进行。改造前水 仓、水仓通道沉淀池、水仓通道布置如图 1、图 2、 图 3 所示。

3 改造方案

本次改造充分利用原有的水仓通道,从四号 交岔点到内外水仓交岔点长度为 56m。将水仓通道 整个进行全部起底 1m,然后进行防渗混凝土铺底 0.2m,并对两帮壁底板住上 0.8m 进行防水处理, 然后进行两座沉淀池及水沟的施工。水沟设置在巷 道左帮,每个沉淀池始端设一个进水口,末端设一 个出水口。进、出水口各设置一道堵水闸板,控制 进、出沉淀池的水。进水口底板与沉淀池底平,进 水口设钢筋栅栏网,拦截水沟内漂浮物;出水口设 置 200 目的筛网,出水口设置距底板高度为 0.1m。 沉淀池内布置两道筛网,第一道筛网为 30 目,第 二道筛网为 100 目。第一道筛网下设置 30cm 的矮 墙,第二道筛网下设置 20cm 的矮墙。筛网材质均 为不锈钢。沉淀池分隔为三部分,前两部分淤积量 较大,均在筛网前位置布置一个 0.8m×0.8m×0.5m (长 × 宽 × 深)的积水坑,便于淤泥的抽排。每 个积水坑内布置一台 DYWS50-10 泥浆泵。两个沉 淀池的四台泵通过一条 DN80 的管路进行连接,管 路连接螺旋沉降式离心机。沉淀池上方布设横向钢 梁,钢梁间距为 0.8m,钢梁在浇筑沉淀池时进行预 埋,钢梁为 14 号工字钢。然后在钢梁上方布置轨道, 轨间距为 900mm,从副斜井主车场(四号交岔点) 道岔处引入轨道,设为单轨,在进入内外水仓处设 一组对称道岔,便于以后内外水仓的清理。轨道内 外均用5mm的花纹钢板铺满,便于行人和车辆行驶。 在水仓通道入口的沉淀池上方布置一台 350 型卧式 螺旋沉降离心机。螺旋式离心机架高,便于矿车承 接压出的淤泥,钢架采用 14 号工字钢焊制,下方 通过高度为 1.5m,宽度为 2m,钢架与沉淀池上方 的工字钢梁固定为一体。螺旋式离心机外形尺寸为 2.5m×0.8m×0.7m,出料口设置在水仓通道入口端。 装车轨道长度为 30m。两个沉淀池为一用一备,当 一个沉淀池淤泥积满时,将水导入另一个沉淀池, 开始清理此沉淀池的淤泥。由于每个沉淀池的第三 段内淤泥量少,在水排完后进行人工清理。为便于 沉淀池第三段的清理,在水仓通道内留一台风泵进 行排水。改造后水仓通道内轨道、沉淀池布置如图4、 图 5、图 6 所示。

4 工作流程

(1)所有进入水仓的生产废水,首先进入沉淀池,通过三级滤网过滤,最后流入水仓。 (2)沉淀池一用一备,当煤泥水浓度过高或 滤网堵塞严重时启用备用池,开始清理、压泥作业。 (3)离心机固相排出口的出料,通过铺设的 轨道采用矿车运输升井。 (4)离心机液相排出口的出水,直接流入水仓。

5 取得的效果

(1)改造前每天不断清理水仓,改造后每班仅安排一个人值守,管理沉淀池进出水及清淤作业。 改造前进入水仓前的矿井水含泥量为 3428mg/L,改 造后煤泥量下降至 500mg/L 以下。改造前水仓投运 约一年,清理投工量为 5000 多个,改造后,一年 的用工量约为 1800 个左右,其中均包括东线联络 巷和副斜井主车场水沟的清理用工。 (2)2016年9月份改造以后未进行过清仓作业。