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浅谈高悬浮物煤矿废水处理工程的调试与运行
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-02-02 19:26:05 浏览次数:
作者:魏然 (煤科集团杭州环保研究院有限公司 浙江杭州 311201)

摘 要:在煤矿中,根据水量和水质特点以及地形和地理区域等的不同,所选择处理的工艺流程也不一样。针对北方地区的 煤矿单一且高悬浮物的水质特点,进行分析后,通过给出处理措施,已经取得了很好的效果。但是,针对西南熔岩地区CODCr和 悬浮物都很高,与北方地区煤矿的水质差别比较大,但是,研究西南熔岩地区的煤矿废水处理也比较少,该文进行了深入的分析 和研究。

关键词:高悬浮物 煤矿废水 调试 运行 自动控制

从当前来看,西南熔岩地区与北方地区煤矿相比较,煤矿的水 质特点还有很多差别,特别是CODCr和悬浮物都很比较高,并且 对于西南熔岩地区,研究和处理悬浮物的煤矿废水的成果报道也 非常少,因此,该文针对于西南大型矿井工程在处理废水上进行 研究和分析,对于工程运行和调试进行简述。

1 高悬浮物煤矿废水处理工程规模

煤矿副井口的斜坡下方有一个处理矿井废水的厂子,面积大 约1 300 m2 ,此工程一共投资为240万元,2015年4月开始建设,11 月下旬竣工,并且调试开始正式运行。矿井需要原水主给涌水,工 程设计每小时出水400 m3 的规模,出水的水质必须要按《煤炭工业 污染物排放标准》进行执行,由于该工程属于老矿井,所以,SS必 须要小于或者等于每升70 mg。排放标准与进水水质设计参数,见 表1所示。

2 高悬浮物煤矿废水处理工程调试的情况

高悬浮物煤矿废水处理工程在调试上,主要分了2个阶段, 管线和设备以及自动的控制系统等相关的调试通常在11月7~ 8日完成,而工艺设计的阶段主要是11月8日以后才能够正式进 行这个阶段。系统的整个调试相对都比较顺利,用了大约10 d的 时间[1]。

2.1 助凝剂和混凝剂投加量的调试

由于水中的胶体物质比较稳定,也就是进水的水质特点相对 比较稳定,因此,通常混凝剂选用PAC,国凝剂选用碳酸钠。在调试 的工艺以前,需要进行小试,PAC的质量深度达到10%为最佳[2]。 (1)高悬浮物煤矿废水处理工程调试11月9日的上午10点正式 开始,进水以后,以每升42.5 L的量作为PAC的投加量;碳酸钠以 每升30 mL作为投加量,5个h以后,沉淀开始出水、好转,直到正 常。 (2)在出水相对比较稳定以后,将PAC和碳酸钠的投加量进行 降低,PAC以每升30 mg作为投加量;碳酸钠以每升15 mg和每升 24 mg作为投加量,5 h以后,沉淀池的出水效果还是比较良好的。 (3)将PAC和碳酸钠投加量继续降低,PAC以每升24 mg作为 投加量;碳酸钠以每升10 mg作为投加量,5 h以后,再看沉淀池的 出水情况,效果还是比效稳定和良好的。 (4)将PAC投加量继续降低,PAC以每升20 mg作为投加量;碳 酸钠以每升10 mg作为投加量,5 h以后,再看沉淀池的出水情况, 出水的水质变得比较差。 (5)将PAC和碳酸钠的投加量继续进行改变,PAC以每升 24 mg增加投加量,将碳酸钠的投加量减少到每升8 mg,5 h以后, 观察沉淀池的出水情况,水质有了一定的好转,但是,投加量还是 没有前3种的出水效果好。 (6)将PAC和碳酸钠的投加量继续进行改变,PAC以每升 24 mL作为投加量;碳酸钠以每升10 mg作为投加量,5个h以后,观 察沉淀池的出水情况,水质的效果比较良好。 因此,PAC以每升24 mL作为投加量,碳酸钠以每升10 mL作 为投加量,是该高悬浮物煤矿废水处理工程最佳的涌水处理。
2.2 自动反冲洗的子程序
自动过滤反冲洗的子程序,既能够控制反冲洗系统的阀门,又 能够控制原水的提高。结合原水池液位来对原水泵自动进行启 动;比较过滤系统设定的压差值与前后的压差,将反冲洗的阀门 自动开启,然后反冲洗过滤系统,从而使系统正常的运行得以有 效地保证。采用轮流切换方式将原水的5台提升泵运行,使水泵电 机运行的时间得以平衡,从而使水泵的寿命得以延长。

3 分析高悬浮物煤矿废水处理工程运行的管理

针对于高悬浮物煤矿废水处理工程而言,正常运行以后,外排 水符合要求,能够使当地水环境得到有效保护,外排水所产生的 回用水,能够为水资源的循环基础进行创造;煤炭资源的回收,不 但使经济效益得以有效提升,同时,社会和环境以及经济效益融 为一体的目标也得以实现,对于改造和设计其他矿井水的处理方 案,也具有很好的参考价值。

3.1 控制水量和水质的问题

矿井的涌水水质和水量根据时间的变化比较大,尤其是流量 的变化非常大。如果增大进水的水量,水质变得比较差时,为了让 出水能够达到稳定的状态,可以将加药量进行有效调节,但是,缺 少水质各流量的自动监测仪器,通常发现时,出水已经达不到标 准了,对药剂再进行改变时,缓冲还得需要一定的时间。如果想要 该问题得到有效解决,在高位的蓄水池中,使废水尽量能够充分 停留,其一,流量可以进行调节;其二,水质也可以进行调节,在达 到药剂的投加量没有发生改变的同时,致使出水相对稳定的目的 得以有效保持[3]。

3.2 PLC控制的自动排泥系统

运用变频系统和PLC,能够将自动排泥和加药功能得以有效 地实现,从而使人工干预减少。提升泵将矿井水提升到澄清池,将 混凝剂加入到泵前,利用PID变频调节系统加药,结合检测的进出 水的流量和浊度等相关的指标,以及试验所得出的数学模型,通 过变频系统的自动调节计量泵转速以及PLC的程序,将计量泵投 加量进行调节,加药以后,就会在澄清池中反应。

3.3 分析高悬浮物煤矿废水处理工程运行的成本

对于处理煤矿的废水成本进行估算,大约为每立方米0.36元, 每年能够将煤泥回收4.1万吨,以每吨35元进行计算,能够将收入 增加143万元;每年还可以将排污费减少70万元,所以,3年就能够 将投资的成本回收。从当前来看,该县环保局已经将高悬浮物煤 矿废水处理工程评为示范性的工程。

4 结语

综上所述,高悬浮物煤矿废水处理工程将地形充分地进行利 用,全程没有动力的消耗,工艺的流程比较短,自动化运行的程度 比较高,不但投资比较少,占地的面积小,而且,运行的成本相对 也比较低。同时,采用PLC控制的自动排泥系统,效果比较良好,系 统运行比较稳定,能够使处理矿井水环保的要求得以有效满足。