摘 要:利用 AspenPlus软件建立了脱硫废水多效蒸发浓缩工艺的计算模型,对2台660MW 机组配套 的22.5t/h处理量的多效蒸发浓缩工艺进行了模拟计算,计算了在额定浓缩比下、不同进料质量流量时的生 蒸汽质量流量、凝结水质量流量与浓水质量流量。将模拟结果与该机组的实际运行数据进行了对比分析,得 出两者的最大相对误差为-4.96%。所建立的模型准确、可靠,可为脱硫废水多效蒸发浓缩装置的设计提供 参考。
关键词:脱硫废水;多效蒸发浓缩工艺;生蒸汽
燃煤电厂石灰石 石膏湿法脱硫产生的废水 具有含盐量高、硬度高、污染物成分复杂等特点。 传统的脱硫 废 水 处 理 工 艺 是 通 过“三 联 箱”化 学 沉淀 法 降 低 重 金 属 含 量,以 达 到 DL/T 997— 2006《火电厂石灰 石 石 膏 湿 法 脱 硫 废 水 水 质 控 制指标》要求后排放。但由于达标后的废水中仍 含有大量的氯化物和硫酸盐,出水含盐量和硬度 仍很高,很 难 重 复 利 用,外排后会引起地表水及 土壤生态的破坏。脱硫废水零排放是指“电厂不 向地面水域排出或渗出任何形式的水,所有离开 电厂的水都是以湿气的形式或是固化在灰或渣 中”[1]。 脱硫废水零排放一般分 为预处理、浓 缩 与 固化三个工艺段。预 处 理 工 艺 段 主 要 去 除 悬 浮 物、降低硬度,浓缩工艺段减少进入固化阶段 的 废水量,固 化 工 艺 段 可 以 实 现 盐 的 结 晶 过 程。
浓缩主要有膜法 浓 缩 与 热 法 浓 缩。膜 法 浓 缩 一 般是通过原液加压后流过膜 的表面,膜 表 面 的 细小微孔只允许水及小分子物质通过成为透过 液,而原液中大于膜表面微 孔的物质则被截留 在进液侧成为浓 缩 液,从而实现对原液的浓缩。 热法浓缩是通过热能将废水 升温产生相变,废 水中 的 水 变 成 蒸 汽 后 离 开 液 面 后 实 现 废 水 浓缩。 多效蒸发器多以蒸汽为热源,加热一效废水 产生的蒸汽作为二效的热源再次利用,重复此过 程将形成一个多效蒸发系统,最后一效蒸汽通过 冷凝器冷 凝。废水通过多效蒸发后分成了浓缩 废水与洁 净 冷 凝 水。多效蒸发器多次利用了热 能,提高了 能 源 的 利 用 率,是一种较理想的脱硫 废水浓缩工艺。 热法浓 缩 对 于 进 水 水 质 要 求 相 对 低。一 方 面,这意味着热法浓缩可以较好地适应脱硫废水 水质、水量 变 化 且 成 分 复 杂 的 特 点,有 利 于 系 统 的稳定运行;另 一 方 面,较好的水质适应性使得 浓缩模块的前置预处理模块加药量减少。另外, 一般热法 浓 缩 的 淡 水 回 收 率 高 于 膜 法 浓 缩 且 水 质远高于膜法浓缩。 利用多效蒸发器 提 高 废 水 浓 缩 时 热 源 的 利 用率,改善传热条 件,从而降低蒸发单元的能 耗 在食品[2-3]和化 工[4]行 业、海 水 淡 化[5]方 面 得 到 广泛应用。多效蒸 发 浓 缩 工 艺 具 有 能 源 利 用 率 高、传热效 率 高、水 质 波 动 适 应 性 强、淡 水 回 收 率高的特点,可以 减 少 脱 硫 废 水 浓 缩 运 行 成 本, 是极具发展前途的脱硫废水浓缩技术。而 在 电 力行业 利 用 多 效 蒸 发 器 浓 缩 废 水 尚 处 于 探 索 阶段。 AspenPlus软件 是 一 款 通 用 的 大 型 流 程 模 拟软件,具 有 完 备 的 物 性 系 统 与 丰 富 的 设 备 模 块,适 用 于 对 生 产 装 置 进 行 稳 态 模 拟。笔 者 将 AspenPlus软件应用于脱硫废水浓缩过程的 模 拟,利用某电厂2台660MW 机组配套脱硫废水 的四效蒸发器生产数据对模型进行验证,建模数 据可以为实际工程设计与调整运行参数提供参 考依据。
1.1 工艺流程 案例项目采用四效蒸发器对脱硫废水进行 浓缩,其工艺流程见图1。 图1 脱硫废水四效蒸发浓缩工艺流程 废水流程为:经过预处理的脱硫废水经过三 级预热后进入一效加热器,预热热源分别由末效 二次蒸汽、二 次 冷 凝 水 与 一 次 冷 凝 水 提 供;预 热 后的物料分别经过一效至四效蒸发后逐级浓缩; 生蒸汽由 一 效 加 入,每效包括加热器与分离器, 物料与生 蒸 汽 或 者 上 级 过 来 的 二 次 蒸 汽 在 加 热 器中换热,然 后 进 入 分 离 器 闪 蒸,形 成 的 二 次 蒸 汽进入下一效,部分物料通过循环泵再次进入到 加热器中加热;最后浓缩后废水由出料泵送至浓 缩水水池。蒸汽及冷凝水流程为:生蒸汽送入一 效加热器的 壳 程,一 次 冷 凝 水 回 收;一 效 分 离 器 生成的二次蒸汽去下一效作为下一效的热源;二 效、三效、四效的冷凝水汇集至冷凝水罐;最后一 效的二次蒸汽通过冷凝器冷凝成液态水汇流至 二次冷凝水罐。
1.2 模型输入条件 根据该电厂的实际运行条件,设定模型的输 入条件见表1。
2 多效蒸发浓缩模型 2.1 定义组分 该电厂进入四效蒸发器的脱硫废水已经过 预处理,采用石灰、芒硝、纯碱三级软化和重力沉 降、管式膜错流过滤两级 固液分离的预处理技 术,芒硝和纯碱联合除钙降低了预处理的运行成 本,两级固液分离支持了不同成分污泥的分离与 资源化利用。 预处理后的水质指标见表2。
预 处 理 后 的 高 盐 废 水 中 主 要 成 分 为 Cl- 、 Na+ 、H2O,在模拟计算中忽 略其中少量 Ca2+ 、 Mg2+ 、SO2- 4 、F- 等 离 子 的 影 响。定 义 该 体 系 中 的组分采用电解质向导 ElecrolyteWizard[6],组 分定义见表3。
2.3 模型假设 结合工程经验及相关文献,在建模时进行了 如下假 设:(1)系统运行时无散热及物料损失; (2)分离器的除雾器完全除雾,二 次 蒸 汽 无 物 料 液滴携带现 象;(3)不 考 虑 静 压 效 应 带 来 的 废 水 沸点变化;(4)不考虑整个蒸发系统的压降;(5) 系统处于完全稳态运行工况。
2.4 模型建立 根 据 图 1 脱 硫 废 水 四 效 蒸 发 器 浓 缩 流 程 与 特 点,定 义 组 分,选 择 物 性 方 法,搭 建 计 算 模 块,系统流程中各单元功能对应的模块见表4
由于建模时每效的分离器可以设定蒸发温 度或蒸发压 力,系 统 会 自 动 进 行 平 衡,所 以 用 来 抽取不凝性气体的真空泵在建模过程中不单独 使用模块建模。
3 计算结果及分析
3.1 模拟计算 根 据 图1、表1、表3与 表4,建 立 图2所 示 的脱硫废水四效蒸发浓缩模型,加 热 器 的 热 量 通 过 Heater 模 块 的 热 量 流 传 递 到 分 离 器 Flash2模 块,设 定 Flash2模块的蒸发温度及 绝 热 饱 和 状 态。按 照 表 1 的 输 入 条 件,调 整 撕 裂 流 的 初 始 设 定 值 后,运 行 模 型 的 模 拟 计 算,经 过 数 次 迭 代 计 算 后 收 敛,系 统 无 报 错,输 出 结 果。设定输出结果的显示类型及单位后,所 有 物流的状态可直观读取。
3.2 模型的验证 收集该电厂实际生产时额定工况的稳定运 行统计数据与 AspenPlus软件建 模 计 算 数 据 进 行对比,以 验 证 模 型 建 立 的 准 确 性,对 比 数 据 见 表5
由表5可知:笔者建立的脱硫废水多效蒸发 浓缩模型 的 模 拟 计 算 结 果 与 电 厂 的 实 际 运 行 数 据能够较好 地 吻 合,说 明 模 拟 选 用 物 性 方 法、单 元模块组合、热 力 学 方 法 是 正 确 和 可 靠 的,模 型 的假设是 合 理 的。关键参数的计算结果与实际 运行数据的最大相对误差为-4.96%,在工程模 拟的可接受范围内。
由 表6可 知:在 工 程 运 行 操 作 中,设 定 额 定 浓缩比,调整进口蒸汽质量流量即可近线性调整 系统出力。 3.4 结果分析 在不考虑实际运行数据的测量误差的情况 下,模拟模型计算的最大相对误差为生蒸汽质量 流量的相 对 误 差(-4.96%)。在 多 效 蒸 发 器 的 设计中,热损失一般考虑可取2%~4%[9]。该电 厂所处地域为严寒区域,且实测数据为冬季运行 的测试值,虽系统重要设备与管道采取了完善的 保温措施,但 仍 有 大 量 的 散 热 损 失。因 此,生 蒸 汽质量流量的相对误差较大的原因可能是该模 型未考虑 系 统 的 散 热 损 失。设 计 中 应 尽 可 能 减 少系统的散热损失、提高热利用系数;另外,模型 没有考虑真空泵抽气所造成的排汽能量损失。 模拟计算出一效至四效的运行 压力都偏 高,说明在相同的 蒸 发 温 度 下,模拟工况下所需 要的负压较小。这 主 要 是 因 为 模 拟 基 于 简 单 的 组分定义,造成了系统实际运行的沸点 高于模拟计算值而造成 系 统 误 差[7];但 是,该 部 分 对 模 拟结果 的 影 响 较 小,假 设 合 理,不 会 影 响 工 程 应用。 二次冷凝水 出 系 统 时 温 度 仍 有56.6 ℃,存 在一定的降温区间,通过利用这部分热量可以保 证冬季运 行 时 脱 硫 废 水 进 料 温 度 低 的 情 况 下 仍 可以按照 设 计 参 数 运 行。但应开展经济性与可 靠性分析,一 方 面 脱 硫 废 水 存 在 着 结 垢 倾 向,换 热面越多,结 垢 堵 塞 的 可 能 性 越 大,另 一 方 面 为 减轻废水对换热面的腐蚀,换热面多采用昂贵金 属材质,因此要考虑回收热量造成的设备投资成 本的增加。
4 结语
(1)笔者基于某电厂脱硫废水四效蒸发浓缩 过 程 建 立 了 Aspen Plus 模 型,通 过 HeaterX、 Heater、Flash2、Mixer和 Fsplit等模块搭建的模 型能够进行废水多效蒸发浓缩的数值模拟。将 模拟结果与实际运行结果进行了对比,结果表明 笔者建立的 模 型 可 行,计 算 结 果 准 确,可 以 指 导 工程设计优化与生产运行。 (2)通过模型的建立,下一步可开展多工况 的模拟仿真,以及 研 究 一 效 蒸 汽 温 度、废 水 进 口 温度、末效蒸汽温度等参数 的变化对浓缩效果 的影响,并对这些 影 响 参 数 进 行 敏 感 性 分 析,为 生产过 程 的 变 工 况 运 行 及 系 统 优 化 设 计 提 供 参考。
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