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基于硫代谢组合工艺的石化废水处理研究
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-06-20 14:12:42 浏览次数:
                 摘 要:根据石化废水的特点,本研究设置了硫代谢组合工艺用于石化废水中 NH3-N、TN、COD 和 Cl- 的 处理,该工艺由厌氧段、兼性反应器、好氧段 3 部分组成,厌氧段主要是通过硫酸盐还原菌的作用达到降低污 染物浓度的目的,兼性段废水由厌氧段和好氧段废水 1∶1 组成。结果表明,(1)该工艺连续运行 100d 后出水水质较好,其中 COD 和 TN 的去除率达到 90%以上,NH3-N 的去除率达到 95%以上;(2)该工艺脱氮主要是通过自氧反硝化和异养反硝化过程进行;(3)废水中含盐量过高会抑制微生物群落的代谢活动,可通过延长反应时间达到污染物去除的目的。
              关键词:石化废水;硫代谢;氨氮;去除率
                我国水资源日益紧缺,随之也带来了各种环境问题,石化废水是加剧环境破坏的主要因素之一,石化产品生成过程中会产生一种硫类、酚类、氰化物 等毒性较大的物质,这些物质掺杂在废水中就是我们经常所说的石化废水,这些物质融于水中会形成油膜,严重影响人类生存环境。据统计,我国石化工业每年排放废水总量占工业废水总排放量的15%以上。石化废水具有产生量大、成分复杂、难以降解、因工艺不同水质差异大等特点,因此,采用常规工艺处理石化废水效果一直不太理想,目前,石化废水处 理方法有物化法、化学法和生物法。近年来,广大学者综合各种工艺的优缺点,组合了石化废水处理工 艺均取得了不错的处理效果。如李文杰等设计了 A/O 和混沉淀组合工艺,用于去除某石化企业生 产废水中 COD、NH3-N、TN 和 DO,得出了最佳去除条件;田凤蓉等[ 6 ]研究了催化氧化处理技术处理石 化废水时的最佳反应条件;徐斌[ 7 ]采用流砂过滤工艺深度处理炼油污水时发现,当投入 15mg·L-1 的聚 合氯化铝时,污水中 SS 去除率可达 80%以上;徐海 波等将臭氧氧化、过滤、反渗透等工艺耦合使用用于处理石化废水时发现,该组合工艺对电导率和 COD的去除率达到 95%以上。李华兵等[ 8 ]联用了“气浮+ 催化氧化+生物滤池+沉淀池”工艺用于处理石化废水,结果表明,该组合工艺具有占地面积小、耐冲击 负荷能力强等优点,同时还能保证出水中 COD、TP含量达标排放;刘明国[ 9 ]设计了臭氧曝气+生物滤池 的组合工艺,发现臭氧曝气工艺在前对石化废水的 处理效果较臭氧曝气工艺在后的效果好。
                   本文拟将 SBR 和 MBR 工艺组合形成硫代谢工 艺用于处理石化废水,分析不同反应时间后各反应 器内 COD、TN、NH3-N 和 Cl-含量,研究结论可为进一步揭示硫代谢组合工艺去除污水中污染物机理提 供理论参考。
                1 实验部分
                  1.1 实验用水及装置
                试验所用废水取自某企业脱硫后出水,通过添 加 NaOH 或 HCl 调节废水 pH 值保持在 7 左右,废水水质如下:COD 200 ~300mg·L-1,TN 15 ~35mg·L-1,NH3-N 2~8mg·L-1,Cl- 120~200mg·L-1。 本实验处理的石化废水组合工艺装置见图 1。
                该工艺由厌氧活性污泥反应器、兼性厌氧/好氧 反应器以及好氧生物膜反应器 3 部分组成,各部分 反应器容积依次为 5,6,10L。兼性反应器装置内的 水由厌氧装置和好氧装置内水1∶1 混合组成,该工 艺前面两部分反应器均是添加活性污泥,试验所用 活性污泥取自某污水处理厂正常稳定运行的污泥, 污泥取回后添加营养液对污泥进行驯化,该营养液 由葡萄糖、尿素、NaCl、无水 Na2SO4 按一定比例配 成,污泥体积与营养盐体积比为1∶3,第三部分的好氧生物膜反应器里添加了大孔隙的填料,该填料为 好氧微生物的生长提供了有利条件,在好氧生物膜 反应器底部安装有曝气装置,设计该工艺连续运行100d,每隔 10d 检测各装置内污染物含量,参数的检 验严格按照相关规范进行。
                   1.2 试剂和仪器
                    HgSO(4 上海吉至生化科技有限公司)、邻苯二 甲酸氢钾(青岛腾岳海邦化工科技有限公司)、HCl(石家庄市艳起发化工有限公司)、NaOH(沧州佩奇 化工产品有限公司)、K2Cr2O7(南宁市宜华贸易有限公司)、KI(河北冠朗生物科技有限公司)、酒石酸钾 钠(陕西源优生物科技有限公司)、NaCl(江苏奥福生 物科技有限公司)、NH4Cl(沧州佩奇化工产品有限公司),以上试剂均为分析纯;邻菲罗啉(GR 河北冠朗生物科技有限公司)。
                      PHBJ-260 型 pH 计(杭州美控自动化技术有限公司);KPHM400 型曝气泵、EDZP1 型离心泵(卡川尔流体科技(上海)有限公司);ML-T 型分析天平 (梅特勒-托利多国际贸易(上海));L5 型分光光度 计(上海仪电分析仪器有限公司);Dura12/14 型纯水机(上海和泰仪器有限公司);GXR-4 型灭菌箱(上 海森信实验仪器有限公司);GC 2016 型气相色谱仪(杭州谱育科技发展有限公司);WECSJB07 型搅 拌器(盐城市沃特机械设备有限公司);GL-660A COD 型消解仪(山东格林凯瑞精密仪器有限公司)。
                      2 结果与讨论
                     2.1 各反应器内 COD 去除效果
                    试验装置从进水后连续运行 100d,不同反应时间后各装置内 COD 含量见图 2。 
                    由图 2 可知,随反应时间延长,各装置内 COD含量均为先下降后趋于平衡。厌氧反应器内 COD 含 量 由 第 10 天 的 257.2mg·L -1 降 至 第 100 天 的162.3mg·L-1,在反应前 50d 装置内 COD 含量几乎呈线性关系递减,第 50 天的 COD 含量为 174mg·L-1,随后 COD 含量虽上下有波动,但整体趋于平衡。兼 性反应器内 COD 含量由第 10 天的 231.4mg·L-1 降 至第 100 天的 110mg·L-1,反应前 60d 装置内 COD含量递减明显,第 60 天后 COD 含量趋于稳定。好氧 反应器内 COD 含量由第 10 天的 178.6mg·L-1 降至 第 100 天的 27.3mg·L-1,反应前 70d 装置内 COD 含 量递减明显,第 70 天后 COD 含量在 30mg·L-1 上下小幅度波动。进一步分析可知,在相同反应时间时,好氧反应器内 COD 含量最低、其次为兼性反应器,最后是厌氧反应器,运行 100d 后装置内出水 COD含量能达到《地表水环境质量》Ⅲ类标准。
                      2.2 各反应器内 TN 去除效果
                      不同反应时间后各装置内 TN 含量见图 3。
                       由图 3 可知,随反应时间延长,各装置内 TN 含 量变化趋势跟 COD 含量变化趋势一致,均是先下降 后趋于平衡。厌氧反应器内 TN 含量由第 10 天的23.1mg·L-1 降至第 100 天的 12.2mg·L-1,在反应前80d 装置内 TN 含量逐渐降低,第 80 天的 TN 含量 为 12.8mg·L-1,随后 TN 含量虽上下有波动,但整体 趋于平衡,一直保持在 12.3mg·L-1 左右。兼性反应器 内 TN 含量由第 10 天的 17.4mg·L-1 降至第 100 天 的 2.9mg·L-1,反应器内 TN 含量用时 70d 达到平衡, 前 70d 装置内 TN 含量递减明显,第 70 天后 TN 含 量为 3.1mg·L-1,随后一直趋于稳定。好氧反应器内TN 含量由第 10 天的 12.6mg·L-1 降至第 100 天的0.85mg·L-1,该装置内 TN 含量趋于平衡用时 80d,第80 天后 TN 含量为 0.9mg·L-1。不同时间下各装置内TN 含量比较结果与 COD 含量比较结果一致,也是出水段好氧反应器内 TN 含量最低,反应至第 100天,出水中 TN 含量能达到《地表水环境质量》Ⅲ类 标准。
                    2.3 各反应器内 NH3-N 去除效果 
                    不同反应时间后各装置内 NH3-N 含量见图 4。
                     由图 4 可知,随反应时间延长,各装置内NH3-N含量变化趋势跟 COD 和 TN 含量变化趋势一致,均是先下降后趋于平衡。厌氧反应器内 NH3-N 含量由 第 10 天的 6.2mg·L-1 降至第 100 天的 4.1mg·L-1,在 反应前 40d 装置内 NH3-N 含量几乎呈线性关系递 减,第 50 天的 NH3-N 含量为 4.2mg·L-1,随后 NH3-N含量虽上下有波动,但整体趋于平衡,一直保持在4.2mg·L-1 左右。兼性反应器内 NH3-N 含量由第 10 天 的 4.7mg·L-1 降至第 100 天的 1.5mg·L-1,反应器内NH3-N 含量用时 50d 达到平衡,前 50d 装置内 NH3-N含量递减明显,第 50 天后 NH3-N 含量为 1.5mg·L-1,随后一直趋于稳定。好氧反应器内 NH3-N 含量由第10 天的 2.9mg·L-1 降至第 100 天的 0.41mg·L-1,该装置内 NH3-N 含量趋于平衡用时 70d,第 70 天后NH3-N 含量为 0.45mg·L-1。不同时间下各装置内NH3-N 含量比较结果与 COD 和 TN 含量比较结果 一致,也是出水段好氧反应器内 NH3-N 含量最低, 反应至第 100 天,出水中 NH3-N 含量能达到《地表 水环境质量》Ⅱ类标准。
                    2.4 各反应器内 Cl-去除效果
                    不同反应时间后各装置内 Cl-含量见图 5。
                    由图 5 可知,随反应时间延长,各装置内 Cl-含 量变化趋势跟 NH3-N 含量变化趋势一致,也是先下降后趋于平衡。厌氧反应器内 Cl-含量由第 10 天的175.6mg·L-1降至第 100 天的 64mg·L-1,在反应前 80d 装置内 Cl-含量逐渐降低,第 80 天的 Cl-含量为 65mg·L-1,随后 Cl-含量一直保持在 65mg·L-1 左右。兼性反应 器内 Cl-含量由第 10 天的 132.1mg·L-1 降至第 100天的 27.2mg·L-1,反应器内 Cl-含量用时 70d 达到平衡,前 70d 装置内 Cl-含量递减明显,第 70 天后 Cl- 含量为 30mg·L-1,随后略有下降、但降低不明显。好 氧反应器内 Cl-含量由第 10 天的 102.6mg·L-1 降至 第 100 天的 10.6mg·L-1,该装置内 Cl-含量直到第100 天还有下降的趋势,但下降幅度明显减缓。不同 时间下各装置内 Cl-含量比较结果与 COD 和 TN 含 量比较结果一致,也是出水段好氧反应器内 Cl-含量最低。
                       3 结论
                      本文设计了硫代谢组合工艺用于处理某企业石化废水,结果显示,该组合工艺处理石化废水中NH3-N、TN、COD 和 Cl-等污染物效果较好,主要得出以下结论: 
                    (1)该组合工艺连续运行 100d 后,废水中 COD含量由进水的 260mg·L-1 降至出水的 27mg·L-1,COD 去除率接近 90%,出水中 COD 含量能达到《地 表水环境质量标准》中Ⅲ类标准。 
                      (2)该组合工艺对 NH3-N 和 TN 去除率分别达 到 90%和 95%以上,主要是通过自氧反硝化和异养反硝化过程达到脱氮的目的。
                   (3)Cl-含量过高会拟制微生物群落的代谢活 动,延长反应时间可以达到污染物去除的目的。
                     原标题:基于硫代谢组合工艺的 石化废水处理研究
                     原作者:刘春杨