摘要 湿法脱硫废水水质成分复杂,处理难度较大,其深度处置后达到零排放目标是公认的世界性难题。 通常深度处理工艺 有膜浓缩结晶法、热浓缩结晶法、喷雾蒸发法等。 以杭州临江环保热电有限公司通过喷雾蒸发法工艺改造的实例,阐述其原理以及 调试应用情况,为脱硫废水零排放技术工艺的发展提供参考。
关键词 湿法脱硫废水 喷雾蒸发法 零排放
随着国家和有关省市对燃煤锅炉实施超低排放改造要求 的政策出台,地方热电企业也积极响应,按《浙江 省 大 气 污 染 防治行动计划(2013—2017 年)》《杭州市大气污染防治行动计 划(2014—2017 年)》等文件时间节点抓紧启动、完成超低排放 改 造 工 程。 我 公 司 自 2015 年底超低排放改造工程启动,至 2016 年 10 月 份 完 成 第 1 台 炉 168 试 运,12 月 完 成 第 3 台 炉 168 试运。公司 3 台 130t/h 高温高压燃煤循环流化床锅炉由原 半干法脱硫改造为湿法脱硫,脱硫废水处理问题随之凸显。
1 脱硫废水性质及成因分析
1.1 脱硫废水性质 湿法脱硫废水水质具有重金属含量高、pH 值 偏 酸 性、氯 离子含量超高、氨氮含量高、浊度大、腐蚀性强等特点,处理难 度非常大。 根据检测结果,公司脱硫废水中虽重金属含量经检 验符合电厂脱硫废水标准, 但经后续配套三联箱法水处理设 备中和、絮凝、沉淀、澄清,还是面临无法纳管排放的窘境。
1.2 脱硫废水主要成分分析 某电厂脱硫废水成分见表 1。
1.3 脱硫废水水质成因分析 脱硫废水水质特征,究其根源,还是因为湿法脱硫将煤及 脱硫剂石灰石浆液中金属杂质、氯化物等清洗沉淀下来,且经 过脱硫塔内浆液的蒸发、雾化,不断浓缩,造成含量升高。 一般 浓缩的程度跟出石膏量有关,从工程运行经验看,煤中含硫量 越低(相对设计含硫量),则运行出石膏量越少,对应的是塔内 浆液置换量越少,煤中沉淀杂质不能及时带出,而烟气带入不 减少,故杂质在浆液中不断累积。 另一方面, 氨氮则是脱硝系统氨逃逸在湿法脱硫塔内的 不断溶解、累积。 因此,脱硫废水中的杂质,来源于烟气,烟气 中的杂质,来源于煤、石灰石和脱硝系统喷入的氨水。 在无法实现对脱硫废水中有害物质的减量或消灭的情况 下,需要考虑的是以什么合理方式回归自然的问题,即做到达 标排放、合法合理利用以及花费最小的能源物质代价。
2 喷雾蒸发法改造方案、流程及特点
2.1 改造方案 针对我公司脱硫废水处理方面存在的难题, 结合原半干 法脱硫装置继续保存的现状, 以及其它热电公司改造试验的 经验,在浙江浩普环保工程有限公司的技术支持下,公司采用 的脱硫废水处置方案是:利用原半干法脱硫反应器,通过废水 泵、管阀系统及小流量喷嘴,连续将经三联箱工艺处理后的脱 硫废水,喷入反应器,与含尘烟气混合,大部分水随烟气蒸发, 废水中氯化物、氨氮、盐分等则结晶成微小的固体颗粒,与 灰 粒一起,通过布袋除尘器去除。 该方案设计每台炉处理 300L/h 废 水 量, 烟 气 温 降 小 于 5℃,通过设置的 2 组喷嘴喷入半干法脱硫反应器,使废水中的 盐分结晶排出,水分在脱硫系统中回收利用。
2.3 方案特点 此处理方案无需额外的能耗,只需增加部分管道、阀门和 喷嘴组件,投资额小。 同时没有单独的废盐产生,而少量盐份 的增加对于粉煤灰综合利用的品质不会有大的影响。 回收部 分脱硫系统水份, 特别是能够有效消除脱硫废水中大量的重 金属元素的污染,减少氯离子在湿法脱硫系统内的沉积,改善 浆液品质,减少系统的腐蚀损伤,同时也减少了 FGD 系统运行 的水耗。 体现了“清洁生产”、“循环经济”的发展战略,符合国 家节能减排的政策方针, 达到真正意义上的废水零排放与能 源的充分利用。
3 调试情况及评估
3.1 调试情况 2018 年 6 月 14 日 14∶20,安装工程完成并经验收检查,开 始对改造后的废水零排放系统进行调试, 由运行人员记录 3# 炉在脱硫废水零排放系统投入前后的锅炉参数。 14∶40 开启清 水泵,系统投入,并调整废水流量为 100L/h(每支喷枪 50L/h), 并 记 录 运 行 参 数;15∶00 调整废水流量为 200L/h (每 支 喷 枪 100L/h),并记录运行参数;15∶20 调整废水流量为 280L/h(每支 喷 枪 140L/h,清 水 泵 出 力 所 限,为 最 大 流 量),并 记 录 运 行 参 数,参见表 2。
3.2 调试评估 (1)经 过 调 试 ,锅 炉 负 荷 稳 定 (80t/h),废 水 的 喷 射 量 由 0kg/h 分时间段逐步增加到 280kg/h, 反映出的参数变化仅仅 体现在脱硫塔入口烟温。每增加 100L/h 的废水量,干式电除尘 出口和脱硫塔入口之间温差基本稳定的增加 1℃,此温差变化 不会对锅炉正常运行带来直接影响, 满足系统投入调试的基 本条件。 (2)试运行未投用半干法脱硫系统。 (3)调试试运行 2 个月后安排半干法脱硫烟道检查,发现 有块状结晶附着物堆积,进行人工清理。 (4)根据调试情况,后续安排更换清水泵及喷嘴,以 提 升 清水泵压头、减小喷嘴设计流量,从而进一步改善废水雾化质 量,减少结晶产物堆积。
4 结论 湿法脱硫废水喷雾蒸发法在循环流化床锅炉领域得到广 泛的应用,我公司经过 1 年多的运行,基本解决了脱硫废水处 置的难题。 且项目投资、运行、耗材费用极小,至今也没有发现 对灰质、烟道、布袋、脱硫塔氯离子等产生明显的影响,起到了 良好的示范作用,值得在类似项目机组上大力推广应用。
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