摘 要:烟道蒸发脱硫废水是目前应用较广泛的脱硫废水零排放工艺。以嘉兴新嘉爱斯热电厂的烟道蒸发脱硫废 水零排放工程项目为依托,从三方面对传统烟道蒸发工艺进行了优化研究:设置浓缩系统,进行低尘蒸发浓缩优化, 将低尘热烟气作为热源大大降低了系统结垢、堵塞等风险,气水分道减轻了除尘器的湿度影响;模拟喷射区优化设备 选型对喷射系统优化;设置自清洗过滤系统,增强了系统的可靠性和稳定性。通过对比分析了原水和浓水的品质、有 无废水投运的除尘器灰的品质。结 果 表 明:脱硫废水零排放优化工艺对除尘器入口的温降仅 3~5℃,湿度 增 加 0.25%;脱硫塔入口的温降为5~10℃,湿度增加1%;投加的废水导致了灰分中氯化物、氨氮、氧化钙等物质含量的增 多,但不影响灰分二次回收利用的品质要求,废水工艺对原除尘脱硫系统的影响很小;经核算系统运行费用,每吨废 水处理费用仅12.8元,价格优于常规的烟道蒸发工艺。该研究结果可为脱硫废水零排放工艺优化提供借鉴。
关键词:脱硫废水;零排放;浓缩;烟道蒸发
随着烟气超低排放要求的全面落实,湿法脱硫 工艺广泛地应用于烟气治理中[1],随之带来的脱硫废水二次污染源的产生正日益成为焦点,而国家近 几年进一步收紧政策使得企业不得不开始考虑脱硫 废水零排放处理问题。传统的脱硫废水三联箱处理 工艺具有投资大、运行费用高、部分污染物难达标、 且还有少量废水产生等问题[2-3]。目前 的 脱 硫 废 水 零排放工艺主要采用预处理+末端处理,其中末端 处理主要是通过蒸发将脱硫废水实现零排放[4]。浓 缩烟道蒸发脱硫废水零排放工艺是在烟道蒸发基础 上优化而来的一种湿法脱硫废水处理工艺,本文通 过将其应用于嘉兴新嘉爱斯热电厂的220t/h锅炉 上,分析了该技术优化特点、对烟气各相关系统运行 的影响以及废水处理费用,以为烟道蒸发脱硫废水 处理工艺优化提供依据。
1 湿法脱硫废水概述 湿法脱硫系统产生的废水具有以下特性[5-7]:水 质特性变化大,且不稳定;腐蚀性强,pH 值为5~6, 偏酸性,氯离子(Cl- )含量高,为5~20g/L;悬浮物 SS含量较高,为10~60g/L,且变化大;硬度大,含 大量 的 金 属 离 子(Ca2+ 、Mg2+ 等),总量 为 20~50 g/L;化学需氧 量(COD)超标,在 脱 硫 废 水 中,还 原 态的无机物连二硫酸盐是形成化学耗氧的主要原 因,其可生化性差;重金属(Hg、Cr、Pb、Ni、Cd)含量 高等。脱硫废水经传统工艺(三联箱)处理后可以去 除废水中的悬浮物、重金属、部分钙镁,但排放的废 水中有些指标仍然难以达到《火电厂石灰石-石膏法 湿法脱硫废水水 质 控 制 指 标》(DL/T997—2006)标 准的要求,主要为 Cl- 、SS、COD、氟化物等[8-9],不能 排入市政污水管道。 有些电厂特别是中小型的机组,由于脱硫废水 量少,利用废水处理系统处理脱硫废水的经济性较 低,经常将脱硫废水输送至灰场或煤场进行喷洒处 理[10]。这种利用空旷的场区进行脱硫废水自然蒸 发的处置方式虽然可以降低场区扬尘,但最终脱硫 废水中的污染物将随着煤再一次进入到锅炉系统 中,由于场区的喷洒为开放式,对污染物的流向较难 约束,可能会对地下水或空气造成再次的污染。因 此,采用该处置方式时需要考虑其对周边环境造成 的影响。为了实现真正意义的脱硫废水零排放,目 前针对脱硫废水的末端处理方式主要有蒸发结晶和 烟道蒸发两种处理工艺。
1. 1 蒸发结晶工艺 在高温状态下对工艺废水进行蒸发,除结晶水外 所有水分均以水蒸气形式排出,经冷凝后形成纯净的 蒸馏水回用,废水中的盐类和污染物经过浓缩结晶形 成固体产物。此类产物一般是被送往垃圾处理厂填 埋或将其回收作为有用的化工原料[11-12]。蒸发结晶 处理工艺对水质的适应能力较好[13],但因能耗较高 导致其处理成本高、经济性较差,同时结晶出的盐很 难作为工业盐在市场流通,进而容易产生新的固体废 物。
2 烟道蒸发技术的优化应用案例分析 嘉兴新嘉爱斯热电有限公司的脱硫废水零排放 工艺采用了浓缩烟道蒸发技术,该工艺与以往的烟 道蒸发工艺的不同在于将旁路蒸发浓缩与烟道蒸发 相叠加,在除尘器后引一部分低尘热烟气进入蒸发 浓缩塔,充分利用了烟气的余热将脱硫废水浓缩,并 把高湿烟气引回除尘器后与原烟气混合进入脱硫 塔;混合后的烟气温度降低、湿度增加,可节省后续 工艺水的耗量;浓缩后的废水再由喷射系统喷洒入 除尘器前烟道,在烟道里二次加热蒸发,随烟气进入 除尘器,结晶体和污染物与飞灰一起由除尘器捕集, 最终与飞 灰 一 起 处 置。该 浓 缩 烟 道 蒸 发 技 术 流 程 图,见图1。
嘉兴新嘉爱斯热电有限公司2# 锅炉为220t/h 额定蒸发量,配套一炉一塔湿法脱硫工艺,常规的脱 硫废水产生量约为1.0t/h,考虑到脱硫废水间歇外 排和操作人员运行排班情况,脱硫废水处理量按3.5 t/h设计。该脱硫废水零排放工程项目新上一台旁 路增压风机及蒸发塔,废水经蒸发浓缩后,脱硫废水 量降低至0.5~0.7t/h,含固 量 为5%~10%。浓 缩废水经喷射系统喷洒于除尘器前部烟道,后随热 烟气蒸发,污染物随除尘器捕集混合灰收集外运,工 艺简便、无二次污染源产生。嘉兴新嘉爱斯热电有 限公司脱硫废水零排放工程项目主要设计参数见表 2。
新建一座蒸发塔,塔内设置两层喷淋层,塔底部 浆池内设置搅拌器,脱硫废水通过大流量循环泵不断 循环浓缩。在蒸发塔内利用135℃的低尘热烟气与 废水进行换热浓缩,水分在高温烟气作用下蒸发,最 终进入湿法脱硫塔。随着水分的蒸发,废水的浓度不 断升高,废水量大大降低,废水量可以浓缩至原来的 1/10。经水质分析,蒸发浓缩前后废水水质的对比表 明(见表3):除了氨氮以外,蒸发浓缩后废水中各种物 质的含量均有所提高,而氨氮主要是由于热烟气的吹 脱作用部分进入了气相,导致其浓度有所下降。
3. 1 对除尘器的影响 在除尘器前喷洒浓缩废水,提高了烟气湿度,会 提高电场的击穿电压,有利于提高电介质强度,降低 粉尘比电阻,减小气体黏度,并有利于提高电袋除尘 器的除尘效率;若采用的是布袋除尘器,由于是采用 浓缩废水而非原水喷洒,蒸发塔内大部分的水汽蒸 发并随烟气被带至脱硫塔前烟道,大大降低了喷洒量,运行时浓缩废水喷洒后布袋除尘器入口烟气温 度仅降低3~5 ℃,湿度增加0.25%,对布袋除尘器 的除尘效率几乎没有影响,更不会引起糊袋。
3. 2 对脱硫水耗的影响 蒸发塔出口的低温高湿烟气将废水中的大量水 分带至脱硫塔前与原烟气混合后进入脱硫塔,在脱 硫塔内经喷淋、冷却作用后重新生成水进入浆液循 环系统,可降低脱硫工艺耗水量。脱硫塔入口烟气 温度下降5~10 ℃,烟气湿度增加1%,使水气充分 再利用,降低了脱硫系统工艺耗水量。
3. 3 对灰流动性的影响 传统的烟道蒸发技术喷洒量全部集中在除尘器 入口,大量高湿烟气进入除尘器系统会增加粉煤灰的 湿度,使粉煤灰流动性变差,容易引起输送管路堵塞。 但浓缩烟道蒸发技术将会大大降低这种风险,因为含 湿烟气将大部分的水分带至脱硫塔前,避开了除尘器 系统,降低了对灰湿度的影响,除尘器入口的烟气湿 度仅增加了0.25%,对灰湿度的影响可以忽略不计。
3. 4 对粉煤灰品质的影响 本工程项目通过对照分析有、无投运废水的除尘 器出灰品质来说明废水对灰分品质的影响。本工程 项目废水投运的是2# 锅炉,对比参照无废水投运的 3# 锅炉,可以看出:投运废水零排放系统后,灰分中氯 化物、氨氮、氧化钙的含量提升相对较大,其中灰分中 氯化物含量是投运前的7.53倍,氧化钙含量是投运 前的1.66倍,氨氮含量也有大幅度的提高,见表4。
经计算,废水喷洒后固体总量约占粉煤灰总量的 0.67%,氯化物含量约占粉煤灰岩量的0.2 %。根 据《通用硅酸盐水泥》(GB175—2007)标准的要求,水 泥中Cl- 质量分数不大于0.06 %。因此,脱硫废水 经过浓缩蒸发后,粉煤灰用于制作水泥时,掺混比例 不应高于30 %。根据灰分检测结果,未投运废水时 灰分中氧化钙的质量分数为14.5%,投运废水后灰分 中氧化钙的质量分数为24.1%,所以本锅炉投运炉内 脱硫时Ca/S比值较大,导致粉煤灰中未反应的脱硫 剂较多,本底基数较大,为14.5%。可见,投加的废水 导致了灰分中氯化物、氨氮、氧化钙等物质的含量增 多,但不影响灰分二次回收利用的品质要求。
3. 6 运行成本 本工程项目废水零排放系统处理量为3.5t/h, 系统无需额外热源,能耗低,其运行费用见表5。
由表5可 知,每吨废水的处理费用仅为 12.8 元,低于常规的烟道蒸发工艺。 4 结 论 将经过除尘器后的低尘热烟气浓缩脱硫废水再 进行烟道蒸发的脱硫废水零排放工艺,使浓缩废水 和湿烟气分道回除尘脱硫系统,减少了系统的故障 率,优化了脱硫废水零排放工艺。 (1)系统的喷射区布置均匀,喷射末端速度9.4 m/s及粒径为50μm 均有利于废水蒸发,废水停留 时间达到了2s以上。设置的自清洗过滤系统可实 现自动控制,降低了管道堵塞风险,确保了系统的运 行安全和可控性。 (2)对除尘器入口烟气的温湿度产生影响,温降3~5℃,湿度增加0.25%;可提升电除尘器除尘 效率,但对布袋除尘器的除尘效率、飞灰的流动性几 乎没有影响;高湿低温(55℃过饱和湿烟气)的蒸发 塔出口烟气进入脱硫塔前烟道与原烟气混合,降低 温度5~10℃,提高入塔烟气的湿度(增加1%),节 约了脱硫系统的工艺耗水量,节省了物耗。 (3)粉煤灰控制掺灰比例在30 %以下,不影响 水泥的品质。浓缩烟道蒸发工艺废水处理的单价较 低,为12.8 元/t,低于常规的烟道蒸发工艺,具有明 显的竞争优势。
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