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利用循环水余热加热凝结水的改造方法及分析
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-07-13 07:42:13 浏览次数:
作者:刘亿鑫 1 李怀宗 2 牟中华 1 (1.华电内蒙古能源有限公司,2.华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司)

摘 要:为了解决北方地区夏季湿冷机组循环水温度偏高,凝汽器真空下降,导致机组出力不足,能耗增加的问 题,结合机组利用热泵回收循环水余热技术,提出技术改造,并进行可行性分析。在供暖期,热泵回收循环水余 热来加热热网水;非供暖期时,将八号低压加热器隔离,利用热泵回收循环水余热来加热凝结水。经计算,该方 案可有效缩短热泵投资回报周期,并且在夏季投运 4 个月,循环水温度减低 2.26 ℃,真空提升 0.83 kPa,机组煤 耗降低 2.26 g/kWh,回收余热 58015 kW,节约工业水 377510.4 t、标煤 4623.6 t,共计节省费用 3052404.32 元。

关键词:湿冷机组;凝汽器真空;加热器;余热回收

随着能效双控力度的加大,对机组节能降耗的 要求更为严格,因此挖掘机组的潜在经济性是十分 必要的。冬季供暖期北方大部分地区采用集中供暖 方式,采暖地区集中供热普及率达到了 65%[1],从 而减少能源的消耗与环境的污染。由于北方供暖期 较长,大部分供热机组增加热泵装置来回收循环水 余热,从而减少汽轮机冷端损失。北方地域气候特 别,夏季干燥炎热,冷却塔冷却效果不佳,导致循 环水温度较高、凝汽器真空低,使得机组经济性下 降。夏季停暖期,热泵检修结束后一直处于闲置状 态,增加了日常维护成本,延长了设备投资回报期。 如果将热泵在夏季投运,利用热泵回收循环水余热 来加热凝结水,降低凝汽器入口循环水温度,提高 真空,提升机组经济性;降低了循环水上塔温度, 减少凉水塔循环水的蒸发损失。为此,本文以北方 某供热机组为研究对象,理论分析了夏季投运热泵 收稿日期:2021-05-26 刘亿鑫(1992-),男,硕士研究生,工程师。内蒙古呼和浩特,010020 回收余热的经济性。

1 改造方案

1.1 机组概况 北方某电厂于 2006 年底投产,2009 年机组改 造打孔抽汽成为供热机组,2015 年增设热泵装置, 现已稳定运行 15 年。相关设备技术参数见表 1。

1.2 改造后机组系统结构 如图 1 示,在冬季时,关闭阀门 6,打开阀门 5, 凝结水经过加热器后进入锅炉中。此时,热泵中的 热水为热网回水,当环境温度较低时阀门 12 的开度 较小,防止循环水温度过低而结冰。在夏季时,循 环水温度较高凝汽器真空下降,因此,将阀门 5 关 闭,阀门 6 打开,凝结水进入热泵吸收热量,循环 水作为低温热源在热泵蒸发器中释放余热,然后再 进入冷却塔喷淋降温。凝结水经过热泵产生的压损, 由凝泵变频器改变凝泵转速来补偿,从而达到回热 系统的压力平衡。

2 经济性分析 查阅凝汽器循环水入口温度历史曲线发现,在 每年的 6~10 月期间,4 个月的平均温度为 35 ℃, 最高温度为 43.2 ℃,此时间段内机组真空恶化、出 力不足,极端天气下会出现限负荷的情况。统计 2020 年度因为循环水温度高间接或者直接造成限 负荷的情况有 10 起,共计限负荷 361.6 万 kWh。全 厂补水量由冬天的 2.1 万吨/天增加到夏天的 4.2 万 吨/天,而水塔的蒸发损失约占循环水量的 1.2%~ 1.6%,占电厂耗水量的 30%~55%,是火电厂最大 的一项耗水指标。因此,在夏季降低循环水温度, 提高凝汽器真空,减少蒸发损失量是十分必要的, 具有可观的经济价值和环保价值。
2.1 降低循环水温度对机组真空的影响 文献[2]中,通过以往数据的统计和进行理论计 算,得出凝汽器入口循环水温度与真空的关系,见 图2。发现当循环水进口温度由20 ℃升至25 ℃时, 相应的汽轮机排汽压力变化率为 0.32 kPa/℃;当进 口温度由 25 ℃升至 30 ℃时,其排汽压力变化率为 0.4 kPa/℃;当进口温度由30 ℃升至33 ℃时为0.48 kPa/℃。当机组排汽压力每升高 1 kPa,相应地机组 供电煤耗升高约 1.65 g/kWh。600 MW 机组凝汽器 冷却水进口温度(即冷却塔出塔水温)降低 1 ℃, 汽轮机排汽温度也降低 1 ℃,相当于凝汽汽背压降 低 0.35~0.4 kPa,影响机组煤耗近 1 g/kWh。文献 [3]改造后,汽轮机排汽降低约 2 ℃,凝汽器压力降 低 0.76~0.90 kPa,可使机组煤耗降低约 2.26 g/kWh。在热泵投运的 4 个月过程中共节省标煤 3040 t,节省费用 1671785.28 元。
2.2 降低循环水温度对蒸发损失的影响 冷却塔是火电厂的重要设备之一,其内部工质 循环水将汽轮机排汽冷却凝结,并将热量排向大气 中,维持机组排汽背压稳定,见图 2。循环水在冷 却塔内受环境和水质的影响,会产生蒸发损失、风 吹损失、排污损失。 进塔水温与出塔水温几乎成线性正相关关系 [4~5] ,图 3 为 300 MW 湿冷火电机组冷却塔蒸发量 随循环水上塔温度的变化关系。循环水上塔温度每升高 1 ℃,循环水出塔温度升高 0.13 ℃。由文献 [6]中600 MW 湿冷机组蒸发量与300 MW湿冷机组 蒸发量的关系可推断出,600 MW 湿冷火电机组循 环水上塔温度每升高 1 ℃,循环水蒸发损失量增加 58 t/h,单台机组一天蒸发损失量将增加 1392 t。

改造后,在同等工况下,循环水进入凝汽器温 度可降低 2.26 ℃。当夏季循环水上塔温度为 35 ℃ 时,改造后循环水蒸发损失每天可减少 3145.92 t, 每天节省水费 4246.992 元,投运 4 个月可节省水费 509639.04 元。实现节约用水目的,在北方干旱地区 具有极强的生态效益和经济效益。
2.3 余热回收的经济效益 凝结水系统接入热泵后,将八号低加退备,使 凝结水由凝泵打入热泵系统,吸收热量后进入七号 低加。根据比热容公式计算得出,回收循环水余热 58015 kW。每天可节约标煤 13.2 t,整个热泵投运 期可节省标煤 1583.6 t,每吨标煤价格 550 元,共 节省 870980 元。

3 结论 对于已有热泵设备的北方发电企业来说,在 6~10 月将热泵投运,可以有效降低凝汽器入口循 环水温度,提升凝汽器真空,降低发电煤耗,节约 水资源的消耗,同时可以减少因循环水温度高导致 机组降出力事件的发生。在节约自然资源的同时, 经济效益显著,值得在该类型机组中推广。