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甲醇制烯烃高浓废水深度处理回用实例
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-07-14 14:02:33 浏览次数:
                       摘 要 山东恒通化工股份有限公司 MTO 装置生产过程中排出的工艺废水、汽提废水中主要含有甲醇、二甲 醚、醛酮类等有机物,同时含有反应过程中副产的重质烃类物质,为使这两股废水达到回用标准,采用“厌氧 + 好 氧”的混合生化处理技术进行处理,处理后污水能够达到中水回用装置进水指标要求,再通过“砂滤 + 超滤 + 反渗 透”的中水回用装置进行深度处理,处理后的绝大多数污水可以作为循环水系统补水,少量浓盐水经生化处理后可 达标排放。
                       关键词 MTO 装置;工艺废水;汽提废水;生化处理;中水回用装置;循环水系统;补水
                        甲醇制烯烃(MTO)工艺是以煤或天然气合成的甲 醇为原料,通过催化剂流化反应脱水生产低碳烯烃的 工艺,是发展非石油资源生产乙烯、丙烯等产品的核心技术。我国富煤缺气,以煤为原料,走煤 - 甲醇 - 烯 烃 - 聚烯烃工艺路线是非油基烯烃的主流路线。
                         MTO 装置产生的废水中既含有甲醇、二甲醚、醛、 酮等氧化物,又含有少量反应过程中副产的重质烃类,主要为萘、蒽等多环芳烃,同时还夹带一定量的催 化剂粉尘,所以 MTO 装置的水系统运行优化以及废水 处理一直是 MTO 装置能否长周期安全稳定运行的一大关键因素[1]。山东恒通化工股份有限公司烯烃厂针 对 MTO 装置废水的特点,探索出“厌氧 + 好氧”的混合 生化废水处理技术,处理后的污水能够达到中水回用 进水指标要求,再通过“砂滤 + 超滤 + 反渗透”的中水 回用装置进行深度处理后,可以实现 MTO 装置废水的 近零排放,取得了较好的运行效果。
                        1 MTO 水系统流程及废水水质
                        1.1 MTO 水系统流程
                         MTO 水系统流程示意图见图 1。
                        新鲜甲醇原料经加热汽化后被送入到 MTO 反应 器下部,在反应器内气相甲醇与 MTO 催化剂进行催化 流化反应,转化成为以乙烯、丙烯为主的高温反应混 合轻烃和大量过热蒸汽,反应器内催化剂结焦失活后 被送往再生器内进行烧焦再生,再生后恢复活性的催 化剂返回反应器内继续参与反应。混合产品气在反应 器内与催化剂分离后进入急冷塔,在急冷塔完成洗涤 催化剂以及冷却降温过程,混合产品气中所夹带的少 量催化剂粉末会被洗涤到急冷塔底部工艺废水中,工艺废水经冷却后送往下游污水处理装置。 急冷塔顶部的混合产品气进入产品分离塔底部,自下而上经过产品分离塔进行进一步冷却降温,混合 产品气中的大部分蒸汽在产品分离塔底部被冷凝成 液态水,气相混合烃从产品分离塔顶部被送入下游进 行压缩、净化和分离。产品分离塔底部冷凝水经循环冷却后送入水汽提塔,在水汽提塔内废水中夹带的少 量轻烃被汽提回收,塔底汽提废水经冷却后送至污水 处理单元。
                         1.2 MTO 废水水质、水量
                          从 MTO 装置急冷塔底部排出的废水为工艺废水, 从水汽提塔底部排出的废水为汽提废水,两股废水的 水质、水量如表 1 所示。
                         2 生化处理过程
                         2.1 厌氧生化处理单元
                        厌氧生化处理单元工艺流程示意图见图 2。
                         MTO 装置产生的汽提废水和工艺废水冷却后共 同进入调节罐进行均质调节,然后经过提升泵提升入 涡凹气浮机和溶气气浮机,其中的悬浮物和油类物质 被去除,再提升进入水解酸化罐,在水解酸化罐内进 行预酸化,将大分子难生化物质分解为小分子易降解 物质[2],以降低后续处理的负荷,减少对生化部分的 冲击;之后采用“UASB 厌氧”工艺对高浓度废水进行 预处理,通过厌氧微生物的作用去除废水中的大部分有机物和甲醇,将有机污染物转化为甲烷和二氧化 碳,将高浓度有机废水转化为低浓度废水,进而减轻 对后续好氧系统的负荷冲击。水解酸化罐和厌氧罐内 产生的沼气首先进入囊式气柜进行储存,然后采用防爆引风机引流至火炬进行燃烧[3]。 厌氧反应是一个复杂的生化过程,微观分析表明 厌氧降解过程可分为四步:水解、酸化、产酸产氢及产 甲烷过程。 
                     (1)水解阶段高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用,因此在第一阶段首先被细菌胞外酶分解为小分子。例如纤维素被纤维素 酶水解为纤维二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白酶水解为短肽与氨基酸 等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞 膜为细菌所利用。
                     (2)酸化阶段水解后的小分子化合物在发酵细菌 (即酸化菌) 的细胞内转化为更简单的化合物并分泌到细胞外。这 一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸 (VFA)、醇类、乳 酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等。与此同时,酸化菌 也利用部分物质合成新的细胞物质,因此未经酸化处 理的污水厌氧处理时会产生更多的剩余污泥。 酸化菌对 pH 值有很大的容忍性,产酸可在 pH 值 为 4 条件下进行,产甲烷菌则有它自己的最佳 pH 值 范围(6.5~7.5),超出这个范围则转化速度将减慢。
                     (3)产乙酸产氢阶段在此阶段,上一阶段的产物被进一步降解为乙 酸、氢和二氧化碳,这是最终产甲烷反应的反应底物。 不论是在水解阶段或是在产酸产氢阶段,COD 只 是形态发生转化,仅仅是一种 COD 转化为另一种COD,真正的 COD 转化发生在产甲烷阶段,COD 转化为 甲烷而从污水中逸出,因此,如果直接将酸化后的污 水进行好氧处理,操作费用不会有明显的变化。 
                     (4)产甲烷阶段产甲烷菌是一种严格的厌氧微生物,与其他厌氧 菌比较,其氧化还原电位非常低。在此阶段,酸化产物 被产甲烷菌分解合成为甲烷、二氧化碳和水等,甲烷 的转化产率为 70%~75%,故废水 COD 大为降低。厌氧生化处理系统进出水水质指标见表 2。
                      2.2 好氧生化处理单元 
                       好氧生化处理单元工艺流程示意图见图 3。
                       厌氧处理系统出水直接进入好氧池,废水中污染物在好氧条件下通过微生物的生命活动被大部分降 解,池底设有旋流曝气器,通过汽提废水曝气风机对 池内进行曝气,好氧池内接种特殊的高效微生物,并 向池内加入尿素、磷酸盐营养液,以保证池内微生物 的营养平衡。好氧池出水自流进入汽提废水二沉池, 保证生化处理后的水与活性污泥有效分离,然后废水 沉淀后自流进入臭氧接触池。同时,为了保证好氧池内微生物维持在一定浓度,提高整个系统的处理效 率,汽提废水二沉池底部污泥经汽提废水污泥排泥泵 回流至好氧池,剩余污泥送入污泥处理系统。 汽提废水二沉池出水在臭氧接触池通过加入臭氧氧化,使水中难于生物降解的有机物氧化降解后, 进入汽提废水中间水池,经汽提废水中间水池提升泵 进入汽提废水 BAF 池。BAF 池具有生化处理和过滤的 双重功能,可以同步去除污水中的有机物、氮、磷和悬 浮物[5]。BAF 池出水进入汽提废水砂滤池,石英砂滤料 将固体悬浮物过滤截留在滤层上;经过滤后的合格水 由池底部的清水管引至汽提反冲洗监控池,再经反冲 洗监控池提升泵至中水回用调节罐。好氧处理系统 出水水质主要指标:总酚质量浓度≤50 mg/L,CODcr≤40 mg/L,悬浮物质量浓度≤10 mg/L。
                      2.3 中水回用单元 
                     中水回用单元工艺流程示意图见图 4。
                      生化处理单元处理后的混合污水经调节罐水质 混合均匀后进入高密沉淀池,通过向高密沉淀池添加 石灰、PAM、絮凝剂和硫酸去除水中悬浮物及硬度,以 保证超滤和反渗透的正常运行。高密沉淀池出水自流进入中间水池,在中间水泵作用下进入回用水多介质 过滤器,过滤去除水中的泥砂、悬浮物、胶体等杂质和 藻类等生物,使水质达到粗过滤后的标准,降低对反 渗透膜元件的机械损伤及污染。多介质过滤器产水经 过自清洗过滤器拦截水中的杂质,去除水体中悬浮 物、颗粒物,降低浊度后进入超滤机组,以有效去除废 水中胶体、蛋白质、微生物和部分 COD,确保后续反渗 透系统运行的稳定性。超滤产水进入超滤产水箱,经反渗透增压泵和反渗透进水管道混合器加入还原剂、阻垢剂后送至反渗透机组。超滤产水箱出水先经过反 渗透保安过滤器粗过滤水中残存的微量悬浮颗粒、胶 体、微生物后,再通过反渗透高压泵进入反渗透机组,由反渗透膜分离 H2O 和可溶性离子、有机物、细菌、病 毒及极细小颗粒,这些物质随小部分浓水排入下水沟,大部分反渗透浓水进入浓盐水处理单元,分离出的合 格清水进入回用水箱,经回用水泵送至循环水补水[6]。 中水回用装置出水满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050—2017)中“再生水用于间冷开式 循环冷却水系统补充水的水质指标”要求,可作为该 公司循环冷却水系统补水。GB 50050—2017 中再生水用于循环冷却水补水的水质要求及中水回用单元实 际出水水质指标见表 3。
                       浓盐水单元产生的少量反渗透浓盐水 COD 值为30 mg/L~35 mg/L,满足《山东省南水北调沿线水污染 物综合排放标准》(DB 37-599—2006) 中第二类污染物 最高允许排放浓度:COD(石油化工工业、医疗机构)≤60 mg/L 的要求。 
                       3 结 语
 山东恒通化工股份有限公司烯烃厂污水处理装 置于 2015 年投运,2018 年进行升级改造,新增厌氧 处理系统,目前该系统运行情况较好,各项出水指标 均能稳定达标,较好地解决了 MTO 装置高浓有机废水深度处理回用问题,实现了水资源的循环利用。MTO高浓有机废水采用“厌氧生化处理 + 好氧生化处理 + 中水回用”的组合工艺,处理后出水水质能达到优质 再生水要求,可用作脱盐水站或循环水站补水,该工艺可广泛应用于其他 MTO 装置高浓有机废水处理。
                    原标题:甲醇制烯烃高浓废水深度处理回用实例
                    原作者:宋开畅 ,王家哲,田鑫胜