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某电厂间冷循环水水质净化 系统改造技术方案研究
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-07-15 07:47:29 浏览次数:
作者:涂孝飞1  康利生2  杨彦科1  孙 剑2  徐友和2 (1. 华北电力科学研究院有限责任公司西安分公司,陕西 西安 710065; 2. 内蒙古京能双欣发电有限公司,内蒙古 乌海 016100)

摘 要:某电厂间冷循环水系统长期存在循环水pH、铝离子、电导率等化学监督项目超标问 题,导致冷却三角被严重腐蚀,给间冷系统运行造成极大安全隐患。综合分析同类型间冷循环水 系统已实施水质控制方案的优缺点,提出将现有凝液处理系统改造为间冷循环水水质净化系统的 技术方案,并从必要性、可行性、经济性等三个角度进行了论证。研究表明该技术方案不仅能够 实现对pH的有效调整,还能去除其它杂质离子,从而确保循环水系统设备的安全、经济、稳定 运行。

关键词:间接空冷 腐蚀 水质净化 系统改造

0 引言

目前国内间接空冷机组普遍存在间冷循环水pH 值、电导率、铁、铝等离子含量高,间冷系统铝翅 片腐蚀泄漏,尤其是新建机组初期投运时,各项指标参数异常,冷却三角管束底部与散热器分配器连 接部位泄漏严重的问题[1]。更为严重的是,机组转正 式生产运行后,间冷循环水上述化学监督项目超标 的问题持续存在,给机组运行造成极大安全隐患。 因此,针对间冷循环水水质超标原因进行具体分析 并采取有效的处理措施显得尤为重要。

1 净化系统改造背景

1.1 间冷循环水系统设计参数 某厂凝汽式汽轮机和给水泵汽轮机的排汽进入 表面式凝汽器由间冷循环水进行凝结,循环水受热 后经循环水泵升压后进入自然通风间冷塔经空气冷 却,冷却后的循环水再回至表面式凝汽器形成闭式 循环,循环水水质为除盐水,间接空冷系统各工况 主要性能设计参数如表1所示。
1.2 间冷循环水水质情况 采用除盐水对间冷系统进行冲洗。第一阶段: 扇区进回水管短接,进扇形板膨胀节处加装堵板, 冲洗水不进入扇区;第二阶段:堵板拆除,采取 边补边排的方式带扇区一并冲洗,时长一个月, 水质才达协议值(pH=6.7~8.0、SiO2≤10µg/L、 SC≤2.0µS/cm、Al≤8µg/L、SS≤5mg/L)[2],冲洗 期间水质分析如表2所示。 系统于2019年9月转生产运行,统计了生产运行半年内间冷循环水水质分析报告,结果如表3所示。 表3表明,间冷循环水水质各监督指标长期处于 不合格状态。其中pH值最高达9.55,平均值为8.30, 在如此的碱性环境条件下铝材发生强烈的碱性腐 蚀,如图1、图2所示,导致铝离子含量合格率仅为 14.6%。该循环水水环境的持续存在和恶化,进而导 致设备腐蚀加剧,电导率及悬浮物等指标合格率仅 为72.3%、80.5%。形成水质差—腐蚀—水质差的恶 行循环。
1.3 凝液处理系统设计参数 该厂原设计一套凝液处理系统,具有去除悬 浮物、有机物、油污以及阴阳离子的功能。工艺 流程:化工来蒸汽凝液→回收水箱→凝液水泵→ 除铁过滤器→活性炭过滤器→混合离子交换器→ 除盐水箱。系统设计出水水质:SiO2≤10µg/L、 CC≤0.15µ S/cm、YD=0µmol/L,主要设备参数如表 4所示。

2 研究方法及技术路线 2.1 研究方法 (1)综合分析同类型间冷循环水系统已实施水 质控制方案的优缺点,依托现有的凝液处理系统, 制定间冷循环水水质净化系统改造方案,并论证其 必要性、可行性、经济性等; (2)按照改造方案的要求构建间冷循环水水质 净化研究智能管理系统。利用改造后系统内相应的 在线电导率、pH等化学仪表,对间冷循环水系统水质 进行实时监测与分析,构建实时、全程的监督系统; 并开发自动报警、停运等功能;同时具有数据自动生 成报表功能,便于数据的统计、分析、存储等; (3)创建自动控制系统,根据在线监测值与 控制目标值的比较和计算,自动调整间冷循环水 水质净化处理水量,实现精准化调节,达到水质净 化的目的;当间冷循环水水质净化系统出水水质异 常时,系统应具有自动隔离功能,切除水质净化系 统,从而保证间冷循环水系统安全 运行; (4)腐蚀倾向模型构建,采 用挂片试验和电化学测量相结合的 方式,构建间冷循环水防腐蚀智能 评价体系,为今后同类型系统的设 计、安装、调试、运行提供重要参 数借鉴。

2.2 技术路线如图3所示。
3 水质净化系统改造论证

3.1 必要性 设备在制造阶段为防止管内壁 受腐蚀介质的影响,采用弱碱性钝 化法对管内壁进行钝化处理,该工 艺容易在管束中残留下Na+ 、Cl及 腐蚀介质H2O,当其接触O2后,发 生腐蚀。被腐蚀的地方呈活化状态为阳极,未受到 破坏的为阴极,形成“供氧差异电池”,从而产生 点蚀,短时间内将管壁腐蚀穿透,导致电导率、铝 离子升高[3];国内350MW和660MW间接空冷超临界 机组首次扇区充除盐水,并接触到散热三角底部进 (出)水膨胀节碳钢-1050A纯铝散热器时,就会造 成1050A纯铝和Q235B碳钢耦合的电偶腐蚀,该电偶 腐蚀是循环水pH突发性升高的直接原因[4-6],同类型 电厂间冷循环水在调试期、生产初期间冷循环水系 统均出现了pH、电导率、铝离子普遍异常的现象, 系统设备也出现了不同程度的腐蚀、泄漏。为更好 的保证机组的安全、长期、经济运行,急需对间冷 循环水系统水质进行优化控制,防止设备腐蚀泄漏 的事故扩大化,间冷循环水水质进行有效处理的必 要性显得尤为突出。

3.2 可行性 针对间冷循环水水质现有问题,目前主要的调 整处理方式为除盐水置换法、加酸调节法、旁流处理净化法等。 除盐水置换方式主要应用于机组调试期间,受 迫于系统的洁净程度以及工程建设进度的限制,基 建期间冷循环水系统通常采用边补边排的方式对循 环水水质进行优化调整;部分运行机组受制于经济 方面压力仍然采用该方式维持运行。但由于间冷循 环水系统管线厂、管径大、储水量大等因素影响, 仅通过换水的方式来实现降低pH值及其它离子含 量,不仅时效性差、经济性也差。 加酸调节法主要向系统加入碳酸、抗坏血酸等 弱酸来实现降低间冷循环水pH值,有的甚至引入亚 硫酸。该种处理方式能够快速实现对间冷循环水pH 值的降低,但是对循环水中其它超标离子的调整无 能为力;在加入弱酸的同时,还引入了其它元素离 子,对循环水系统防腐蚀体系的控制带来了更多的 不稳定因素,短期快速调整pH可行,长期运行其还 是存在很大的弊端。 旁流处理净化法参照湿冷机组循环水处理的模 式,采用过滤+除盐设备对部分间冷循环水进行旁流 净化处理,已有少量电厂在探索应用中,主要采用 工艺为过滤器+阳离子交换器。通过过滤器对间冷 循环水中的泥沙、铁锈、固体杂质进行过滤去除, 再利用阳床对水中的Na+ 、Al3+、Ca2+、Mg2+等阳离 子进行去除,同时置换出氢离子,氢离子与氢氧根 离子反应,从而达到降低循环水pH的目的,效果明 显,pH和电导率均能达到技术协议要求值。但是 该种工艺仅采用过滤器加阳床的工艺,也存在一定 缺陷。其一,阳床仅能够实现对循环水中的阳离子 进行去除,而无法实现对氯离子、硫酸根等阴离子 进行去除;其二,阳床出水呈强酸性,当其与氯离 子、硫酸根结合,存在循环水系统设备局部产生强 酸腐蚀的风险。 综上所述,若采用精除盐(混床)替代现有旁 流处理净化法的阳床,效果则更佳。其不仅能够调 整pH,还能去除阴阳离子,达到最优的循环水质控 制参数,保证系统设备的安全、经济、稳定运行。 如表4所示,该厂凝液处理系统正符合间冷循环水 水质净化要求。因此,对现有凝液处理系统进行技 术改造从而实现间冷循环水的水质净化,在保障机 组安全运行的同时,为今后同类型机组的设计、选 材、安装、调试、运行提供重要的参数和经验借 鉴。无论是从工程建设角度,还是从保证间冷循环 水系统设备运行的工艺参数调整控制因素考量,该 方案具有一定的市场推广潜力,后期可获取可观的 经济效益,助力于企业节能减排的同时,企业竞争 力和品牌效应也得到有效提升。

3.3 经济性 据调查,单台350MW机组间接空冷循环水水质 恶化造成除盐水浪费、更换铝板、电资源浪费、废 水处理、机组非停电网考核共计约150万[7]。该厂若 继续沿用原有的除盐水置换方式对间冷循环水进行 水质控制调整,按照单台机组补水率300t/d,除盐水 综合费用约为18.3元/t计算,过滤+精除盐(混床) 间冷循环水旁流处理工艺的顺利实施,不仅可以避 免因水质恶化造成的损失,每年还可回收除盐水约 10.95万吨,产生经济效益约200万元,经济效益极为 可观。

4 净化系统设计及控制 按照DL5068-2014《发电厂化学设计规范》[8]、 GB 50050-2017 《工业循环水冷却水处理设计规范》[9] 的要求,对现有的冷凝液处理系统进行改造。主要包 括管道系统改造、增设在线仪表、自动控制系统优 化等,实现间冷循环水水质净化、水质监督、自动 调整、系统腐蚀动态评价等。
4.1 净化系统设计 间冷循环水冷却水(热水)引一路循环水至冷 凝液处理系统冷凝液提升泵出口母管处,该部分循环水经除铁器+活性炭过滤器+混合离子交换器处理 后,经管道将该部分间冷循环水汇流至循环水冷却 水回水(冷水)管,如图4所示。 (1)按照上述要求,新增间冷循环水冷却水 (热水)至凝液处理系统及冷液处理系统至间循环 水冷却水回水(冷水)管道,管材选用Φ219×6mmCP,避免管被道腐蚀,导致产物进入循环水系统; (2)进水管处设计电动调阀,根据水质情 况,自动调节水质净化系统旁流处理流量,节能效 果佳; (3)循环水至凝液处理系统、凝液处理系统至 循环水系统管道应加装手动隔离阀和逆止阀,隔离 阀安装在近循环水管侧,逆止阀安装为近凝液侧, 保障循环水系统安全运行,避免因凝液处理系统的 检修影响循环水系统运行,从而对机组的安全运行 带来隐患; (4)间冷循环水旁流自动控制系统主要包括进 水、回水在线电导表、在线pH表及其附属的控制系 统、电气系统等,实时监视处理前后的水质情况和 提供水质净化流量设定参数; (5)配置相应的热工硬件、软件,实现系统 的自动化控制,达到无人值守,减少由于运行人 员手动频繁操作带来的安全隐患,提高机组运行安 全性; (6)配置在线腐蚀监测平台。腐蚀倾向模型构 建,采用挂试片的方式,动态采集铝制散热器腐蚀 数据,从而确定最佳运行环境,如pH值、温度、氧 化还原电位等; (7)自动控制系统根据监测结果与设定值进行 综合对比计算,根据运算结果自动调整水质净化流 量,指标符合设定值时,系统自动停运,并兼有异 常报警功能,纳入全厂DCS控制系统。 利用该旁流改造系统定期的周期性运行,从而 实现对间冷循环水过滤、除盐、pH调节等功能, 达到间冷循环水设备厂家对间冷循环水水质控制要 求,直接将冷凝液处理系统旁路运行在间接空冷循环 水系统中,可利用循环水泵作为动力来源,省去原处 理方式的排水、补水等环节,简化了工艺系统。

4.2 工作流程及控制方式 如图5所示,打开水质净化装置的进出水隔离阀 及系统内相应的手动阀、取样电磁阀,控制系统送 电自检,成功后,控制系统准备就绪。 控制系统实时采集进水在线浊度、pH、电导 率等循环水水质数据,并与设定的标准范围值进行 自动比较,当其中任一指标不在设定的标准范围内 时,自动启动循环水净化系统,开始对间冷循环水 进行旁流净化处理;进水水质会不断接近标准范围 值,此过程中控制系统会根据实时值与标准范围值 的偏差进行自动PID积分运算,合理调整进水流量调 节阀的开度,控制水质净化处理流量,保证间冷循 环水处理装置的自动安全、经济运行;进水水质已 经达到标准范围要求值时,控制系统停止运行,系 统工作流程及控制方式如图5所示。

4.3 智能评价体系 4.3.1 评价体系构建 根据间冷循环水系统改造方案的要求,设计 一种间接空冷循环水腐蚀在线智能监控平台。其不 仅能够对间冷循环水旁流处理前后腐蚀情况给予准 确、合理、有效的评价,还可以通过腐蚀速率与氧 化还原电位(ORP)对应的腐蚀电位曲线,寻求最 佳的间接空冷循环水水质控制指标。从而保证间接 空冷循环水系统长期安全运行。 间接空冷系统循环水腐蚀在线智能监控平台由 安装在间冷循环水旁流处理系统前后的腐蚀动态监 视装置(分别为图6中的位置1、位置2)、氧化还原 电位测量单元、智能微处理单元等组成,如图6、图 7所示。
4.3.2 评价模型 在间冷循环水旁流处理前的监视管段(4-1) 内放置与间冷循环水系统材质相同的腐蚀速率测定 试片(6-1),记录其初始质量M1-1(g)和表面积S1 (m2 );运行一定周期时间T(h)后,再次称重并 记录其质量M1-2(g),则该周期时间内腐蚀速率测 定试片的腐蚀速率为: F1=( M1-1- M1-2)/T·S1 (g/h·m2 ) 同理; 在间冷循环水旁流处理后的监视管段(4-2) 内放置与间冷循环水系统材质相同的腐蚀速率测定试片(6-2),记录其初始质量M2-1(g)和表面积S2 (m2 );运行一定周期时间T(h)后,再次称重并 记录其质量M2-2(g),则该周期时间内腐蚀速率测 定试片的腐蚀速率为:

4.3.3 体系特点 (1)智能微处理器将自动生产腐蚀速率F与氧 化还原电位的曲线图,按照设定的数据模型筛选出 最优曲线;通过曲线获取最优工况时的氧化还原电 位,再通过化验分析该氧化还原电位下的循环水水 分析项目的具体含量,从而获取间冷循环水系统最 佳运行工况和循环水水质控制标准; (2)间冷循环水腐蚀在线智能监控装置设计有 透明窥视窗,运行期间可通过该视窗观察腐蚀速率 测定试片的表面情况,从而可以更好的帮助确定缓 蚀评价周期; (3)间接空冷循环水腐蚀在线智能监控装置 入口设计有电动调节阀,不仅可以保证循环水旁流 处理前后腐蚀速率评价客观的一致性,还能保证与 机组循环水系统流速一致,更符合间冷塔设备运行 工况; (4)通过保证循环水旁流处理前后腐蚀在线智 能监控装置流速、表面积、温度、运行周期等影响 因素的一致性,从而确保了采用氧化还原电位来间 接表征腐蚀速率的准确性、有效性、及时性; (5)利用腐蚀测定试片的腐蚀速率及旁流处理 系统的缓蚀效率两项指标综合评价旁流处理系统运 行效果更为合理和准确。

5 结论 (1)凝液处理系统经技术改造后用于间冷循环 水系统,促进间冷循环水水质净化更彻底,使得间 冷循环水水质得到有效的改善和控制,各项水质分 析指标能够达到设备厂家技术协议要求值,消除了 间冷系统腐蚀隐患,提高了机组运行的安全系数; (2)凝液系统按照方案实施改造后,不仅能够 实现对厂外冷凝液的回收处理,还能对间冷循环水 进行水质净化,将其功能发挥最大化,由于间冷循 环水水质净化仅需定期周期性运行,因此新增系统 管道阀门均按手动阀门设计,减少系统改造投资, 实现更高的产出投入比; (3)采用过滤+活性炭吸附+混合离子交换除盐 的间冷水质净化工艺,除悬浮物、离子、有机物更 为彻底,处理流量高达140m3 /h,水质调整成效快、 效果明显; (4)监测、控制、调节均纳入DCS集中控制系 统,实现动态调节及无人值守功能,间接空冷循环 水腐蚀在线智能监控平台的构建则将间冷循环水系 统运行体系的状态给予实时化、数据化的评价,更 加促进技术人员对于设备安全、经济运行的管控。