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重质原油抗乳化破乳剂的研制及联合应用研究二
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-08-01 15:48:17 浏览次数:
                2. 2 破乳剂的交联复配
                 2. 2. 1 单一破乳剂交联
                  大量实验表明,破乳剂交联剂后脱水效果与交 联剂种类及含量有关,同时改变投料顺序和交联剂 能够对破乳效果产生较大的影响。 以混合含水为 28. 36% 的重质原油油水混合物分别测试不同交联 条件下生成破乳剂体系的脱水性如图 4 和 5 所示。
                    如图 4 和 5 所示,SLD01 和 DYA01 不同交联反 应后的破乳剂中,脱水速度和脱水量存在较大差异。 其中 1. 5% TDI S - D 交联复配破乳剂取得最佳效果, 240 min 的脱水量可达 27 mL,且超过了单一 SLD01 和 DYA01 破乳剂,说明通过破乳剂的交联反应能够 调整破乳剂分子结构,且对原油破乳脱水产生较大 影响。
                    2. 2. 2 SLD01 及 DY01 交联复配
                     以 1. 5% TDI 作为交联剂,先投料 SLD01,然后投 料 DYA01,并对合成的破乳剂进行阳离子化,得到全 新的阳离子化改性季铵盐破乳剂。 以塔河重质原油 (二号联进站原油,含水 33. 18% )作为评价对象,结 果如图 6 所示。
                      如图 6 所示,在破乳剂交联复配并季铵盐阳离子 化改性后,以 15% 氯化苄改性的 S - D 破乳剂有较快 的破乳速度和较高脱水量,在 240 min 内脱水率达到 99. 46% 。 因此,可选择 15% 氯化苄改性作为合成 S - D 破乳剂的优选条件。 室内原油脱水破乳实验显示,15% 氯化苄改性的 S - D 破乳剂原油脱水效果最佳,然而要明确其的分 子结构仍比较困难。
                    
                    我们利用红外图谱对该破乳剂进行了初步解析, 从图 7 中可以看到,3 326 cm - 1处的吸收峰为 - NH2 和 - OH 伸缩振动,2 950 cm - 1和 2 842 cm - 1为 - CH2 结构的不对称和对称伸缩振,1 460 cm - 1为 - CH2结 构的弯曲振动,1 146 cm - 1 对应为 C - O - C 结构的 伸缩振动,这些特征峰均为多乙烯多胺类衍生物破乳 剂的特征振动峰,而 3 057 cm - 1为苯环上 N - H 键的 伸缩振动,1 612 cm - 1 、1 596 cm - 1 、1 496 cm - 1均为苯环中 C = C - C 的伸缩振动吸收峰,820 cm - 1为单取 代苯环的特征吸收峰,表明氯化苄成功实现了 S - D 破乳剂的季铵化。
                      2. 3 脱水性能比对
                        塔河重质原油破乳剂主要为采油二厂在用的 SLD7007 及其复配体、采油三厂的 DSK - 01,以混合 含水为 33. 18% 的二号联进站原油为评价对象,结果 如表 4 和图 8 所示。

                      从实验情况来看,本次交联复配并季铵盐阳离子化 改性的破乳剂在塔河重质原油破乳脱水方面具有明显 优势,为该破 乳剂体系的工业化应用研究奠定了基础。
                      3 应用研究 
                        为论证该药剂体系对塔河重质原油破乳的工业应 用效果,由胜利化工批量生产了 30 吨,进行首轮次现 场推广评价,并在取得一定成效之后进一步探究了“S - D 破乳剂 + 原油离心处理设备”的联合应用体系。
                       3. 1 重质原油破乳处理工艺及存在问题 
                       西北油田分公司采油二厂二号联合站为亚洲最 大的重质原油集中处理站,采用“两级热化学沉降脱 水 + 净化罐排底水” 工艺如图 9 所示。 设计 6 575 吨/ 天,实 际 9 200 吨/ 天。 超 高 的 负 荷 ( 设 计 值 140% )、超稠油复杂的乳化状态、原油固相杂质组分 复杂等因素对化学破乳剂性能提出了更高的要求。
                       生产过程中,为保证净化油交油含水合格,二次 罐底部排水过程每日排出老化油可达 500 m3 / d,该 部分老化油循环至原油系统后导致净化油五级含水 在 1% 左右,且长时间沉降无明显梯度变化。 将该部 分老化油集中处理,导致了处理周期、罐容、能耗等多 重问题。 2020 年上半年长周期的尝试以原油离心设 备为主体,并配套 SLD - 7007 破乳剂的老化油处理技术,未能有效解决二次罐老化油处理的难题。
                       3. 2 工业化应用
                        3. 2. 1 S - D 破乳剂单独应用 
                        二号联于 2020 年 10 月对 S - D 破乳剂进行了现 场工业化应用,药剂加注浓度从现场应用情况来看, 二次罐溢流含水指标和老化油循环处理指标明显改 善,如图 10 所示。
                       自 S - D 破乳剂成功应用以来,二次罐溢流含水 从 1. 5% ~ 2% 下降至 0. 5% 附近,净化罐基本可达到 无沉降即检尺含水合格的状态,二号联二次罐手动放 水老化油循环量从日均 500 m3下降至 300 m3以内, 但仍然未能全部解决。
                       3. 2. 2 离心法与 S - D 破乳剂综合应用体系 
                        对老化油采取“S - D 破乳剂 + 原油离心处理设备”联合应用法,通过二次罐排水与原油离心处理设备 运行保障、老化油提温保障、处理后老化油含水及破乳 监测等综合手段,创造性的形成了“二次罐界面在 2 m 附近、老化油加热温度至 80 ℃、S - D 破乳剂加药浓度 200 ppm”的一套综合运行保障体系,如图 11 所示,并 将原油离心处理设备出口的低含水、低固相原油用于 掺稀生产,有效的攻克了老化油处理的顽疾。
                       4 结论
                       (1) SLD01 和 DYA01 两个破乳剂进行交联复 配,得到的破乳剂对原油脱水的脱水量和脱水速度都 有较大提升;进一步对交联复配的破乳剂在阳离子化 改性和季铵化后,所合成的破乳剂破乳效果有明显 提升。
                       (2) 塔河油田重质原油乳化特征复杂,基于现有 的“化学破乳 + 多级沉降”生产工艺,老化油的形成 已经无法避免且该部分原油处理难度极大。
                        (3) 现场工业应用显示,本文所合成的破乳剂在 脱水性能上有突出的表现,其用于生产之后二次罐老 化油产生量大幅减少,显示其在重质原油化学破乳方 面表现出较好的消除乳化层性能。
                        (4) “破乳剂 + 原油离心处理设备”的联合应用 是重质原油化学破乳过程中形成的老化油处理的有 效手段,但该体系对离心设备的性能要求和现场运行 把控要求高,且当进站原油物性发生变化导致破乳脱 水波动时,老化油的形成量同样将超过设备处理负 荷。 在破乳剂、设备综合应用上寻求最佳经济结合点 对塔河重质原油的高质量处理具有显著意义。
                      原标题:重质原油抗乳化破乳剂的研制及联合应用研究
                      原作者:任广欣, 周诗杰,李 堆, 张 鹏, 马有龙