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焦化废水回用处理工艺设计及运行分析(2)
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-08-03 13:25:14 浏览次数:
                 3 工程运行效果分析
                 3.1 COD 去除效果
                 各单元 COD 去除效果见图 2。
                      由图 2 可知,进入回用处理系统的焦化废水 COD 在 60~130 mg/L,且有较大波动,经过多介质过滤及活性炭吸附后,COD 得到了有效的去除,活性吸附塔出水的 COD 稳定在45~80 mg/L,去除率约 30%~50%,说明在 Fenton 氧化工艺之后,活性炭吸附仍可有效降低废水中的 COD,维持膜系统较低的有机污染物浓度,从而确保膜系统特别是反渗透装置的稳定运转。运行发现,即使进入回用处理系统的 COD 波动,活性炭吸附塔出水 COD 仍比较稳定,有效地防止反渗透膜受到冲击而影响产水水质。
反渗透装置产水的 COD 维持在 5~10 mg/L 左右,与超滤产水(COD 约 40~60 mg/L)混合后仍可维持在 10~20 mg/L,仍优于规范要求的 COD≤60 mg/L 的指标要求。
                   3.2 电导率去除效果
                   RO 电导率去除效果见图 3。
                    由图 3 可知,反渗透进水电导率均值在 6 800 μS/cm,经过反渗透装置脱盐处理后,经反渗透处理后的产水电导率稳定在 120 μS/cm 以下,反渗透产生浓水的电导率平均值为 26500 μS/cm,反渗透装置的脱盐率大于 98%,根据含盐量、电导率、溶解性总固体之间的转换关系(溶解性总固体质量分数≤5%时,含盐量/电导率≈0.7)[11],反渗透产水 TDS 约 85 mg/L,与部分超滤产水(TDS<5 000 mg/L)混合后,TDS 约 820 mg/L,仍满足《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050—2017)中溶解性固体小于 1000 mg/L 的指标要求。
ED 电导率去除效果见图 4。
                      由图 4 可知,一级电渗析(ED1)进水因为混合了二级电渗析(ED2)产生的浓水,电导率略有升高,平均在 28 400 μS/cm,出水电导率在 16 800 μS/cm,浓水电导率约为 54 900μS/cm,一级电渗析脱盐率为 65%左右;ED1 淡水经 ED2 处理后,淡水电导率为 6 200 μS/cm,浓水电导率为 35 000 μS/cm,二级电渗析脱盐率在 63%左右。ED2 浓水电导率与反渗透浓水电导率相近,将其回送到 ED1,可增加产水率;ED2 淡水因其与焦化废水电导率相当,混合后并不影响进入回用处理系统废水的含盐量,可将其回送到 Fenton 氧化单元再循环,从而提高系统回收率。
                        3.3 产水率分析
                       各处理单元产水情况见图 5。
                       由图 5 可知,在平均进水量 116 m3/h 情况下,ED1 平均浓水量 8.4 m3/h,平均回用率达到 92.8%,略高于设计值 92%,远高于常规“双膜法”的 70%~75%;RO 平均进水量 112 m3/h,平均产水量 92 m3/h,平均产水率 82%,略低于设计产水率,主要是为了满足产水水质的前提下,降低能耗,延长膜的使用寿命;超滤产水量平均 131 m3/h,配水量 19 m3/h,占超滤产水的 14.5%;RO 平均浓水量 20 m3/h,ED1+ED2 总产水 11 m3/h,平均产水率 55%。
                        从各个装置的产水率、系统总回收率、COD 和 TDS 等指标来看,本系统完全满足设计要求,可实现稳定达标回用。
                          3.4 运行成本分析
                        本项目成本主要由电耗、活性炭更换费用、药剂费用、载能工质(蒸汽、压缩空气等)消耗以及人工费用组成。
                       (1)电耗。吨水耗电 2.72 kW·h,按单价 0.54 元/(kW·h)计,吨水电费为 1.47 元,其中 ED(电渗析)吨水电费约 0.3 元。
                       (2)活性炭更换费用。年更换活性炭量 200 t,按 7 000 元/t 计,吨水活性炭费用为 1.33元。
                       (3)药剂费用。药剂主要包括膜清洗药剂、阻垢剂、杀菌剂等,折吨水费用约 1.10 元。
                        (4)蒸汽。吨水耗蒸汽 0.003 t,按单价 65 元/t 计,吨水费用为 0.20 元。
                        (5)压缩空气。吨水耗压缩空气 0.48 m3,按单价 0.072 5 元/m3 计,吨水费用为 0.04元。
                        (6)人工成本。所需职工定员 9 人,全部为生产人员,平均工资为 6 000 元/月,吨水人工费为 0.49 元。
                        以上 5 项合计运行成本为 4.63 元/t。
                         4 结论
                     (1)采用“多介质过滤+活性炭吸附+超滤+反渗透+电渗析”组合深度处理工艺对焦化废水进行处理,产水水质优于《工业循环冷却水处理设计规范》(GB 50050—2017)中再生水水质指标要求,产水可作为厂区循环冷却水补充水使用,提高了水重复利用率,降低了吨焦取水量。
                     (2)活性炭吸附塔可有效去除 Fenton 氧化后废水中的 COD,去除率为 30%~50%,为后续“双膜法”的稳定运行提供保障。电渗析装置可有效脱除废水中的盐分,脱盐率约 65%,产水率约 55%,产水可回到系统前端循环处理,从而提高总回收率。该组合回用处理工艺废水回收率可稳定达到 92%以上,远高于常规双膜法处理工艺,吨水运行成本 4.63 元。
                      该组合工艺为焦化废水深度处理领域提供了一套可借鉴的工艺路线,具有一定的推广意义。
                       原标题:焦化废水回用处理工艺设计及运行分析
                       原作者:门 枢,王 凯,杨 飞