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焦化废水全流程工艺设计与调试
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-08-11 14:48:14 浏览次数:
                  摘 要:根据某焦化废水站的设计及运行实例,介绍了该焦化废水预处理-A/O-混凝沉淀-生物滤池-臭氧催化氧化全流程工艺设计参数及系统调试过程,并对调试过程的系统参数进行探讨分析,以期为同类项目的顺利开展提供参考性建议。
                关键词:焦化废水;A/O;臭氧催化氧化;设计;调试
                 0 引言
                 焦化废水排放量大,成分复杂,焦化污水的水量、水质因焦化生产的规模、采用的煤气净化工艺以及对化工产品加工的深度不一而有所不同[1],但通常含有高浓度的酚、氰化物、硫氰化物和氨氮,同时还含有难以生物降解的油类、吡啶等杂环化合物和联苯、萘等多环芳香化合物(PAHs)[2],焦化废水的治理一直是行业中的重点、难点,如何有效的进行焦化废水达标排放及回用工作是未来重点。
                  某国内大型钢铁企业焦化废水处理系统采用传统活性污泥处理工艺,由于国家环保要求的提高,原工艺出水水质无法满足排放要求,2018年该企业对焦化废水处理设施进行升级改造,新建系统原水处理能力为150m3/h,采用预处理-A/O-混凝沉淀-生物滤池-臭氧催化氧化的组合工艺,项目建成并调试完成后,出水水质满足《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表2直排标准要求,达到了预期处理目标。
                  1 水质及工艺流程
                  1.1 设计进、出水水质
                  主要设计进、出水水质见下表1。
                  1.2 工艺流程及简介
                    项目采用预处理-A/O-混凝沉淀-生物滤池-臭氧催化氧化的组合工艺,该工艺流程全面,整体稳定可靠,具有良好的适用性和较强的抗冲击能力,解决了传统工艺水质不易达标,出水频繁波动等问题,同时,深度处理部分响应国家环保要求,考虑了总氮及有机物的深度脱除,可实现焦化废水的稳定达标。组合工艺分为预处理单元、生化处理单元及深度处理单元三部分,工艺流程见下图1。
                     2 主要构筑物及设备
                     2.1 预处理单元
                     2.1.1 重力除油池
                     重力除油采用三斗式平流除油池,重油池内设有蒸汽盘管,防止重油凝结。重力除油池水平流速宜小于2mm/s,上升流速宜小于0.05cm/s。
                       2.1.2 气浮除油池
                      气浮采用部分污水回流加压溶气气浮,通过空气压缩机,将空气加压溶于水中,形成溶气水,然后通过释放器聚然减压,快速释放,产生大量微细气泡,使水的分散微细油粒和悬浮物,形成絮体漂浮物浮出水面,进而从污水中分离出来。
                    2.1.3 调节池与事故池
                    废水在调节池进行水质均和,保证后续单元进水的稳定性,同时应设置事故池,对于异常进水进行临时储存。调节池HRT宜大于20h,事故池HRT宜大于12h。
                   2.2 生化处理单元
                   2.2.1 缺氧池
                   反硝化菌利用回流液中的亚硝酸盐氮和硝酸盐氮进行反硝化反应,亚硝酸盐氮和硝酸盐氮经过反硝化反应变成氮气而得到去除。缺氧池HRT宜为20~40h,填料层污泥浓度不低于2000mg/L MLVSS,反硝化速率0.04~0.12mg NO3-N /mg MLVSS·d,硝化液回流宜为200~500%。
                    2.2.2 好氧池
                       好氧反应分为碳氧化段、硝化段,碳化反应首先将有机物、氰化物、硫氰化物等有机物进行好氧降解,通过硝化反应,氨态氮转化为硝酸盐氮,通过工艺回流到缺氧池。好氧池HRT宜为50~80h,污泥浓度不低于3000mg/L MLVSS,污泥负荷0.05~0.2 kg BOD/kg MLSS·d。
                      2.2.3 二沉池
                      二沉池上清液部分回流至缺氧布水器。沉降到底部的活性污泥由中心传动刮泥机刮到集泥斗、经回流污泥泵加压后送至好氧池,以此保持好氧池内的污泥浓度。辐流式二沉池表面负荷宜为0.5-1.5m3/m2·h;斜板式沉淀池宜为3-5m3/m2·h。
                        2.3 深度处理单元
                        2.3.1 混凝反应及沉淀池
                         包括混合单元、反应单元和沉淀系统。混合时间约为1min,反应时间宜为10~30min,表面负荷0.5-1.5m3/m2·h。
                      2.3.2 反硝化滤池
                       经过生化处理装置后的废水,含有大量的硝态氮,在反硝化滤池滤料生物膜作用下进行反硝化脱氮反应,达到脱总氮的效果。表面水力负荷宜为6~10m3/[m2·h],空床停留时间20~40min。
                       2.3.3 砂滤池
                        利用砂滤池进一步去除悬浮物砂滤池主要过滤废水中的悬浮物。表面水力负荷宜为3~6m3/[m2·h],空床停留时间:20~40min。
                       2.3.4 臭氧催化氧化装置
                       经过臭氧催化氧化反应器后,废水中无法通过生物降解的有机物被降解为小分子或直接矿化后,进入后续处理单元,多余的O3可自行分解为O2[4]。
臭氧催化氧化装置HRT宜为0.5~1h。
                          2.3.5 曝气生物滤池
                          废水中残余有机物被曝气生物滤池固载的好氧菌氧化分解,同时剩余低浓度氨氮发生硝化反应得到去除。表面水力负荷宜为5-8m3/[m2·h];BOD负荷宜为0.5~1kg BOD/m3·d;空床停留时间宜为30~60min。
                        3 调试与运行
                       该焦化废水处理站建成后,2018年3月进入调试阶段,同年9月份完成系统调试,整个调试过程可分为如下几个阶段:
                       3.1 清水试车检查池
                       体及砌体渗漏和耐压情况,同时检查全工艺流程水路是否畅通,包括水泵、电力系统运行、仪表校准、阀门(气、手动)操作情况、曝气系统等。
                       3.2 生化系统调试
                        3.2.1 好氧池污泥接种
                         首先对好氧内注入蒸氨废水与稀释水,通过调配比例,宜控制COD不大于1000mg/L,氨氮不大于100mg/L,然后选择与本系统性质相近的污泥进行投加,一次投加量宜为池容的1/4~1/5,污泥接种后MLSS宜为1~2g/L。
                         3.2.2 好氧池闷曝及菌种驯化
                         污泥接种后,开启风机进行闷曝,焦化废水水质宜控制为BOD5:N:P=100:5:1,磷元素通过磷酸盐药剂补充,经过一段时间的闷曝后,系统各项理化指标会明显降低,污泥浓度逐渐升高。
                        3.2.3 好氧负荷提升及缺氧池启动
                        当好氧池SV30稳定大于20%,MLSS稳定大于2g/L后,进入蒸氨废水,并逐渐提升负荷,出水自流进入二沉池,污泥回流至好氧池补充污泥浓度,上清液回流至缺氧池,开始缺氧系统启动。调试期间,本系统好氧池COD及氨氮容积负荷情况如下图2所示。
                         由图2看出:随着调试过程中水量的逐渐提升,系统COD及氨氮容积负荷呈递增趋势,表明好氧池菌群活跃,能够充分利用进水底物,既满足了自身增殖,同时对水中有机物进行了有效分解。COD容积负荷为0.1~0.5kg COD/m3·d,氨氮容积负荷为0.01~0.02kg。
                     3.2.4 提升至满负荷及稳定运行
                     当好氧池、二沉池、缺氧池完全联动后,逐渐增加焦化废水原水进水量,循序渐进,直至满负荷,单次提升量宜为总进水量的10~20%。系统满负荷后,记录污泥情况如下表2所示。
                       由表2可以看出:系统提升至满负荷后,污泥情况良好,各项污泥指标参数范围适中,其中污泥负荷偏低,说明系统处理能力仍有余量。
                      3.3 深度处理单元调试
                      3.3.1 混凝系统调试
                     首先取二沉池出水进行混凝烧杯试验,混凝药剂采用聚合硫酸铁,可配合阴离子聚丙烯酰胺使用,摸索到最佳加药量后应用到工程现场,并根据实际运行效果调整。
                     3.3.2 反硝化生物滤池调试
                    总氮去除宜控制TN:BOD≈1:5,药剂选择以甲醇、乙酸钠等短链小分子碳源为宜。
                      3.3.3 臭氧催化氧化单元调试
                     通过调整臭氧发生器,选择较优的氧气量及浓度,直至系统COD及色度达到要求,同时控制尾气排放。调试期间,记录反硝化滤池及臭氧催化氧化单元数据变化情况见下图3。
                      由图3可以看出:
                    (1)由于生化A/O系统调试良好,为反硝化生物滤池的启动创造了良好的条件,碳源投加后,反硝化细菌增殖较快,启动一周后硝酸盐氮明显降低,稳定运行后,降低至20mg/L以下。
                    (2)臭氧催化氧化单元开启后迅速完成了调试,稳定运行后,出水COD为60mg/L左右,优于国家排放标准的要求。
                      3.3.4 曝气生物滤池调试
                      经过臭氧催化氧化处理后,废水中部分难降解有机物转化为易降解,为曝气生物滤池的启动创造了条件,可适当投加菌种,开启风机闷曝启动,运行稳定后,系统出水有机物可进一步降低。
                            4 结语
                        (1)实践证明,焦化废水预处理-A/O-混凝-生物滤池-臭氧催化氧化组合工艺可行,出水水质达到了《炼焦化学工业污染物排放标准》GB16171-2012表2直排标准要求。
                       (2)焦化废水作为工业废水中的处理难点,需要从设计开始抓起,选择合理的工艺参数及设备是工艺成败的关键。
                       (3)要重视焦化废水的调试及运行管理工作,从数据积累中掌握运行规律,分析系统运行参数,以科学的角度指导生产。
                        原标题:焦化废水全流程工艺设计与调试
                        原作者:杨志超