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离心法在破乳剂评价中的应用
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-08-18 14:03:21 浏览次数:
                  摘 要:某油田原油乳化严重,按瓶试法选出的破乳剂 BH-142A 效果差,生产分离器存在明显的乳化层,生产分离器油出口原油乳化物含量均值高达 24.6 %。通过采用“瓶试法+离心法”,评价出破乳性能优良的破乳剂 YFPG-364。现场试验结果表明,破乳剂 YFPG-364 成功取代破乳剂 BH-142A,在浓度降低 20 mg/L 的条件下,生产分离器油出口原油乳化物含量均值从 24.6 %降至 8.0 %,较好地解决该油田存在的乳化问题。
                  关键词:离心法;破乳剂;乳化;瓶试法;评价
                  原油破乳剂评价一般参照行业标准 SY/T 5281-2000[1]中的瓶试法,该方法适用范围较广,一般通过调整乳状液配制方法[2-4],基本可以完成各种含水率原油破乳剂评价选型。但对于乳化严重、破乳难度大的原油,如新油田投产初期或新开井的原油,含水率一般小于 40 %,同时产液含钻采添加剂较多,比较容易形成稳定的乳化液,采用瓶试法开展破乳剂评价一般存在脱水速率慢、界面不齐、破乳剂性能区分度不好等问题,严重影响破乳剂评价结果的准确性,很难评选出满足油田需求的破乳剂产品。南海某油田 2014 年投产,投产以来,含水率从 5 %以下逐步上升至 35 %左右,但一直存在明显的乳化问题,在用破乳剂 BH-142A 效果一般,应用期间生产分离器存在明显的乳化层,需定期将乳化层切掉,才能勉强满足生产需求。
目前,针对高含水油田破乳剂[5,6]研究很多,针对低含水、乳化问题严重的破乳剂研究相对较少,因此,本研究的主要目的就是为解决瓶试法在低含水、乳化问题严重原油破乳剂评价过程中的局限性,通过采用“瓶试法+离心法”,评价出破乳性能优良的破乳剂,解决该油田存在的乳化问题,满足油田生产需求。
                   1 实验材料及方法
                   1.1 实验仪器
                    罗宾逊 872A 防爆离心机及配套 100 mL 刻度脱水瓶,美国 Robinson 公司;摇架,定制,2 排每排 6 格,配合脱水瓶使用;Julabo TW8 恒温水浴槽,德国 Julabo公司。
                     1.2 实验药品
                      破 乳 剂 BH -29/HYP -105/YFPG -364/BH -142A/YHPW-717/YHPW-785,分别为脂肪胺/烷基酚醛树脂/烷基酚醛树脂/多元醇/酚胺树脂型聚醚破乳剂的单剂和复配剂,均为公司自产且应用效果较好的产品。破乳剂 DMO 46X,美国贝克休斯公司产品。实验用油,生产管汇未加破乳剂混合原油。航煤,为平台直升飞机用油。
                       1.3 破乳剂评价方法-瓶试法
                       评价方法参照 SY/T 5281-2000 标准,采用瓶试法,考虑到该油田原油乳状液非常稳定,原油乳状液直接从生产管汇取样,不再额外乳化,主要步骤为:在装有实验用油的脱水瓶中加入规定浓度的破乳剂,用摇架乳化混合规定次数,然后置于规定温度的恒温水浴中,记录 210 min 内不同时间脱出水的体积,并观察脱出水水质和油水界面状况。
                       1.4 BS&W 测定方法
                        油田 BS&W 测定采用离心法,参照 GB/T 6533-2012[8],结合油田生产特点进行了调整,主要步骤为:在100 mL 刻度脱水瓶加入 50 mL 航煤,取 50 mL 现场油水样,滴入 2 滴万能破乳剂 DMO 46X,混合均匀,置于离心机,在 2 000 r/min 条件下离心 10 min,离心后分为四层,分别是油层、中间层(乳化层)、水层和沉积物层,通过读取每层体积数据,可计算出含水率、乳化物含量和沉积物含量。
                       2 实验结果与讨论
                       2.1 原油的乳化问题
该油田原油含水为 35 %,但乳状液非常稳定,室温静置一周都不会发生明显的油水分离。按平台BS&W 测定方法,离心后分离得到的自由水只有 3 %~7 %,乳化物则高达 45 %~53 %,表明该油田原油乳状液破乳难度大,对破乳剂的破乳能力要求高(见表 1、 图 1)。

                        2.2 瓶试法的局限性
                        按瓶试法完成的破乳剂评价结果(见表 2),在用破乳剂 BH-142A 效果较好,但 BH-142A 终脱水量只有 1.5 mL(相当于终脱水率 5.4 %);且破乳剂 YFPG-364、YHPW-717、YHPW-785 和 BH-142A 脱水数据差别小,破乳剂的破乳能力区分度不足,不利于有效评估破乳剂的性能。在用破乳剂 BH-142A 应用期间平台生产分离器存在明显的乳化层,需定期将乳化层切掉,才能勉强满足生产需求;油轮这边也需要靠强电场的电脱水来实现下舱原油合格。破乳剂 BH-142A 实际应用效果也表明其破乳能力不足,瓶试法的结果可靠性不够(见图 2)。

                       从表 2 和图 2 可以看出,由于该油田存在乳化严重问题,采用瓶试法开展破乳剂评价存在脱水速率慢、破乳剂性能区分度不好问题,影响破乳剂评价结果的准确性,很难评选出满足油田需求的破乳剂产品。
                       2.3 瓶试法+离心法
                        针对该油田乳化严重问题以及瓶试法的局限性,通过引入“强化油水分离”离心法开展破乳剂室内评价,主要步骤为:评价前期按瓶试法开展,脱水时间为10 min 时将脱水瓶从恒温水浴中取出置于离心机,在2 000 r/min 条件下离心 10 min,然后取出脱水瓶进行读数并拍照(见图 3)。
                     评价结果(见表 3),在用破乳剂 BH-142A 效果一般,终脱水量为 17 mL(相当于终脱水率为 60.7 %),但乳化物仍有 18 mL。破乳剂 YFPG-364 效果最佳,终脱水量达 26 mL(终脱水率达 92.9 %),而且乳化物只有3 mL,破乳脱水效果明显优于在用破乳剂 BH-142A;破乳剂 YHPW-717 效果最差,终脱水量仅 5.7 mL(终脱水率达 20.3 %),同时乳化物高达 36.3 mL。
从表 3 和图 3 可以看出,通过采用“瓶试法+离心法”,破乳能力区分度明显提升,有利于区分破乳剂性能,同时优选出的破乳剂 YFPG-364 终脱水率最高达到 92.9 %,有希望能够满足该油田破乳需求。
                     2.4 现场应用
                      为解决现场问题,考察药剂效果,验证“瓶试法+离心法”评价结果的有效性,破乳剂 YFPG-364 在该油田现场进行了现场试验,试验期间,破乳剂浓度、生产分离器油出口原油水含量、乳化物含量变化情况 (见图4)。
                       10 月 13 日至 10 月 21 日为在用破乳剂 BH-142A(浓度 100 mg/L,基于产油),生产分离器油出口水含量均值为 8.6 %,乳化物含量均值为 24.6 %。从图 4 中可以看出,10 月 22 日破乳剂 YFPG-364 切入并稳定加注后,在 80 mg/L 浓度下,生产分离器油出口水含量均值从 8.6 %降低到了 3.6 %,乳化物含量均值从 24.6 %降至 8.0 %。在破乳剂浓度降低 20 mg/L 条件下,生产分离器油相出口原油水含量和乳化物含量的明显下降,表明破乳剂 YFPG-364 破乳效果明显优于在用破乳剂 BH-142A,生产分离器油水处理效果大幅提升。目前,破乳剂 YFPG-364 已经在该油田成功应用,效果良好,乳化层得到有效控制,油田生产平稳。
                   3 结论
                    (1)对于乳化严重的原油,采用瓶试法开展破乳剂评价一般存在脱水速率慢、界面不齐、破乳剂性能区分度不好等问题。按瓶试法选出的破乳剂 BH-142A 效果差,生产分离器存在明显的乳化层。 
                    (2)通过采用“瓶试法+离心法”,评价出破乳性能优良的破乳剂 YFPG-364。现场试验结果表明,破乳剂YFPG-364 效果明显优于破乳剂 BH-142A,在浓度降低 20 mg/L 的条件下,生产分离器油出口原油乳化物含量均值从 24.6 %降至 8.0 %,表明“瓶试法+离心法”可用于乳化严重的原油破乳剂评价。
                      原标题:离心法在破乳剂评价中的应用
                      原作者:李湘山,魏 强,黄 孟,石华前