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煤焦油乳化原因分析及对策
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-08-23 15:18:12 浏览次数:
                  摘 要 针对迁安中化公司焦炉炭化时间延长后,焦油乳化现象严重,造成焦油脱水困难的问题,进行了焦油乳化原因分析和焦油组分检测。结果发现,炭化时间大于 36 h 后,焦炉炉顶空间温度降低,致使焦油二次裂解减少、 密度变小,且焦油中亲水性含氧官能团醇羟基增加和 2~3 环芳香烃含量的增加,是焦油乳化主要原因。通过在循环氨水系统和成品罐中添加 YH-601 型聚醚复配破乳剂,使得离心机后焦油水分控制在 5%~15%,静置脱水后外销焦油水分小于 4%;成品罐焦油破乳后水分 2.6%,实现了降低焦油水分的目的。
                   关键词 煤焦油;乳化;破乳剂;循环氨水系统;成品罐;焦油水分
                   迁安中化煤化工有限责任公司(以下简称迁安中化公司) 于 2005 年 3 月 30 日成立,拥有 6 座 55 孔JN60-82 型焦炉,设计年产焦炭 330 万 t,年产焦油15万 t、粗苯 4.3 万 t、硫酸铵 3.7 万 t。自 2021 年 11月份开始,随着焦炉炭化时间延长到 48 h,迁安中化公司焦油氨水分离槽内油水分离效果不好,入超级离 心机焦油水分高(最高达到 44.3%),影响离心机分离 效果(入离心机焦油水分一般在 10%以下),造成入焦 油罐焦油水分偏高(最高达到 33%)。后迁安中化公司 采取调整澄清槽油位、控制离心机油位、延长焦油罐 脱水时间至一个月、焦油罐脱水温度由 85 ℃~90 ℃ 调整至 90 ℃~95 ℃等措施,来提高焦油脱水速度,亦 实现不了正常的油水分离,造成外销焦油水分超过4%的标准。 为此迁安中化公司通过研究分析,找出了产能变 化、限产状态下与焦油含水的关联因素,并采取了相应对策加以改进,效果良好。
                   1 生产现状分析
                   1.1 焦油脱水的过程
                   来自焦炉 75 ℃~85 ℃的荒煤气与焦油和氨水沿煤气管道至气液分离器,由气液分离器分离下来的焦 油和氨水首先进入机械化氨水澄清槽,在此进行氨 水、焦油和焦油渣的分离。机械化氨水澄清槽下部的焦油靠静压流入机械化澄清槽,进一步进行焦油与焦 油渣的沉降分离,分离出的焦油进入离心分离机进一 步脱除氨水,最后进入焦油储罐,靠蒸汽间接加热和 静置最终脱水,水分<4%后外销。
                 1.2 影响焦油质量的因素分析
                   根据炼焦理论,影响焦油产品组成的因素主要有 所用煤的变质程度、挥发分、焦炉炼焦热工制度(炉顶空间温度、机焦侧标温)、炉顶空间容积等。在同等用 煤条件下,延长焦炉炭化时间、降低产能也会对回收系统产品质量指标产生明显的影响[1-2]。 统计迁安中化公司 2020 年 1 月份至 2022 年 2 月份生产数据,发现配合煤挥发分在 23%~26%,装炉 煤细度控制在 70%~73%,水分 12.0%~13.5%,配煤结构稳定,均在生产作业计划控制指标内,没有大的波 动,亦无外来表面活性剂加入到氨水系统中,变化较大的是焦炉炭化时间和炉温。研究表明[3],决定煤焦 油组成的主要因素是炼焦的加热制度,其中最关键的 是炉顶空间温度和容积,因此本文重点从炉温的变化方面进行论证分析。
                     1.2.1 焦炉加热制度的变化 
                      迁安中化公司 6 座 55 孔焦炉设计炭化时间为19 h。焦炉正常运行时炭化时间为 20 h,受环保政策调控及市场影响,产能调整变化频繁,因此炭化时间也进行相应的调整,最长延长到 48 h,随着炭化时间延长,焦炉标准温度进行了相应的降低调整。迁安中化公司不同炭化时间下焦炉的加热制度见表 1(为使 数据具有代表性,取相应炭化时间下的数据平均值)。
                
                      由表 1 可知,炭化时间延长到 36 h,与炭化时间20 h 相比,机侧平均温度下降约 30 ℃,焦侧平均温度 下降约 50 ℃,炉顶空间温度下降约 10 ℃。而且随着炭化时间的进一步延长,机焦侧温度进一步下降,炉 顶空间温度下降不明显,这与延长炭化时间后,单孔 装煤量由 29.2 t 提高至 29.4 t,装煤量、焦线偏高炉 顶空间容积变小有一定的关系。研究表明[4],炉顶空 间容积变大,炉顶空间温度大致呈上升趋势。总体来 说,随炭化时间延长,炉顶空间温度呈下降趋势。
                        1.2.2 焦油水分与炭化时间的关系 
                        通过对比焦油水分和炭化时间之间的关系,发现 炭化时间越短,焦油含水(离心机后)越低。长时间维持较长的炭化时间,焦油脱除水分困难,当炭化时间超过 36 h,焦油水分会出现明显失控状态,焦油乳化 现象严重。
                      2 焦油乳化原因分析
                       2.1 焦油生成机理
                      从煤焦油生成过程分析:在成层结焦过程中,胶 质体内发生激烈的热解反应,形成大量的初次热解产 物(初焦油,500 ℃~550 ℃),这些产物沿胶质体的外 侧和内侧向炭化室顶部空间汇集,在这个过程中,初焦油受炉墙、焦饼中心温度和炉顶空间的高温作用,发生一系列二次热解,生成二次热解产物———高温煤焦油。热解温度对焦油组成影响较大,高温煤焦油的组成和性质主要依赖于煤料在炭化室内的热解程度, 而热解程度主要取决于炼焦温度和热解产物在高温下的作用时间,随着热解温度的提高,苯和萘的含量 明显增加,二甲苯和蒽含量的变化不明显,酚含量明显下降。焦油质量还与炉顶空间温度有关,焦油的密 度、甲苯不溶物和喹啉不溶物含量随炉顶空间温度的 升高而增大。焦油中某些主要化合物的含量变化遵循 先增加后减少,在某一温度范围达到最大的分布规律。
                      2.2 不同炭化时间下焦油质量
                      通过 1.2 节得出焦油水分和炭化时间之间的相 关性,对不同炭化时间下成品焦油(即脱除水分后出 厂产品)质量指标进行统计,结果见表 2。
                       由表 2 可知,随炭化时间的延长,炉温降低,焦油中甲苯不溶物含量降低,与焦油生成机理相吻合,焦 油中灰分没有变化,排除了焦炉操作过程中细小煤 粉、焦粉固体颗粒与焦油形成乳化悬浊液的影响。焦 油密度受水分的影响,在此节不做讨论。 为进一步分析不同炭化时间下焦油成分的差异,根据 GB/T 38397—2019《煤焦油 组分含量的测定 气 相色谱 - 质谱联用和热重分析法》,采用气质联用色 谱仪对炭化时间为 26 h 和 40 h 产出的焦油 (简称为26 h 焦油和 40 h 焦油)进行组分分析。然后对样品进行总离子流分析,并根据总离子流分析结果按照面积 归一化法对样品中的物质进行定量,计算各组分百分 比,结果见表 3。
                        由表 3 结合前面色谱分析的原始数据可知,从焦 油成分来看,26 h 焦油中同分异构体较多,总检出物 种类为 113 种,远高于 40 h 焦油检出的 85 种;从定 量结果来看,40 h 焦油中轻质的单环和双环有机物占 比较 26 h 高 5.37 个百分点,40 h 焦油相对原子质量为178.35,26 h 焦油相对原子质量为 183.25;40 h 焦油中 检出两种醇类物质:联苯丙醇占比 0.13%,芴醇占比0.55%,26 h 焦油只检出一种 9- 羟基芴,占比 0.04%,亲 水性物质 40 h 焦油较 26 h 焦油高出 0.64 个百分点。 综合分析焦油质量变化情况,随着炭化时间的延长,炉顶空间温度降低,焦油中甲苯不溶物含量下降,焦油密度减小,与氨水的密度差减小,给焦油脱水带来一定影响,与荒牧寿弘[4]提出的随炉顶空间温度的 升高,焦油密度升高结论吻合;从焦油成分分析看,炭化时间延长,焦炉标温及炉顶空间温度降低,初焦油的二次裂解减少,醇含量及单环、双环化合物含量增 加。有关低温煤焦油性质的研究表明,焦油形成 W/O型乳化液,其中含氧官能团起重要作用,存在亲油亲 水表面活性基团(C=O、-OH),对焦油破乳带来一定难 度;另外 2~3 环的芳香烃同系物含量高,共轭结构含量高,将产生增强界面强度、降低界面张力的影响,客 观上增强了乳状液的稳定性,增加了破乳的难度。
上述分析得出焦油脱水困难的主要原因是,延长 炭化时间后,焦炉标温、炉顶空间温度降低,初焦油二 次裂解减少,焦油密度变小,与氨水密度差距缩小,其 中含亲水官能团的醇羟基含量增加、2~3 环芳香烃含 量高,增加了破乳难度。因此单纯靠离心分离、重力沉 降及提高焦油罐蒸汽温度已不能达到焦油氨水有效 分离的目的,需要在焦油中添加破乳剂,以破除表面 活性剂的影响。 
                         3 破乳剂的选型及效果验证
                        迁安中化公司分别选取三种破乳剂进行试验,最 终筛选出 YH-601 型聚醚破乳剂用于工业生产,破乳剂分别添加到循环氨水系统及焦油储罐中。
                           3.1 循环氨水系统添加破乳剂
                        自 2021 年 12 月 28 日开始在循环氨水系统添加 破乳剂,为使破乳剂能够充分与循环氨水混合,在循 环氨水泵入口处进行添加,破乳剂的添加会将沉积在 循环氨水管道内的沉积物洗掉,防止堵塞桥管和集气 管循环氨水喷头,破乳剂小剂量缓慢添加[6],开始一 周每天添加 2.5 kg,之后根据焦油水分调整日添加 量。在循环氨水加破乳剂的一周内,洗涤出沉积在循环系统中大量的褐色黏稠胶质体物质,与氨水、焦油形成稠状物乳化焦油,水分 40%~50%,流动性较差,测 恩氏黏度时,焦油呈滴状滴下,影响焦油在仪器中的停留时间。同时循环氨水出现浑浊现象,表明炼焦过 程中产生的胶质体物质不利于油水分离。后随着破乳 剂的添加,循环氨水带油减少,氨水颜色澄清,离心机 后焦油水分下降明显。
                       根据添加破乳剂的生产实践,炭化时间 36 h 及 以下,焦油水分靠常规操作,能达到小于 4%的指标; 超过 36 h,不投加破乳剂焦油水分在 20%~40%,连续 投加破乳剂,能有效控制焦油水分(离心机后)在 5%~15%,经焦油储罐静置脱水后,外销焦油水分小于 4%, 达标销售。 破乳剂添加过程中,每天需测定循环氨水中矿物 油的含量,根据矿物油含量调整破乳剂的添加量,过程中未发生管道沉积物剥落堵塞氨水喷头的现象,生 产平稳。
                      3.2 成品罐添加破乳剂 
                      对前期成品罐中积压的不合格焦油加破乳剂进 行油水分离,处理前焦油含水分 28.2%,按照质量比 1∶163 的比例添加破乳剂,在罐内循环 3 次,以使破乳剂 与焦油充分混合,静置 15 天,处理完后焦油水分          2.6%。 
                        4 结 语
                       4.1 通过焦油乳化原因分析,得出迁安中化公司焦油脱水困难的主要原因为延长炭化时间大于 36 h后,系统长期处于低产能状态,炉温降低,炉顶空间温 度降低,焦油二次裂解减少,焦油组分中含羟基亲水 物质含量增加,2~3 环的芳香烃同系物含量高,客观 上增强了乳状液的稳定性。
                   4.2 通过在循环氨水系统和成品罐中添加破乳剂,焦油水分明显下降,无需在焦油储罐中延长脱水时间,就可以达标外销。
                   4.3 破乳剂添加过程中,每天需测定循环氨水中矿 物油的含量,根据矿物油含量调整破乳剂的添加量, 此过程中未发生管道沉积物剥落堵塞氨水喷头的现 象,生产顺稳。
                     原标题:煤焦油乳化原因分析及对策
                     原作者:梁文华