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电动自行车涂装废水处理工程实例及运行分析
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-10-15 09:09:52 浏览次数:
摘要:
        针对某电动自行车电泳涂装废水含有多种有毒有害物质、难生化、成分复杂的特点,结合以往相关工程经验,采用“芬顿混凝+水解酸化+生物接触氧化+MBR+RO+MVR”组合工艺处理废水实现趋零排放。介绍了其工艺特点、设计参数以及处理效果等,废水处理工艺的单位水运行成本为28.57元/m3,每年给企业带来29.21万元的回用水收益。工程运行结果表明,该系统运行稳定,最终出水 COD≤60mg/L、电导率≤50μS/cm,可达产线用水水质标准。
关键词:
       电泳涂装废水;芬顿;回用处理;趋零排放;收益
 
0   引言
       据中国自行车协会统计,2020年中国电动自行车产量达到了4126.1万辆,截至2020年全社会电动自行车保有量接近3亿。随着疫情的影响,外卖、快递的延展变得更加广泛,电瓶车需求量迎来暴发式增长,其生产工艺中产生的大量工业废水问题也随之被扩大,尤其是电泳涂装废水。电泳涂装工序是提高产品的性能、质量和价值的必不可少的工艺。因此,选取适宜的技术对电泳涂装工业废水进行处理达标后循环回用或排放是实现行业绿色发展的保障之一。
        目前,电泳涂装废水的处理方法主要包括混凝法、化学氧化法、生化法和膜分离法等。蒋冰洋在对汽车涂装废水处理技术的研究中指出,混凝法可以将涂装废水中的油类污染物去除率稳定控制在95%以上,但对于涂装废水中的溶剂与表面活性剂等污染物较难去除。曾振国等研究指出,Fenton试剂能氧化废水中大多数有机分子,其氧化后生成的 Fe3+ 也 是 去 除 磷 酸 盐 的 主 要 物 质,生 成 的Fe(OH)3还具 有 凝 聚、吸 附 性 能。ZHU 等采 用多级接触氧化工艺对汽车涂装废水进行升级改造处理,结果表明:HRT 为8h时,最终出水 COD 可保持在 200 mg/L 以 下,对 COD 去 除 效 率 达 到83.8%,剩余污泥产量可减少82.8%。PETRINIC等利用 UF-RO 膜处理工业涂料废水,结果表明膜处理能有效去除91.3%~99.8%的金属元素,完全去除 COD、SS等污染物。
        单一的处理方法成本高,且不能保证所有水质指标均达标排放,故而在实际工程中宜采取多种方法耦合的工艺处理涂装电泳废水。本文介绍江苏某电动车企业电泳废水处理工程的成功经验,也为类似废水的处理提供参考。
1   工程概况
       江苏某电动自行车生产企业,经营范围主要是助动车制造及销售。该企业的生产工艺中,脱脂、陶化、电泳、喷漆前后都需用水进行清洗,清洗水循环使用并适当溢流。
 
       
         从表1分析可知,废水成分复杂,有酸碱、树脂溶剂、醇类、苯类、漆类、硅基有机物等。进水 B/C约为0.12,难生化,对生物处理具有抑制作用,处理难度很大。
2   设计规模及水质
       该企业处于太湖流域,需响应国家的节水号召,处理并回用其车间的涂装废水,实现废水的循环利用和近零排放,杜绝污染物的外排。设计进水水量为165m3/d,参考《城市污水再生利用工业用水标准》(GB/T19923-2005),并结合该企业提出的涂装车间实际用水水质要求,最终确定设计进、出水水质标准如表2所示。
    
 
3      废水处理工艺
        结合以往相关工程经验,该企业采用芬顿预处理,去除部分有机物的同时,改善废水可生化性,水解酸化+生物接触氧化+MBR为核心组合工艺,最后通过 RO 系统脱盐进行再生水回用,工艺流程如图1所示。
 
           
4     构筑物和设备参数及其主要功能
4.1  调节池
        收集车间生产线废水,在调节池均质均量。共1座,水 力 停 留 时 间 16h,尺 寸 9.1 m×3.6 m×3.5m,地上式碳钢防腐结构。
       配套设 施:电 泳 涂 装 废 水 输 送 泵 2 台 (1 用 1备),体积流量0.5m3/h,扬程25m,功率1.5kW;空气搅拌机 1 台,1.5kW;废 水 提 升 泵 2 台 (1 用1备),体积流量10m3/h,扬程10m,功率0.8kW;液位控制器1台;电磁流量计1台。
4.2   芬顿反应池
        在 Fenton反应池内加硫酸将 pH 调节到4左右,再 加 入 芬 顿 试 剂 进 行 强 氧 化 反 应,其 产 生 的·OH具有强氧化能力,降低后续生化处理负荷。共1座,水力停留时间3.5h,其尺寸3.5m×2.5m×3.8m,地上式碳钢防腐结构。  配套设施:加药系统3套(包括硫酸、硫酸亚铁、双氧 水 加 药 系 统),体 积 流 量 75 L/h,功 率 0.01kW;搅拌机3台,转速为200r/min,功率1.5kW;PC-3100型pH 在线检测仪1台。
4.3   絮凝沉淀池
         在絮凝池投加液碱(NaOH)将 pH 调节到 10左右,加入 PAM 形成大颗粒絮体后,在斜管沉淀池中泥水分离,底部污泥排入污泥浓缩池,上清液自流进入生化阶段。絮凝沉淀池共1座,絮凝反应段水力停留时间0.5h,其尺寸1.1m×3.6m×2.8m。斜管沉淀段水力停留时间1.6h,表面水力负荷为0.8m3/(m2·h),其尺寸2.6m×3.6m×3.8m,地上式碳钢防腐结构。
配套设施 有:加 药 系 统 2 套 (包 括 氢 氧 化 钠、PAM 加药系统),流量75L/h,功率0.01kW;搅拌机1台,转速30r/min,功率0.75kW;蜂窝斜管填料8m3;污泥泵2台(1用1备),体积流量5m3/h,扬程10m,功率 0.75kW;型号为 PC-3100的 pH在线检测仪1台。
4.4  水解酸化池
       在水解酸化池中去除部分 COD,并提高废水的可生化性,为后续的好氧处理创造了条件。水解酸化池共2座,容积负荷为0.95kgCOD/(m3·d),水力停留时间21h,池内污泥浓度为3~5g/L。其尺寸均为7m×3.5m×3.5m,地上式碳钢防腐结构。配套设施:高比表面积绳型填料65m3;潜水搅拌机2台,直径260mm,功率0.85kW。
4.5  生物接触氧化池
        废水处理的核心部分,在合理曝气供氧条件下,利用附着在填料上的微生物,对有机物进行有效降解。生物接触氧化池共 3 座,容积负荷为 0.57kgCOD/(m3·d),水力停留时间26h,池内污泥浓度为2~3g/L。其尺寸4.5 m×3.5 m×3.5 m,9m×3.5m×3.5m,5.5m×2.5m×3.5m,地上式碳钢防腐结构。配套设施:高比表面积绳型生物填料90m3;盘式橡胶膜微孔曝气器120个,型号为 ZX-215,尺寸215mm,服务面积0.50m2,空气流量1.8m3/h;罗茨风机2台,风量3m3/min,风压39.2kPa,功率4kW。
4.6   MBR池
          用 MBR 代替二沉池实现泥水分离,提高生化污泥 浓 度,利 于 有 机 污 染 物 的 彻 底 降 解,减 少 池容。同时 MBR池底部污泥回流至水解酸化池和生物接触氧化池,生化系统形成一个闭合循环系统,确保前面的生化池内足够的微生物与污水接触,有机物质等污染指标多数在此阶段被去除。共1座,其尺寸2.5m×3.5m×3.5m,地上式碳钢防腐结构。采用产水9min,停止1min的周期运行方式,每1h反洗一次。配套设施:型号为津膜 BT-12的中空纤维膜组件1套,过滤孔径0.03μm,膜通量10L/(m2·h),组件数量 72 帘,装置膜面积 720 m2;污泥回流泵2台(1用1备),体积流量10m3/h,扬程10m,功率1.5kW;抽 吸 泵 2 台 (1 用 1 备),体 积 流 量 10m3/h,扬程10m,吸程5m;反洗水泵2台,体积流量10m3/h,扬程10m,功率1.5kW;加药系统2套(其中包括次氯酸钠清洗加药系统1套和柠檬酸清洗加 药 系 统 1 套),加 药 泵 压 力 5bar,体 积 流 量20L/h,功率40W,PE加药箱200L;曝气风机与接触氧化池的风机共用。
4.7  中间水池
         作为 MBR产水和 RO 系统进水的中间过渡水池,也作为临时收集废水之用,兼作事故池,在事故发生时储存进水,中间水池共1座,其尺寸为4m×2m×3.5m,地上式碳钢防腐结构。配套设施:提升泵2台(1用1备),体积流量为2.5m3/h,扬程10m,功率为0.5kW;配置液位仪1台。
4.8  RO 系统
         经 RO 系统后,废水中剩余的BOD5、COD大部分被截留,溶解性固体和细菌被截留90%以上,同时电导率和硬度也得到了很好的控制。RO 产水进入回用水箱,最终回用到生产车间。共1座,采用一级三段形式,每个膜壳中装2支8040膜元件,产水率为70%,正常运行时压差小于0.3 MPa,当压差大于0.55MPa时,表明膜堵塞需要进行清洗。配套设施:型 号 CPA3-8040,膜 元 件 有 效 面 积37.2m2/支,产 水 量 39.7 m3/d,所 需 RO 膜 芯 数6支;反渗透输送泵 2 套(1 用 1 备),体积流量 10m3/h,扬程20m,功率4kW;反渗透高压泵1套,体积流量10m3/h,扬程160m,功率11kW;加药系统2套(还原剂、阻垢剂),加药泵压力5bar,体积流量20L/h,功 率 40 W,PE 加 药 箱 200L;清 洗 系 统1套,清洗泵压力10bar,体积流量5.3L/min,功率40 W,PE 加药箱500L;回用水箱1台,含液位计,规格50T;浓水水箱1台,含液位计,规格50T。
4.9    MVR蒸发装置
        RO 浓 水 COD 为 130~250 mg/L,电 导 率4000~5500μS/cm,利用企业原有的 MVR 系统装置,MVR和传统多效蒸发相比,可以消耗少量电能循环利用蒸汽,蒸汽能耗小,通过 PLC 控制进行浓缩结晶处理,其冷凝液(COD为20~30mg/L,电导率为50~150μS/cm)回用于车间清洗工序,无法被蒸发的残液约为蒸发原液的5%,残液委外处理,最终实现趋零排放。MVR蒸发装置共1套,物料处理量49.5m3/d,316L材质。配套设 施:压 缩 机,进 出 口 压 力 0.10~0.18MPa,升温 8 ℃,料 液 温 度 88 ℃,二 次 蒸 汽 温 度80℃,功率 37kW;进/出料泵,流量 1 m3/h,扬程35m,功 率 2kW;循 环 泵,流 量 150 m3/h,扬 程15m,功率30kW;冷凝水泵,流量3.6m3/h,扬程25 m,功 率 2.2kW;加 热 器,列 管 式,换 热 面 积60m2;冷凝水预热器,列管式,换热面积5m2。
4.10 污泥池
         污泥处理包括污泥浓缩池和板框压滤机。来自混凝沉淀池以及 MBR池的剩余污泥进入污泥浓缩池,利用管道混合器投加阳离子 PAM 对污泥进行调质,从而提高压榨效率,脱水后的污泥含水率在80%左右,污泥浓缩池的上清液及压滤机的压滤液流回到调节池进行再处理。压滤机产生的泥饼委外进行处置。污泥池共1座,其尺寸2m×3.5m×3.8m,地上式碳钢防腐结构。配套设施:气动隔膜泵2台(1用1备),体积流量15m3/h,扬程10 m,功率1.5kW;板框压滤机1套,型 号 XMZ20/800UB,过 滤 面 积 20 m3,功 率3kW。
5       工艺调试运行及主要技术经济指标
5.1    运行状况分析 
          Fenton体系中各种因素的影响决定芬顿氧化絮凝的程 度,所 以 不 同 的 参 数 条 件 处 理 效 果 也 不同。在进行物化调试以前,为确定芬顿试剂的投加量,先对原水进行芬顿试验,根据小试结果在实际调试中进行经济性调整。小试的Fenton最优条件为 pH3.5,30%的双氧水用量为1kg/m3,H2O2/Fe2+(摩尔比)=8∶1,氧化反应时间 2h左 右,絮 凝 pH 大 于 7,PAM 投 量3mg/L,此 时 COD 去 除 率 大 约 为43%,B/C 升高至 0.35 左右。应用于实际工程调试时运行数据见图2。
       
    
 
         如图2a所示,调试运行前期,由于部分污水收集不当,使进入系统的污水 浓 度 相 对 偏 小,Fenton 氧 化COD效率高于50%。调试后期污水全部收集,相应的污水浓度升高至设计浓度范围,物化区的 COD 去除率稳定在30%~40%。生化段调试前期的 COD 去除率缓慢提高,调试运行后期,生化池进水 COD 在 500~600 mg/L 幅 度 波 动,但 出 水 COD仍然在100mg/L以下,去除效率稳定在80%以上。为避免 RO 系统堵塞,当生物段出水正常后开启 RO 系统,经 过 RO 系 统 的 产 水 COD 在10~40mg/L内波动,满足回用水质标准的60mg/L。
        如图2b所示,Fenton氧化后生成的 Fe3+ 与 PO3-4 结合成磷酸铁沉淀,在物化段可以实现对 TP的大部分去除,经过后续生物段和 RO 系统处理后,出水 TP 含量低于检测限,稳定达到回用水质标准。
如图2c所示,原水中的 NH3-N 含量较低,物化处理对 于 NH3-N 的 去 除 效 果 不 佳,去 除 率 仅 为10%~15%。按 C∶N∶P=200~300∶5∶1向生化池投加尿素补充氮源,维持微生物所需营养,生物段的出水 NH3-N 为3mg/L左右,而 RO 系统则进一步保证了 NH3-N 的处理效果,其运行期间出水远小于回用指标(10mg/L)。
       如图 2d 所 示,污 水 来 水 SS 平 均 浓 度 为 170mg/L,物 化 预 处 理 对 SS 的 去 除 效 率 为 60% ~70%,极大降低了对后续生物处理的冲击,后续生物出水SS稳定在20mg/L 以下,而 RO 系统由于其膜的有效截留,SS得以完全去除。

     
 
       如图2e所示,系统的进水电导率大致在886~1921μS/cm 内波动,由于加入芬顿试剂,导致物化段的电导率增高,生化段电导率与物化段电导率变化幅度不大,RO 系统进水压力0.7 MPa,产水回收率稳定在70%左右,脱盐率超过98%,其出水电导率远优于回用水标准。
5.2   运行结果
          该项目调试完毕后投入运行,出水水质连续稳定达到生产车间回用要求。系统运行检测水质数据如表3所示。
5.3  主要技术经济指标
         采用组合工艺处理电泳涂装废水,该工程总投资约227万元,其中池体费用79万元,设备投资费101万元,其他费用(包括设计安装调试费等)47万元。按工程处理水量为165m3/d计算,则该工艺的运行成本估算:
(1)药剂费:主要为芬顿预处理及回用系统所用药剂(见表4),投加的各类药剂费每日消耗费用为595÷165=3.61(元/m3·d)。

           
 
(2)电费:按当地平均电价 0.8 元/(kW·h)计算,合 计 每 天 用 电 量 (不 含 蒸 发 器 )为 909.6kW·h/d,每 吨 电 费 为:649.88×0.8÷165=3.15[元/(m3·d)]。
(3)人工费:该工程采用 PLC控制,运行中仅需1名操作工,工资为100元/(d·人),则单位人工费为0.61元/(m3·d)。
(4)污泥费:根据当地价格,污泥处置费用包含装车、运输、处理等费用,约2000元/t;设施运行中每3d进行一次脱泥,约产生0.5t干泥(含水率<65%),折合每日产生污泥约0.17t。折合吨水费用为:0.17×2000÷165=2.06[元/(m3·d)]。
(5)膜损耗:项目选用的 MBR 膜,使用寿命以5年计算,年更换率约为20%,年更换费用约为1.4万元,折算为吨水成本为:14000÷365÷165=0.24[元/(m3·d)]。项目选用的反渗透膜,使用寿命以3年来计算,以4000元/支的单价,折算为吨水成本为:6×4000÷365÷3÷165=0.14[元/(m3·d)]。则回 收 系 统 膜 组 件 损 耗 成 本 0.24+0.14=0.38[元/(m3·d)]。
(6)蒸发费:生蒸汽只在蒸发器启动运行时使用,因此蒸发费用只计算电费,蒸发1m3 浓水用电量73.2kW·h,回收率按70%计,每日产生 RO 浓水49.5m3,折合吨水费用为:49.5×73.2×0.8÷165=17.5(元/m3)即吨水 总 运 行 费 用 为:3.61+4.41+0.61+2.06+0.38+17.5=28.57[元/(m3·d)]。
5.4经济效益分析
RO 系统每日产生 RO 浓水49.5m3,若以800元/m3 的市场价委托第三方处理,则每年的 RO 浓水处理费为1445.5万元,使用 MVR系统后,MVR每年所消耗的电费约为105.8万元,5%的浓缩残液委托第三方处理每年约花费72.3万元,故 MVR 系统每年运 营 成 本 为 178.1 万 元,相 当 于 每 年 节 省1267.4万元。RO 系统每日产水115.5 m3/d,蒸发系统回收冷凝液39.6m3/d(冷凝液回收率按80%计)。根据当地工业用水价格,机械行业为5.16元/m3。则上述回用水量年收益为:(115.5+39.6)×5.16×365=292115.34(元/年)。
6      结论
      (1)通过工艺条件控制与运行参数调控,采用“芬顿混凝+水解酸化+接触氧化+MBR+RO”组合工艺,抗冲击负荷能力强,运行稳定,处理效果好。芬顿氧化去除部分难降解污染物,水解酸化工艺进一步提高废水可生化性,有利于好氧阶段的处理,MBR减少后续 RO 处理的生物污垢,RO 有效降低盐含量,出水电导率在50μS/cm 左右,远低于设计要求的100μS/cm,可作为生产车间的补充水。
     (2)该工程废水处理量为165 m3/d,该项目组合工艺日常运行成本合计为28.57元/(m3·d)。对涂装废水处理回用于生产车间,节省车间新鲜水量156.75m3/d,每年可以为企业节省29.21万元;而且每 年 可 减 少 污 染 物 排 放 量 COD6.1t/年,TP0.07t/年,SS1.1t/年,具有显著的环境效益。
     (3)建议该系统中的单座构筑物(芬顿反应池、絮凝沉淀池、MBR 池、污泥浓缩池)增设为2座,以及增设1座事故池,以提高工艺的稳定性和可靠性。
 



 
 
原标题:电动自行车涂装废水处理工程实例及运行分析
原作者:翟晶晶   袁 怡民   卜志威     陈惟潇