陆上某油田联合站采出液中含水率较高,且其原油黏度、胶质和沥青质的含量均较高,形成的乳状液稳定性较强,造成油水分离困难,现用的原油破乳剂已无法满足该联合站采出液油水分离的需要。因此,通过大量室内实验,优选出了性能相对较好的 3 种非离子型破乳剂 P-3、P-8 和 P-9,并继续通过两两复配实验,筛选出性能最佳的复配破乳剂 FP-2,其组成为 P-3∶P-8=1∶1,当其加量为 120 mg·L-1时,对目标油田联合站采出液的脱水率可以达到 95%以上,具有良好的脱水效果。该复配破乳剂 FP-2 在实验温度为 50 ℃、实验时间为 2 h 时即可达到良好的脱水效果,具有快速破乳的特点,且在相同的实验条件下,其脱水效果明显优于现场用破乳剂 XC-201,可以替代现场用破乳剂应用于目标油田联合站采出液的油水分离中。
关 键 词:
联合站;采出液;油水分离;破乳剂;脱水率
国内外各大油田逐渐进入勘探开发的中后期,油田采出液中通常含有较多的水,并且水中还会溶解大量的无机盐类和其他杂质,使原油以乳状液的形式存在,这不仅会对原油的物理化学性质产生影响,增大油水分离的难度,还会对原油的品质造成一定的影响,进而影响到原油后续的加工处理、储存以及运输等环节。因此对油田采出液进 行油水分离是一项十分重要的工作。
原油破乳剂是针对油田采出液油水分离最常用的处理剂之一,早期最常用的原油破乳剂主要由轻质油、皂类以及烧碱等,但此类破乳剂使用效率较低,存在较多的缺点,目前已很少使用。近年来,油田最常用的原油破乳剂是表面活性剂类破乳剂,主要包括阳离子型、阴离子型、非离子型以及两性离子型破乳剂,其中非离子型破乳剂是目前各大油田最常用的破乳剂类型,其作用机理通常包括表面活性作用、反向乳化作用、润湿和渗透作用以及反离子作用等,通过破坏乳状液的结构,以达到使乳状液中的各相分离的目的。
陆上某油田所产原油主要为普通稠油,采出液中含水率较高(大于 50%),并且由于稠油黏度较高、沥青质和胶质含量高,其形成的乳状液具有较强的稳定性,造成油水分离困难,普通单一原油破乳剂脱水效果较差。因此,本文以该油田联合站采出液为研究对象,通过对不同型号的非离子型破乳剂进行脱水性能评价,优选出脱水效果较好的单剂,并进一步进行复配性能评价,筛选出适合该油田采出液的破乳剂类型,并考察了破乳剂质量浓度、实验温度和实验时间对脱水效果的影响,最后与现场用破乳剂性能进行了对比,以期为该油田联合站采出液高效脱水处理提供一定的技术支持。
1 实验部分
1.1 实验试剂和仪器
试剂:10 种不同型号的非离子型破乳剂(P-1、P-2、P-3、P-4、P-5、P-6、P-7、P-8、P-9、P-10),有效质量分数均大于 95%;现场用破乳剂 XC-201,有效质量分数大于 95%;某油田联合站采出液(平均含水率 55.6%)。
仪器:HH-6 型恒温水浴锅,新北区春江同创实验仪器厂;DZTP 电子分析天平,河北鼎盛隆华实验仪器有限公司;S312 型电动搅拌器,杭州振和科学仪器有限公司;玻璃棒、移液管、烧杯、量筒、刻度比色管,江苏意涵教育科技有限公司。
1.2 实验方法
破乳剂性能评价均参照石油与天然气行业标准《原油破乳剂通用技术条件》(SY/T 5280—2018)中的相关实验方法进行,以脱水率作为评价指标。
2 结果与讨论
2.1 不同类型破乳剂脱水效果
参照 1.2 中的实验方法,评价了 10 种不同破乳剂 对 采 出 液 的 脱 水 效 果 , 破 乳 剂 加 量 均 为100 mg·L-1,实验温度均为 50 ℃,实验时间均为 2 h,实验结果见图 1。
由图 1 结果可以看出,在联合站采出液中加入不同类型的破乳剂后,油水乳状液均表现出一定的脱水效果,在相同的实验条件下,破乳剂 P-3、P-8和 P-9 的脱水效果相对较好,对采出液的脱水率均可以达到 75%以上,脱水率明显高于其他几种破乳剂。因此,下一步继续选择这 3 种性能较好的破乳剂进行复配,考察复配破乳剂的脱水效果。
2.2 破乳剂复配脱水效果
将 2.1 中优选出的 3 种脱水效果较好的破乳剂(P-3、P-8 和 P-9)进行复配,考察复配破乳剂对采出液脱水效果的影响,复配破乳剂总加量均为100 mg·L-1,实验温度均为 50 ℃,实验时间均为 2 h,实验结果见表 1。
由表 1 结果可以看出,将 2.1 中脱水效果较好的3 种破乳剂进行两两复配后,脱水率出现不同程度的变化,且复配比例不同,脱水率也不同。其中复配破乳剂 FP-2 的脱水效果最好,当其总加量为 100mg·L-1时,对采出液的脱水率可以达到 85%以上,脱水率明显大于其他复配破乳剂。因此,最终选择复配破乳剂 FP-2 继续进行下一步优选评价工作。
2.3 破乳剂质量浓度对脱水效果的影响
继续考察了 2.2 中优选的脱水效果较好的复配破乳剂 FP-2 质量浓度对脱水效果的影响,实验温度均为 50 ℃,实验时间均为 2 h,实验结果见图 2。
由图 2 结果可以看出,随着复配破乳剂 FP-2 质量浓度的不断增大,脱水率不断增大,且在复配破乳剂低质量浓度范围内(20 ~120 mg·L-1),脱水率随质量浓度增大而迅速增大,当复配破乳剂 FP-2 质量浓度为 120 mg·L-1时,脱水率可以达到 95%以上;而当复配破乳剂质量浓度大于 120 mg·L-1时,再继续增大破乳剂质量浓度,脱水率增大幅度较小。因此,考虑经济成本等因素,选择复配破乳剂 FP-2 的最佳加量为 120 mg·L-1。
2.4 温度对脱水效果的影响
考察了实验温度对采出液脱水效果的影响,复配破乳剂 FP-2 加量为 120 mg·L-1,实验时间均为2 h,实验结果见图 3。由图 3 结果可以看出,随着实验温度的不断升高,脱水率不断增大,且在温度低于 50 ℃时,脱水率随温度升高而迅速增大,当实验温度达到50 ℃时,脱水率即达到 95%以上,再继续升高实验温度,脱水率增大幅度变小。因此,复配破乳剂FP-2 的最佳使用温度选择为 50 ℃。
2.5 时间对脱水效果的影响
考察了实验时间对采出液脱水效果的影响,复配破乳剂 FP-2 加量为 120 mg·L-1,实验温度均为50 ℃,实验结果见图 4。由图 4 结果可以看出,随着实验时间的延长,脱水率不断增大,在实验时间为 0.5 h 时,脱水率即可以达到 85%以上,而当实验时间延长至 2 h 时,脱水率即可以达到 95%以上。

这说明复配破乳剂 FP-2 具有快速破乳的效果,可以在较短的时间内实现原油乳状液破乳,节约脱水时间,进而达到节约处理成本的目的。
2.6 复配破乳剂与现场用破乳剂性能对比
将优选的复配破乳剂 FP-2 与现场用破乳剂XC-201 的脱水效果进行了对比评价,破乳剂加量均为 120 mg·L-1,实验温度均为 50 ℃,实验时间均为2 h,实验结果见图 5。由图 5 结果可以看出,在相同的实验条件下,与空白实验结果相比,加入两种破乳剂后,采出液的脱水率均明显增大,其中现场用破乳剂的脱水率可以达到 80%以上,但优选的复配破乳剂 FP-2 脱水效果更好,可以达到 95%以上。综合分析认为,复配破乳剂 FP-2 针对目标油田联合站采出液具有良好的破乳效果,可以作为油水分离时的破乳剂在现场进行应用。
3 结 论
1)通过室内脱水效果对比评价实验优选出了脱水率较高的 3 种破乳剂单剂 P-3、P-8 和 P-9,并通过两两复配实验,筛选出性能最佳的复配破乳剂FP-2,其 组 成 为 P-3∶P-8=1∶1,当 其 加 量 为120 mg·L-1时,对目标油田联合站采出液的脱水率可以达到 95%以上,脱水效果较好。
2)复配破乳剂 FP-2 在实验温度为 50 ℃,实验时间为 2 h 时即可达到良好的脱水效果,具有快速破乳的特点,且其脱水效果明显优于现场用破乳剂XC-201,可以替代现场用破乳剂应用于目标油田联合站采出液的油水分离中。
原标题:某油田联合站采出液油水处理药剂优选及效果评价
原作者:郭民主
相关文章
- 共存 NH+ 4 对鸡蛋壳从废水中吸附除磷的影响 2022-02-28
- 微电解技术在工业废水处理中的应用效果研究 2021-10-15
- 循环经济产业园废水零排放的工艺优选与实践 2023-01-06
- 膜蒸馏技术在工业废水处理中的研究进展 2021-03-19
- 高氨氮煤化工废水处理工艺 2020-04-03
最新文章
- 城镇污水处理厂全流程水质管理方法分析 2023-01-29
- 高排放标准下某高新园区污水处理厂工程实例 2023-01-16
- 一种树状多支化破乳剂的合成与应用 2023-01-14
- 地层注入水悬浮物含量偏高原因分析与治理 2023-01-13
- 浅谈胶印润版液的净化循环使用 2023-01-13