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uct-mbr工艺在北京市某污水处理厂提标扩容改造中的设计及运
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-11-17 10:10:17 浏览次数:
摘 要 :
         北京市某污水处理厂设计规模为 8×104 m3/ d,原采用 Carrousel 氧化沟工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中的一级 B 标准。 为满足排放标准的提高和进水量的增加,污水处理厂采用 UCT⁃MBR 工艺进行提标改造,改造后设计规模为 18×104 m3/ d。 工程分阶段实施,主体工艺段完成运行近 2 年,出水水质稳定达到《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB 11 / 890—2012)中的 B 标准,在进水水质波动、冬季低水温等工况下均有良好的脱氮除磷效果。 运行中 UCT 工艺生物除磷效果理想。
关键词:
        UCT MBR 提标改造 污水处理厂 运行效果分析 生物除磷
 
        随着经济和技术的发展,MBR 工艺在污水处理厂的新建和提标改造中得到了一定范围的应用。 传统 MBR 工艺常耦合活性污泥法、AO、AAO 等,实际运行中存在 TN、TP 去除率受限的情况。 根据研究,UCT 工艺在实际应用中能最大程度地挖掘生物除磷的潜力,实现低磷排放。 同时,MBR 可取代传统生物工艺中的二沉池,出水水质稳定。 UCT⁃MBR 的组合工艺适用于占地面积受限且高排放标准的污水处理厂。 本文以北京市某污水处理厂提标扩容改造为例,在用地面积受限、冬季低水温、出水水质标准高的条件下应用 UCT⁃MBR 工艺,提出相应的工艺方案,并对其运行效果进行分析。
1    工程概况
        北京市某污水处理厂一期设计规模为 8 × 104m3/ d,占地为 66 900 m2,服务面积约为 50 km2,采用 Carrousel 氧化沟工艺,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)中一级B 标准。 该厂于 2007 年正式运行,出水水质稳定。现状污水处理厂工艺流程如图 1 所示。
                   
2    现状问题
        随着城镇经济的发展和排水管网的完善,污水处理厂处理能力不足,需进行扩容。 根据 2012 年北京市政策要求,污水处理厂出水标准执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》 (DB 11 / 890—2012)中的 B 标准,需进行提标改造。 污水处理厂各类设备腐蚀损坏严重,池内溶解氧不足,有沉泥现象。 运行中冬季进出水水质的 CODCr、BOD5 、氨氮及 TN 波动较大,进水水温约为 15 ℃ ,硝化、反硝化反应均受到抑制,生物除磷效果不佳,加药量较大造成污泥增多,外运费用增加。
3      提标改造工程设计
3.1 主要设计思路
        ①根据污水处理厂历年进出水水量、水质数据进行统计分析,结合中远期规划,确定提标改造后的设计水量、进水水质。
       ②基于有限的场地,根据要求的出水水质,确定各阶段污染物去除率,选用占地面积适宜、运行可靠的工艺,确定工程设计方案。
       ③针对现有的运行情况,分析出水指标的达标情况, 确 定 主 要 关 注 的 指 标 为 CODCr、 氨 氮、 TN及 TP。
3.2 设计水量、水质
         污水处理厂根据规划数据、人口指标法及占地用水量指标法测算,确定提标改造设计规模为 18×104 m3/ d,远期为 30×104 m3/ d。 2013 年—2014 年该厂进水水量大于设计水量,日均值达到 9、 5×104m3/ d,其中 5 月—8 月日均进水量约为 10、 8 × 104m3/ d,处于超负荷运行状态。 进水水质总体波动较大,其中 CODCr(384 ~ 986 mg / L)、BOD5 (124 ~ 520mg / L)、SS(150 ~ 572 mg / L) 及 TP (6 ~ 14 mg / L) 指标波动最为明显,氮素指标则相对平稳。 改造采用频率统计法对进水水质进行统计,选取 90%涵盖率的进水水质作为改造后设计进水水质依据,并参考区域其他污水处理厂进水水质,确定改造后进水水质。 出水水质执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》 (DB 11 / 890—2012)中的 B 标准。 改造前后的设计进出水水质及现状实际进出水水质如表 1所示。         
3.3  工艺选择
        国内污水处理厂的提标改造工艺繁多,主流思路为 3 类:(1)在二级生物处理段原位改造,增加污泥浓度,提高微生物活性,加强脱氮除磷效果,主要有 MBBR 工艺、MABR 工艺等;(2)增加后续深度处理环节,强化去除污染物,比如各类高效沉淀池、反硝化滤池、高级氧化及其变形组合工艺;(3) 应用MBR 工艺,实现 HRT 和 SRT 的分离,提高污泥浓度并加强脱氮除磷效果。 3 种改造思路均有提标改造的实际案例,但单一应用某种方式,一般能稳定达到国标一级 A 排放标准,针对本项目的准 IV 类水排放标准,多应用多种方式串联的形式。 浙江省某污水处理厂应用 Bardenpho+MBBR+高效沉淀池+反硝化滤池工艺改造后达到准 IV 类水排放标准,而北京市、天津市地区污水处理厂的提标改造多以MBR+臭氧氧化为主。 3 种类型的改造思路各有侧重,具体选择中工艺的主要限制因素为排放标准、占地面积和地区技术推广程度,导向因素则包括投资、运行费用、管理难度等。 排放标准执行京标 B类,规定为日均值达标即可,但实际监测执行过程中多以瞬时样为依据,对工艺的抗冲击性、稳定性提出了更严苛的要求。 另外,占地面积也是选择工艺的决定性因素之一。 厂区现占地约为 53 395 m2, 用地面积远小于建设标准,且明确近期无可扩展用地,该因素直接限制了工艺选择的范围。 一般 MBR、MBBR、MABR 等工艺处理市政污水,出水 CODCr含量能达到 30 mg / L 左右。 针对进水组分有一定比例的工业废水,进水 CODCr 波动较大的情况,设置紫外、臭氧催化联合氧化保证出水 CODCr含量稳定低于 30 mg / L,同时降低出水色度,提高再生水回用感官效果。
 
           
         如图 2 所示,厂区右上为办公区,该区域不能利用,厂区实际工艺用地约为 45 000 m2。 处理规模扩大至 18×104 m3/ d,增容 2、 25 倍,预处理需要按远期30×104 m3/ d 水量考虑,同时兼顾改造期间不停水,对工艺的集约化和模块化有更高要求。 主体工艺选择应用比较广泛的 MBR 工艺和 MBBR 工艺进行比较分析。
        原氧化沟污泥质量浓度在 3 ~ 4 g / L,总停留时间约为 16、 5 h,通常 MBR 工艺运行良好时污泥质量浓度为 8 g / L 以上,按该数值核算,原氧化沟改造为MBR 生物池需补充容积和停留时间。 将南侧二沉池、紫外消毒拆除,建设好氧池、膜池和膜车间、深度处理等,组成 UCT⁃MBR 工艺。 MBBR 工艺为复合泥膜,污泥质量浓度按 6 g / L 计算,需补充建设二段缺氧、好氧生物池,组成五段 Bardenpho+MBBR+双层矩形沉淀池+加砂混凝沉淀池。 除原氧化沟外,其余可利用占地面积约为 12 500 m2。 具体工艺比较如表 2 所示。
           
        两种工艺在投资和运行成本上差别不大面积及工艺集约化方面 MBR 均占优势。 改造,占后地的平面布置如图3所示。
3.4 工艺流程
        污水处理工艺选用预处理+UCT⁃MBR+臭氧紫外联合氧化消毒。 工艺流程如图 4 所示。
              
3.5    工艺设计
3.5.1 预处理
         预处理阶段设粗、细、超细 3 级格栅,格栅间隙分别为 20、5、1 mm。 保留原有的粗格栅和提升泵房,更换提升泵,使其规模达到 10×104 m3/ d,另新建 20×104 m3/ d 的粗格栅和提升泵房。 拆除原有效果不佳、占地过大的细格栅和旋流沉砂池,新增细格栅及曝气沉砂池两座,规模对应提升泵房。 曝气沉砂池最大流量水平流速为 0.1 m / s,对应停留时间为 2. 7 min。 新建近期规模为 18×104 m3/ d 的膜格栅间,尺寸为 31.8 m×21、 95 m×8.1 m,使用转鼓式膜格栅,配套中压、高压冲洗泵进行阶段性清污,压力分别为 0.8、15. 0 MPa。
3.5.2 UCT 生物池、膜池
         原氧化沟尺寸为 120、 75 m×113、 7 m×5、 9 m,改为 UCT 生物池的厌氧区、缺氧区和部分好氧区,设计规模为 18×104 m3/ d,总停留时间为 11、 7 h,其中厌氧池、缺氧池、好氧池的停留时间分别为 1.6、3.2、6.9 h。 改造前氧化沟局部池体污泥沉淀形成死区,整体充氧效果欠佳。 拆除原有表曝机及推流器,原有厌氧区不变,原有氧化沟区域增加、拆除或改造隔墙,形成 5 段缺氧和好氧区。 厌氧、缺氧池增设潜水搅拌机,好氧池增设管式微孔曝气器 2 600组,并设置 3 段回流系统,其中膜池至好氧池回流、好氧池至缺氧池回流均设置在新建生物池,缺氧池至厌氧池回流设置在改造生物池。 具体改造分区如图 5 所示。
 
          
          新建 扩 容 部 分 的 生 物 池 尺 寸 为 79、 9 m ×48、 6 m×8、 0 m,膜池和新建生物池合建, 尺寸为67、 5 m×48、 6 m×5、 0 m,膜车间新建于池顶。 生物池污泥质量浓度为 5 000 ~ 8 000 mg / L,污泥负荷为0、 05 kg BOD5/ ( kg MLSS·d)。 膜池停留时间为2、 4 h,平均膜通量为 15 L / (m2·h),污泥质量浓度为 8 000~12 000 mg / L,运行方式为过滤 11 min、擦洗 1 min。 膜池至好氧池前端回流比为 300% ~600%,好 氧 池 至 缺 氧 池 前 端 回 流 比 为 200% ~400%,缺氧池末端混合液回流至厌氧池回流比为100% ~200%。
3.5.3 联合氧化消毒池
         MBR 出水泵入联合氧化消毒池(含前臭氧接触池、封闭式紫外系统、 后臭氧接触池及巴氏计量槽),按远期规模 30×104 m3/ d 设计,尺寸为37、 5 m×24、 2 m×7、 50 m,池型为矩形,分为两个系列,每系列设 1 格前臭氧接触池和两格后臭氧接触池,设 3段布气区,每段停留时间为 10 min,臭氧投加量总计20 mg / L。 紫外模块设置 8 套,远期增加 4 套,每套60 只灯管。 紫外系统前后两个臭氧投加量可以调节,臭氧发生器气源采用氧气源,臭氧系统设置纯钛金属曝气头 440 个,外径为 150 mm,通气量为 3 m3/h,氧利用率为 18% ~ 28%。 配套建设供氧站,内设两套 50 m3 的液氧储罐、汽化器、减压装置和电加热装置。 接触池出水经巴氏计量槽计量后可直接排至小中河,也可加余氯后进入回用水池。 回用水池与联合氧化消毒池及巴氏计量槽合建。 污水最终消毒后外排,部分水量补投次氯酸钠进行回用。
4    改造运行效果
       项目于 2018 年开始稳定运行。 2018 年 1 月—2019 年 11 月平均月进水量为 382 万 t,进水水量较为平稳。 进水水质波动较大,各项污染物均值对比2013 年—2015 年呈下降趋势,基本稳定在设计进水水质之内。 实际出水各项污染物指标均稳定达到设计出水水质标准(表 3)。
 
           
          改 造 后 出 水 CODCr 质 量 浓 度 平 均 为 15、 10mg / L,平均去除率从 93、 3%提升至 95、 4%。 未使用臭氧催化氧化的出水 CODCr质量浓度在 30 mg / L 左右,使用后出水 CODCr质量浓度稳定在 30 mg / L 以下,说明工艺对有机物有良好的去除效果。 出水 TN质量浓度平均为 11、 10 mg / L,改造后平均去除率从69、 3%提升至 77、 5%,在夏季均值为 8、 20 mg / L,在冬季均值较高,通过提高回流比、投加少量碳源的方式亦能稳定在 15 mg / L 以下。 改造后出水 TP 质量浓度平均为 0、 25 mg / L,平均去除率从 92、 1%提升至 96、 6%。 改造前采用幅流式沉淀池,存在漂泥现象,需投加大量药剂增强除磷效果。 改造后去除率提高至 95%以上,除磷效果显著好转。 应用中 UCT工艺采用多段回流,避免混合液中高溶解氧及硝态氮对厌氧释磷的影响,为聚磷菌提供了良好的环境。另外根据唐忠德等 研究表明,污泥中反硝化除磷菌(DPOs)富集强化了 MBR 的除磷效果。
运行中出水 TP 在冬季并未出现显著波动,去除率均值为 96%,除磷加药量亦未显著增多。 原因可能是冬季系统运行中污泥龄延长,适合世代周期较长、增长缓慢的反硝化除磷菌增殖,增强了低温下反硝化除磷的效果,增加了反硝化除磷的除磷占比。
5    技术经济指标
       项目总投资为 58 464、 57 万元,其中直接工程费用为 41 063、 64 万元。 项目直接运行成本主要包括电费、人工费、药剂费、污泥外运费用、设备维修费等,合计为 2、 05 元/ m3(测算值)。
 
6    结论
     (1)采用 UCT⁃MBR 工艺对北京某污水处理厂进行提标改造,改造后出水指标 CODCr、BOD5 、SS、氨氮、TN、TP 质量浓度均值为 15、 13、3、 32、2、 42、1、 19、11、 12、0、 25 mg / L,出水水质满足北京市地标B 标准。
      (2)改造后系统具有较好的抗冲击负荷能力,冬季低温高负荷情况下,采取增大回流比、加强曝气、适当延长污泥龄等措施,在少量投加碳源的情况下,有效地增强系统脱除氮素的能力。
      (3)UCT⁃MBR 具有良好的脱氮除磷效果,工艺适用于占地受限、冬季低温、排放标准高、出水标准严格的污水处理厂新建或提标改造中应用。
 


 
原标题:UCT⁃MBR 工艺在北京市某污水处理厂提标扩容改造中的设计及运行
原作者:李一龙   包 宇