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铅锌冶炼废水脱盐零排放工程实例之一
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-02-08 10:39:02 浏览次数:
作者:夏传 1,刘双 2,李绪忠 1,王杰 1,李运龙 1 (1. 长沙有色冶金设计研究院有限公司,湖南长沙 410014;2. 长沙华时捷环保科技发展股份有 限公司,湖南长沙 410205)

[摘要]以云南某铅锌冶炼厂的废水脱盐为例,从废水特点、设计参数、工艺流程、物料平衡及 运行效果等方面介绍了“脱钙软化+膜浓缩+蒸发结晶”的脱盐零排放综合工艺。其中,脱钙软化工 序采用 CO2+NaOH 脱去硬度;膜浓缩工序采用高压海淡膜+碟管式反渗透浓缩,辅以中低压卷式 膜对产水脱盐淡化;蒸发结晶工序采用“硫酸钠三效结晶+冷冻结晶+氯化钠单效结晶+杂盐干燥” 进行盐硝分离。脱钙软化生成的碳酸钙渣用作铅锌冶炼原污酸处理中和剂,不产生固废。产水水 质优于设计要求,其中总溶解性固体 11~23 mg/L、总硬度(以 CaCO3 计)2~5 mg/L、电导率 20.2~34.9 μS/cm,膜浓缩系统回收率≥85%、脱盐率≥99%,出水回用可显著改善全厂水质。工程 投产以来运行稳定,不仅产水水质良好,而且实现了盐硝分离,结晶盐质量分数均≥92%,并以 产品盐外售,扣减收益后运行费用为 18.26 元/m3。本工程实例为铅锌冶炼废水脱盐零排放提供 一种解决方案,废水零排的环境效益明显。

[关键词]铅锌冶炼废水;膜浓缩;多效蒸发;盐硝分离;物料平衡;脱盐零排放

根据《有色金属工业发展规划(2016-2020)》预测,2020 年末我国铅锌产量达 1 175 万吨, 结合铅锌工业废水估算系数,废水排放量达 6 400 万 t/a,随着废水外排造成严重的环境污染和水 资源浪费〔1-2〕。目前,多省份(山东、广西、河北、辽宁等)将废水中的总溶解性固体(TDS) 和氯化物列为排放指标并明确限值,但传统工艺无法处理,导致废水无法外排〔3〕。这些问题亟 待解决。 铅锌冶炼废水多采用石灰(石)中和、石灰铁盐除砷、硫化除重金属等常规处理方法,出水 为高盐高硬度废水〔4~5〕,仅能低水质回用,且极易造成管道及设备结垢。累积回用致使盐分积聚, 引起设备腐蚀,逐渐不满足回用要求,势必会打破全厂水平衡,随着时间推移,甚至造成停产。 针对上述千万量级的铅锌冶炼废水经传统方法处理后,既不能回用,又限制外排的现状,研 究发展铅锌冶炼废水零排放势在必行。国内关于工业废水零排放曾有报道〔6~7〕,但关于废水深度 脱盐及盐硝分离则鲜有报道。本研究以云南某铅锌冶炼厂的废水处理工程为例,对原达标外排的 废水进行脱盐处理并回用,旨在为铅锌冶炼废水脱盐零排放提供一种解决方案。本工程于 2020 年 3 月开工建设,2020 年 12 月调试并投入运行。

1 工程概况及进出水水质

1.1 工程概况 本工程进水主要来自:原废水处理站出水、循环水系统排污水,涉及铅锌冶炼的污酸、酸性 废水及生产废水,原废水处理站采用“石灰中和+石灰铁盐法”的处理工艺。本工程的设计规模为 800 m3 /d,330 d/a,处理出水全部回用。

1.2 设计进出水水质 本工程进水按《铅、锌工业污染物排放标准》(GB25466-2010)表 2 限值控制,出水满足 《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T 50050-2017)中表 6.1.3 限值,主要进出水水质指标见 表 1。

注:除 pH、电导率(μS/cm)外,其余指标单位均为 mg/L,总硬度以 CaCO3计。
2 工艺流程及说明

2.1 工艺流程 针对废水特点和处理要求,本工程采用“脱钙软化+膜浓缩+蒸发结晶”的综合处理工艺,分为: 脱钙软化、膜浓缩、蒸发结晶 3 个工序。脱钙软化工序采用 CO2+NaOH 脱去硬度;膜浓缩工序 采用高压海淡膜(RO1)+碟管式反渗透(DTRO)浓缩,辅以中低压卷式反渗透(RO2)对 RO1、 DTRO 产水脱盐淡化;蒸发结晶工序采用“硫酸钠三效结晶+冷冻结晶+氯化钠单效结晶+杂盐干 燥”进行盐硝分离。废水脱盐处理工艺如图 1 所示。

2.2 工艺流程说明

2.2.1 脱钙软化工序 进水在废水脱盐调节池均质均量,加压提升至脱钙反应槽/絮凝槽,向反应槽投加 NaOH 调 节 pH 为 10~11,经 CO2曝气生成碳酸钙沉淀〔8〕,向絮凝槽投加 HPAM,混凝形成致密矾花,经 浓密池、过滤器固液分离,出水自流中间水池。HPAM 为线性有机高分子,分子链上的酰胺基和 羧基易形成氢键,吸附作用强;另外由于基团间静电排斥,可使聚合链伸展,发挥优异的吸附架 桥和网捕卷扫〔9-10〕作用。 本工程采用自动化程度高、劳动强度低的 CO2+NaOH 脱硬,可适量降低后续工序的盐负荷〔8〕, 其中钙降至 60 mg/L,总硬度去除率为 85%(表 3)。脱钙软化出水进入膜浓缩工序,碳酸钙沉 淀返回原废水处理站,用作铅锌冶炼污酸中和剂,不产生固废,节约药剂费。
2.2.2 膜浓缩工序 中间水池存水加压依次经过多介质过滤器、树脂交换床、超滤装置,以使出水浊度<0.5 NTU、 SDI≤3,总硬度≤10 mg/L,进一步去除致浊物质,深度脱除硬度物质,可改善反渗透膜浓水侧结 垢污堵程度,减少膜清洗频次,延长使用寿命〔11〕。超滤产水经加压进入 RO1 反渗透浓缩,浓水 加压进入 DTRO 高压浓缩,RO1 及 DTRO 产水进入 RO2 脱盐,RO2 产出的脱盐淡水以生产新水回用,RO2 浓水回流至 RO1,最后 DTRO 的高盐浓水进入蒸发结晶工序。 离子交换采用螯合树脂,即大孔结构丙烯酸共聚体上带有羧酸基的阳离子交换树脂,适用于 高盐水,具有工作交换容量高、低离子泄漏值、优良的机械强度等优点,保证树脂交换稳定性〔12〕, 其中钙降至 10 mg/L,总硬度去除率为 83%(表 3)。RO1 设计为一级两段、段间增压,一段膜 元件 6×6、二段 6×3,设计回收率(R)≥70%、脱盐率≥97%,进水压力 4.5 MPa、TDS 9.78 g/L, 浓水 TDS 31.9 g/L,产水 0.42 g/L。DTRO 适用于 COD>80 mg/L、卷式膜无法进一步浓缩的浓 水反渗透,通过湍流避免膜堵塞和浓度极化现象,可拆卸清洗膜片,运行稳定〔13〕。DTRO 设计 2 套并联,设计 R≥61%、脱盐率≥97%,进水压力 9 MPa、TDS 31.9 g/L,浓水 TDS 78.3 g/L,产 水 1.58 g/L。RO2 设计为一级两段、段间增压,一段膜元件 6×5、二段 6×3,设计 R≥75%、脱盐 率≥97%,进水压力 1.6 MPa、TDS 0.7 g/L,浓水 TDS 2.6 g/L,产水≤150 mg/L。 综上所述,结合“2.3 物料平衡计算”可以看出,RO1、DTRO 产水 TDS 受反渗透膜回收率和 脱盐率限制,特别是高进水 TDS 值,会使产水 TDS 偏高,仅能低水质回用。因此,本工程采用 RO2 低压膜对 RO1、DTRO 产水进行脱盐处理,产水 TDS 低至 26.2 mg/L,实现废水深度脱盐淡 化。

2.2.3 蒸发结晶工序 DTRO 浓水经换热升温进入三效加热、分离器蒸发浓缩,形成的硫酸钠结晶饱和液依次经过 稠厚器、固液分离器、流化床,经干燥、打包得到无水硫酸钠盐;随着三效母液中氯化钠富集, 母液输送至冷冻系统,析出十水硫酸钠,溶解返回硫酸钠三效结晶系统;冷冻母液进入单效加热、 分离器蒸发浓缩,形成的氯化钠结晶饱和液依次经脱水、干燥、打包得到氯化钠盐;单效母液进 入杂盐干燥,形成以氯化钠和硫酸钠为主的少量杂盐,返回厂区熔炼烟化炉处理。 火法铅锌冶炼有低压蒸汽且富裕,采用多效蒸发器投资较省,可补充生蒸汽从而不影响蒸发 量,保证运行稳定〔14〕。本工程蒸发结晶工序物料表见 2,结合“2.3 物料平衡计算”看出,废水中 Na2SO4含量高于 NaCl,蒸发浓缩先析出 Na2SO4晶体,再冷冻结晶析出 Na2SO4·10H2O,此时冷 冻母液 NaCl 浓度远高于 Na2SO4,蒸发浓缩得到高纯度 NaCl 晶体,至此通过不同蒸发条件的热 法分盐,实现盐硝分离。