2.3 物料平衡计算 本工程对各工序的物料(盐)平衡进行近似计算,为工艺设计、设备选型提供依据,主要指 标的物料平衡计算见表 3。
3 主要构筑物及设备参数 本工程主要构筑物及设备参数见表 4。
4 运行效果 本工程已运行 8 个月,运行稳定。2021 年 7 月~8 月部分监测值如表 5 所示,并与《工业循 环冷却水处理设计规范》(GB/T 50050-2017)中表 6.1.3 限值作比较。
6 结语 (1)采用“脱钙软化+膜浓缩+蒸发结晶”综合工艺对铅锌冶炼废水脱盐处理可实现废水零排 放,出水水质优于《工业循环冷却水处理设计规范》(GB/T 50050-2017)中表 6.1.3 限值,其中 TDS 11~23 mg/L、总硬度(以 CaCO3计)2~5 mg/L、电导率 20.2~34.9μS/cm,硫酸钠、氯化钠 结晶盐质量分数≥92%,分别达到Ⅲ类合格品和工业盐二级品并外售,碳酸钙沉淀渣用作铅锌冶 炼污酸中和剂,无固废。 (2)废水脱盐过程划分为脱钙软化、膜浓缩及蒸发结晶 3 个工序。脱钙软化工序为: CO2+NaOH 脱去硬度;膜浓缩工序为:高压海淡膜+DTRO 浓缩,辅以中低压卷式反渗透对海淡 膜、DTRO 产水脱盐淡化;蒸发结晶工序为:“硫酸钠三效结晶+冷冻结晶+氯化钠单效结晶+杂 盐干燥”的盐硝分离工艺。 (3)本工程膜系统回收率≥85%、脱盐率≥99%,并进行盐平衡计算,为工艺设计、设备选 型提供依据。 (4)废水脱盐零排放系统运行费用合计 23.87 元/m3,吨水收益 5.61 元/m3,扣减收益后, 运行费用为 18.26 元/m3,同时废水零排环境效益显著。 (5)本工程提供了一种铅锌冶炼废水零排放解决方案,废水深度脱盐回用可显著改善全厂 水质,提高生产用水重复利用率,同时避免废水外排污染环境。
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