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某化工厂废水零排放处理工程案例
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-02-08 10:46:26 浏览次数:
作者:赵晓霞 上海东硕环保科技股份有限公司

摘 要:零排放工艺日趋成熟,根据某化工厂废水零排放工 程的来水水质特点,并结合类似废水零排放处理的工程经验、实 际案例及先进的水处理实验成果,采用NF预分盐、EDM高倍浓 缩、分盐结晶,高级氧化等先进工艺,联合实现废水零排放的目 的,实际运行结果证明:产水可达到循环水标准、副产盐、杂盐及 物化污泥均可达标。

关键词:零排放;预处理;膜浓缩;分盐结晶

引言

我国是一个水资源严重匮乏的国家,居世界第88位,仅为世 界人均占有量的1/4;随着工业的迅速发展,废水排放的种类及 总量迅猛增大,对水体的污染也日趋严重,威胁环境安全和人类 的健康;国家倡导企业实现清洁生产,降低能耗、资源回用、循环 经济。故化工厂实现少排污及零排污是大势所趋,实现废水回 用和零排放势在必行。本工程项目位于安徽某煤化工产业园 内,废水来源为厂区及园区中水回用排放浓盐水,处理目标实现 零排放,详细设计如下。

2 设计基础参数

设计水量:120t/h,蒸发结晶进水量≤20t/h,总产水率≥85%, 达标产水直接进入园区脱盐水的超滤产水箱。 设计进出水水质见表1。

注:除浊度单位为NTU以外,其他各项指标单位均为mg/L。 水质有上下10%的浮动空间。 资源化盐品: 硫酸钠满足《工业无水硫酸钠》(GB/T 6009—2014)Ⅱ类一 等品标准,氯化钠满足《工业盐》(GB/T 5462—2015)精制工业干 盐一级标准。 污泥及杂盐排放: 污泥排放含水率≤75%,杂盐排放含水率≤5%,杂盐率≤15%。

3 工艺比选说明

零排放项目的工艺路线都很长,基本上常规工艺均有应用, 如混凝、沉淀、污泥脱水、吸附、过滤、树脂软化、脱碳、超滤UF、 纳滤NF、微滤MF、反渗透、DTRO、EDM、臭氧催化氧化法等物理 化学处理法,还有BAF、A/O、A2 /O等生化法,还有多效蒸发、冷冻 结晶、MVR、LAT等蒸发结晶热法工艺,以上工艺单元可根据需 要单选或多选、排列组合。综上所述,目前零排放的前沿主流工 艺可大致概括为:热膜耦合法。 根据本项目进出水水质分析:来水CODcr、TDS、硬度、碱度、 硅等含量均较高,而零排放的终点是盐、水分离,这就对容易引 起结垢、污堵等污染的离子含量要求极高,把各工段离子的含量 控制在合适范围内是最重要的任务。该项目TDS从15713mg/L 左右浓缩至10万mg/L~20万mg/L以上,浓缩范围6~12倍以上, 需要经过除硬、除硅,除COD、膜浓缩、蒸发结晶等重要工序,据 此,该设计分3个步骤进行,详述如下。

3.1 工艺设计

3.1.1 预处理阶段
调节池→软化澄清→清水池→多介质过滤器→弱酸阳床→ 脱碳塔及水池。 该阶段目的是软化除硬除碱度除硅除浊,为膜浓缩提供良 好的进水条件,先通过在高密池中投加针对性药剂,反应沉淀后 降低进水中的硬度、碱度、可溶硅,过程需控制pH值,再经过滤 去除沉淀出水的悬浮物、胶体等杂质,因高倍浓缩需设弱酸阳床 离子交换彻底除硬,除硬的同时也要除碱度,利用除碳器去除水 中的CO2 [1] 。

3.1.2 膜浓缩预分盐阶段

脱碳塔→NF 装置→NF 产水池→RO 装置→RO 浓水池→ EDM工艺包。 NF浓水池→AOP;RO产水→RO产水池→回用。 第二步是深度浓缩,利用NF只截留高价离子不截留单价离 子的特性,进行预分盐后将系统分成两条线;主要以氯化钠为主 的 NF 产水线,以硫酸钠为主的 NF 浓水线。(1)NF 产水再经 RO 装置,使RO浓水盐量至30000mg/l左右进入ED高倍浓缩,再去 氯化钠蒸发结晶系统。(2)NF 浓水的水质 TDS 约 80000mg/L 左 右,COD约1400 mg/L左右,为达到盐品质需设臭氧催化氧化除 CODcr。
3.1.3 分质结晶 (1)氯化钠蒸发结晶工段:EDM浓水池→NaCl蒸发结晶。 此时水中氯化钠的浓度达到16%左右,易污堵结垢各指标 都控制到很低,蒸汽充裕,故直接采用多效蒸发结晶法,产出氯 化钠单盐,冷凝液换热冷却后可直接或再处理后回用。 (2)硫酸钠蒸发结晶工段:AOP产水→冷冻产芒硝→Na2SO4 蒸发结晶。 NF浓水经AOP去除有机物后,以硫酸钠为主体系,控制温 度-5℃~0℃时冷冻结晶,直接冷冻析出芒硝,为了得到高纯度的 硫酸钠单盐,将芒硝进行熔融重结晶。 通过热膜耦合工艺处理后,85%以上的废水达标后回用,其 余的为可商业化出售的结晶盐,只产生极小量的杂盐。工艺流3.2 关键工艺单元设计 (1)水池。均为钢混凝土内防腐结构,除调节池、事故池 HRT为48h之外,其他过程水池HRT均为1h,均设在线液位计。 (2)软化澄清池。采用高密池形式,是一种高速一体式组合 沉淀/浓缩池,采用混凝反应池与化学加药相结合去除污染物的 过程,分四个区,也可根据情况增加功能区,是很重要的软化除 硬、除硅单元,设计时须控制好搅拌速度、反应时间、沉淀时间、 pH值等指标,方能达到联合软化及除硅的效果。污泥去板框脱 水机,泥饼含固率≮30%。 共2座,钢混凝土内防腐,单座尺寸5.2m×5.2m×7m,共设搅 拌机6台,其中,混合搅拌4台,絮凝搅拌2台;刮泥机2台,污泥 回流排放泵6台,4用2备。 (3)多介质过滤器。共3台,Φ2.8m,45t/h/台,设匹配的反洗 水泵、风机各2台。 (4)弱酸阳床。弱酸阳树脂交换容量大,约为强酸阳树脂的 两倍。鉴于此,用来深度除硬,可使硬度降至≤0.03mmol/L。共3 套,62t/h/套,Φ2m,V=19.7m/h,设酸碱再生加药系统各一套。 (5)脱碳塔。调整pH值后,在脱碳塔中鼓风吹脱就极易的 去除CO2,即去除碱度。共2台,碳钢衬胶,Φ1600。 (6)NF装置。NF膜目前也越来越多用到零排放系统,利用 其有选择性截留离子的特点,初步分盐,减小了热法分盐的负 担;截留有机物,为提供 RO 良好的运行环境。共设 2 级 NF 装 置。一级 NF:共 3 套,89.2t/h/套,R=85%,6 芯膜壳3段式排列, 设保安过滤器3台,高压泵3台,单台水量118t/h,压力17.1bar; 二段段间泵3台,流量78t/h,P=4bar;三段段间泵3台,流量48t/h, P=5bar。浓水NF:共2套,26.7t/h/套,R=50%,4芯膜壳1段式排 列,设保安过滤器2台,高压泵2台,流量36t/h,压力43.8bar。 (7)反渗透装置。重要的脱盐装置,保证3年内97%以上脱 盐率,根据进水盐量不同合理选用抗污染的苦咸水膜及抗污染 的海淡膜。 共3套,87.1t/h/套,R=65%,6芯膜壳1段式排列,设保安过滤 器3台,高压泵3台,单台水量108t/h,压力31.3bar。 (8)EDM(电驱离子膜)。低温低压运行,大大减小了蒸发器 的规模,投资和运行管理条件都优于蒸发结晶,在零排放分盐 中,可采用一价选择性膜,对氯根和硫酸根二次分离。共2套, 62t/h/套,采用日本旭硝子DW-4膜组,有效膜面积0.855平方米/片, 1200片/套;设置浓水箱、淡水箱各1台10m³;阴、阳极液箱各1台 1m³;各3台淡水、浓水液循环泵流量为210t/h;阳极液、阴极液循 环泵各1台,水量10t/h。 (9)大孔树脂吸附器。对长链的有机物吸附能力较强,故其 一般设置在臭氧之前,树脂吸附后可通过碱或甲醇再生,是一种 新型的除有机物的工艺。共3台,Φ1.6m,15t/h/台,设树脂捕捉 器3台,次氯酸钠及碱再生装置各一套。后增补。 (10)臭氧催化氧化。利用臭氧产生•OH自由基迅速氧化降 解水中有机物的过程,结合投加催化介质,可大大提高脱除效 率。共 1 台,5kg/h 氧气源,处理量 13.4t/h,设反应池 1 座,池容 145m³设尾气破坏器1台,外送泵2台,处理量15t/h。 (11)蒸发结晶。①硫酸钠冷冻段。进水硫酸钠含量高, COD含量高,利用硫酸钠0度以下溶解度极低的特点,采用冷冻 法得到纯净的十水硫酸钠;母液去杂盐干燥系统[2] 。进料量30t/ h,冷冻机组2台,冷冻结晶器1台,外冷器2台,沉降器8台,溶硝 罐2台,溶硝泵2台。②芒硝蒸发段。芒硝再经过熔融结晶,得 到较高品质的硫酸钠单盐。单效蒸发器,处理量1.83t/h,共设加 热室1台,分离室1台,轴流泵1台,真空机组1台,稠厚器2台,离 心机1台,盘干机1台,半自动吨袋包装机1台。③氯化钠蒸发 段。进料NaCl占比最高,蒸发时先达到NaCl的饱和点,结晶出 NaCl单盐后回到低浓度,过程中Na2SO4和硝酸钠占比慢慢变高, 控制Na2SO4浓度在共饱点以下。控制其他物质的浓度,这样只 结晶出NaCl 而不析出其他,母液去干燥单元[2] 。二效顺流蒸发 器,处理量5.71t/h,共设加热室2台,分离室2台,轴流泵2台,真 空机组1台,稠厚器2台,离心机1台,盘干机1台,半自动吨袋包 装机1台。④结晶母液处置。主要含NaCl、Na2SO4及从前面工序 过来的杂质离子和有机物。设滚筒干燥器,处理量2.8t/h。

3.3 运行效果 该工程于2017年11月开始施工,2018年6月机械竣工,经 过 2 个月的调试,系统达到稳定运行,同年 8 月验收投产使用。 厂区实验室对该系统关键单元水质也进行了连续监测,结果表 明:运行稳定,处理效果良好,产水达标;硫酸钠纯度达 98% 以 上,氯化钠纯度达98.5%以上,运行数据见表2。

3.4 工程投资及运行费用

本工程总投资4823万元,包括设备材料、安装调试、技术服 务费。本工程总运行功率为2224kW,吨水直接运行费用:电费 6.16元,药剂费7.49元,蒸汽费3.97元;吨水成本为17.62元(其 中电价 0.6 元/度;蒸汽单价 100 元/吨,药剂单价为采购价,年运 行时间8000h)。本工程总占地面积:172m×42m=7224m2 。

4 结语

本工程虽达标验收,但也存有一些小问题可优化,有部分工 艺的增补,如水中硅含量超过原设计值10%,故后续增加二级除 硅高密池,臭氧氧化效果未达到预期效果,COD超标,后续增补 了树脂吸附除有机物。化学加药混凝沉淀后经多介质过滤直接 进膜,会造成膜的清洗频繁,缩短寿命,可增加超滤单元,为膜系 统提供更好的水质条件。