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煤化工废水反渗透处理系统的运行效果及膜污染分析(1)
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-06-16 10:51:45 浏览次数:
                 摘要:针对煤化工废水反渗透(RO)膜处理系统夏季严重污堵的问题,本研究以实际某煤化工污水处理厂一级两段式 RO 系统为考察对象,分析了系统运行效能及膜污染特征.研究发现,生化段稳定地实现了有机物的削减,离子交换树脂进一步保障了产水的脱盐率,促进实现高水回收率,是煤化工废水零排放的重要保障.但对膜系统而言,脱盐及有机物去除的主要负荷集中在 RO 过程,一段/ 二段 RO 脱盐率分别为 94.16%和 96.16%,COD 去除率分别为 68.12%和 87.4%;相对进水,一段 RO 有机物浓缩了 9 倍,二段 RO 盐浓缩了 5 倍.因此,两段膜过程都出现显著的膜污染,一段 RO 以有机⁃微生物⁃硅污染为主,形成致密的污染层,由进口到出口逐渐增厚,主要为蛋白质、多糖、腐殖酸;二段 RO 以 Ca、Mg等的无机结垢为主,污染层结构相对松散,由进口到出口片状结晶逐渐增大.因此,预处理工艺的稳定运行及对污染物的去除以减轻 RO 过程的污染负荷是膜污染控制的关键;同时,针对 RO 系统中膜污染分布特征,制定杀菌、阻垢和化学清洗等膜污染控制策略以防止形成微生物抗性及“清洗剂抗性”具有重要意义.
                  关键词:膜污染;反渗透;煤化工废水;复合污染;预处理
                  1  引言( Introduction)
                    煤化工废水化学组成复杂,具有潜在的环境安全和 公 众 健 康 风 险, 且 制 约 了 工 业 发 展 ( Chenet al., 2020). 2015 年,国家能源局发布了《关于规范煤质燃料示范工作指导意见》 ,提出关于煤化工行业零排放的要求.其中,煤化工行业产生的高盐废水已成为实现零排放的瓶颈,据估计,中国煤炭行业每年产生近 4.7 亿 t 废水(Xiong et al., 2017).目 前,中国的煤化工项目大多使用“超滤+反渗透”的 “双膜”再利用技术来处理含盐废水.其中,反渗透是回用处理的主要技术,主要用于煤化工中含盐或高盐废水的脱盐; 超滤是预处理过程. 反渗透技术(RO)由于具有高效脱盐率、流程简单、运行成本低、产水水质稳定及高效回用的优势,也成为实现煤化工废水零排放的主流工艺(郑利兵等, 2019).膜污染是 RO 在煤化工废水处理中最主要的限制因素,其造成 RO 系统运行效能恶化、稳定性下降、运行成本增加、运行维护过程复杂等问题.膜污染主要分为有机污染、无机污染及微生物污染,且多以复合污染出现(Zheng et al.,2018) ,针对具体过程的膜污染特征及膜污染原因有待进一步考察.近年来,RO 膜污染得到广泛研究并取得了显著进展.研究发现,造成煤化工废水 RO 膜污染的物质主要为 Ca、Mg 与有机物的复合、Si 与有机物的复合、无机盐⁃有机物⁃微生物的复合( Zheng et al., 2018; Liet al., 2020)等.但目前大多为针对实验室的小型RO 除盐系统或者基于实验室的模拟废水的研究,针对实际煤化工废水的膜过程膜污染的研究仍相对较少(Wang et al., 2020).王舒等对河北某煤化工厂膜污染特征进行分析,发现硅⁃多糖可能是导致膜污染的主要原因(Wang et al., 2020).同时,实际煤化工废水成分复杂,不同污染物的结构、荷电及其他物理化学性质的差异会造成膜污染的显著差异(汪勉等, 2019).因此,RO 处理煤化工实际废水的膜污染分析,特别是两段式 RO 膜污染的污染特征和差异分析还存在较大的欠缺( Tang et al.,2016;Zheng et al.,2018;Wang et al.,2019).为了探究实际过程膜污染的组成、形貌与结构特征,以促进膜污染问题解决,亟需开展实际规模的 RO 膜污染特征与机制研究.本研究针对某煤化工厂工程规模的 RO 系统的膜污染开展分析,探究系统实际运行效果,重点关注运行过程水质变化、RO 过程浓水及膜清洗液特征,通过分析膜清洗液和污染膜形貌、组成及特征,探讨膜污染形成原因及其分布特征,以期为膜污染控制提供有效策略.
                   2  材料与方法(Materials and methods)
                  2.1  废水处理系统简介
                   化工厂的污水零排放系统流程见图 1,主要可分为生化预处理工艺(生化处理过程) 、含盐废水处理(一段 RO) 、高浓盐水处理(二段 RO) 、结晶 4 个阶段.生化过程采用缺氧好氧工艺(A / O)+曝气生物滤池(BAF) ,去除氮磷及部分有机物;一段 RO 过程主要处理污水生化出水、循环水场及化学水站排水,采用“石灰⁃苏打软化+过滤+超滤(UF) +RO”工 艺,石灰⁃苏打软化采用高密池技术,沉淀效果好,能够有效去除水中硬度以减轻膜结垢风险.UF 膜选用抗 污堵能力更强的外压式PVDF膜,可有效去除悬浮物,保证出水水质.一段 RO 处理过程选用增强型抗污染卷式复合 RO 膜(蓝星东丽公司) ,此单元存在较重膜污染,特别是在夏季,离线化学清洗频率频繁.二段 RO 处理过程采用高效反渗透( HERO)技 术,选用海水复合膜元件(蓝星东丽公司).同时采用化学沉淀和离子交换进行预处理,降低 RO 进水盐含量,提高系统回收率.化学沉淀单元采用高密池技术去除硬度及部分有机物,离子交换单元能够进一步去除剩余硬度和碱度. HERO 单元也存在较严重的膜污染,从 6 月开始,在线化学清洗基本每周一次.
                     2.2  现场调研及样品采集
                       为考察 RO 处理系统的运行效能,特别关注夏季膜污堵爆发期间的运行效果,在夏季 6 月中旬取样,采集工艺流程中各个阶段的水样及 RO 膜的在线清洗液,共 22 个样品,采集的样品为 1 d 的混合样(每隔 4 h 取一次,取 3 次混合).现场调研发现一段第 1 根膜入口处有大量的胶态污堵物,呈褐色且带有腥味,由此判断膜污堵可能是由微生物和有机物污染造成;二段最后一根膜表面有厚厚的盐层,且较松散,因此,采集了一段 RO 第 1 根膜及二段RO 最后一根膜以分析膜污堵原因.
                      2.3  分析方法
                     采用便携式电极法测定 pH、电导、氧化还原电位,采用哈希预制管消解及 DR2800 分光光度计(HACH, USA) 测定 COD,采用台式浊度仪(哈希2100AN 型) 测 定 浊 度. 采 用 TOC⁃VCPH 分 析 仪( Shimadzu, Japan)测定总有机碳( TOC) ;利用紫外⁃可见 分 光 光 度 法 ( Thermo Evolution 300, ThermoScientific, USA)测定氨氮(NH+4⁃N) ;采用三维荧光光谱(3DEEM, F⁃7000, Hitachi, Japan)测定有机物组分.根据 3DEEM 结果计算荧光指数( FluorescenceIndex, FI) ,用于表征腐殖质类物质的来源;其中,生物指数(Biological Index, BIX)用于表征水中土著微生物的生物活性及溶解性有机物(DOM)的新鲜度;腐殖化指数 ( Humification Index, HIX ) 用于表征DOM 的 腐 熟 程 度 ( 王 钢 等, 2019; 郑 利 兵 等, 2020b).各指数的计算公式如下:

                   式中,FI、BIX 和 HIX 分别为荧光指数、生物指数和腐殖化指数;IEm(a:b)为在激发光波长为 a、发射光波长为 b 条件下的荧光强度(郑利兵等, 2020b).同时,用 Matlab 的 R2016a 软件对荧光数据进行处理,去除掉拉曼散射和瑞利散射(吕晶晶等,2019) ;采用区域面积积分法( FRI)计算 3DEEM 中五大分区( I 络氨酸类、II 色氨酸类、III 富里酸类、IV微生物代谢产物类有机物( SMP ) 、V 腐殖酸类) 的有机物占比,表征水样溶解性有机污染物中发光溶解性有机物(CDOM)的组成(姚璐璐等, 2013;高连敬等, 2020).计算方法见公式(4) ~ (6) (陈翠忠等, 2020).
                    式中,QΦi,n为荧光区域 i 的积分标准体积;QΦi为荧光区域的积分体积 ( au·nm2) ; λex 为激发波 长( nm) ; λem 为发射波长( nm) ; I λexλem( ) 为激发、发射波长对应的荧光强度( au) ; ΔλexΔλem 为激发、发射波长间隔,取 5 nm;Pi,n为某一荧光区域的积分标准体积占总积分标准体积的比例;MFi为倍增系数,等于某一荧光区域的积分面积占总荧光区域积分面积比例的倒数, I ~ V 区系数分别为 9. 41、18. 4、5.41、6.43、2.00.采用扫描显微镜( S⁃3000N, Hitachi, Japan) 和场 发 射 扫 描 电 镜 ( FE⁃SEM, HITACHISU8020,Hitachi, Japan)观察污染膜及污垢表面形貌.观察前对样 品 进 行 喷 金 ( HITACHI E⁃1010 IonSputtering device, Hitachi, Japan) 来提高样品导电性. 采用SEM⁃EDS( S⁃3000N, Hitachi, Japan) 进行膜表面元素组成分析,采用 EDS 谱图扫描元素分布.采用红外光谱( FTIR) 仪( Nicolet iS10, Thermo Scientific,USA)表征污染膜及膜垢的有机组成.
                      3  结果与讨论(Results and discussion)
                      3.1  系统运行效果
                       3.1.1  过程水质分析 如图 2 所示,不同来源的原水水质差异显著,MTO 废水由甲醇制烯烃技术后产生(Li et al., 2021) ,汽化废水由固定床技术( BGL粉煤渣气化技术)后产生(Xiong et al., 2017) ;甲醇制烯烃(MTO) 废水有机物含量高,盐含量低;汽化废水盐、NH+4⁃N、有机物浓度都较高,且氧化还原电位(ORP)为-342.8 mV,还原性较高;而混合废水呈弱碱性,电导率为( 4. 51 ± 0. 47) mS·cm-1,NH+4⁃N、COD、TOC 浓度分别为( 137. 90 ± 74. 18) 、 ( 854. 00 ±524.67)和(55.16±6.69) mg·L-1 ,还原性较高,有机物含量较高,同时测出混合废水浊度为 1595 NTU,悬浮物浓度较高.在生化处理过程中,厌氧和好氧池中 pH 呈中性,电导率为(3.30±0.67) ~ (3.40±0.67) mS·cm-1 ,COD、TOC 和 NH+4⁃N 显 著 下 降, 在 A 池 COD 和NH+4⁃N 分别 为 ( 136. 00 ± 96. 17 ) 和 ( 4. 60 ± 7. 34 )mg·L-1,O 池 中 COD 和 NH+4⁃N 分 别 为 ( 61. 00 ±43.13)和( 4. 90 ± 1. 75) mg·L-1. A 池呈显著的还原性,ORP 为-268 mV,O 池因为曝气 ORP 显著上升, 为-51.3 mV.生化出水 pH 为 7. 91 ± 0. 44,呈弱氧化性,NH+4⁃N 去 除 率 高 于 99. 71%, COD 去 除 率 为94.40%,浊度测出为 5.15 NTU,基本去除了悬浮物,生化过程显示出了很好的脱氮与有机物去除性能.

 
                        如图 3 所示,在一段 RO 过程中,高密池中由于混凝剂的投加,电导率略有升高,呈弱还原性,COD略有降低,这与其他研究中混凝可去除有机物的结果一致(郑利兵等, 2020c).UF 过程有效地去除了悬浮物及胶体等 ( Ma et al., 2021 ) , 出水浊度为0.137 NTU;同时,COD 也得到了部分去除.UF 产水为一段 RO 进 水, 经 RO 处 理 后, 出 水 电 导 率 为(0.192±0.030) mS·cm-1 ,脱盐率为 94.16%,COD 为(14.00±1.41) mg·L-1 ,去除率为 68.2%,此出水达到再生水用作工业用水的水质标准( GB / T 19923—2005) ,即已达到水回用标准( COD≤60 mg·L-1).RO 浓水中有机物、NH+4⁃N、盐类都显著得到浓缩,呈弱碱性.
                       如图 4 所示,二段 RO 过程中,钠床处理主要通过钠离子交换来去除盐离子,一段 RO 浓水经过钠床处理后 COD 降低,氧化性显著下降,但 pH 和电导略升高,主要原因是由于钠离子交换.进一步采用弱酸树脂进行脱盐,进一步去除水中硬度,即有效去除 Ca、Mg 等( Ma et al., 2021) ,电导略上升,但ORP 显著下降,COD 显著升高.经过脱碳过程脱除水中 CO2 ,pH 显著下降,水质呈强氧化性,COD 略有下降.UF 处理后,水质进一步稳定,基本无变化.二段 RO 产水电导率为(0.423±0.400) mS·cm-1 ,脱盐率为 96.16%,产水 COD 为( 79.0± 49.5) mg·L-1 ,去除率可达 87.4%.RO 产水和浓水中 ORP 较低,呈弱氧 化 性, RO 浓 水 中 电 导 率 为 ( 52. 60 ± 5. 44 )mS·cm-1,COD 为(1181.00±234.05) mg·L-1 .其后采用强酸树脂进一步保障工艺出水的稳定性,产水电导率为(0.42 ± 0.40) mS·cm-1,COD 为( 17. 0 ± 0. 7)mg·L-1 ,达到工业水回用标准(COD≤60 mg·L-1).整体而言,此厂区污水进水水质波动较大,且水质复杂,而预处理和调节过程可以基本保障混合废水的水质稳定.生化过程运行效果较好,可实现有效的脱氮和有机物去除,其稳定运行效果保障了膜过程的运行,UF 基本可以保障 RO 进水水质稳定,离子交换树脂进一步保障产水的脱盐率,实现水回用.但对膜系统而言,主要的有机物去除和脱盐负荷都集中在 RO 阶段;HERO 过程虽然通过离子交换树脂等过程实现了硬度和碱度的预处理,但整体含盐量通过两段膜过程后仍较高,存在潜在的结垢和盐沉积风险.                  
                      原标题:煤化工废水反渗透处理系统的运行效果及膜污染分析
                      原作者:李晨璐,郭雅妮,李玉林 ,杨继广,康赛 ,郑利兵魏源送