您好,欢迎访问济南乾来环保技术有限公司的网站,真诚为您服务!

济南乾来环保技术有限公司

破乳剂 除油剂 脱色剂 COD去除剂 重金属捕集剂 膜防污堵剂 混凝剂 絮凝剂

咨询服务电话:

13793114545

热门搜索关键词:
新闻资讯
低温蒸发技术处理焦化厂蒸氨废水的工程试验研究
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-06-27 09:27:08 浏览次数:
作者:乔树峰 1,王培功 2 (1.迁安中化煤化工有限责任公司,河北 迁安 064400; 2.北京今大禹环境技术股份有限公司,北京 100195)

摘 要 以焦化厂蒸氨废水为研究对象,针对其采用常规方法处理效果不佳的问题,研发并试验了低温蒸发 技术处理蒸氨废水,考察了装置的产水回收率和能耗。结果表明:低温蒸发装置能够充分利用废水余热,产水回收 率达 70%,处理蒸氨废水所需能耗约 28 kWh/m3 。装置连续运行产水量稳定,受环境温湿度、蒸氨废水进液量和温度 影响较小,产水中 TDS、COD 分别下降约 90%和 49%,其他有害成分和水温也均降低,为下步生化处理提供了有利条件。 关键词 蒸氨废水,低温蒸发,产水回收率,能耗

焦化企业的蒸氨废水具有成分复杂、盐分、色度 和有毒有害物质含量高等特点,是较难处理的工业废 水。目前焦化企业蒸氨废水常用的处理方法有芬顿氧 化法[1]和微生物法[2-3]等,存在的主要问题是:一方面处 理后的废水中 S、C、N 等含量仍然较高;另一方面由于 废水含盐量高,活性污泥很容易受到高盐度的影响,出 现活性大幅降低的现象,对后续深度处理工艺产生一 定的影响;再一方面蒸氨废水温度较高,需要进行有效 降温,才能保证生化系统活性污泥的生长需要,且蒸 氨废水中的余热未能得到充分利用,造成能源浪费。 北京今大禹环境技术股份有限公司研发了低温蒸 发处理蒸氨废水的技术,并在迁安中化煤化工有限责 任公司(简称迁安中化)进行了中试试验,考察了装置 的产水回收率、设备能耗以及环境温湿度、蒸氨废水进 液量和温度等因素对装置产水量的影响,现介绍如下。

1 低温蒸发技术原理 低温蒸发技术主要利用空气的增湿 - 减湿原理, 即一定温度的液体与一定温度的空气逆流接触,液体 降温的同时将热量直接传递给空气,空气温度增加的 同时湿度增加,导致液体水分减少,从而实现液体浓 缩过程。热湿空气在冷凝器中与低于露点的冷介质接 触,热湿空气降温的同时,空气中水分转变为冷凝水 排出,除湿后的低温空气经预热升温后,返回加湿器 重复上述过程。该技术充分利用蒸氨废水余热,有效 降低废水中的盐分和 COD,为蒸氨废水的后续处理及 废水深度处理创造条件。

2 试 验

2.1 试验仪器 试验仪器:电导率仪,pH 计,上海仪电科学仪器 股份有限公司;紫外可见分光光度计,美国瓦里安公 司;电热鼓风干燥箱,上海昕仪仪器仪表有限公司。
2.2 试验用废水 试验用蒸氨废水来自迁安中化公司,其主要成分 如表 1 所示。

2.3 工艺流程 低温蒸发中试工艺流程示意图见图 1。一定温度 的蒸氨废水经泵提升后,进入第一效加湿器与热空气 进行逆流接触,传质传热,之后热湿空气进入第一效 减湿器冷凝产生冷凝水,即第一效产水,减温减湿后 的空气返回第一效加湿器循环利用;出第一效加湿器 的蒸氨废水进入第二效加湿器与热空气进行逆流接 触,传质传热,之后热湿空气进入第二效减湿器冷凝 产生冷凝水,即第二效产水,减温减湿后的空气返回 第二效加湿器循环利用;出第二效加湿器的蒸氨废水 进入第三效加湿器与室温空气进行逆流接触,传质传 热,之后热湿空气外排至废气回收系统,出第三效加 湿器的蒸氨废水浓缩液返回至炼焦工艺单元,第一效 和第二效产水混合后去厂区生化处理。

2.4 测定内容

2.4.1 产水回收率和能耗测定 打开蒸氨废水进水调节阀,调节入第一效加湿器 的蒸氨废水流量为 Q1,m3 /h;分别启动各循环泵、风机 以及热泵机组,记录此时总电能表起始读数为 W1,kWh; 分别记录第一效和第二效产水量为 Q2 和 Q3,m3 /h;当 设备连续运行约 t 小时后,观察此时总电能表读数为 W2,kWh。
2.4.2 不同因素与产水量的关系 为了明确环境温湿度、蒸氨废水进水温度和流量 等参数变化与装置产水量的关系,进一步考察装置运 行的稳定性,在现场进行了为期 31 d 的装置连续运 行考核。详细监测并记录了 2018 年 11 月 20 日—12 月 20 日环境的温度和湿度以及装置的进水温度、流 量和产水量。 2.5 数据处理方法 产水回收率(η)和能耗(E)分别依据式(1)和式 (2)计算:

3 结果与讨论 3.1 产水回收率和能耗 低温蒸发装置产水回收率和能耗见表 2,低温蒸 发装置总产水水质见表 3。由表 2 可知,低温蒸发装 置的产水回收率可达 70%,处理蒸氨废水所需能耗约 28 kWh/m3 。由表 3 可知,装置产水中 TDS 和 COD 质量 浓度分别为 387 mg/L 和 2 800 mg/L,分别较蒸氨废水 原水下降约 90%和 49%。因此,低温蒸发技术能够有效 脱除蒸氨废水中盐分和 COD,同时产水其他有害成分 含量和温度也均降低,为下步生化处理及深度脱盐处 理提供了有利条件。
3.2 不同因素与产水量的关系 2018 年 11 月 20 日—12 月 20 日,检测了环境温 湿度、蒸氨废水进液量和进液温度及第一效、第二效 产水量,分析了不同因素与产水量的关系,结果见图 2。由图 2(a)可知,当地大气环境温度在试验期内呈 现波动趋势,最高温度约 17 ℃,最低温度约 -8 ℃;湿 度呈现波动趋势,变化范围是 10%~80%。由图 2(b)可 知,每日进装置的蒸氨废水量较稳定,维持在 500 L/h 左右。由图 2(c)可知,每日进装置的蒸氨废水温度呈 现波动趋势,基本变化不大,维持在 62 ℃。由图 2(d) 可知,装置刚运行 2 d 时,第一效产水量基本维持在 200 L/h~210 L/h,第二效产水量基本维持在 180 L/h~ 200 L/h,之后的时间内,每日第一效产水量和第二效 产水量均呈现波动趋势,波动趋势基本一致,第一效 产水量基本维持在 180 L/h,第二效产水量基本维持 在 170 L/h。究其原因,装置刚运行后,受蒸氨废水污染物污染程度较轻,尤其是第一效冷凝器中冷凝管传 热性能较好,热湿空气在冷凝器中冷凝产生较多的冷 凝水,之后随着冷凝管受污染程度加重,传热性能变 差,冷凝器不能及时冷凝热湿空气中更多水分,导致 产水量有所降低。综合上述分析可知,低温蒸发装置 产水量较为稳定,受环境温湿度、蒸氨废水进液量和 温度的波动影响较小。
4 结 论 4.1 低温蒸发装置的产水回收率为 70%,处理蒸氨废 水所需能耗约 28 kWh/m3 。

4.2 低温蒸发装置产水量较为稳定,受环境温湿度、 蒸氨废水进液量和温度的波动影响较小。

4.3 低温蒸发技术能够有效处理蒸氨废水,充分利 用废水余热,装置产水中 TDS、COD、其他有害成分含 量和温度均降低,为下步生化处理及深度脱盐处理提 供了有利条件。