4.对策实施
(1)针对预处理工况异常,采取措施:优化预处理调节罐、气浮操作①现状。2014年上半年,尤其是五月上旬,上游装置切水带油泥,来水COD、油含量均存在不同程度的超标现象,这也对含油预处理工况的优化调整提出了更高的要求。同时调节罐、气浮池底泥较多,出水悬浮物浓度较高。
②措施。由于检验中心每日8时、17时两个时段对含油调节罐进行采样分析,通过对分析数据进行有效抄录,一旦发生水质异常,及时进行来水分流,确保预处理工况稳定。
2014年7月制定的调节罐、气浮池底泥排放措施:每天早班对调节罐底泥进行排放,中夜班对气浮池底泥进行排放,预处理工况得到有效改善。
③小结:通过对预处理工况进行调整,含油生化进水水质,尤其是油含量、悬浮物浓度均达到工艺指标以下,进而满足生化系统进水要求。
(2)针对活性炭投加量偏低,采取措施:调整活性炭投加量
①现状。活性炭投加机由于兼顾含油、含油生化系统粉末炭投加,含油生化池的投加亟需通过新的合理的投加比进行调整。投加机运行方面,西门子设置了“湿锥高报”的保护措施,防止杂物堵塞投加机。由于“湿锥高报”过于灵敏,假报现象比较普遍,“湿锥高报”一旦报警,活性炭投加机就会停止工作,进而导致活性炭投加量的不足。同时由于“湿锥高报”必须手动解除,每次解除时须清空料斗内约1吨的活性炭,频繁假报造成每月约15吨活性炭的浪费。
②措施。2014年9月初,我们对物供现场的活性炭罐车装车进行实地勘察,发现原料炭需要通过过滤,后方才进入罐车,因此罐车内活性炭杂质非常少,所以在征询西门子以及电仪部的意见,我们将“湿锥高报”灵敏度降低。
实施后活性炭投加机运行过程中未发生“假报”现象,大幅提高了活性炭投加机长周期运行的时间。与此同时,根据处理水量和污染物浓度,对活性炭投加浓度进行了调整。
考虑到新鲜炭的成本,当活性炭的投加浓度为55mg/L时,COD的去除率达到91.12%,略大于目标值。按照每小时投加机90kg投加量,以及进水水质负荷计算,含油系列每日需要投加8~14小时。
③小结:通过调整活性炭投加机的运行,在确保该设备长周期正常运行的前提下,含油生化系统活性炭投加浓度调整为55mg/L,确保含油生化出水COD平稳。
(3)对污泥营养不足,采取措施:调整含油生化磷盐投加量及方法
①现状。磷盐池出口连通,对含油A/B池投加量是均等的,但因A/B池设计原因,两池过水量有较大差异,从而造成C、N、P比例失衡,单池营养不足,生物降解性能降低。PH值偏高或偏低会影响水中氨氮的降解效率,从而影响到COD的降解。
②措施。调整磷盐的投加方式和方法。针对单池投加量不足,我们在磷盐池出口连通之间增设隔断阀,分别对各池进行计算配比药剂量。同时根据西门子公司提供的C:N:P=100:2.5:0.25的比例,要求岗位严格按此比例计算投加。
考虑到冬季磷盐加药管线出现堵塞现象,在计量泵出口安装隔断阀,并接入蒸汽线。
③小结:磷盐的稳定投加,有效保障了生物降解所需的营养物质,进而确保了生物降解效率。
5.效果检查
下半年对策陆续实施后,为了验证对策实施的效果,随机抽查11月25日~12月24日的含油生化COD去除率数据:
对11月25日~12月24日的含油生化COD去除率统计结果进行分析:
N = 30,=96.69, =87.11, =93.04, = 2.1662由抽查统计结果可看出,整改以后,COD去除率得到了较好的提升,随机抽取的数据统计显示:含油生化COD去除率均值达93.04%,达到了预期的目标。
6.结语
进一步提高含油生化COD去除率,减少了出水污染物的排放,整体提升了含油出水的水质,保证出水达标,带来的社会效益是不可估量的。在这个越来越注重环保的新时代,化工企业外排污水污染物指标必定会越来越严格,在保证出水水质的同时,不断思索,进一步提高出水水质,才能保证企业环保工作永远走在前端。
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