摘要:为提高安庆石化新区污水处理场含油系列的出水水质,结合安庆石化新区污水处理场运行数据,对影响污水处理场出水水质的各种因素进行分析,最终发现可以通过源头控制的方式,有效的保障污泥营养,通过活性炭投加量来提高污水处理场含油系列PACT生化池的COD去除率,从而提高含油系列出水水质。
关键词:工业废水处理;粉末活性炭;活性污泥法
1.装置简介
2013年8月,安庆石化炼油新区污水处理场正式建成投运,总设计处理量为1200m3/h,其中含油污水处理场系列处理规模为600m3/h,含盐污水处理场系列处理规模为600m3/h。
含油PACT生化系统主要处理的是:由预处理除油后的污水。自2013年8月份开工以来,污水处理场运用西门子PACT工艺,在传统活性污泥法工艺的基础上,向水中投加粉末活性炭,并利用粉末活性炭的强吸附功能,提高水中污染物的降解效率,将污水中的有机污染物转化成CO2和H2O;有机氮、氨氮转化成硝酸盐氮。
2.现状调查
新区污水处理场开工至今,含油系列生化工况不稳定问题始终存在,如何提高含油生化COD去除率,保证出水水质是2014年首要课题。
首先统计了2013年9月-2014年2月期间含油生化COD去除率数据,月平均值为87.32%,最大值93.75%,最小值82.55%目前,含油生化进水COD上限为600mg/L,生化出水COD上限为60mg/L,COD去除率须达到90%=(600-60)/ 6 0 0 。考虑到极端进水情况, 要想保证良好的出水水质,COD去除率应达到90%。因此设定目标为:将含油生化COD去除率均值提高为≥90%。
3.原因确认
(1)原因分析
按照人、机、料、法、环、测六大因素进行分析,整理出以下9个可能的影响因素并逐一分析:
①不熟悉操作规程。分析:开工前,对全员进行了近一年的培训,培训考核的合格率为100%,即可以认定全员都已掌握了污水处理场操作规程,并能熟练操作。因此不熟悉操作规程非主要影响因素。
②无考核制度。分析:A.新区污水处理场遵循上级部门下发的文件,以及作业区制定的考核制度,如《公用工程部管理制度汇编》、《污水处理场经济责任制管理考核细则》等。同时,各班组都制定了全班组经济责任制考核实施细则。B.查阅2014年度作业区执行的《经济责任制管理考核办法》,以及对班组人员的考核记录表。各项制度建全,考核落实。因此无考核制度非主要影响因素。
③PAM加药量不足。分析:由于PAM药剂较为粘稠,PAM加药泵的泵体及出口管线易堵塞,进而导致PAM加药量不足。因此前已进行整改,加大维护保养力度,同时督促操作人员及时清理过滤器,基本能够保证加药泵正常投用。因此PAM加药量不足非主要影响因素。
④活性炭投加量不足。查询2013年9月至2014年2月活性炭投加机运行记录本,我们能够发现:由于假报及故障等原因,活性炭投加机每周至少停止投药三到四次;此外,由于解除假报和故障检修需要花费大量时间,进而导致活性炭投加量大大降低。
活性炭吸附是PACT生化去除COD的主要方法之一,活性炭投加机的假报和故障,不仅造成了活性炭的大量浪费,同时也导致污水中活性炭投加的不足。生化池内的炭泥比达不到工艺要求,进而大大削弱了COD的吸附和降解功能。因此活性炭投加量不足为主要影响因素。
⑤高COD、高氨氮冲击。分析:通过2013年9月至2014年2月工艺台帐,统计含油系列生化进出水COD均值。2013年9月至2014年2月期间,含油系列来水的水质波动较大,部分超标污水经预处理之后,严重影响预处理工况。同时由于预处理设备故障率高,一旦出水带油或者悬浮物浓度较高,都会破坏生化系统的稳定。因此高COD、高氨氮冲击为主要影响因素。
⑥排泥量不足。分析:生化池排泥量不足会造成生化池内大量死泥滞留,严重影响池内污泥的代谢,进而导致新鲜污泥生长受到抑制,破坏污泥活性。
利用WAR系统处理生化池排泥,如果无法保证WAR系统的稳定性,生化池允许排泥量将会大大降低。针对这一情况,早在2013年便成立了WAR系统专题公关小组,经过一年多的公关,WAR装置运行时间得到延长,排泥量较去年有了明显提高,澄清池出水也未见大量飘泥,排泥量不足的问题基本得到解决。因此排泥量不足为非主要影响因素。
⑦分析方法不适。检验中心员工均有10年以上的工作经历,高级工比例占100%。化验方法均根据国家标准执行。因此分析方法不适为非主要影响因素。
小结:影响COD去除率的主要因素分别为预处理工况异常、活性炭投加量偏低、污泥营养不足。
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