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化学原料药生产废水处理工程实例
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-06-23 14:41:33 浏览次数:
                摘要: 针对化学原料药生产废水成分复杂、 废水种类多、 可生化性差、 具有生物毒性的特点, 首先根据浓度高低进行分质预处理, 对高浓度废水采用气浮-铁碳微电解-混凝沉淀工艺进行预处理后, 再与低浓度废水混合采 用预酸化-ABR-AO 工艺进行处理, 介绍了该工程的处理工艺流程、 主要设计参数及运行效果。 调试运行结果表 明, 对 COD、 BOD5、 NH3-N 的去除率分别为 91.5%、 93.4%、 52%, 出水水质达到 GB 8978—1996《污水综合排放标准》三级排放标准后, 排入工业园区废水处理厂进一步处理。
                 关键词: 制药废水; 气浮; 铁碳微电解; 混凝沉淀; ABR; AO
                   成都某药业公司新建生产基地, 配套建设废水 处理设施。 该企业主要生产盐酸舍曲林、 盐酸西替 利嗪、 氯雷他定及其他化学原料药, 产品包括片 剂、 胶囊剂、 颗粒剂、 小容量注射剂、 口服溶液剂 等, 废水来源包括生产废水和员工生活废水。 该类 废水成分复杂、 可生化性差、 具有生物毒性, 对常 规生物处理单元易形成抑制作用, 采用传统物化处理技术和生物处理技术很难去除。本工程拟对产生的高低浓度废水清污分流, 对高浓度废水进行高级氧化预处理, 再与其他较低浓度废水混合后进 一步生化+深度处理, 使出水达标排放。
                1 设计水质、 水量
                该化学原料药生产反应釜一次、 二次清洗废水 属于高浓度废水, 含有甲醇、 乙酸乙酯、 乙酸叔丁酯等成分, 可生化性较差, 对微生物具有一定毒 性。 低浓度废水来源主要是其他清洗水等, 浓度较 低, 可生化性较好。 本工程拟对产生的高、 低浓度废水清污分流, 分质处理, 先对高浓度废水进行预处理, 再与其他低浓度废水混合后进一步生化处理, 使出水达到 GB 8978—1996《污水综合排放标准》三级标准后, 排入园区市政污水管网。 设计水 量为 250 m3 / d, 设计进出水水质如表 1 所示。
               2 工艺选择及设计
               2.1 工艺选择
               该化学合成制药类废水具有成分复杂、 浓度高、 可生化性差等特点, 属于难降解的高浓度有机废水, 是我国工业废水治理的难点。 目前, 国内处 理该类废水主要采用高、 低浓度废水分流处理, 预 处理-两级生化为主, 根据水质的不同, 针对性地 采用预处理工艺, 并强化生物反应条件, 能够取得 良好的处理效果。 微电解作为生化前端的预处理工 艺,目前已广泛应用于工业废水的处理。 研究表 明, 通过微电解可以明显提高废水的可生化性, 有 利于后续生化处理。本项目中, 高浓度废水先经 过气浮-微电解-混凝沉淀处理后, 与低浓度废水 混合, 再经生化处理。 混合后的废水由于可生化性较好, 采用高效厌氧-AO 工艺可实现处理后稳定 达标排放。
                     2.2 工艺流程 
                    高浓度废水经格栅拦截杂质、 调节池均质后, 用泵提升进入气浮-微电解-混凝沉淀预处理系统, 破坏难降解有机污染物的分子结构, 从而提高废水 可生化性和达到“解毒”的目的。 然后进入综合调节 池, 在综合调节池内与低浓度生产废水混合均匀 后, 提升进入预酸化池, 通过兼性菌的水解、 酸化作用进一步提高废水可生化性。 酸化池出水进入ABR 厌氧池, 在厌氧微生物作用下, 分解废水中的有机物, 出水自流进入 AO 生化池, 通过好氧微生物和兼氧微生物降解有机物, 并通过硝化液回流进行反硝化脱氮, 去除氨氮, 出水经二沉池泥水分离后可达标排放。 其中, 当二沉池出水跑泥时, 强 化沉淀池作为保障措施。 系统产生的污泥排入污泥 储池内, 经叠螺式污泥脱水机脱水后外运处置。 废 水处理工艺流程见图 1。
                  2.3 主要构筑物设计参数
                (1) 高浓度调节池。 格栅与调节池合建, 全地 下钢砼+玻璃钢防腐, 1 座, 尺寸为 7.20 m × 4.70m × 5.00 m, 有效容积为 100 m3。 配套提升泵 2 台; 电磁流量计 1 套; 人工格栅 1 台, 栅距为 5 mm, 不锈钢材质。 为减轻后续工艺的冲击负荷, 避免调 节池淤积, 调节池底部布置穿孔曝气管, 曝气强度 为 1.5 m3  / (m2·h)。
                 (2) 高浓度预处理系统。 设计水量为 2 m3 / h, 预处理系统包括气浮机、 微电解罐、 混凝沉淀设备及配套加药系统。 配套组合气浮机 1 台, 型号 GF-3, 处理量为 2 ~ 3 m3 / h, 溶气水量为 0.5 ~ 1.0 m3 / h, 总功率为 1.67 kW; 微电解反应罐 1 套, 尺寸为φ 2.20 m × 3.00 m, HRT 为 4 h, 微电解专用填 料 7 t, 规格为φ 14 ~18 mm; 混凝沉淀反应器 1 套, 尺寸为 3.00 m × 2.20 m × 3.00 m, 包括 pH 值 调节、 絮凝反 应及 沉淀区 , 表面 负荷为 0.8 m3 / (m2·h); 加药装置 4 套, 型号 JY-300, 分别投加 酸、 碱、 PAC、 PAM。 
                 (3) 综合调节池。 全地下钢砼+玻璃钢防腐, 1 座, 尺寸为 19.90 m × 8.50 m × 6.00 m, 有效容积 为 400 m3。 配套提升泵 2 台; 电磁流量计 1 套; 自 动格栅 1 台, 型号 HG-900, 渠宽为 1 000 mm, 栅 齿间隙为 10 mm, 格栅安装倾角为 75°, 电机功率为 1.1 kW。 为减轻后续工艺的冲击负荷, 避免调 节池淤积, 调节池底部布置穿孔曝气管, 曝气强度 为 1.5 m3 / (m2·h)。
                (4) 预酸化池。 设计流量为 12.5 m3 / h, 停留时间为 9 h, 尺寸为 7.40 m × 3.40 m × 5.00 m, 有效 容积为 112.5 m3, 半地埋钢砼结构。 配套生物组合填料 75 m3, 规格为φ 150 mm × 3 000 mm; 底部布水系统 1 套; 排泥系统 1 套。
                 (5) ABR 厌氧池。 设计流量为 12.5 m3 / h, 停留时间为 27 h, 尺寸为 10.20 m × 7.40 m × 5.00 m, 有 效容积为 340 m3, COD 容积负荷为 2.4 kg[COD] / (m3·d), 污泥浓度为 7.0 ~ 7.5 g / L。 配套生物组合填料 156 m3, 规格为φ 150 mm × 3 000 mm; 在线pH 检测仪 1 套; 碱度加药系统 1 套。 
                 (6) AO 池。 缺氧池 1 座, 尺寸为 3.80 m × 7.40m × 5.00 m; 好氧池 2 座, 尺寸为 3.80 m × 7.40 m ×5.00 m, 污泥浓度为 3.5 ~ 4.0 g / L; 容积负荷为 0.9kg[COD] / (m3·d), 设计流量为 12.5 m3 / h, 停留时间分别为 8 h 和 20 h, 总有效容积为 350 m3。 配套微孔曝气盘 182 套, 215 型; 组合填料 250 m3, 规 格为 φ 150 mm × 2 500 mm; 变频罗茨鼓风机 2 台, 1 用 1 备; 混合液回流泵 2 台, 1 用 1 备; DO 在 线监测仪 2 套。 
                (7) 二 沉 池 。 竖 流 式 , 表 面 负 荷 为 0.8 m3 / (m2·h), 尺寸为 7.40 m × 3.00 m × 5.00 m, 沉淀时 间为 2 h。 配套污泥泵 2 台。 
                (8) 强化沉淀池。 竖流式, 表面负荷为 1.0m3 / (m2·h), 尺寸为 3.50 m × 3.50 m × 5.00 m, 沉淀时间为 1.5 h; 配套 絮凝剂 加药系 统 1 套 , 型号JY-300; 污泥泵 1 台, 与二沉池污泥泵互为备用。 
                 3 运行效果及成本分析
                 3.1 运行效果
                  该工程自调试运行 3 个月以来, 处理效果稳 定, 出水水质均能达到 GB 8978—1996 三级排放标 准, 运行出水监测数据见表 2。 其中 , 对 COD、BOD5、 NH3-N 去除率分别为 91.5%、 93.4%、 52%。
                  3.2 成本分析 
                   该 工 程 总 投 资 465.31 万 元 , 其 中 土 建 投 资165.31 万元, 设备投资 243.15 万元, 电气及其他间接投资 56.85 万元。 高浓度预处理段处理成本约2.34 元 / m3, 包括动力费约 1.38 元 / m3, 药剂费约0.76 元 / m3, 微电解 填料 耗损折 算约 0.20 元 / m3。 综合废水处理段处理成本约 0.91 元 / m3, 包括动力 费约 0.74 元 / m3, 药剂费约 0.17 元 / m3。 人工费约1.20 元 / m3。 综上, 该工程运行费用约 4.45 元 / m3。
                 4 结语
                 采用气浮-铁碳微电解-混凝沉淀预处理高浓 度化学原料药制药废水, m(BOD5) / m(COD)值从0.13 上升至 0.31, 提高了该类废水的可生化性。 高浓度废水经预处理后混合低浓度废水进行综合处理, 采用的预处理-ABR-AO 工艺运行稳定, 处理效果好。 系统对 COD、 BOD5、 NH3-N 的去除率分 别为 91.5%、 93.4%、 52%, 其余各项指标均能满 足 GB 8978—1996 三级排放标准, 整个工艺操作 管理简单方便。
                原标题:化学原料药生产废水处理工程实例
                原作者:雷弢 , 陈方方 , 王超