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芬顿-流化床技术在废纸造纸 废水深度处理上的应用
来源:济南乾来环保技术有限公司 发布时间:2022-07-05 09:20:39 浏览次数:
作者:郑 利 郑鹏飞 郑 翔 胡圣迪 王祥勇 (中国海诚工程科技股份有限公司,上海 200031)   

摘要:废纸造纸废水经二级生化处理后出水 COD仍然在100~130mg/L,色度(Pt-Co)在95~ 120度。项目采用芬顿-流化床工艺处理二沉池出水,设计水力设计负荷取值为35.8m3/(m2·h), 经三沉池沉淀后 COD可降至35~45mg/L,色度(Pt-Co)降到25度以下,满足当地环保排放要求。 该深度处理工艺具有运行稳定、药耗低、污泥产量低等显著特点。

关键词:废纸造纸废水;深度处理;芬顿-流化床;低药耗

 以废纸为原料的制浆造纸废水经二级生化处理 后,二沉出水还残留一部分木质素及其衍生物的降 解产物,导致出水色度和有机物浓度还是很高,后续 必须设置深度处理,才能保证最后出水各项污染物 排放值达到当地环保排放指标要求。

1 项目概况 项目位于越南某工业园区,以美废(美国废 纸) 为主要原料辅以当地废纸生产瓦楞箱板纸。厂内自备废水处理站,接纳厂区生产废水、生活污水以及受 污染的初期雨水。配合生产项目的分期实施规划, 废水处理站的规模为2万 m3/d,分成两条独立的处 理线,可单独运行或并列运行。整体处理工艺为 弧 形筛-冷却塔-调节/酸化池-厌氧-好氧-深度 处理。本文重点介绍以芬顿-流化床为基础的深度 处理工艺。

2 进、出水水质 业主对各个处理工段的污染物去除率都有明确 要求。根据此要求,设计时预估二沉池出水水质 如 表1所示。最后出水排放值按照项目环评报告要求 执行,具体水质参数见表1。

3 深度处理工艺

3.1 工艺选择 废纸造 纸 废 水 经 过 预 处 理+厌 氧+ 好 氧 处 理 后,二 沉 池 出 水 的 COD 仍 然 保 持 在 100 ~ 130mg/L,即使延长 好 氧 生 物 处 理 时 间 长,对 出 水 COD浓度降低也非常有限,最 终 出 水 COD 浓 度 达 不到低于50mg/L。故设置深度处理单元。臭氧氧 化由于其氧源制备的复杂、运行成本高以及臭氧对 有机物的选择性,导致其在造纸废水的应用上受到 限制。芬顿强氧化技术已逐渐成为该类工业废水的 深度处理主流工艺。 芬顿反应 产 生 的 羟 基 自 由 基(·OH)通 过 破 坏 难降解有机物的结构,从而实现氧化分解有机物,同 时降低色度。芬顿-流化床是芬顿氧化技术的第四 代产品,其氧化反应所产生的三价铁大部份得以结晶 (·FeOOH)在内部载体石英砂表面上,·FeOOH 也是 很好的催化剂,使得Fe2+ 的投加量大幅度降低,因此 芬顿-流化床是一项结合了同相化学氧化(Fenton 法)、异相化学氧化(H2O2/FeOOH)、流体化 床 结 晶 及FeOOH 的还原溶解等功能的技术,很大程度上降 低了Fe2+ 催化剂的加药量,对水质波动适应好、污泥 产生量小等优点,因此受到外资或大型造纸企业的青 睐,成为造纸行业低浓度难降解有机废水的主流深度 处理工艺。在芬顿-流化床工艺中,Fe2+ 的投加量约 为传统芬顿工艺的40%~50%。

3.2 工艺流程 芬顿-流化床深度处理工艺流程如图1所示。
二沉池出水在中间水池进 行 pH 池 的 预 调 节 (预调后pH 维持在 5.5左右),然后经 泵 提 升 至 芬 顿-流化床底部配水系统。在上部不同的分隔槽内 投加27.5%的 H2O2 溶液和5%的 FeSO4 溶液(以 Fe2+ 计)。芬顿-流化床配置 FeSO4 溶 液 和 H2O2 溶液的内循环泵,由上部相应分隔槽内抽出,由底部 送入相应的配水系统内,与进水在不同高度进行混 合及反应。进水流量及循环泵流量维持床内水流上 升流速在35~40m/h,维持载体的流化。 芬顿-流 化 床 内 设 有 pH,控 制 FeSO4 的 投 加 量,维持流化床内废水反应pH 在3.5~3.8,出水溢 流,依次经过至pH 调节池、脱气池、絮凝池。絮凝池 之后废水流入三沉池进行泥水分离。泥密度大,下沉 入池底被抽走;水密度小,上溢至出水堰排至放流池。 放流池出水达标后排放。 芬顿-流化床内在不同高度设置有取样口,用 来检测内部载体膨胀情况,以便于控制排泥周期。 三沉池产生的污泥进入废水站的污泥脱水系统 集中处理。

深度处理单元分为2套,可独立运行,单套设计 处理能力为1万 m3/d。 4 主要处理设施及设计参数 (1)中 间 水 池。1 座,尺 寸 8.0 m×7.0 m× 4.8m,有效水深4.2m,混凝土结构,FRP内防腐。 内设立式 不 锈 钢 浆 叶 型 搅 拌 机 1 台,前 端 设 栅 缝 2mm的转鼓式格栅1套。格栅主要功能:拦截大的 漂浮物,防止堵塞流化床配水系统。中间水池主 要 功能:投加浓硫酸,进行pH 的初调节。 (2)芬顿-流化床。2套,3.85m×12.9m, 钢制设备,不锈钢 SS316L 材质+内防腐。每套内 含分配板及支撑件、配水系统及支持件、固液分离装 置。每 套 流 化 床 内 装 填 50t 石 英 砂 (粒 径 ~ 0.5mm)。水力停留时间:20min。 (3)pH 中和池。2座,每座分2格,每个系列和 一套流 化 床 相 对 应。每 格 尺 寸3.2 m×3.35 m× 4.0m,有效水深3.5m,混凝土结构,FRP内防腐。 每格内 设 穿 孔 管,空 气 搅 拌 混 合。水 力 停 留 时 间 10min。 (4)脱 气 池。2 座,每 座 分 2 格,每 格 尺 寸 3.2m×3.35m×4.0 m,有 效 水 深3.5 m,全 地 上 式钢筋 混 凝 土 结 构,FRP 内 防 腐。每 格 内 设 穿 孔 管,空气搅拌脱气。水力停留时间10min。 (5)絮 凝 池。2 座,每 座 分 2 格,每 格 尺 寸 3.2m×3.35m×4.0 m,有 效 水 深3.5 m,混 凝 土 结构,FRP 内 防 腐。第 1 个 格 内 设 穿 孔 管 曝 气 搅 拌,第2个格内设机械搅拌,促进絮体的形成。水力 停留时间10min。 (6)三沉池。2座,28m×4.5m(直边高度), 混凝土结构。内设周边驱动全桥式刮泥机,水下 部 分材质SS304,水上部分材质为碳钢防腐。刮 泥 机 设过扭矩及限位开关的电气和机械双重保护。 (7)放 流 水 池。1 座,混 凝 土 结 构,池 体 尺 寸 3.2m×3.35m×4.5m,有效水深4.0m。 (8)FeSO4 溶 解 池。2座,混 凝 土 结 构,每 座 尺 寸5.0m×5.0m×5.5m,有效水深5.0m,FRP内 防腐。配置浓度5.0%(以 Fe2+ 计。)

5 运行及效果分析

5.1 运行及维护 芬顿-流化床的运行维护,有以下几 点 需 要 特 别注意: (1)由于 内 部 有 石 英 砂 载 体,为 保 持 载 体 的 流 化,要求回流泵一直保持在运行状态。为此,项目专 门设置了柴油发电机应急供电,其中包括对流化床 回流泵的应急供电。 (2)正常设备维护保养时,应先关闭 FeSO4 回 流泵,0.5h之后再关闭 H2O2 回流泵,保证加入的 Fe2+ 反应完全,并持续进水;系统重新开启时先打开 FeSO4 回流泵,0.5h之后再打开 H2O2 回流泵。 (3)设备需要定期排泥。运行正常后基本上每 周需要检查一次载体膨胀情况,当最上层取样口有 载体流出后,需要排泥,通过排泥来控制床内的载体 量。因为底部载体粒径最大,最不利于催化反应,所 以应优先排出。排至上层第二取样口不再有载体流 出时,停止排泥。 (4)正常 排 出 底 部 载 体 后,如果顶部仍有载 体 排出,说 明 回 流 量 偏 大,上 升 流 速 偏 高,需 调 小 回 流量。

5.2 运行效果 项目运行半年后对运行效果进行跟踪分析。由 于生产线的分期实施以及生产工艺的技术改进,单 位产品产生的废水量下降,实际产水量运行1套芬 顿-流化床处理系统。同时污染物浓度有大幅度提 高。只运行1套芬顿处理系统。污水处理站实际来 水量 为 6500~7700 m3/d,进 水 SCOD 浓 度 为 6000~8200 mg/L,COD 负 荷 是 设 计 值 的 1.1~ 1.2倍。污水处理厂的运行平稳,二 沉 池 出 水 水 质 基本在原设计估算值范围内。 项目从2018年11月FAT 验收通过,投入正常 运营。以2019年5月下旬至6月上旬 的 主 要 监 测 数据进行分析,结果如表2所示。   
对表2数据进行分析发现,进入到芬顿系统的污 水COD基本稳定在90~130mg/L,经过芬顿系统处 理后,放 流 池 出 水 COD 稳 定 在31~47 mg/L,色 度 (Pt-Co)基本上在30度以下,优于排放标准(COD≤ 50mg/L,色度≤40度),做到稳定达标排放。 5.3 加药量分析 芬顿处理系统中,化学品消耗是影 响 污 水 处 理 站运行费用的关键因素。根据理论计算并参考厂家 经验值,系统设计加药系统能力按以下参数配置:

 H2O2/COD=2.13,即 每 氧 化 1kgCOD 需 要 2.13kgH2O2。 Fe/H2O2 =0.6 即 每 消 耗 1 kg H2O2 需 要 0.6kgFe盐(以 Fe2+ 计)。 对运行过程 中 的 实 际 加 药 量 进 行 分 析,如 图2 所示。

通过连续 11d运行的加药量进行比较,期 间 H2O2/COD的比值变化范围为1.68~2.17,平均值 为1.93,比理论计算 值 略 偏 低;Fe/H2O2 的 比 值 变范围为0.558~0.584,平均值为0.576,也比经验 值略偏低。常规芬顿氧化反应中,Fe/H2O2 经验取 值为1.5,实际运行数据可以说明:芬顿-流化床确 实可以大幅度降低亚铁盐的投加量,节省药耗,从而 也减少亚铁盐带来的化学污泥量,降低污泥处理系 统的负荷。

6 结论 芬顿-流 化 床 工 艺 是 一 种 成 熟 的 深 度 处 理 工 艺,用在造纸废水深度处理上能有效氧化去除生物 处理后难以降解的有机物,与传统芬顿工艺相比,具 有加药量低、污泥量少、色度低、等优势,能够做到稳 定达标排放。